趙傳東
B2012A型龍門刨床被用于實習教學及加工零部件。該設備使用日久,出現(xiàn)了精度降低、調速性差、生產效率低等問題,而且故障率高。一方面為節(jié)省費用,另一方面作為實習教學的一項重要課題,筆者及單位相關技術人員決定對此進行一次技術改造。為了使其達到功耗低、安全可靠、易于維護等要求,采用了變頻器結合PLC的改造方法。
一、龍門刨床的控制要求
一是無級調速,調速范圍寬,系統(tǒng)運行的平滑性好,動態(tài)品質更好。
二是能根據不同工件自由調節(jié)工作速度,而且前進和后退的速度要單獨調整。
三是起動和制動性能好,快速、平穩(wěn)起動和制動,對電網和機械的沖擊小,能很好地實現(xiàn)慢速切入,快速換向等工藝要求。
四是高速切削平穩(wěn),靜差度小。
五是系統(tǒng)簡單,安全可靠,便于維修。
六是噪聲低,效率高,可靠性好,節(jié)能明顯。
二、改造方法
1.主運動控制
主工作臺采用一臺三菱的FR系列55KW通用型變頻器控制一臺45KW鼠籠式異步電動機,代替原來的電機擴大機一發(fā)電機一電動機組(A—G—M系統(tǒng))系統(tǒng),實現(xiàn)無級調速。用變頻器來實現(xiàn)對工作臺的各種不同速度的控制和往返換向。
2.垂直、左右刀架的控制
垂直刀架和左右刀架分別由三臺3.7kW變頻器來驅動2.2kW的刀具電機,實現(xiàn)進刀量的高精度進給。
3.刨床的控制電路
刨床的各個動作都由PLC來控制,PLC根據操作指令和現(xiàn)場信號,按照所編制的程序對變頻器、橫梁、油泵及風冷電機進行人工或自動循環(huán)控制。PLC選擇的基本原則是,在滿足要求的前提下,考慮選擇最可靠、維護使用方便以及性價比最優(yōu)的機型,所以,再三考慮采用三菱FX2N-64MR,具有32點輸入、32點輸出。根據控制系統(tǒng)的具體要求其輸入、輸出的點數(shù)I/O,留有10%左右的備用。
三、問題及處理方法
1.返回過程中的爬行問題
在實際的改造的工作中,刨刀返回的過程中由于行程開關從減速到換向階段的時間很短,所以在變頻器參數(shù)設定最佳狀態(tài)時仍有30cm左右的爬行。通過PLC來控制,由于刨刀運動速度較快,即使兩種制動同時起作用,刨刀仍有短距離爬行(這個爬行一般只要不超過10cm,是允許的),但已能很好地滿足設備在重負載的情況下的要求了。由于在日常工作中不可能只加工一種規(guī)格的工件,為了在保證加工質量的同時提高工作效率,要求加工速度和返回速度可調。在設計中對快速加工和高速返回兩個階級,使用兩個電位器來調節(jié),這樣操作人員就可以根據不同規(guī)格的工件,很方便地調節(jié)其加工速度。
2、制動問題的處理
主電動機在工作時,由于負載大速度快,所以在快速換向時因為制動會產生很大的反饋能量。如何吸收掉這些能量對整個加工有很大的影響。在改造時充分考慮到這個因素,對刨臺的換向制動采用直流制動+減速制動(富凌制動單元兩個,制動電阻個兩個)來實現(xiàn)。實踐證明,這樣的組合制動方式,不僅簡單可靠,而且造價很低。
整個機床的改造過程涉及許多測試、調整的具體問題,尤其是硬件方面要根據現(xiàn)場的實際情況,需要多次反復的安裝調整,使機械配合靈活,動作到位。變頻器的參數(shù)設置與原機床的配接情況,必須進行仔細的斟酌,無數(shù)次的試驗,方可進行。PLC程序的外部開關量、模擬置的輸入輸出,要經過仔細的分析,然后灌入編程,十分復雜,既要考慮自身的特點,又要考慮B2012A的加工要求問題,因為此項改造對原來較為復雜的繼電器控制過程,轉換為PLC和變頻器的聯(lián)合控制過程,需要大量的精心的準備與后期的安裝調試,才能真正達到和實現(xiàn)提高加工精度、效率、減少故障、維修成本的目標,真正實現(xiàn)低功耗、安全可靠、易于維護的控制特點。