摘 要 固井施工中高泵壓問題一直困擾著固井施工。其主要與水泥漿、井深結構等有關。高泵壓對浮箍、浮鞋及井口的雙塞水泥頭、替漿管線、平臺泥漿泵都有較大的損害。通過控制水泥漿性能,提高井深質量,基本解決了這一問題,
關鍵詞 固井;高泵壓;水泥漿;井深質量
中圖分類號TE2 文獻標識碼A 文章編號1673—9671—(2009)122—0024—0I
1 高泵壓問題的出現(xiàn)
自進人2009年以來,在CBIlNA、CBllNB叢式開發(fā)井及青東5一斜3的常規(guī)固井水泥漿頂替過程中,大面積地出現(xiàn)了低排量、高泵壓的情況。有的井在排量為0.15m3/min時泵壓甚至達到了20MPa。這在以往的固井過程中是從來沒有出現(xiàn)過的。
2 高泵壓問題產生的原因及危害
經過分析,導致高泵壓的問題可能有以下幾個方面的原因: 1)水泥漿的問題。水泥漿“閃凝”或者是流變性差或者是提前稠化,都會造成高泵壓的問題。經過反復的水泥漿實驗,排除了提前稠化和閃凝的問題,加了降失水劑和分散劑的水泥漿在密度為1.90g/cm2時,流變性和穩(wěn)定性非常好。水泥和水泥漿性能的問題可以排除。
2)井身結構的問題。叢式開發(fā)井,都是91/2″鉆頭下7″套管的常規(guī)井,封固段垂深都在1200~1500米之間,都是正常密度水泥漿固井。按以往的經驗,替漿最高壓力不超過15Mpa。經分析,也不是井身結構的問題。 3)井徑不規(guī)則,循環(huán)不夠充分,井底攜砂不干凈,井眼不暢通。 4)如果泥漿粘度高、固控設備有問題無法良好凈化泥漿等原因,都有可能造成泵壓高的問題。經分析,都不是這方面的問題。
5)高泵壓對浮箍、浮鞋及井口的雙塞水泥頭、替漿管線、平臺泥漿泵都有較大的損害,且嚴重的威脅到井口操作人員的人身安全,并且會影響到固井質量,嚴重時會因為泵壓過高而導致替漿施工無法進行到底,在套管內留有長水泥塞,造成固井事故,引起巨大的經濟損失。
3 現(xiàn)場施工數(shù)據統(tǒng)計及分析
我們來看一下三口具有顯著的代表性的高泵壓井的一些基本數(shù)據,找出高泵壓的原因。其固井施工具體參數(shù)如表1。
由表1可以看出:
1)上述三口井中都有井徑嚴重超標處,俗稱“大肚子”井段,其中CBllNB-9井的井徑達到了19″,其余兩口井最大井徑均超過16″。在正常循環(huán)時,由于大肚子井段井徑過大,大肚子井段的泥漿返速也剛達到層流的狀態(tài),此狀態(tài)下的泥漿的攜巖效果最差,砂子在泥漿中打轉而并不上行,大肚子井段內的砂子帶不出來,且下部井眼內的砂子到此處也容易郁積。在替漿過程中,由于水泥漿的粘度和切力要遠遠大于泥漿,攜巖能力也遠遠的強于泥漿,在水泥漿上返至大肚子處便會攜帶郁積的砂子上二行,到井徑較小處時就會因為井徑突然變小而發(fā)生淤堵,使替漿壓力升高。 2)在施工泵壓高的井中,大部分是因為泥漿性能達不到攜巖要求,導致井眼內含砂量嚴重超標。這樣的井多是叢式開發(fā)井組。而在青東5-斜3井中則是因為泥漿的初切太大,達到了11秒,在井壁上大量形成的不致密的虛泥餅。
3)下完套管固井前處理泥漿時,循環(huán)時間在90min-120min之間,循環(huán)排量在100沖/min,存在循環(huán)時間短,排量低的問題,在井眼環(huán)容大的井內會造成泥漿上返速度低,井眼內的沙子便會帶不出來,而水泥漿的密度及粘度都比泥漿要高得多,其攜巖能力也更強,所以在替漿時便會造成水泥漿攜帶大量砂子向上走,遇到井徑小的地方便會發(fā)生蹩堵,造成施工泵壓過高,嚴重時會引起井漏。
