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        煤氣部分氧化法制防止析碳反應(yīng)的探討

        2010-04-16 01:55:38李龍家
        科技傳播 2010年24期
        關(guān)鍵詞:積碳合成氣煤氣

        李龍家

        中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司,黑龍江哈爾濱 154854

        0 引言

        中煤龍化化工公司(哈爾濱氣化廠)是依托于原民主德國的PKM加壓氣化技術(shù),以依蘭長焰煤為原料,為哈爾濱市生產(chǎn)城市煤氣并聯(lián)產(chǎn)甲醇的大型企業(yè)。隨著城市煤氣從哈爾濱退出,煤氣全部用來生產(chǎn)甲醇,煤氣中的甲烷成分在合成氣中是惰性組分,而且弛放氣中甲烷成分高,造成甲醇單耗增高,為此,采用部分氧化技術(shù)對甲烷進(jìn)行轉(zhuǎn)化生成CO和H2以下簡稱為催化部分氧化法。

        1 工藝過程簡述

        催化部分氧化工藝采用純氧自熱式部分氧化轉(zhuǎn)化,反應(yīng)速度比蒸氣轉(zhuǎn)化快,設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單,流程短。在加壓條件下,利用內(nèi)熱進(jìn)行轉(zhuǎn)化反應(yīng),不需外加熱。 綜合反應(yīng)式如下:

        CH4+ 1/2 O2= CO + 2H2+ Q

        甲烷部分氧化法通常加入一定蒸汽,在有鎳催化劑作用下,反應(yīng)速度可加快,反應(yīng)溫度可降低到960℃~1002℃,反應(yīng)后殘余CH4<0.4% 。設(shè)備采用圓筒式純氧轉(zhuǎn)化爐,爐內(nèi)裝轉(zhuǎn)化催化劑。爐體為鋼結(jié)構(gòu)+耐火絕熱材料+冷卻夾套,爐內(nèi)裝轉(zhuǎn)化催化劑,爐頂為混合燒嘴。轉(zhuǎn)化所需熱量通過氧氣與凈煤氣中的氫氣發(fā)生部分燃燒反應(yīng)提供,燃燒后的高溫氣體在催化床層發(fā)生甲烷與蒸汽的轉(zhuǎn)化反應(yīng)。轉(zhuǎn)化爐出口溫度約960℃,殘余甲烷含量約0.4%V~0.6%V。通過甲烷的轉(zhuǎn)化,轉(zhuǎn)化氣中氫/碳比(H2-CO2)/(CO+CO2)約為1.9~2.1(甲醇合成現(xiàn)理想比例為2.05~2.1),達(dá)到甲醇合成的要求。

        2 發(fā)生析碳反應(yīng)對生產(chǎn)的危害

        甲烷轉(zhuǎn)化過程中可能有極少量炭黑生成,造成催化劑床層堵塞,阻力降增大,析炭危害具體如下:

        1)炭黑覆蓋在催化劑表面,堵塞微孔,降低催化劑活性,使甲烷轉(zhuǎn)化率下降,而使出口氣中殘余甲烷增多;2)影響傳熱,使局部反應(yīng)區(qū)產(chǎn)生過熱而縮短反應(yīng)管使用壽命;3)使催化劑破碎而增大床層阻力,影響生產(chǎn)能力。

        生產(chǎn)中,催化劑活性顯著下降可由3個(gè)現(xiàn)象來判斷:1)反應(yīng)器出口氣中甲烷含量升高;2)出口處平衡溫距增大,平衡溫距為出口實(shí)際溫度與出口氣體實(shí)際組成對應(yīng)的平衡溫度之差,催化劑活性下降時(shí),出口甲烷含量升高,一氧化碳和氫含量降低,此組成對應(yīng)的平衡常數(shù)減小,故平衡溫度降低,平衡溫距增大,催化劑活性越低,平衡溫距則越大;3)出現(xiàn)“紅管”現(xiàn)象,因?yàn)榉磻?yīng)是吸熱的,活性降低則吸熱減少,而管外供熱未變,多余熱量將管壁燒得通紅。

        3 發(fā)生析碳反應(yīng)的原因分析

        下面分析在什么情況下會有碳析出,如何避免或盡量減少析碳的可能性。

        3個(gè)析碳反應(yīng)也是可逆的,它們的平衡常數(shù)式分別為:

        以上3式中各組分的分壓均為體系在某指定狀態(tài)時(shí)的實(shí)際分壓,而非平衡分壓.可由溫度,壓力查出Kp,再根據(jù)指定組成和總壓計(jì)算Jp,最后由Jp/ Kp是否小于1來判斷該狀態(tài)下有否析碳發(fā)生,甲烷水蒸氣轉(zhuǎn)化體系中,水蒸汽是一個(gè)重要組分,由各析碳反應(yīng)生成的碳與水蒸汽之間存在的平衡,通過熱力學(xué)計(jì)算,可求得開始析碳時(shí)所對應(yīng)的H2O/CH4摩爾比,稱為熱力學(xué)最小水碳比。不同溫度、壓力下有不同的熱力學(xué)最小水碳比.綜上所述,影響甲烷水蒸氣轉(zhuǎn)化反應(yīng)平衡的主要因素有溫度,水碳比和壓力。

