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        一起水冷壁管爆管事故原因分析及預(yù)防措施

        2010-04-06 00:21:36來愛平
        大眾標(biāo)準(zhǔn)化 2010年2期
        關(guān)鍵詞:鍋筒水冷壁缺水

        來愛平

        一起水冷壁管爆管事故原因分析及預(yù)防措施

        來愛平

        通過對鍋爐損壞特征和現(xiàn)場調(diào)查情況綜合分析,闡明鍋爐在水冷壁管壁厚減薄的前提下,發(fā)生缺水情況,短時(瞬時)高溫過熱導(dǎo)致事故發(fā)生的原因,同時提出事故預(yù)防措施和對檢驗工作的思考建議。

        水冷壁管;缺水;高溫過熱;爆管;事故預(yù)防

        1 事故概況

        2009年6月2日早上6時左右,某公司一臺SZL4-13-W蒸汽鍋爐水冷壁管發(fā)生爆管事故,造成鍋爐停用待修。據(jù)現(xiàn)場人員敘述,當(dāng)班兩人值班,事故發(fā)生前,鍋爐在正常工況狀態(tài)下運行,突然司爐人員聽到爐膛內(nèi)有爆破聲,隨即水位報警器報警,爐內(nèi)水位快速下降,補水泵自動運行。在液位顯示仍不見水位情況下,當(dāng)班司爐工又啟動補水泵手動”按鈕補水。后來發(fā)現(xiàn)爐門冒出大量氣水混合物,即停爐處理。在轉(zhuǎn)動爐排退火至后拱處,因大量塌陷物堆積無法運轉(zhuǎn),自然冷卻停爐。

        2 事故現(xiàn)場調(diào)查情況

        事故發(fā)生后,筆者參與了事故現(xiàn)場調(diào)查工作,情況如下:

        (1)該爐1990年投用,使用壓力0.5 MPa,1999年大修,更換過水冷壁管。該爐手續(xù)齊全,有歷年檢驗報告,2008年檢驗報告中注明運行記錄不健全,且應(yīng)做水壓試驗。事故當(dāng)班兩人均持有效證件。

        (2)該爐左側(cè)水冷壁管從前向后第1根發(fā)生爆管,爆破位置為管的向火面,破口為縱向開裂,呈尖銳的喇叭形,邊緣很鋒利。破口軸向長185 mm,徑向?qū)?52 mm,邊緣厚度約1.2 mm,靠近破口處的管壁有嚴(yán)重塑性變形(原周長為170mm,現(xiàn)周長為230 mm)。破口管內(nèi)表面光滑,外表面呈藍(lán)黑色,有輕微結(jié)焦。該爐右側(cè)水冷壁管嚴(yán)重變形,棚管段向爐排方向彎曲變形,最大變形量390 mm,立管段向后拱方向彎曲變形,最大變形量93 mm。兩側(cè)水冷壁管均無氧化皮脫層現(xiàn)象。

        (3)爐膛前頂棚(以后拱管上集箱為界)塌陷,面積大約1 500 mm×1 200 mm。后頂棚澆注物有輕微松散現(xiàn)象。

        (4)上鍋筒內(nèi)表面水冷壁管脹管區(qū)域有過熱發(fā)黑現(xiàn)象,其他部位未見異常。下鍋筒未見異常。鍋筒、管子內(nèi)部均無結(jié)垢、腐蝕。

        (5)水冷壁管管材為20鍋爐管,規(guī)格為φ51×3.5 mm。經(jīng)隨機抽查測量,兩側(cè)水冷壁管壁厚最大值2.5 mm,最小值2.2 mm。

        (6)鍋爐液位計、壓力表、安全閥等安全附件外觀檢查完好。

        3 事故原因分析

        通過對鍋爐損壞特征和現(xiàn)場調(diào)查情況綜合分析,本次事故屬典型的水冷壁管受磨損壁厚減薄,在缺水狀態(tài)下短時(瞬時)過熱導(dǎo)致爆管的損壞事故。鍋爐在運行過程中,水冷壁管直接受爐膛火焰高溫輻射,當(dāng)鍋爐水位偏低時,在下降管處產(chǎn)生外氣穴,將氣空間的蒸氣吸入下降管,使水循環(huán)受阻,冷卻條件惡化,壁溫在很短時間內(nèi)迅速上升,致使管材在高溫下發(fā)生過熱現(xiàn)象,強度急劇下降。此時,右側(cè)水冷壁管由于受頂棚耐火磚和澆注物重力作用首先發(fā)生彎曲變形,同時由于兩側(cè)水冷壁管長期受煙氣沖刷、磨損及腐蝕,管壁減薄量最大。管壁最薄的管子強度最差,在介質(zhì)壓力作用下,管壁向火側(cè)最薄處鼓包,進而剪切斷裂,發(fā)生爆破。

