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今年一季度,金陵分公司煉油運(yùn)行二部去年的“最差10臺(tái)機(jī)泵”都翻了身,故障率大幅下降,設(shè)備材料費(fèi)用同比節(jié)約達(dá)10萬(wàn)元。這是該部開(kāi)展消除設(shè)備“短板”管理活動(dòng)的結(jié)果。
從去年6月開(kāi)始,煉油運(yùn)行二部就在故障率高或維修費(fèi)用大的機(jī)泵中開(kāi)展“10臺(tái)最差機(jī)泵”整改創(chuàng)優(yōu)競(jìng)賽活動(dòng),旨在解決機(jī)泵運(yùn)行中存在的重復(fù)性故障問(wèn)題。通過(guò)查找最差機(jī)泵,對(duì)評(píng)出的“10臺(tái)最差機(jī)泵”進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),滾動(dòng)消除裝置運(yùn)行過(guò)程中的“短板”,達(dá)到降低維修費(fèi)用、降低故障率的目的,實(shí)現(xiàn)機(jī)泵長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。
活動(dòng)伊始,該部充分醞釀10臺(tái)最差機(jī)泵整改創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)的參賽設(shè)備、競(jìng)賽項(xiàng)目、考評(píng)辦法、競(jìng)賽領(lǐng)導(dǎo)小組成員和評(píng)比依據(jù)等,制定了10臺(tái)最差機(jī)泵整改創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)方案。確定參賽設(shè)備是煉油運(yùn)行二部各工區(qū)存在的故障率高或維修費(fèi)用大的所有機(jī)泵,競(jìng)賽項(xiàng)目是技改前后故障率下降程度和技改前后維修費(fèi)用節(jié)約數(shù)額。2009年12月底,該部根據(jù)各工區(qū)填報(bào)的相關(guān)機(jī)泵技改前后故障率下降程度及維修費(fèi)用節(jié)約數(shù)額,評(píng)選出10臺(tái)最差機(jī)泵作為整改創(chuàng)優(yōu)機(jī)泵,并上網(wǎng)公布,競(jìng)賽由此展開(kāi)。
該部把所有設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理承包到班組和員工,機(jī)泵的維護(hù)保養(yǎng)和環(huán)境衛(wèi)生由班組來(lái)管理,所以,活動(dòng)剛開(kāi)始時(shí),一些被評(píng)為“最差10臺(tái)機(jī)泵”的班組員工不理解:我們班管理的泵現(xiàn)場(chǎng)管理和衛(wèi)生搞得不錯(cuò),怎么被評(píng)為最差機(jī)泵?對(duì)此,該部利用設(shè)備例會(huì)和運(yùn)行部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行解釋?zhuān)?0臺(tái)最差機(jī)泵整改創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)方案,告訴員工,“最差”機(jī)泵指的是故障率高、維修費(fèi)用大的機(jī)泵,不是衛(wèi)生差、面貌差、現(xiàn)場(chǎng)管理差的機(jī)泵,開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整改創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)的目的是為了解決這臺(tái)“最差”機(jī)泵故障率高的根本問(wèn)題。他們深入各工區(qū)裝置現(xiàn)場(chǎng),對(duì)機(jī)泵問(wèn)題進(jìn)行排除梳理,使6個(gè)工區(qū)18名設(shè)備管理人員以及運(yùn)行部班組充分理解10臺(tái)最差機(jī)泵整改創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)的目的和辦法,使各工區(qū)設(shè)備管理人員重視此次活動(dòng),促使最差機(jī)泵的問(wèn)題更易暴露出來(lái),問(wèn)題更易解決。經(jīng)過(guò)努力提高了員工的認(rèn)識(shí),10臺(tái)機(jī)泵的員工都積極參與到活動(dòng)中來(lái),并主動(dòng)和設(shè)備技術(shù)人員一道分析原因,為“最差機(jī)泵”攻關(guān)小組獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,解決技術(shù)難題。
活動(dòng)之初,該部在近800臺(tái)機(jī)泵中,把故障率高或維修費(fèi)用大的機(jī)泵全部統(tǒng)計(jì)出來(lái),集中該部整合的技術(shù)力量進(jìn)行攻關(guān),分別梳理最差機(jī)泵的“最差”根源,從根上治“差”,各個(gè)擊破。催化裂化裝置的P132堿泵,密封多次泄漏,故障率較高,拆修檢查發(fā)現(xiàn)軸承外殼過(guò)盈量大,軸承也該更換。同時(shí)經(jīng)過(guò)工藝分析,發(fā)現(xiàn)幾次頻繁的密封泄漏可能與堿濃度有關(guān)。因此,在拆修分析故障原因的基礎(chǔ)上,采取工藝調(diào)整、提高檢修質(zhì)量和進(jìn)一步跟蹤維護(hù)質(zhì)量等辦法來(lái)保證P132堿泵長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行。污水汽提裝置的P601/1原料污水泵,故障率高,維修費(fèi)用高,拆修檢查發(fā)現(xiàn)石墨軸承磨損,內(nèi)部存在結(jié)晶物,通過(guò)深入分析研究,采取有效措施,把泵出口接入密封腔改為除鹽水沖洗密封(外沖洗),降低了原料帶固體顆粒磨損,泵的故障率減少。
最差機(jī)泵之所以差,是存在一些疑難雜癥。他們通過(guò)總結(jié)分析,找出最差機(jī)泵的共同問(wèn)題,通過(guò)解決一臺(tái)“最差”達(dá)到解決一類(lèi)“最差”,實(shí)施分類(lèi)管理,有效解決了機(jī)泵故障問(wèn)題。他們利用到裝置現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備日?qǐng)?bào),了解最差機(jī)泵通過(guò)整改后的運(yùn)行情況,通過(guò)密切跟蹤最差機(jī)泵運(yùn)行情況,知道哪些措施見(jiàn)效,哪些措施需要改進(jìn)。
由于入口壓力波動(dòng)不穩(wěn)和原料雜質(zhì)多等原因,管網(wǎng)裝置的4號(hào)螺桿機(jī)故障率較高,出現(xiàn)了機(jī)組振動(dòng)、密封泄漏、軸封磨損等故障現(xiàn)象。通過(guò)認(rèn)真分析,他們認(rèn)為雖然4號(hào)螺桿機(jī)故障現(xiàn)象與3號(hào)螺桿機(jī)不同,但故障根本原因大致相同。在處理4號(hào)螺桿機(jī)故障難點(diǎn)時(shí),采取了與消除3號(hào)螺桿機(jī)故障類(lèi)似的措施,通過(guò)提高密封各注油點(diǎn)油壓、連接平衡腔、增加機(jī)組密閉切水線、改進(jìn)循環(huán)控制系統(tǒng)和改為不含烴的氣體補(bǔ)充循環(huán)等一系列措施,使4號(hào)螺桿機(jī)反復(fù)故障的現(xiàn)象得到了有效控制。
他們還密切跟蹤最差機(jī)泵的動(dòng)態(tài),把新問(wèn)題滾動(dòng)地定為攻關(guān)的目標(biāo),制定措施,落實(shí)責(zé)任,積極整改,促進(jìn)了機(jī)泵管理整體水平的不斷提升。
通過(guò)近半年的整改創(chuàng)優(yōu)競(jìng)賽活動(dòng),效果顯著,設(shè)備故障率和維修費(fèi)用明顯下降,去年評(píng)出的“10臺(tái)最差機(jī)泵”翻身成了“示范”機(jī)泵,消除最差機(jī)泵“短板”的技術(shù)也促進(jìn)了同類(lèi)設(shè)備的平穩(wěn)運(yùn)行。