摘 要通過對采油廠現狀調查、分析,提出利用套管氣活動裝置來取代電加熱的思路,并將套管氣加熱活動裝置進行現場試驗及改進。
關鍵詞回收;套管氣;熱力采油;節(jié)能減排
中圖分類號TE357文獻標識碼A文章編號1673-9671-(2009)121-0051-01
隨著采油廠的深入開采,老區(qū)塊含水量增加,產油量下降,特別是輕、中質原油產量呈逐年下降趨勢,采油廠逐漸轉向對稠油的開采。為了降低稠油粘度、提高原油在井筒內的流動能力,一般采用電加熱方式,但電加熱耗電量大。而以燃用套管天然氣的燃燒裝置,能加熱井液,然后將加熱后的的井液注入油井,實現對井筒油流的加熱,同時在井底加裝預混裝置,把注入的井液均勻地摻合到原油中,起到降低流油粘度、提高原油在井筒內的流動能力。這樣以來:一是可以利用油井自產天然氣,減少氣體輸運能耗;二是將原來的電加熱改成自產伴生氣加熱,節(jié)約高質量電源,減少污染,降低采油成本;三是熱載體來自于油井部分井液的加熱循環(huán),熱媒易得,兼容性強。
1套管天然氣熱力采油工藝簡介
采用正壓非相變傳熱方式,利用導熱油加熱爐加熱導熱油,在熱流體循環(huán)加熱的基礎上,將套管氣的綜合利用技術結合在一起,設計新型加熱裝置利用套管氣作燃料,對部分產出井液進行加熱、脫氣分離,將部分高溫脫氣原油通過空心抽油桿進行回注。由于產出液在井筒舉升過程中是不斷有熱損失的,越靠近地面,溫度越低,這部分高溫脫氣原油在回流過程中通過抽油桿管壁傳熱,能對產出液進行溫度補償,從而提高產出液的溫度,降低其粘度,防止井口結蠟。這樣當系統(tǒng)達到熱平衡時,實現井筒全過程清蠟降粘的目的成為可能。
2新型套管氣活動加熱裝置洗井、熱采的特點
1)該系統(tǒng)的主要作用。(1)洗井作用,該系統(tǒng)通過對有油井內的原油經過過濾、尤其分離然后回注入油井,利用高溫原油對油井起到清洗作用,從而代替了現有的洗井車和其它熱洗裝置。(2)代替電加熱方式,對油井原油進行回注加熱,提高采油溫度,起到升溫減粘的目的,方便采油過程、減少能源損耗。(3)該系統(tǒng)也可進行對地面的原油進行加熱,提高原油溫度,減小原油年度,減少原油運輸的動力損耗,提高經濟效益。
2)該系統(tǒng)的主要優(yōu)、特點。主要優(yōu)點包括:(1)系統(tǒng)利用套管氣進行加熱,減少了伴生氣的排空和放空燃燒,減少了對環(huán)境大氣污染。同時系統(tǒng)避免了當前洗井過程中普遍存在的水資源浪費和污染,從而起到了很好的環(huán)保作用。(2)較高的經濟效益:系統(tǒng)利用套管氣,減少了油田的氣力輸送投資,有效的利用套管氣減少了對電能的使用,經計算該套系統(tǒng)的投資為8萬元,每年的維護費用為0.2萬元左右,遠小于電加熱過程熱力采油的維護使用費用。(3)有利于安全生產。利用燃氣加熱技術,燃用套管氣,不僅避免了油田伴生氣的排放,同時使用更加簡單方便,可以實現無人值守,給油田生產營造了安全穩(wěn)定的環(huán)境。
主要特點包括:(1)效率高。系統(tǒng)利用雙層套管技術,分為內外層對原油和導熱油進行加熱,同時采用了煙氣二次利用,有效降低了排煙溫度,大大提高了爐子的熱效率,爐子加熱效率達到了95%左右。(2)系統(tǒng)簡單,易于維護。由于整個工藝、裝置都比較簡單,因此,在對各個部件進行集成安裝之后,整個系統(tǒng)趨于小型化,簡單方便。(3)系統(tǒng)安全可靠。采用熱媒加熱技術,使得原油不會直接跟火焰面接觸,避免了原油管路過熱點存在,使得管子不存在結焦、燒穿,系統(tǒng)更加偏于安全。
3項目的實施及改進情況
2006年在現河采油廠采油一礦開展現場試驗。由于史深100地區(qū)屬于高壓低滲區(qū)塊,單井產液量低,原油含水低,含蠟量高,長年需要熱洗或電熱桿伴熱生產,原油生產單耗達到157.3kg標煤/噸,成為采油廠節(jié)能降耗的瓶頸。因此,我們首先選擇該區(qū)塊開展先導實驗。
3.1現場實驗情況