        從該爐右側(cè)水冷壁管變形損壞程度以及上鍋筒內(nèi)過熱發(fā)黑現(xiàn)象分析,事故發(fā)生時由于鍋爐缺水導(dǎo)致過熱損壞的概率更大。缺水時,上鍋筒受輻射熱和水冷壁管傳熱作用,產(chǎn)生過熱發(fā)黑現(xiàn)象。同時,水冷壁管內(nèi)發(fā)生急劇氣化,導(dǎo)致變形損壞或爆管發(fā)生的時間更短,破壞程度也更大。從管子外壁沒有氧化皮脫層現(xiàn)象可以更加證明這一判斷。因為在缺水狀態(tài)下,高溫運行時間極短就可能造成破壞,在外壁來不及形成氧化皮層。

        4 結(jié)論及預(yù)防措施

        綜上所述,本次事故是一起因操作方面原因?qū)е碌陌踩鹿剩苯釉蚴清仩t運行中水位偏低或缺水。使用單位應(yīng)認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn),查出造成水位偏低或缺水的原因,在安全管理方面做好預(yù)防措施,從而確實保障承壓類特種設(shè)備——鍋爐的安全運行。

        (1)使用單位應(yīng)進一步加強對特種設(shè)備的安全管理工作,從思想上予以高度重視,認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)特種設(shè)備法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范,加強鍋爐等特種設(shè)備的規(guī)范化操作和維護保養(yǎng)監(jiān)督檢查。

        (2)認(rèn)真對待安全管理部門和檢驗檢測單位提出的整改意見,對鍋爐定期檢驗中提出的問題及時進行整改。

        (3)加強對司爐人員的培訓(xùn)及應(yīng)急演練,避免類似事故發(fā)生。如聽到爐膛內(nèi)有異常聲響,在還不確定鍋爐究竟發(fā)生了什么問題情況下,盲目補水操作,有可能使事故擴大,甚至發(fā)生爆炸,直接危及生命財產(chǎn)安全。

        (4)鍋爐的修復(fù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。對上鍋筒應(yīng)運用硬度測試、金相分析等多種檢測方法,確定其是否需要進行挖補或者更換。

        (5)應(yīng)對類似工況的其他幾臺鍋爐進行停爐檢驗,對自動控制系統(tǒng)和安全附件進行全面檢查和校驗,確認(rèn)其處于完好狀態(tài)。

        5 對檢驗工作的思考和建議

        檢驗工作質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到特種設(shè)備是否能安全運行。本次事故調(diào)查的初步結(jié)論是鍋爐運行中操作方面的原因?qū)е?,通過事故分析,對檢驗工作中存在的一些問題提出以下建議:

        (1)檢驗報告中應(yīng)對鍋爐檢驗狀態(tài)進行完整說明。該爐2007年、2008年進行的均是內(nèi)檢,連續(xù)兩年內(nèi)檢,對該爐而言只有屬于《鍋爐定期檢驗規(guī)則》第6條第5種情況“根據(jù)上次內(nèi)部檢驗結(jié)果和鍋爐運行情況,對設(shè)備安全可靠性有懷疑時”才進行,因此檢驗報告中應(yīng)予以說明,并詳細(xì)記錄對懷疑項目的檢驗檢測內(nèi)容。

        (2)檢驗檢測項目應(yīng)覆蓋全面。從截取的爆管斷面看,管壁沿背火面至向火面有均勻減薄現(xiàn)象,符合長期沖刷自然減薄特征。隨機抽查測量的結(jié)果也表明,壁厚確實有一定程度減薄。從使用年限分析,該爐1986年制造,1990年投用,使用年限較長,1999年更換水冷壁管至今也已10年,因此檢驗中對沖刷減薄部位應(yīng)該有所預(yù)見。對于該爐情況,內(nèi)檢時應(yīng)當(dāng)考慮對受熱管進行壁厚測定,必要時還需根據(jù)實測最小值進行強度校核。

        (3)全面分析受檢鍋爐狀況,對事故發(fā)生進行預(yù)測判斷,提高受檢設(shè)備的安全性。該爐2007年11月內(nèi)檢報告中,水冷壁管測厚最小值3.03 mm,最大值3.18 mm,說明從1999年~2007年,8年最大減薄量不足0.5 mm,而與事故后測量結(jié)果比照,2007年11月至事故發(fā)生,兩年時間減薄量平均值超過0.5 mm,屬于非線性關(guān)系,不符合自然減薄規(guī)律。應(yīng)當(dāng)查明是否由于燃料種類改變或其他原因?qū)е聸_刷磨損加劇,對有可能發(fā)生的事故進行預(yù)測判斷,從而提出改進措施,避免事故發(fā)生,做到防患于未然。

        TK229

        B

        2010-06-29

        來愛平,現(xiàn)就職于晉城市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所.

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