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        異形分離循環(huán)流化床鍋爐的技術(shù)改造分析

        2025-08-29 00:00:00趙紅巖
        中國(guó)資源綜合利用 2025年7期

        關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐;異形分離器;技術(shù)改造;床溫;分級(jí)燃燒

        中圖分類(lèi)號(hào):TK229.66;X701 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1008-9500(2025)07-0221-04

        DOI: 10.3969/j.issn.1008-9500.2025.07.064

        Technical Transformation Analysis of Special-Shaped Separation Circulating Fluidized Bed Boiler

        ZHAO Hongyan (Henan Shenma Nylon Chemical Co.,Ltd.,Pingdingshan4670o0,China)

        Abstract:The rated evaporation capacity of a certain circulating fluidized bed boiler is 130t/h ,but the separation eficiencyoftheirregularseparatorislow,thebedtemperatureishigh,theloadcapacityisporndtheoriginalemission concentrationof nitrogenoxides(NO)ishigh.Inresponsetothecurrntproblems,theboilerhasundergoneasystematic renovation,including improvingtheeficiencyoftheseparator,increasing theheatingsurfaceinsidethefurnace,addinga fluegasrecirculationsystem,optimizingthearangementofsecondaryair,retrofitingtheeconomizer,andaddingcatalyst layout space.After the boiler renovation,the bed temperature decreased from 990 to 950 ΔC ,the load capacity of the boiler increased from 110t/h to 125t/h ,the exhaust temperature of the boiler decreased from 170‰ to 165 C ,theNO x (204號(hào) emission concentration decreased from 550mg/Nm3 to 50mg/Nm3 ,and the ammonia escape concentration decreased from 9.5mg/Nm3 to 3.9mg/Nm3 ,and the renovation achieved the expected results.

        Keywords:circulating fluidizedbedboiler;special-shapedseparator;technical transformation;bed temperature;staged combustion

        某循環(huán)流化床鍋爐額定蒸發(fā)量為 130t/h ,采用異形分離器,整體成Ⅱ型布置,為框架結(jié)構(gòu),分離器前墻借用爐膛后墻,鍋爐爐膛出口設(shè)置在爐膛中心線(xiàn)。異形分離器由膜式水冷壁形成外部結(jié)構(gòu),內(nèi)部敷設(shè)高溫防磨內(nèi)襯。分離器與爐膛的水冷壁為整體結(jié)構(gòu),分離器與爐膛一起膨脹,可以解決膨脹、密封問(wèn)題,同時(shí)因采用冷卻式分離器,旋風(fēng)筒內(nèi)溫度降低,同時(shí)內(nèi)襯也可以設(shè)置薄一些,避免分離器結(jié)焦,縮短啟動(dòng)時(shí)間。目前,鍋爐運(yùn)行床溫高達(dá) 990‰ ,導(dǎo)致鍋爐負(fù)荷無(wú)法達(dá)到額定出力,最高帶至 110t/h 。同時(shí),煙氣中氮氧化物( NOx )排放濃度高達(dá) 550mg/Nm3 ,選擇性非催化還原(Selective Non-Catalytic Reduction,SNCR)的脫硝效率低且氨逃逸濃度在 9.5mg/Nm3 以上。為了確保鍋爐 NOx 排放濃度不大于 50mg/Nm3 ,有必要對(duì)鍋爐進(jìn)行技術(shù)改造,包括提高鍋爐分離器分離效率、降低鍋爐床溫、降低排煙溫度、煙氣再循環(huán)、二次風(fēng)分級(jí)燃燒等。

