□□陳歷祥
預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮堵料原因分析及解決措施
Coating and Clogging Solution in Preheater System
□□陳歷祥
福建水泥股份有限公司煉石水泥廠(原順昌水泥廠)4號(hào)窯(?3.95m×56m)是一條2300t/d新型干法熟料生產(chǎn)線,于2001年9月點(diǎn)火試生產(chǎn),年產(chǎn)熟料72萬(wàn)噸,生產(chǎn)42.5R普通硅酸鹽水泥。該工程由南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)院開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)并提供技術(shù)支持,采用當(dāng)?shù)責(zé)o煙煤煅燒,分解爐采用離線式布置,采用以石灰石、粉砂巖、鐵粉、鋁釩土為主原料的四組分配料方案。近幾年以來(lái),生產(chǎn)狀況一直比較好,產(chǎn)量穩(wěn)定在 2300~2500t/d,熟料質(zhì)量穩(wěn)定。但在2009年9月期間,預(yù)熱器系統(tǒng)C3和C4級(jí)旋風(fēng)筒錐部頻繁出現(xiàn)結(jié)皮堵料現(xiàn)象,生產(chǎn)受到極大影響。為此,我們根據(jù)結(jié)皮堵料時(shí)的情況分析了結(jié)皮堵料的主要原因,采取了一系列措施,取得了很好效果。
(1)從中控操作控制上看,每次出現(xiàn)結(jié)皮堵料時(shí),C3或C4級(jí)旋風(fēng)筒錐部壓力分別從3.8kPa和3.1kPa左右迅速下降直至出現(xiàn)正壓,下一級(jí)旋風(fēng)筒出口溫度迅速上升,中控手動(dòng)打空氣炮,壓力沒(méi)有變化,現(xiàn)場(chǎng)打開(kāi)清堵孔檢察,發(fā)現(xiàn)錐部已堵滿生料;或者C3和C4級(jí)旋風(fēng)筒錐部壓力分別從3.8kPa和3.1kPa左右緩慢下降至2.3kPa和1.2kPa左右,下一級(jí)旋風(fēng)筒出口溫度也出現(xiàn)緩慢升高,中控手動(dòng)打空氣炮,或現(xiàn)場(chǎng)打開(kāi)清堵孔檢查,發(fā)現(xiàn)錐部已結(jié)皮積料,用高壓水槍清理,壓力迅速升高,下一級(jí)旋風(fēng)筒錐部壓力先降低后升高,離線分解爐出口壓力也從0.8kPa左右迅速升高至1.5kPa以上,離線分解爐底部沉降室出現(xiàn)嚴(yán)重塌料。同時(shí)嚴(yán)重破壞了窯內(nèi)熱工制度,熟料煅燒受到極大影響,熟料質(zhì)量也出現(xiàn)波動(dòng)。
(2)從現(xiàn)場(chǎng)清堵過(guò)程看,每次出現(xiàn)結(jié)皮堵料時(shí),C3或C4級(jí)旋風(fēng)筒錐部都結(jié)有一圈又硬又厚的料,比較粘,很難清理。有好幾次錐部料已清空,錐部上面的料還是不易清下。若是以往堵料,只要錐部料清空,錐部上面的料就會(huì)自動(dòng)塌落。在正常生產(chǎn)中,打開(kāi)清堵孔往旋風(fēng)筒里面看,不時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)無(wú)數(shù)細(xì)小的火星在飛舞,說(shuō)明有未燃燒完全的煤粉在燒。C3和C4級(jí)結(jié)皮料取樣分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 C3和C4級(jí)結(jié)皮料取樣分析數(shù)據(jù),%
表2 大礦煤與小礦煤之間的原煤質(zhì)量對(duì)比
原煤中硫含量偏高,導(dǎo)致煤粉中硫含量也高,煤粉在窯內(nèi)燒成帶燃燒后硫揮發(fā),在預(yù)熱器系統(tǒng)C3和C4級(jí)等部位由于溫度較低而冷凝在生料表面,隨著生料沉集又一次入窯,如此循環(huán)富集,引起C3和C4級(jí)旋風(fēng)筒錐部出現(xiàn)結(jié)皮堵料。公司在生產(chǎn)過(guò)程中一直采用大礦無(wú)煙煤,煤質(zhì)比較穩(wěn)定,熱值一般都在25000kJ/kg以上。近年由于煤價(jià)猛漲,公司考慮采用部分小礦煤進(jìn)行搭配煅燒。8月下旬開(kāi)始加大小礦煤原煤進(jìn)廠采購(gòu)量,但因小礦煤用汽車運(yùn)煤進(jìn)廠,煤質(zhì)波動(dòng)較大,灰分較高,熱值不穩(wěn)定,低的只有20000kJ/kg左右,較難著火燃燒,特別是8月下旬采購(gòu)的8000t原煤硫含量偏高,大于1.5%,最高的達(dá)到2.3%。