劉紅霞,劉國(guó)明
山東華魯恒升化工股份有限公司生產(chǎn)處,山東德州 253024
#6機(jī)組凝結(jié)器銅管改造
劉紅霞,劉國(guó)明
山東華魯恒升化工股份有限公司生產(chǎn)處,山東德州 253024
凝結(jié)器中的銅管改造,擬采用不銹鋼管置換之,不僅消除了凝結(jié)器的安全隱患,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均有良好表現(xiàn)。
不銹鋼擾流換熱管;凝結(jié)器;真空
我廠#6機(jī)組凝結(jié)器型號(hào)N-1000-Ⅲ,設(shè)計(jì)參數(shù)為:
冷卻面積:1 000m2冷卻水量:2 670t/h
冷卻水溫:20℃ 最高33℃
銅管材質(zhì):HSn70-1 銅管數(shù)量:3 539 根
銅管規(guī)格:Φ20×1×4560mm
該機(jī)1991年投產(chǎn)運(yùn)行至今已近18年,由于老系統(tǒng)循環(huán)水CL含量為200mg/L以下,管壁長(zhǎng)期腐蝕已不足0.7mm。管口脹口出現(xiàn)大面積泄漏,歷次檢修對(duì)泄漏的銅管已經(jīng)更換了300多根,現(xiàn)在仍然封堵了130多根,剩余銅管約有1/5管內(nèi)堵有沙石等硬顆粒,無法疏通。目前該機(jī)真空在存凝工況下僅為0.082~0.087MPa,供熱期結(jié)束該機(jī)將無法運(yùn)行,且有可能在短時(shí)間內(nèi)繼續(xù)泄漏,從而影響機(jī)組真空,造成機(jī)組停運(yùn)。
從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、安全、高效的角度出發(fā),凝結(jié)器中的銅管已經(jīng)成為影響其功能的“瓶頸”,且存在著安全隱患。我們擬采用不銹鋼擾流換熱管置換凝結(jié)器中的銅管,達(dá)到了預(yù)期的效果和優(yōu)良的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。
機(jī)械、化學(xué)性能對(duì)比:
自不銹鋼薄壁管國(guó)產(chǎn)化以后,不銹鋼管在國(guó)內(nèi)凝結(jié)器上的使用就有了逐步推廣的趨勢(shì),因此淡水地區(qū)對(duì)凝結(jié)器的換管就有了銅管和不銹鋼管兩種選擇。根據(jù)《火力發(fā)電廠凝結(jié)器管選材導(dǎo)則》對(duì)比兩種管材的性能如下:
根據(jù)上表,不銹鋼管的機(jī)械性能和化學(xué)性能優(yōu)于銅管,主要表現(xiàn)在:
1)耐沖擊腐蝕優(yōu)于銅管
由于不銹鋼的強(qiáng)度和表面硬度都高于銅管,不論是耐汽側(cè)的高速蒸汽及水滴,還是水側(cè)的泥沙及入口湍流,表現(xiàn)均優(yōu)于銅管。換熱管的腐蝕主要是因?yàn)榉e垢而產(chǎn)生的垢下腐蝕,擾流管的抗污垢特性使得垢下腐蝕減輕或不復(fù)存在,加之不銹鋼材料具有良好的抗腐蝕性能和耐沖蝕能力,因而抗蝕能力大大提升。
2)耐氨腐蝕
銅管對(duì)空氣冷卻區(qū)的氨腐蝕較為敏感,這也是造成空冷區(qū)容易泄漏的主要原因,而不銹鋼管對(duì)氨不敏感。
3)振動(dòng)和結(jié)垢
汽輪機(jī)末葉排出的高速蒸汽和水滴是產(chǎn)生凝結(jié)器管子振動(dòng)的主要原因,由于不銹鋼管的剛度大于銅管,而不銹鋼擾流管的剛度又大于同規(guī)格的光管,因此其相對(duì)抗振性優(yōu)于銅管。污垢的沉著與管壁附面層有關(guān),不銹鋼擾流管的三維擾流結(jié)構(gòu)徹底破壞了附面層,因而污垢不易附著。此外不銹鋼擾流管的網(wǎng)狀擾流結(jié)構(gòu)使附著的污垢呈離散的鱗片狀分布,在熱脹差和水流的沖擊下很容易脫落,具有自潔作用。