        1)溫度的影響:甲烷與水蒸氣反應(yīng)生成CO和H2是吸熱的可逆反應(yīng),高溫對平衡有利,即H2及CO的平衡產(chǎn)率高,CH4平衡含量低。高溫對一氧化碳變換反應(yīng)的平衡不利,可以少生成二氧化碳,而且高溫也會抑制一氧化碳岐化和還原析碳的副反應(yīng)。但是,溫度過高,會有利于甲烷裂解,當(dāng)高于700℃時(shí),甲烷均相裂解速率很快,會大量析出碳,并沉積在催化劑和器壁上;

        2) 水碳比的影響:水碳比對于甲烷轉(zhuǎn)化影響重大,高的水碳比有利于甲烷的蒸汽重整反應(yīng),同時(shí),高水碳比也有利于抑制析碳副反應(yīng)。水碳比高,有利于防止積碳,殘余甲烷含量也低.實(shí)驗(yàn)指出,當(dāng)原料氣中無不飽和烴時(shí),水碳比若小于2,溫度到400℃時(shí)就析碳,而當(dāng)水碳比大于2時(shí),溫度要高達(dá)1 000℃才有碳析出;但若有較多不飽和烴存在時(shí),即使水碳比>2,當(dāng)溫度≥400℃時(shí)就會析碳,為了防止積碳,操作中一般控制水碳比在3.5左右;

        3)壓力的影響:甲烷蒸氣轉(zhuǎn)化反應(yīng)是體積增大的反應(yīng),低壓有利平衡,低壓也可抑制一氧化碳的兩個(gè)析碳反應(yīng),有利于消除炭黑,但是低壓對甲烷裂解析碳反應(yīng)平衡有利,適當(dāng)加壓可抑制甲烷裂解,壓力對一氧化碳變換反應(yīng)平衡無影響,部分氧化過程的操作壓力一般為2.0MPa~4.0MPa;

        4)原料配比的影響:在甲烷部分氧化制合成氣體系中,O2與甲烷摩爾比對積碳的溫度曲線如圖所示。在實(shí)際操作中,可根據(jù)不同的溫度條件選擇適宜的原料配比,或根據(jù)不同的原料配比選擇適宜的反應(yīng)溫度,以盡量減少催化劑積碳;

        5)催化劑的影響:Claridge等人對甲烷部分氧化制合成氣反應(yīng)中金屬催化劑上的積碳進(jìn)行了系統(tǒng)的研究,采用程序升溫在線質(zhì)譜分析方法,研究了常壓條件下CH4在Ni/ Al2O3催化劑上分解所形成的碳物種,發(fā)現(xiàn)CH4分解形成的NixC會首先轉(zhuǎn)化成不與CO2反應(yīng),但在700℃左右可與O2反應(yīng)的碳;這種碳再向需在800℃才能與O2反應(yīng)的石墨碳轉(zhuǎn)化.在較低的溫度下,NixC向石墨碳轉(zhuǎn)化的速度較慢,而在高溫條件下轉(zhuǎn)化速度大大加快。在700℃下,Ni/ Al2O3催化劑上的CH4部分氧化制合成氣反應(yīng)生成的積碳主要為石墨碳,是由CH4分解形成的NixC轉(zhuǎn)化而成的。在催化劑中添加適當(dāng)?shù)闹鷦商岣逳ixC與氧的反應(yīng)活性,抑制其向石墨碳轉(zhuǎn)化,是改善催化劑抗積碳性能的有效途徑。此外,在不同溫度下對純甲烷和純CO在鎳催化劑上的積碳速率進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)在1 123K的溫度下,CO歧化速率比甲烷解離反應(yīng)速率分別慢20倍和5倍,這表明甲烷催化裂解是生成積碳的主要途徑,而積碳的起因與生成合成氣的機(jī)理無關(guān),因此通過采用合適的催化劑可以從動(dòng)力學(xué)上避免積碳。

        4 結(jié)論

        控制部分氧化裝置的積碳,從反應(yīng)平衡考慮,甲烷水蒸氣轉(zhuǎn)化過程應(yīng)該采用適當(dāng)?shù)母邷?,稍低的壓力和高水碳比,還應(yīng)該考慮原料配比和催化劑這2個(gè)方面的因素,在實(shí)際運(yùn)行和裝置設(shè)計(jì)中要從以上的5個(gè)方面入手去解決積碳問題,保證催化劑穩(wěn)定長周期運(yùn)轉(zhuǎn),并延長催化劑使用壽命,延長再生周期。

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