高硫煤嚴(yán)重影響窯的生產(chǎn)、質(zhì)量安全,在一定程度上也影響了熟料的煅燒,導(dǎo)致C3和C4級(jí)旋風(fēng)筒錐部出現(xiàn)結(jié)皮堵料。我們采取了措施,要求化驗(yàn)室加強(qiáng)進(jìn)廠原煤管理和取樣的代表性,按原煤質(zhì)量?jī)?yōu)劣分開(kāi)入庫(kù),并做好質(zhì)量記錄,凡煤質(zhì)達(dá)不到公司指標(biāo)要求的一律不進(jìn);加強(qiáng)配煤管理,認(rèn)真做好入庫(kù)的高硫低熱值煤和低硫高熱值煤搭配工作,對(duì)堆煤配煤過(guò)程進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控,生產(chǎn)安全部強(qiáng)化協(xié)調(diào)工作,嚴(yán)格控制入窯煤粉硫含量在0.9%以下;加強(qiáng)堆煤管理,按化驗(yàn)室要求的原煤倉(cāng)位,安排三個(gè)班突擊堆煤,保持預(yù)均化堆場(chǎng)原煤儲(chǔ)量在0.8萬(wàn)噸以上,提高原煤均化效果,對(duì)均化堆場(chǎng)原煤質(zhì)量做好預(yù)測(cè)。大礦煤與小礦煤之間的原煤質(zhì)量對(duì)比見(jiàn)表2。
由于無(wú)煙煤揮發(fā)分較低,較難燃燒且燃盡時(shí)間較長(zhǎng),若煤粉細(xì)度偏粗,易引起煤粉不完全燃燒,逸至C3和C4級(jí)旋風(fēng)筒繼續(xù)燃燒,導(dǎo)致局部高溫,物料出現(xiàn)液相,引起C3和C4級(jí)旋風(fēng)筒錐部出現(xiàn)結(jié)皮堵料。為此,我們加強(qiáng)煤磨系統(tǒng)管理,及時(shí)加球補(bǔ)球,適當(dāng)提高動(dòng)態(tài)選粉機(jī)轉(zhuǎn)速,降低煤粉細(xì)度,0.08mm篩篩余由1.5%左右降低到0.5%左右,提高煤粉燃盡率和縮短煤粉燃燒時(shí)間。同時(shí)加強(qiáng)中控操作,控制合理的工藝參數(shù),使得風(fēng)煤料和窯速匹配,保證生料預(yù)燒能力和燒結(jié)能力的平衡。在操作中嚴(yán)格執(zhí)行薄料快燒煅燒制度,合理調(diào)整窯頭燃燒器的內(nèi)外風(fēng)中心風(fēng)的比例關(guān)系和在窯口的位置,使窯系統(tǒng)在穩(wěn)定的工況下運(yùn)轉(zhuǎn)。
由于煤中硫含量嚴(yán)重偏高,而配料未做及時(shí)調(diào)整,特別是入窯生料KH值和SM值較低時(shí)易燒性較好,生料在較低溫度下便出現(xiàn)了少量液相,更加劇了C3和C4級(jí)旋風(fēng)筒錐部出現(xiàn)結(jié)皮堵料的機(jī)會(huì)。為此,將入窯生料KH值由原來(lái)的0.99±0.02提高到1.01±0.02,SM值由 2.5±0.1提高到2.70±0.1,AM 值由 1.7±0.1降低到1.50±0.1。同時(shí)控制 MgO和SO3含量,減少液相粘度和總量,防止液相過(guò)早出現(xiàn)。加強(qiáng)配料與中控操作的溝通,確保窯燒成穩(wěn)定和熟料質(zhì)量穩(wěn)定。
C3級(jí)旋風(fēng)筒下料管撒料盤頂部與C5級(jí)旋風(fēng)筒出口風(fēng)管交接處澆注料磨損鐵殼燒穿,以及預(yù)熱器人孔門、清掃孔和搭架孔關(guān)不密,漏風(fēng)較嚴(yán)重,易引起C3和C4級(jí)旋風(fēng)筒錐部出現(xiàn)結(jié)皮堵料。為此,我們?cè)?009年9月28日4號(hào)窯定檢時(shí),更換燒穿的鐵殼,重新倒?jié)沧⒘?對(duì)預(yù)熱器系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,修復(fù)關(guān)不密的人孔門、清掃孔和搭架孔,涂上耐火泥,防止漏風(fēng)。
通過(guò)采取以上措施,自2009年10月6日以后,至今再也沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)結(jié)皮堵料現(xiàn)象,熟料的產(chǎn)質(zhì)量也得到了提高。同時(shí)也悟出一個(gè)道理:煤料質(zhì)量的合理穩(wěn)定和中控操作對(duì)窯系統(tǒng)的長(zhǎng)期安全穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)至關(guān)重要。
TQ172.622.29
B
1001-6171(2010)06-0107-02
通訊地址:福建水泥股份有限公司煉石水泥廠,福建 順昌 353200;
2010-04-13;
趙 蓮