1)2006年12月在現河采油廠38隊143—斜46進行試驗加熱93分鐘后,液量升至 13.4m2/d井口井液溫度穩(wěn)定在 69℃,實現熱平衡。經過現場實驗,證明該裝置升溫快,加熱效率高,可以完全替代電加熱、熱洗、加藥降粘等工藝。但存在以下問題:(1)井液升溫后有部分氣體析出,影響泵效,應加裝分離器。(2)裝置體積大,應改為撬裝式,方便活動加熱。(3)控制部分應進一步完善,實現無人值守。
2)2007年3月,課題組對以上問題進行反復改進。改進后,于2007年10月份—08年1月份在現河采油廠29隊史3-9-11進行試驗,加熱30分鐘后參數如下:
現場條件:井口油溫2℃--12℃;環(huán)境溫度 -5℃--8℃;套壓 0.1Mpa--0.12 Mpa;液量 3m2/d;原油結蠟拐點溫度38℃。加熱后:循環(huán)壓力2 Mpa;導熱油溫 98℃;注入井液溫度 90℃;井口井液溫度 70℃。70分鐘后,液量升至 5.1m2/d井口井液溫度穩(wěn)定在 71℃,實現熱平衡。 在試驗中,燃燒套管氣有效地加熱了井筒流油,取得了較好增溫降粘效果,說明了改進的有效性和該工藝的成功性。
3.2項目的改進及應用情況
1)改進情況:(1)開發(fā)了旋流式控制分離器,較好地解決了氣體析出問題。通過附加內盤管式余熱利用裝置,解決了分離器內部存油問題,使裝置清洗更加方便徹底,并延長了裝置的維修周期。(2)加裝了穩(wěn)壓儲氣罐,解決了氣量不足及工作不穩(wěn)的問題。(3)開發(fā)了特種循環(huán)泵,解決了體積大,耗能高的問題。(4)采用加熱換熱一體化的方式,整體效率達90%以上。
2)應用情況:2008年,在采油一礦推廣應用12套該裝置,對高含蠟,稠油等井進行巡回熱洗和升溫降粘工作,取得良好效果。全年共熱洗、清蠟637井次。不僅節(jié)約洗井車輛勞務110余萬元,而且消滅了21口井的電熱桿加熱,節(jié)約電費400余萬元。通過實踐證明,該裝置對于高壓低滲、高含水、高含蠟,稠油等井況,均有良好的應用前景。
4效益分析
4.1經濟效益分析
該技術改造能夠充分利用套管天然氣,一是回收利用自產天然氣,防止放空污染環(huán)境節(jié)約能源;二是將原來電加熱流油改套管天然氣燃燒加熱流油,節(jié)約高質量電能,降低采油成本;三是該裝置有多種用途,例如:油井熱洗清蠟、單井罐及多功能罐的加熱等。具體效益分析如下:
1)節(jié)約洗井車輛勞務:1800元/井次x637井次=114.66萬元
其中柴油節(jié)約量:0.37噸x637井次=235.69噸
人工節(jié)約量:3人x8小時x637井次=15288人工小時
僅按采油一礦2007年實際洗井勞務支出67.31萬元計算。
2)節(jié)約電費:9萬元x21口井=189萬元
3)裝置投入費:10萬元x12套=120萬元
4)總經濟效益=節(jié)約量-投入量=189+67.31-120=136.31萬元
5)投資回收期:
以2007年采油一礦洗井勞務支出為基準計算,得:
投資回收期=投入量/總經濟效益=120/136.31=0.88年
4.2社會效益分析
1)該系統(tǒng)利用套管氣進行加熱,減少了伴生氣的排空和放空燃燒,減少了對環(huán)境大氣污染。同時,節(jié)約235.69噸柴油,并減少了因燃燒造成的排放污染。
2)避免了當前洗井過程中普遍存在的水資源浪費和污染,從而起到了很好的環(huán)保作用;
3)由于熱洗頻次增加,起到了很好的升溫降粘作用,提高了原油流動性。不僅可以提高原油產量,而且可以提高采油效率,降低采油過程電能消耗。
4)有利于安全生產,利用燃氣加熱技術,燃用伴生氣,避免了油田伴生氣的排放,給油田生產營造了安全穩(wěn)定的環(huán)境。
5結論
該技術可完全替代現有的電加熱油井方式,一是回收利用自產天然氣,防止放空污染環(huán)境節(jié)約能源;二是將原來電加熱流油改套管天然氣燃燒加熱流油,節(jié)約高質量電能,降低采油成本;三是該裝置有多種用途,例如:油井熱洗清蠟、單井罐及多功能罐的加熱及采油隊冬季安全采暖等問題。