杜德海
(金昌化工集團有限公司,甘肅金昌 737000)
純堿水不溶物與系統(tǒng)中Ca2+、Mg2+關(guān)系分析
杜德海
(金昌化工集團有限公司,甘肅金昌 737000)
分析純堿水不溶物與系統(tǒng)母液中Ca2+、Mg2+關(guān)系及影響因素。
Ca2+、Mg2+離子;水不溶物;改進措施
隨著純堿市場競爭的日趨激烈,純堿質(zhì)量的優(yōu)劣將起著決定性作用,聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿質(zhì)量的提高將顯得更加重要。多年來聯(lián)堿企業(yè)在降低純堿鹽分、水不溶物等方面做了大量而卓有成效的工作,先后通過添加絮凝劑、母Ⅱ澄清過濾、沙濾凈化及原鹽洗滌等技術(shù),使聯(lián)堿生產(chǎn)的純堿質(zhì)量能夠與氨堿法相媲美。近幾年,我公司也通過改善原鹽質(zhì)量、新增澄清設(shè)備、添加絮凝劑及氨Ⅱ泥板框過濾等技術(shù)措施,使純堿水不溶物逐年下降,產(chǎn)品質(zhì)量及市場占有率明顯提高,但受地域環(huán)境的影響,我公司純堿水不溶物指標(biāo)與氨堿法相比還是有一定差距,為了更有效的抓好純堿水不溶物的控制,我們組織人員對形成和影響純堿水不溶物的因素進行了全面系統(tǒng)的分析,現(xiàn)總結(jié)整理出來,為下一步開展工作提供借鑒,同時,也請同行業(yè)專家學(xué)者提供技術(shù)支持,解決一些深層次問題,合理控制純堿水不溶物。
1)衡算過程中視系統(tǒng)母液Ca2+、Mg2+不隨加鹽或NH4Cl產(chǎn)品帶出的變化而變化。
2)按1.2t原鹽生產(chǎn)1t純堿,同步生產(chǎn)1.06t氯化銨(干品)進行計算。
3)噸堿循環(huán)當(dāng)量按10m3進行計算。
4)按每生產(chǎn)1t純堿排出氨Ⅱ泥約30kg。
表1為固相中的Ca2+、Mg2+含量分析。
表1 固相中的Ca2+、Mg2+含量
表2為各種母液中的Ca2+、Mg2+含量分析。
表2 各種母液中的Ca2+、Mg2+含量分析(單位g/L)
從系統(tǒng)母液中氨母液Ⅱ至氨母液Ⅰ的Ca2+、Mg2+濃度下降值分別為0.013、0.015g/L。
表3為AⅡ泥全分析。
表3 AⅡ泥全分析 (%)
從AⅡ泥分析看,純堿水不溶物中主要是CaCO3、MgCO3,其余雜質(zhì)所占比重很小。
1.2t原鹽中有Ca2+含量為:
1 200×0.000 6=0.72kg
1.06tNH4Cl中Ca2+含量為:
1 060×0.000 5=0.53kg
30kg氨Ⅱ泥中帶出Ca2+含量為:
30×0.001=0.03kg
1tNa2CO3中Ca2+含量為:
1 000×0.000 02=0.02kg
噸堿循環(huán)母液中的Ca2+補入量為:
0.013×10=0.13kg
Ca2+在母液中的累積量為:
0.72-0.71=0.01kg
1.2t原鹽中Mg2+的含量為:
1 200×0.000 2=0.24kg
1.06tNH4Cl中Mg2+的含量為:
1 060×0.000 1=0.106kg。
1tNa2CO3中Mg2+的含量為:
1 000×0.000 01=0.01kg
30kg氨Ⅱ泥中帶出Mg2+含量為:
30×0.012=0.036kg
噸堿循環(huán)母液中的Mg2+補入量為:
0.008×10=0.08kg
Mg2+母液中的累積量為:
0.24-0.232=0.008kg
通過以上鈣、鎂離子的平衡計算,考慮設(shè)備管道結(jié)垢、器壁沉積、分析誤差等,鈣鎂物料基本能夠平衡。
1)循環(huán)母液中Ca2+濃度平均降低量:
(0.01+0.02+0.01)/3=0.013g/L
進入1t純堿中的Ca2+為0.013kg/m3×10=0.13kg,折成CaCO3的量為0.325kg。
2)系統(tǒng)母液中Mg2+濃度的平均降低量:
(0.010+0.011+0.023)/3=0.015g/L
進入1t純堿中Mg2+的量為0.015×10=0.15 kg,折成MgCO3的量為0.525kg。
3)成品中CaCO3、MgCO3的含量為:
CaCO3%=0.325/1 000×100%=0.032 5%
MgCO3%=0.525/1 000×100%=0.052 5%
4)成品中CaCO3、MgCO3的總含量為:
0.0325+0.052 5=0.085%
根據(jù)CaCO3(2.9×10-9)、MgCO3(1.0×10-5)的溶度積常數(shù),CaCO3為難溶物,測定水不溶物時不會產(chǎn)生損失,而MgCO3溶度積常數(shù)較高,在測定水不溶物時前期有大量CO2-3的存在,不會產(chǎn)生損失,但到后期當(dāng)Na2CO3全部溶解洗滌干凈后,MgCO3開始溶解,加之溶解時用50℃左右的熱水,導(dǎo)致部分MgCO3損失,使水不溶物偏低至0.04%。且在分析過程中,洗滌次數(shù)越多,MgCO3損失越多,分析誤差就越大,這也是各廠分析人員在測定水不溶物時存在誤差的主要原因。另外,在聯(lián)堿生產(chǎn)過程中只考慮增大澄清面積,加大絮凝劑的添加量是不夠的,因為在絮凝劑添加過量時,細(xì)小的CaCO3、MgCO3在母液密度較高時無法沉積,反而會形成泥團飄浮在溶液頂部溢流至氨Ⅱ桶,進而影響碳化結(jié)晶及成品水不溶物。因此,為了更好的降低成品水不溶物,一方面要精選原料,降低原料鹽中的水不溶物,更要降低水溶性雜質(zhì),以保證進入系統(tǒng)的雜質(zhì)量得到合理控制,另一方面要合理添加絮凝劑,保證澄清桶運行合理,澄清效率充分發(fā)揮,保證純堿中的水不溶物達到較好的控制水平。
[1] 中國純堿工業(yè)協(xié)會.純堿工學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1990
[2] 李國瑞.純堿生產(chǎn)分析[M].沈陽:遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,1989
[3] 杭州大學(xué)化學(xué)系.分析化學(xué)手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1983
TQ 114.162
B
1005-8370(2010)06-20-02
2010-07-23
杜德海(1969—),工程師?,F(xiàn)任金昌化學(xué)工業(yè)集團有限公司生產(chǎn)調(diào)度部部長。