趙 猛
摘要:本文著重講述KDN-8000高純氮制備裝置分子篩純化器系統(tǒng)再生故障對整個空分系統(tǒng)造成的影響,對產(chǎn)生的原因進行了分析,并對此類故障提出解決的辦法。
關(guān)鍵詞:純化器;再生;故障;解決辦法
1 前言
海南煉化空分裝置于2006年3月開始試運投產(chǎn),該工藝流程由空氣壓縮機系統(tǒng)、空氣凈化系統(tǒng)、膨脹制冷系統(tǒng)、空氣精餾分離系統(tǒng)組成,另外與液氮貯存、液氮增壓汽化系統(tǒng)和氮氣壓縮機組組成供氮部分。 主換熱器和冷凝蒸發(fā)換熱器均為板翅式換熱器,本裝置凈化系統(tǒng)采用分子篩吸附凈化系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)采用污氮反流膨脹制冷、分離系統(tǒng)采用單級精餾流程,整套裝置采用DCS控制系統(tǒng)。
原料空氣經(jīng)壓縮機壓縮后,溫度不大于140℃,進入水和空氣直接接觸換熱的空氣冷卻塔AC1101空冷塔,壓縮后空氣經(jīng)AC1101噴淋冷卻后,將空氣溫度冷卻至16℃以下,然后進入分子篩純化器,利用活性氧化鋁和分子篩的選擇吸附性特點,除去空氣中的H2O、CO2、C2H2,然后經(jīng)主換熱器E1進入入冷箱。分子篩純化器兩臺交換使用,一臺吸附工作,另一臺解析再生。再生污氮氣經(jīng)過加熱爐以后,被加熱至180℃,對純化器內(nèi)活性氧化鋁和分子篩進行再生。如果分子篩再生效果不好時,它的吸附深度就會減弱,空氣夾帶超量氣態(tài)水分子和CO2便會在分餾系統(tǒng)主換熱器通道和篩板塔內(nèi)凝結(jié),堵塞進氣通道和塔盤,導(dǎo)致正常分餾工況無法持續(xù)。
該裝置自投產(chǎn)運行以來,分子篩純化器再生效果不理想時有發(fā)生,導(dǎo)致裝置臨時停工處理,嚴重威脅到空分裝置的正常安全生產(chǎn),并直接影響了全廠各生產(chǎn)裝置的安全運行。因此,有必要對分子篩純化器再生不好的故障進行一番總結(jié),詳細分析故障機理,并提出有效的解決方案。
2 故障A:加熱爐2次跳停,導(dǎo)致純化器再生效果不好。
2006年4月6日凌晨2點,純化器B再生進行到加熱一步時,加熱爐B加熱8分鐘后,再生溫度TIAS1212升到94℃時,加熱爐突然跳停,由于發(fā)現(xiàn)不及時,當加熱程序進行到58分鐘時才發(fā)現(xiàn)加熱爐B運行信號變白,表示加熱爐停止加熱,正常加熱應(yīng)該顯示紅色,溫度在180℃左右,此時溫度已降為冷箱出口污氮的溫度,為16℃左右,所以判斷加熱爐跳停,立即將再生程序暫停,派人赴現(xiàn)場切換加熱爐A運行,恢復(fù)再生,此次再生純化器出口溫度TI1202最高溫度達到81℃,正常時應(yīng)加熱到180℃,純化器B沒有達到預(yù)期的再生效果。
6日上午9點,電氣人員將加熱爐B檢修結(jié)束后,當班人員將加熱爐切換回B運行,上午10點純化器B又進入再生程序(一個周期8小時),加熱剛開始不久,B加熱爐再次跳停,這次由于發(fā)現(xiàn)比較及時,加熱開始16分鐘,立即將A爐又切回運行。到目前為止,空分系統(tǒng)還沒有受到大的影響,主換熱器壓差PDI2為4.51kpa,分餾塔塔阻PDI1為21.8kpa,一切正常。
下午5點多鐘,分餾塔塔阻開始出現(xiàn)波動,塔阻開始出現(xiàn)持續(xù)上漲的態(tài)勢,最后上升高達53kpa,進氣量減少,氮氣純度不合格,精餾工況被破壞。
2.1 故障原因分析
由于加熱爐B故障跳停,使得純化器再生氣沒有達到設(shè)計的再生溫度,分子篩再生解析效果不好,沒有將吸附的雜質(zhì)完全排放出來。
純化器A延長工作時間,吸附容量超過設(shè)計值,再生時間和再生條件都沒有變化,所以再生的效果也會降低。
出現(xiàn)故障處理不及時,在故障發(fā)生后一些工藝指標異常,如再生氣加熱爐出口溫度低、加熱爐運行信號停止等產(chǎn)生了明顯的變化,但未能準確判斷故障并采取相應(yīng)的措施。
