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        高爐爐頂液壓控制系統(tǒng)適應(yīng)性改造探討

        2010-01-01 00:00:00化玉榮汪春蕾

        摘要:本文通過分析萊鋼股份煉鐵廠3#750m3高爐爐頂頂采用PW緊湊型串罐式無料鐘爐頂,研究高爐爐頂液壓控制系統(tǒng)適應(yīng)性改造,以提高高爐爐頂液壓控制系統(tǒng)運行穩(wěn)定性。

        關(guān)鍵詞:液壓故障 改進 系統(tǒng)校核

        0 引言

        3#750m3高爐爐頂采用PW緊湊型串罐式無料鐘爐頂,由一套液壓控制系統(tǒng)實現(xiàn)爐頂上料柱塞閥、上密封閥、料流調(diào)節(jié)閥、下密封閥、均壓閥以及均壓放散閥的開關(guān)動作,完成高爐裝料作業(yè)。由于生產(chǎn)節(jié)奏的加快,高爐利用系數(shù)提高,該系統(tǒng)在工作過程中出現(xiàn)的液壓故障嚴重制約了高爐的穩(wěn)定生產(chǎn)。通過對其增加備用控制系統(tǒng),以及柱塞閥油缸適應(yīng)性改造,液壓系統(tǒng)的重新校核驗算及優(yōu)化完善,來提高液壓系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性。

        1 爐頂液壓系統(tǒng)實際應(yīng)用中的缺點

        爐頂液壓系統(tǒng)在實際應(yīng)用中,暴露出諸多問題,故障排查時間長,影響爐頂設(shè)備的正常運行,造成高爐控風作業(yè)甚或休風,嚴重制約了高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定運行。液壓系統(tǒng)運行中,常發(fā)生以下故障:

        1.1 料流調(diào)節(jié)閥液控單向閥閥芯斷裂故障;

        1.2 液壓控制系統(tǒng)電磁閥換向閥線圈燒損故障;

        1.3 上下密節(jié)流閥閥芯彈簧失效故障,節(jié)流閥閥芯斷裂故障;

        1.4 柱塞閥多次打不開或關(guān)閉動作慢故障等。其中柱塞閥打不開故障表現(xiàn)的相當突出,自2006年以來共計有36次打不開故障。

        2 高爐爐頂液壓控制系統(tǒng)改進過程

        液壓系統(tǒng)故障均表現(xiàn)在閥組在線使用時,故障排查時間是制約生產(chǎn)的關(guān)鍵因素,因此需要考慮如何實現(xiàn)閥組的離線檢修而不影響生產(chǎn);柱塞閥故障表現(xiàn)尤為突出,高爐強化冶煉后,生產(chǎn)節(jié)奏加快,料批重量增加,柱塞閥油缸提升能力受限,需要增大其提升能力。在爐頂30m液壓站增加一套備用控制閥臺,滿足高效生產(chǎn)組織要求。備用閥臺液壓閥選用在線使用原控制閥臺閥類規(guī)格型號,保證備件的統(tǒng)一性、互換性,便于備件管理和減少備件儲存量。爐頂液壓控制閥臺一用一備,可實現(xiàn)故障狀態(tài)下的快速切換,滿足高爐爐頂正常裝料要求,同時為故障排查贏得了時間。

        2.1 提高柱塞閥油缸的提升能力

        2.1.1 提高系統(tǒng)壓力 現(xiàn)爐頂工作壓力為16MPa,提高系統(tǒng)工作壓力可相應(yīng)提高柱塞閥的提升力。由于原系統(tǒng)選用恒壓變量柱塞泵A10VSO28DFR1/31R-PPA-12N00,該泵額定壓力28MPa。要提高系統(tǒng)壓力,按照最大連續(xù)工作壓力為額定壓力的70%考慮,系統(tǒng)壓力可調(diào)整到20MPa。

        2.1.2 對柱塞閥油缸進行適應(yīng)性改造,進行重新選型設(shè)計,提高油缸提升能力 原柱塞閥油缸設(shè)計工作能力是高爐裝料料批15-17噸/批(按批重17噸計),柱塞閥油缸選用Z1103d-702-11(125/70×800)。隨著高爐冶煉強度的提高,增大了高爐裝料料批重量,料批增至25-27噸/批(按批重26噸計)。

        2.2 對原液壓系統(tǒng)關(guān)鍵備件重新校核

        2.2.1 液壓泵的校核

        液壓泵配置:A10VSO28DFR恒壓變量柱塞泵2臺(一用一備),額定流量26L/min。

        柱塞閥油缸改進后,開啟與關(guān)閉流量計算如下:

        按柱塞閥開啟與關(guān)閉時間不變,即速度V1、V2不變,

        柱塞閥開啟時,有桿腔進油

        A開改/A開原=3.14×(D改2/4-d2/4)/[3.14×(D原2/4-d2/4)]

        =3.14×(0.152/4-0.072/4)/[3.14×(0.1252/4-0.072/4)]

        =1.64

        柱塞閥關(guān)閉時,無桿腔進油

        A關(guān)改/A關(guān)原=3.14×(D改2/4)/[3.14×(D原2/4)]

