馬雁嶺
(新航集團機械制造廠,河南新鄉(xiāng)453002)
散熱器類產(chǎn)品為某廠重要的支柱產(chǎn)品,其主要作用是冷卻飛機發(fā)動機滑油系統(tǒng),是發(fā)動機的重要部件,產(chǎn)品的質(zhì)量保證也就尤其關(guān)鍵。散熱器三維旋轉(zhuǎn)狀態(tài)時的性能測試,是對其質(zhì)量的重點檢驗。此項試驗主要是模擬飛機在空中進行側(cè)滾翻、翻筋斗等高難度動作時該產(chǎn)品的工作狀況,能否滿足使用要求,保證飛機發(fā)動機相應(yīng)油路的暢通,將直接影響到飛機及飛行員的安全。做好此項試驗,相關(guān)設(shè)備須能提供必要的基礎(chǔ)保證。
完成此項性能試驗的原試驗臺,主要由試驗臺體及迥轉(zhuǎn)機構(gòu)兩部分組成,產(chǎn)品固定在迥轉(zhuǎn)機構(gòu)上,進出接口分別用兩條橡膠軟管與臺體相連。試驗時,由油泵提供滑油進行循環(huán),產(chǎn)品在迥轉(zhuǎn)機構(gòu)中分別繞X、Y坐標(biāo)軸進行正反兩個方向的旋轉(zhuǎn)。其中大多數(shù)工作由人工手動完成。
由于橡膠軟管與臺體及產(chǎn)品的聯(lián)接方式為航標(biāo)接頭(HB4-XX-76),利用螺紋鎖緊,密封形式為錐面密封。試驗過程中,軟管一端接頭不動,另一端接頭隨產(chǎn)品一起轉(zhuǎn)動,極易造成軟管纏繞、扭曲,以致形成管路斷油。而這一現(xiàn)象對于產(chǎn)品來說,是絕對禁止的。為減少此現(xiàn)象的影響,往往是操作人員一邊控制各種開關(guān)、按鈕,一邊小心翼翼地照顧橡膠軟管。但結(jié)果卻是事倍功半,效果不佳。此難題一直困擾著散熱器類產(chǎn)品的性能判定,也為以后產(chǎn)品使用過程有關(guān)問題的處理埋下極大隱患。由于試驗結(jié)果存在一定的不確定性,曾使某廠背負過產(chǎn)品不合格造成質(zhì)量事故的罪名。因此該問題的解決刻不容緩。另外,由于迥轉(zhuǎn)機構(gòu)用手動操作,面對重達30kg的產(chǎn)品,旋轉(zhuǎn)起來十分吃力。而旋轉(zhuǎn)速度又是通過秒表,由操作人員的感官來掌握。控制方式落后,精確度難以保證。
再者,原試驗臺是上世紀(jì)70年代制造,設(shè)備嚴(yán)重老化,維修困難。生產(chǎn)效率低下,難以滿足批量試驗要求,成為該類產(chǎn)品擴大生產(chǎn)的瓶頸。
鑒于以上情況,我們進行了新型“吸油試驗臺”的設(shè)計與制造,以消除旋轉(zhuǎn)過程中軟管纏繞現(xiàn)象,同時實現(xiàn)旋轉(zhuǎn)動作的自動化控制,提高控制精度,降低操作人員勞動強度,提高生產(chǎn)效率。
由于此課題較為新穎,可供參考的原有設(shè)計圖紙較少。因此,我們通過大量的調(diào)查研究,查閱許多相關(guān)資料,結(jié)合多年從事非標(biāo)設(shè)計制造的經(jīng)驗,進行了大膽的創(chuàng)新。主要表現(xiàn)在以下幾方面:
分析原設(shè)備軟管纏繞的原因有兩點:一是接頭兩端分別與動靜不同的載體連接,而且又是旋轉(zhuǎn)運動;二是兩根軟管接頭沒有共同的旋轉(zhuǎn)軸,即使接頭采用常見的旋轉(zhuǎn)式管接頭(接頭兩部分既能相對轉(zhuǎn)動,又能保證密封)也不能解決問題。參考旋轉(zhuǎn)式管接頭[1]的原理,結(jié)合液壓用O形橡膠密封圈[2]的結(jié)構(gòu)形式,設(shè)計出如圖1所示的雙通路旋轉(zhuǎn)接頭。
圖1 旋轉(zhuǎn)接頭結(jié)構(gòu)圖
其中1為轉(zhuǎn)動部分,右端有A、B兩環(huán)槽,分別與芯體的C、D兩通道相連形成AC、BD兩條油路,中部側(cè)面是與通道相連的兩徑向螺紋孔,左端為與其他轉(zhuǎn)動體聯(lián)接的軸;2為固定部分,其側(cè)面加工有兩徑向螺紋孔,與A、B環(huán)槽對應(yīng)布置;3為O形密封圈,4為定位彈性卡圈。由此可見,兩部分在相對轉(zhuǎn)動過程中,其上的螺紋孔始終通過AC、BD兩條油路連通,將它們分別與試驗臺體和迥轉(zhuǎn)機構(gòu)上的產(chǎn)品相連,就能實現(xiàn)相應(yīng)軟管的無纏繞旋轉(zhuǎn)。將這一創(chuàng)新技術(shù)分別應(yīng)用于X、Y軸(圖2中分別為3#大齒輪中心和5#軸)兩個方向,根據(jù)運動疊加原理則能巧妙地實現(xiàn)三維立體方向的軟管無纏繞旋轉(zhuǎn)。
圖2 傳動結(jié)構(gòu)圖