2.2 故障應(yīng)急措施及解決方案
緊急停運裝置,對空分系統(tǒng)做加溫吹除處理。對兩臺純化器重新進行活化再生處理。對加熱爐的跳閘故障進行處理。加強對職工的操作培訓工作,對DCS監(jiān)控系統(tǒng)各參數(shù)發(fā)生異常情況時能夠及時作出反應(yīng)并采取有效措施。操作人員應(yīng)密切關(guān)注各項工藝參數(shù)的變化,一旦出現(xiàn)異常,必須迅速與車間技術(shù)人員取得聯(lián)系。
此次停工,因為主要生產(chǎn)裝置沒有開工,對全廠沒有造成直接的影響。
3 故障B:再生氣量減少,導(dǎo)致純化器再生時間延長
2006年8月7日上午10:30分純化器A冷吹時間延長30分鐘,當班人員懷疑溫度指示出現(xiàn)錯誤,聯(lián)系儀表處理。晚5:30,當班人員再次發(fā)現(xiàn)純化器B冷吹時間無故延長了37分鐘,經(jīng)過分析查找原因發(fā)現(xiàn),污氮氣的壓力PI1206指示值比正常時小了約一半,正常情況在10~20kpa之間,最低時為5~6kpa,當晚通過查詢歷史趨勢發(fā)現(xiàn),PI1206最高指示壓力僅為5~6kpa,最低為2~4kpa。據(jù)此分析純化器冷吹時間延長的原因:污氮氣壓力表現(xiàn)異常低,冷吹的氣量減少,導(dǎo)致冷吹時間延長。(注:冷吹程序如果時間已到,但溫度還沒有達到冷吹溫度得話,程序自動延長冷吹時間)
3.1 分析氣量減少的原因:
加熱爐再生溫度高達190℃,與正常設(shè)計值180℃比較偏高。車間管理人員懷疑流量計FICS1201調(diào)節(jié)有問題,致使閥V1226關(guān)小,立刻聯(lián)系儀表人員到現(xiàn)場校驗流量計,儀表人員初次校驗檢測結(jié)果為流量計正常,沒有問題。流量計沒問題,整個問題的焦點投到閥V1219上,分析結(jié)果懷疑閥V1219關(guān)不死或者閥門損壞。經(jīng)過多方聯(lián)系匯報,準備對V1219進行拆卸檢查。如果這樣,將導(dǎo)致整個空分裝置停工。車間工藝人員一邊查工藝,另外一邊儀表人員繼續(xù)檢查儀表,經(jīng)過再次檢驗,儀表人員發(fā)現(xiàn),由于剛下過雨,流量計FICS1201變送器漏進雨水,導(dǎo)致內(nèi)回路短路,流量計指示值偏大,使得V1226閥門關(guān)小,實際流量小于正常再生氣量,污氮壓力偏低。
3.2 故障應(yīng)急措施及解決方案
對流量計FICS1201進行處理,污氮氣壓力恢復(fù)正常,再生氣量恢復(fù)正常值。純化器B延長工作時間,A再生不徹底,但對空分系統(tǒng)沒有造成很大的影響,使損失降到了最低。
結(jié)束語
空分站是我廠為實現(xiàn)8Mt/a煉量上馬的第一套配套裝置,而純化系統(tǒng)又是空分裝置負責吸附空氣中的水分、二氧化碳和部分碳氫化合物的關(guān)鍵設(shè)備,其運行狀況決定了空分裝置的安全與否。因此,針對我單元分子篩純化器各類導(dǎo)致再生不好的故障,總結(jié)出一套有效的應(yīng)急處理與解決方案,對提高空分裝置運行的安全性和經(jīng)濟效益是大有裨益的。最后值得指出的是,在日常的工藝操作中,特別應(yīng)注意以下幾點:
嚴格執(zhí)行工藝紀律、按時巡檢,密切注意關(guān)鍵性工藝參數(shù)(如純化器出口空氣中CO2含量、再生氣閥門的開啟度、切換時吸附筒壓力、再生時再生氣出口溫度等),盡可能提早發(fā)現(xiàn)故障,避免事故的發(fā)生。
定期校驗分析儀表,確保儀表調(diào)節(jié)系統(tǒng)完好。
判斷故障要及時、準確,要找到故障的根本原因,并采取相應(yīng)措施。
故障嚴重時,應(yīng)果斷緊急停工,處理好了故障再重新開工,不能帶病運行,致使問題擴大化。
加熱再生開始時,要密切注意再生氣流量和溫度的變化,有異常情況發(fā)生,立即采取措施。