        =3.14×(0.152/4)/[3.14×(0.1252/4)]

        =1.44

        由Q=VA得:

        柱塞閥開啟流量Q開=1.64Q原=1.64×81=133(L/min)

        柱塞閥關(guān)閉流量Q關(guān)=1.44Q關(guān)=1.44×118=170(L/min)

        因柱塞閥油缸連接回路為差動回路,因此Q差動關(guān)=170-133=37(L/min)

        2.2.2 蓄能器組的校核

        3#750m3高爐爐頂液壓系統(tǒng)原泵站配置:

        蓄能器組:采用1個25L的活塞式蓄能器配4個50L的氮氣瓶。

        蓄能器的作用:蓄能器在液壓系統(tǒng)中是用來儲存、釋放能量的裝置。其主要用途為:作為輔助液壓源在短時間里提供一定數(shù)量的壓力油,在高峰時刻應(yīng)用,以便選用較小的泵。用較小的泵,即可實現(xiàn)在瞬間提供大量液壓油,平穩(wěn)保持液壓系統(tǒng)中一定的流量和壓力,滿足系統(tǒng)對速度、壓力的要求,減小系統(tǒng)驅(qū)動功率降低系統(tǒng)溫升;可實現(xiàn)液壓缸的保壓;緩沖、吸收液壓沖擊、降低壓力脈動等。

        當系統(tǒng)不需要大量油液時,可以把液壓泵輸出的多余壓力油液儲存在蓄能器內(nèi),需要時由蓄能器快速釋放給系統(tǒng)。

        3#750m3高爐爐頂液壓活塞式蓄能器由油液部分和氣體部分構(gòu)成,活塞用作氣體密封隔離件。氣體部分預(yù)充有氮氣,液體部分與液壓回路相通。因此壓力升高時氣體被壓縮,油液被吸入活塞式蓄能器,壓力下降時,氣體膨脹,從而把油液壓入系統(tǒng)回路。

        考慮到爐頂液壓系統(tǒng)運行過程中,上料柱塞閥開啟需要補充較多能量。上料柱塞閥油缸由125/70×800改為150/70×800,閥門開啟所需流量由81L/min變?yōu)?33L/min,需要蓄能器所補充的能量:

        原油缸需蓄能器提供量:(81-26)×5/60=4.58(L)

        改造后油缸需蓄能器提供量:(133-26)×5/60=8.92(L)

        通過理論計算,由于油缸的改進,原蓄能器提供的量5.32L已經(jīng)小于改造后油缸所需要的量8.92L。

        2.2.3 綜合泵與蓄能器組的校核 攻關(guān)小組在增大泵的流量與蓄能器組的數(shù)量上進行了比較。如若增大泵的流量,從閥門啟閉流量圖可以看出,僅柱塞閥開啟時需要大流量,這樣將會造成大量無效能耗,轉(zhuǎn)化成熱量,使油溫升高,過高的油溫會導致液壓油粘度下降,零件配合間隙增加,密封損壞,導致系統(tǒng)泄露增加。從經(jīng)濟及效果方面綜合評定,確定增加一組活塞蓄能器組來滿足系統(tǒng)技術(shù)指標。

        具體配置:泵站保留原泵站配置,另配置一組活塞蓄能器組,為25L活塞式蓄能器25L+4×50L氮氣瓶。

        選用活塞式蓄能器,因為活塞式蓄能器有以下優(yōu)點:㈠預(yù)充氣壓力和最高工作壓力之間的高壓縮比。②低壓差時使用補償?shù)獨馄?,?jīng)濟性高。③流量可以很大。④液壓設(shè)備效率高。⑤氣體密封性好,不泄露。⑥密封磨損時無突發(fā)性泄氣。

        3 高爐爐頂液壓控制系統(tǒng)改造后的效果

        3.1 爐頂液壓控制備用系統(tǒng)啟用后,液壓故障系統(tǒng)能夠快速實現(xiàn)備用系統(tǒng)的切換功能,實現(xiàn)了液壓控制系統(tǒng)零影響的離線檢修,滿足了高爐高效生產(chǎn)組織的要求。

        3.2 柱塞閥油缸及蓄能器的系列改進,適應(yīng)了高爐強化冶煉,快節(jié)奏組織生產(chǎn)的要求,提高了液壓系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠性。

        3.3 爐頂泵站用并聯(lián)的兩套蓄能器來保證柱塞閥啟閉瞬間大流量的需求,彌補了泵流量的不足,減少了功率消耗,降低了系統(tǒng)溫升,各閥門啟閉時,系統(tǒng)壓力變化平穩(wěn)。閥門開啟時間調(diào)整范圍加大,有利于生產(chǎn)方組織生產(chǎn)。

        高爐爐頂液壓控制系統(tǒng)的適應(yīng)性改進,有效降低了爐頂液壓控制系統(tǒng)故障對生產(chǎn)的影響,符合高爐高效生產(chǎn)組織要求,可推廣應(yīng)用至其它750立級高爐爐頂液壓控制系統(tǒng)。

        參考文獻:

        [1]劉延俊.液壓系統(tǒng)使用與維修.—北京.化學工業(yè)出版社.2006.214-215.

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