為使X、Y軸兩個方向的旋轉(zhuǎn)能獨立運行,需要兩套蝸輪蝸桿傳動[3]裝置,新設(shè)計的迥轉(zhuǎn)機構(gòu)將它們巧妙布局,雖然傳動系統(tǒng)復(fù)雜,但是結(jié)構(gòu)十分緊湊,如圖2所示。1#件為夾板,它由前后兩塊組成,3#大齒輪由2#滾輪支撐、定位于其中,產(chǎn)品通過專用夾具安裝在大齒輪上。6#套筒既是5#蝸桿軸的支撐,又是7#蝸輪與1#件夾板之間的傳動軸。為減小結(jié)構(gòu)尺寸,多處采用軸套代替軸承。
X軸方向傳動路線為:動力由5#蝸桿軸輸入,經(jīng)8#蝸輪、9#齒輪、10#齒輪,帶動3#大齒輪旋轉(zhuǎn)。
Y軸方向傳動路線為:動力由4#蝸桿軸輸入,經(jīng)7#蝸輪、6#套筒,帶動1#夾板及其中的3#大齒輪旋轉(zhuǎn)。
以上兩路動力均采用電動機帶動減速器輸入。
在1#夾板旋轉(zhuǎn)過程中,蝸輪蝸桿始終處于嚙合狀態(tài),將帶動5#軸旋轉(zhuǎn),而5#軸是動力軸,又由于減速機的不可逆性,從而產(chǎn)生兩系統(tǒng)間的干涉。為此,將電磁離合器安裝于5#軸與減速機之間,在1#夾板旋轉(zhuǎn)將動力脫開,完美解決兩傳動系統(tǒng)間的干涉問題。
在動力上選用空心軸減速機[4],既能減小結(jié)構(gòu)尺寸,又能降低機械加工成本。旋轉(zhuǎn)速度的調(diào)節(jié)采用變頻調(diào)速器[5]技術(shù),一方面控制精度大大提高,一方面調(diào)節(jié)幅度變寬,可在0.5~20轉(zhuǎn)/分可調(diào),使設(shè)備的應(yīng)用前景更加廣闊。
選用普通的內(nèi)齒輪轉(zhuǎn)子泵代替專用旋片泵,單臺泵的采購成本由原來的七千多元降至兩千多元,不但減小采購難度,而且降低成本。
圖2中1#夾板是旋轉(zhuǎn)裝置中的關(guān)鍵部件,由于尺寸過大,我廠的機加工設(shè)備又不能滿足,兩端夾套的軸孔難以保證同軸度,造成裝配后轉(zhuǎn)動困難。為解決此問題采用芯軸定位技術(shù):將兩端夾套的定位孔加工出一定的余量,通過芯軸將兩者的同軸度調(diào)整到合適范圍后,再利用銷軸等組合方式進行固定,經(jīng)過多次精心調(diào)試,終于使該機構(gòu)轉(zhuǎn)動自如。
該設(shè)備的研制成功,取得的經(jīng)濟效益及間接效益都十分可觀的,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
1)該設(shè)備中的“雙通路旋轉(zhuǎn)接頭”技術(shù),徹底解決困擾我廠多年的散熱器產(chǎn)品試驗時“軟管纏繞導(dǎo)致油路斷油”問題,可完全消除試驗結(jié)果中的不確定性,解決生產(chǎn)中的關(guān)鍵問題,意義深遠。
2)該設(shè)備中用兩臺普通的NYP0.78型內(nèi)齒輪轉(zhuǎn)子泵代替兩臺專用旋片式油泵,此泵每臺價值僅兩千多元,而原有油泵卻超過7千余元。僅此一項,即可降低設(shè)備成本萬余元。
3)該設(shè)備利用各種電氣元件的有機結(jié)合組成電氣控制系統(tǒng),實現(xiàn)產(chǎn)品的自動旋轉(zhuǎn)和翻轉(zhuǎn),與手動操作相比,提高生產(chǎn)效率3~5倍,控制精度提高了1%~2%,操作人員勞動強度大大降低。
4)該設(shè)備中用鑄鐵材料替代錫青銅ZCuSn10P1[6],前者價格只有后者的十分之一,大大節(jié)約了成本。
[1]岑軍健,等.非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計手冊(第3冊)[M].北京:國防工業(yè)出版社,1980.
[2]聯(lián)合編寫組.機械設(shè)計手冊(上冊)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1987.
[3]張世民.機械原理[M].北京:中央廣播電視大學(xué)出版社,1993.
[4]成大先.機械設(shè)計手冊(第2冊)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002.
[5]辛一行.現(xiàn)代機械設(shè)備設(shè)計手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,1996.
[6]夏恭忱.中國航空材料手冊(第4卷)[M].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,1989.