4)海上開發(fā)井都要求封到進表套200m,南上表可以看出所要封同的井段過長,水泥漿量過大,且封固的垂直深度也在1200m以上,過長的封固段會造成過高的靜壓差,高的靜壓差便會帶來高的施工壓力。在較淺的井中,高泵壓的發(fā)生率明顯要小得多,且壓力也較深一些的井低得多。 5)套管扶正器的加法、數(shù)量沒有嚴格的執(zhí)行設計,導致套管不居中,易形成偏流,由于套管的一面緊貼井壁,會造成泥沙大量堆積,減少過流面積,引起泵壓升高。
4 制定相關措施
針對以上的基于實際現(xiàn)場的施工分析,我們制訂了一套解決高泵壓的固井施工措施,并立刻應用到現(xiàn)場的固井施工中其具體內容為:
1)良好的泥漿性能是提供一個優(yōu)質井眼的保障。“泥漿是鉆井的血液”,良好的泥漿性能是一口井順利進行各種施工的保障,當然也包括最后也是最關鍵的固井施工。 2)采取各種措施確保井內含砂量符合固井要求。針對泥漿性能達不到攜砂要求的情況,要求平臺在下套管前要在井底封200-300m的稠漿段,由于稠漿段擁有更接近水泥漿的粘度和切力,因此了增加泥漿的攜砂性,且對大肚子井段郁積的大量沙粒也有很好的攜帶作用。 3)減少靜壓差。其一。就是加大前置液的數(shù)量,增加前置液占環(huán)空的長度,來減少環(huán)空的液柱壓力,從而減少和套管內液柱的差值。其二,適當減少所注水泥漿的數(shù)量及控制返高,在封固非油層段時可并適當加大低比重的數(shù)量,并嚴格控制低比重水泥漿的密度,做到低比重的數(shù)量和密度符合設計要求,保障高比重封固油層段以上200m即可,這樣即可保障油層段固井質量,又可降低靜壓差的作用。 4)在井徑較大的井進行固井施工時,到替漿后期,提前降低頂替排量,盡量做到塞流頂替,可以很好的降低水泥漿的竄槽,并可以很好的保障油層段固井質量。 5)嚴格執(zhí)行扶正器人井設計,保障套管的良好居中率。
5 措施的現(xiàn)場實施應用情況
1)CBllNA-11井是應用此措施的第一口井,在下完套管開泵循環(huán)時排量為100沖/min,振動篩t未有顯著砂子返出的現(xiàn)象,在加大泵沖至120沖,min2吩鐘后,振動篩出現(xiàn)大量砂子。 2)在CB22C-PI井的施工中,由于下套管前平臺未混配稠漿,故下完套管后循環(huán)泥漿時采取120沖/min,但是振動篩未出現(xiàn)大量的砂子出現(xiàn),后經現(xiàn)場固井施工人員與平臺交涉后注入200m的稠漿,再循環(huán)45分鐘后振動篩有大量的砂子返出,并且還有伴有大量的爛泥,循環(huán)壓力也由初始時的7.5MPa降至6MPa,并且接下來的固井施工也非常順利。 3)在CB22G-2井的固井施工中,下完套管循環(huán),泵沖為120/min,一小時后振動篩返出大量砂子,但是泵壓未出現(xiàn)預期中的降幅,降低泵沖至90沖/min循環(huán)30分鐘后,振動篩又有大量砂子返出,泵壓下降明顯,固井施工順利。
6 總結
在采取了制定多項措施后,到8月底為止共進行了27口次的固井施工,沒有出現(xiàn)一起高泵壓的異常現(xiàn)象,充分證明了我們措施的科學性和正確性。固井施工泵壓的降低,縮短了井口操作時間,提高了浮箍、浮鞋、水泥頭等固井相關設備的可靠性,使固井施工流程的更連續(xù)、可靠,從而有效地提高了固井質量,且降低了井口操作的固井施工人員的危險系數(shù),為公司的安全生產提供了有利的保障。