4)不銹鋼管的延展性好,脹管性能非常好,由于不銹鋼的彈性模量比黃銅大很多,因此脹管后的貼脹力比銅管高很多倍,密封性比黃銅管好得多。
銅管的導(dǎo)熱率是不銹鋼管的8~9倍,若不銹鋼光管與銅管比較,銅管的傳熱性能無疑是優(yōu)于不銹鋼管的,但不銹鋼管的總體傳熱系數(shù)比銅管的效果要好。
凝汽器的傳熱量Q=KF△T式中K-傳熱系數(shù)[w/(m2.k)];F為傳熱面積(m2),△T為冷熱液體的平均溫差(k)。欲增加傳熱量,必須增加傳熱系數(shù)、傳熱面積和增大平均溫差3種方法來實(shí)現(xiàn)。增大傳熱面積對(duì)于現(xiàn)有的凝結(jié)器是不大可行的,增大平均傳熱溫差會(huì)降低系統(tǒng)效率并增加水泵的功耗,同時(shí)也受到環(huán)境條件的限制,因此增加傳熱系數(shù)是最為實(shí)現(xiàn)的可行方法。
雖然銅管的導(dǎo)熱系數(shù)高,銅管壁厚為1mm,而不銹鋼管壁厚為0.7mm,通流面積整體增加30m2。同時(shí)不銹鋼管的強(qiáng)度和硬度比銅管高,抗震能力強(qiáng),不銹鋼管可以耐腐蝕和沖蝕,允許流速可達(dá)3m/s以上,因此對(duì)流放熱系數(shù)K得以增大以逆補(bǔ)導(dǎo)熱系數(shù)低的弱點(diǎn)。同時(shí)通過不銹鋼減薄管子壁厚,加大管內(nèi)流速,其換熱效果可以超過銅管。
根據(jù)以上分析,不銹鋼的總體傳熱系數(shù)應(yīng)不差于銅管,不銹鋼管的內(nèi)壁由于清潔系數(shù)高于銅管,長(zhǎng)期使用不易結(jié)垢等因素,不銹鋼管在實(shí)際使用中的換熱性能優(yōu)于銅管。
1)不銹鋼光管直接替換原有銅管,由于壁厚減薄會(huì)導(dǎo)致凝結(jié)器冷卻水側(cè)通流面積發(fā)生變化,為達(dá)到原有的換熱效果,擬補(bǔ)不銹鋼本身導(dǎo)熱系數(shù)低的弱點(diǎn),必須提高循環(huán)冷卻水流速,提高流速意味著增加循環(huán)水泵的流量,增加循環(huán)水泵的耗功10%。有可能產(chǎn)生凝結(jié)器改造帶來的煤耗降低不足以抵消循環(huán)水泵的耗功增加,使用壽命降低。
不銹鋼擾流管具有較大的靈活性,多向擾流強(qiáng)化換熱系數(shù)較光管高12%,替換后不用擔(dān)心換熱面積不夠的問題,多向擾流強(qiáng)化換熱管的流動(dòng)阻力可以通過設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,以保證換管后的流動(dòng)阻力與原來保持一致,不必增加泵的耗功。
2)由于該機(jī)凝結(jié)器設(shè)計(jì)冷卻面積的余量不足,小于采用光管換管條件的15%,換管后冷卻效果要比更換新銅管相比差7%左右。
3)擾流管和光管的結(jié)垢方面:擾流管結(jié)垢情況比光管要輕,主要因?yàn)椋海?)由于多向擾流強(qiáng)化換熱管高效換熱特性能有效地降低汽輪機(jī)的排汽溫度,因此冷凝管壁溫也相應(yīng)降低,冷凝管結(jié)垢最可怕的是碳酸鈣垢,而碳酸鈣的溶解度是隨溫度的降低而升高的,因此冷凝管壁溫度的降低能有效地防止碳酸鈣垢的沉積;(2)凸筋引起的紊流破壞了靜止的附面層,因而污垢難于附著;(3)即使有污垢附著,凸筋使污垢呈離散的鱗片狀,由于污垢與不銹鋼的脹差巨大而引起剝離,在水流的沖擊下自行脫落。凝汽器積垢最多的是凝汽器的蓋板、管板等水速近乎靜止的地方;而最不易積垢的地方就是管子的入口處,由于入口效應(yīng)使得水流湍急,不存在靜止的附面層,因此污垢難于附著。多向擾流強(qiáng)化換熱管交叉的凸筋能在管子的中部形成類似的入口效應(yīng),徹底破壞管壁靜止的附面層,因此結(jié)垢情況比光管還輕。
