摘要 本文主要指出了傳統(tǒng)空壓機(jī)存在的缺陷,通過分析其工作原理,給出了變頻解決方案。改造后的空壓機(jī)的綜合經(jīng)濟(jì)效益可觀。
關(guān)鍵詞 空壓機(jī),變頻,解決,效益
1原系統(tǒng)分析及缺陷
傳統(tǒng)空壓機(jī)驅(qū)動電機(jī)均無轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)的功能,一般使用氣缸上下限壓力檢測來啟動電機(jī)或是加裝離合器達(dá)到相對恒定壓力控制,因此其存在以下的缺陷:
(1) 電網(wǎng)沖擊大。電機(jī)啟動時有6倍的沖擊電流,形成對電網(wǎng)和機(jī)械負(fù)載的沖擊;電機(jī)軸承的磨損大,所以設(shè)備維護(hù)工作量大。
(2) 浪費(fèi)電能。電機(jī)空載時,出現(xiàn)較頻繁的排空放氣現(xiàn)象,浪費(fèi)電能較嚴(yán)重。
(3) 上下限壓力不易調(diào)節(jié)。壓力調(diào)節(jié)太小易造成不斷的起停而燒毀電機(jī)或者啟動電磁開關(guān);壓力調(diào)節(jié)太大則易形成管路高壓力、高傳送損失、漏氣、管路破裂的危險,而且壓力范圍波動太大無法滿足現(xiàn)代化工藝的要求。
(4) 噪音大??諌簷C(jī)自動排空放氣時噪音極大,造成環(huán)境污染。
用變頻調(diào)速器對現(xiàn)有的空壓機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行改造,建立恒壓供氣系統(tǒng),可達(dá)到節(jié)電、減少噪音、降低設(shè)備磨損、減少對電網(wǎng)沖擊、提高功率因數(shù)、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量等效果。
2空壓機(jī)工作原理分析
空壓機(jī)的工作原理是:活塞在氣缸內(nèi)往復(fù)運(yùn)行,周期性地改變缸內(nèi)的容積,從而使氣缸內(nèi)氣體容積發(fā)生變化,并與氣缸內(nèi)氣閥作相應(yīng)的開閉動作配合,通過吸氣、壓縮、排氣等動作,將無壓或低壓氣體升壓,經(jīng)過兩級加壓后輸送到儲壓罐內(nèi)。
空壓機(jī)靠儲氣罐的壓力反饋回路、空壓機(jī)氣壓調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)(減壓閥和壓力調(diào)節(jié)器)來調(diào)節(jié)進(jìn)氣口閥門的打開或關(guān)閉,把壓力控制在0.6~0.7MPa范圍內(nèi),空壓機(jī)卸載時電動機(jī)繼續(xù)空載運(yùn)轉(zhuǎn),運(yùn)轉(zhuǎn)電流仍較大,此時能耗約占空壓機(jī)滿載運(yùn)行的50%~60% ,屬非經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,電能浪費(fèi)嚴(yán)重。當(dāng)負(fù)荷變化大時,空壓機(jī)減荷閥開啟很頻繁,而單靠空壓機(jī)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)并不能實(shí)現(xiàn)恒壓調(diào)控,同時能量消耗很大。此外,空壓機(jī)的負(fù)載有別于風(fēng)機(jī)、水泵和運(yùn)輸負(fù)載,其運(yùn)行特性曲線如圖1所示。
由圖1可以看出其負(fù)載特性(轉(zhuǎn)速一轉(zhuǎn)矩特性)類似于恒轉(zhuǎn)矩特性。
根據(jù)上述原則,系統(tǒng)配置如表1。
3變頻改造
變頻器安裝時,要保證變頻控制系統(tǒng)與原工頻控制系統(tǒng)可自由切換,以便變頻器系統(tǒng)有故障時可以方便地切換到工頻系統(tǒng),保證生產(chǎn)的連續(xù)性。系統(tǒng)變頻改造后的簡圖見圖2。
由于儲氣管壓力波動小,直接供氣給生產(chǎn)車間,所以最能直接反映管網(wǎng)的實(shí)際壓力,故壓力變送傳感器應(yīng)安裝在儲氣管上,并且盡量遠(yuǎn)離蝶閥位置。進(jìn)氣門反饋氣管已去掉,進(jìn)氣一直處于打開狀態(tài)。F1000-G變頻器分別接各自的壓力變送器將實(shí)際壓力變送反饋信號(4~20mA)輸入PID調(diào)節(jié)器,PID調(diào)節(jié)器根據(jù)設(shè)定的壓力與實(shí)際壓力進(jìn)行比較,PID調(diào)節(jié)輸出0~10的模擬電壓信號給變頻器的V2通道,調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速,使儲氣罐壓力維持在所需的恒定壓力值上,當(dāng)生產(chǎn)車間的用氣量增大時,實(shí)際壓力低于設(shè)定的基準(zhǔn)壓力,變頻器調(diào)節(jié)電機(jī)的轉(zhuǎn)速提高;當(dāng)用氣量減小時,實(shí)際壓力高于設(shè)定的基準(zhǔn)壓力,PID調(diào)節(jié)器控制變頻器調(diào)節(jié)電機(jī)的轉(zhuǎn)速降低,當(dāng)變頻器的轉(zhuǎn)速達(dá)到下限設(shè)定頻率,實(shí)際壓力仍然高于設(shè)定的基準(zhǔn)壓力,變頻器延時等待一定的時間后電機(jī)停轉(zhuǎn)(不耗電)。當(dāng)用氣量增加,壓力降到設(shè)定的下限壓力時,變頻器將自動啟動繼續(xù)維持設(shè)定的基準(zhǔn)壓力。F1000-G變頻器低頻啟動力矩很大,可以將空壓機(jī)帶起繼續(xù)恒壓控制。
4綜合效益分析
從變頻器改造前后的比較表(表2)可見,變頻改造后具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1) 節(jié)省電能。功率因數(shù)提高到0.95以上,減少了無功損耗。
(2) 實(shí)現(xiàn)了自動控制,不必人工手動起停空壓機(jī),降低了勞動量。
(3) 降低噪音,減少了環(huán)境污染。供氣系統(tǒng)由于實(shí)現(xiàn)了變頻調(diào)速控制,消除了排空放氣的現(xiàn)象,從而改善了噪音對環(huán)境的污染。
(4) 延長了機(jī)械部件的使用壽命。使用變頻調(diào)速器后,空壓機(jī)大多數(shù)時間運(yùn)行在工頻之下,能明顯減少機(jī)械部件的磨損,延長機(jī)械使用壽命,減少維修費(fèi)用和縮短維修時間。
(5) 實(shí)現(xiàn)了軟啟動。
(6) 實(shí)現(xiàn)了恒壓供氣。
(7) 故障檢測齊全,運(yùn)行可靠,避免了火災(zāi),故障率幾乎為零。
(8) 根據(jù)設(shè)備的具體情況可以節(jié)電20%~40%,經(jīng)濟(jì)效益可觀。