不銹鋼擾流管借助凝汽器循環(huán)冷卻水的沖蝕機(jī)理對(duì)污垢產(chǎn)生清除作用,水流流速越高沖蝕作用越強(qiáng);不銹鋼多向擾流強(qiáng)化換熱管通過管壁的左右螺旋交叉形成的菱形花紋對(duì)污垢形成鱗片狀分割,從交叉點(diǎn)產(chǎn)生沖蝕,使得污垢在水流作用下自動(dòng)清除,污垢熱阻大大減小。
4)自潔作用:不銹鋼多向擾流強(qiáng)化換熱管通過管壁的左右螺旋交叉形成的菱形花紋對(duì)污垢形成鱗片狀分割,從交叉點(diǎn)產(chǎn)生沖蝕,使得污垢在水流作用下自動(dòng)清除。采用銅合金管、不銹鋼光管的凝汽器往往每半年清洗一次才能保證一定的傳熱效率,而采用不銹鋼多向擾流強(qiáng)化換熱管的凝汽器,據(jù)我們電話咨詢,在武漢祥龍電業(yè)公司熱電廠創(chuàng)造了投運(yùn)至今22個(gè)月的免清洗記錄。
5)膠球清洗設(shè)備;更換不銹鋼擾流管,因?yàn)槠涔艿纼?nèi)部的突筋,內(nèi)徑剛好能夠達(dá)到原銅管的內(nèi)徑,因此不銹鋼擾流管適應(yīng)原有的膠球清洗設(shè)備。
1)更換原銅管3539根為TP316L型不銹鋼擾流換熱管;更換不銹鋼管規(guī)格¢20*0.7*4562mm;
2)凝結(jié)器整體結(jié)構(gòu)不變,采用原來的管板及隔板,凝結(jié)器與其他設(shè)備的接口不動(dòng),切斷循環(huán)冷卻水管、拆除原凝結(jié)器冷卻水進(jìn)出口水室改版和輔助設(shè)備;
3)拆除舊的冷卻管,并做支撐、加固、固定;
4)清理管口及管板氧化層,將不銹鋼管兩端打磨光滑,清潔無污垢,
5)安裝新的不銹鋼擾流換熱管,經(jīng)試脹、正式脹接;脹口無過脹和欠脹;
6)凝結(jié)器安裝完畢,灌水高出最高管子100mm以上,試驗(yàn)24小時(shí)無泄漏。
2009年3月30日~4月8日經(jīng)改造完成投運(yùn)后,該除氧器真空達(dá)到0.094MPa,機(jī)組汽耗由原來的4.5kg/kwh變?yōu)?.0kg/kwh保證了夏季工況機(jī)組能夠安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定滿負(fù)荷運(yùn)行,改造效果非常好。
#6機(jī)組凝結(jié)器改造前后對(duì)比(查3月23日、4月9日運(yùn)行記錄表):
改造前 改造后循環(huán)水入口水溫℃ 23 27循環(huán)水出口水溫℃ 38 39凝結(jié)器過冷℃ 7 2℃~5℃凝結(jié)器端差℃ 17 5凝結(jié)器真空℃ 0.082~0.087 0.092~0.094機(jī)組負(fù)荷℃ 10500 12000汽耗kg/kwh 4.57 4.08
以上對(duì)比可以看出:
1)凝結(jié)器端差降低12℃,凝結(jié)器換熱效果提高12℃;
2)凝結(jié)器過冷提高2℃~5℃,影響標(biāo)煤耗3%~5%;
3)凝結(jié)器真空提高0.005~0.010MPa,機(jī)組汽耗降低了0.48kg/kwh;
#6機(jī)組全年發(fā)電按7 000小時(shí)計(jì)算,降低汽耗=0.48×7000×12000=40320t3.82MPa蒸汽;按160元/t計(jì)算=40320×160=645.12萬(wàn)元。
目前該機(jī)組凝結(jié)器改造完成正常運(yùn)行7個(gè)月,機(jī)組真空即使在夏季最惡劣運(yùn)行工況下,機(jī)組真空一直在-0.090MPa下運(yùn)行。
采用不銹鋼擾流換熱管更換原銅管解決銅管腐蝕問題、并徹底杜絕管端泄漏;延長(zhǎng)管子的使用壽命、改善凝結(jié)器的性能,避免結(jié)垢、提高凝結(jié)器的真空,降低機(jī)組汽耗、保證夏季惡劣工況機(jī)組能夠安全、經(jīng)濟(jì)并滿負(fù)荷運(yùn)行。
TM621
A
1674-6708(2010)22-0134-02