        1旋風(fēng)分離器改造

        旋風(fēng)分離器是一種基于離心力原理工作的裝置,其中外來(lái)顆?;螂s質(zhì)從流體中分離出來(lái)[。旋風(fēng)分離器借助離心力,將爐膛出口高溫?zé)煔鈹y帶的大量未燃盡顆粒進(jìn)行氣固分離,分離的固體物料經(jīng)返料器返送至爐膛密相區(qū),重新參與爐內(nèi)的流態(tài)化燃燒[2。爐膛出口的煙氣切向進(jìn)入分離器,在分離器壁面的約束下,形成旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),固體顆粒具有較大的慣性離心力,貼著壁面運(yùn)動(dòng),同時(shí)在重力作用下向下運(yùn)動(dòng),最終落入立管。相對(duì)于固體顆粒來(lái)說(shuō),煙氣慣性較小,因此會(huì)走向阻力較小的區(qū)域,顆粒落入立管后實(shí)現(xiàn)氣固分離。在分離器底部的圓錐部分,旋轉(zhuǎn)半徑縮小,切向速度增大,氣流與顆粒做下螺旋運(yùn)動(dòng)。在圓錐的底部附近,氣流轉(zhuǎn)為上升旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),最后經(jīng)設(shè)備頂部出口流出[3-4]。旋風(fēng)分離器是循環(huán)流化床鍋爐實(shí)現(xiàn)高燃燒效率、減少石灰石消耗和 NOx 排放的關(guān)鍵部件之一[5。其分離性能直接決定循環(huán)物料品質(zhì),從而影響爐內(nèi)的溫度場(chǎng)、燃燒環(huán)境,最終影響鍋爐的燃燒特性、環(huán)保特性以及帶負(fù)荷能力。當(dāng)實(shí)際運(yùn)行中爐膛上部的物料濃度低于一定值時(shí),循環(huán)流化床鍋爐的物料平衡屬于失常狀態(tài),鍋爐運(yùn)行狀態(tài)將偏離設(shè)計(jì)條件,機(jī)組往往達(dá)不到設(shè)計(jì)負(fù)荷,或出現(xiàn)爐膛整體燃燒溫度增加、飛灰可燃物增加、尾部磨損加劇、鍋爐效率降低等問(wèn)題[6-10]。研究表明,影響旋風(fēng)分離器分離效率的因素主要有分離器結(jié)構(gòu)參數(shù)和運(yùn)行參數(shù)[]。運(yùn)行參數(shù)是指入口煙氣流速、入口粉塵濃度、循環(huán)灰特性等;分離器結(jié)構(gòu)參數(shù)是指分離器筒體直徑、分離器進(jìn)口形狀尺寸(高、寬、煙窗收口尺寸)、中心筒長(zhǎng)度、筒徑、是否偏置、中心筒是否有縮口等。循環(huán)灰量增加,鍋爐密相區(qū)燃燒溫度降低,密相區(qū)還原性氣氛加強(qiáng),會(huì)降低 NOx 生成量[2]。周龍等[13]采用數(shù)值模擬方法對(duì)不同進(jìn)口高寬比條件下單入口旋風(fēng)分離器內(nèi)的氣體流動(dòng)、壓力分布和顆粒運(yùn)動(dòng)行為進(jìn)行研究,保持進(jìn)口高寬比不變,增大氣體流速有利于提高分離器的分離效率。

        1.1問(wèn)題分析

        鍋爐出口煙道設(shè)計(jì)在鍋爐爐膛中心線(xiàn),鍋爐布置有2個(gè)異形水冷分離器,分離器截面尺寸為 4015mm× 4015mm ,2個(gè)分離器共用1個(gè)進(jìn)風(fēng)口,如圖1所示。爐膛后墻一部分向后彎制,形成分離器入口加速段,分離器兩側(cè)為膜式水冷壁,中間設(shè)有1屏隔墻。分離器由膜式水冷壁構(gòu)成,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,鍋爐保持原II型布置,結(jié)構(gòu)緊湊。分離器與爐膛組成一個(gè)整體,通過(guò)水冷壁上集箱懸吊在頂板梁上,解決膨脹密封問(wèn)題。異形水冷分離器的斜頂、側(cè)墻與頂棚管構(gòu)成分離器出口煙道。該分離器的最大缺點(diǎn)是分離效果差,分離效率僅為 90% 左右。循環(huán)流化床鍋爐常用4種分離器[14-15],其性能對(duì)比如表1所示。

        1.2改造方案

        針對(duì)異形分離器分離效率低的缺點(diǎn),對(duì)分離器4個(gè)角進(jìn)行改造,改造后的分離器為近似八角形的圓形分離器,如圖2所示。分離器采用高溫耐火耐磨內(nèi)襯對(duì)4個(gè)角進(jìn)行光滑過(guò)度修復(fù),8個(gè)角的內(nèi)襯半徑為

        表1循環(huán)流化床鍋爐常用的分離器性能對(duì)比

        700mm ,厚度為 350mm ,近圓形水冷旋風(fēng)分離器的分離效率由 90% 提升至 98%[16] ,鍋爐分離器分離效率提高,鍋爐循環(huán)灰量增加,大量循環(huán)灰進(jìn)入爐膛參與二次燃燒,同時(shí)加強(qiáng)密相區(qū)的熱交換,使得密相區(qū)熱量可以迅速帶至稀相區(qū),降低鍋爐床溫,提高爐膛懸浮段物料濃度,強(qiáng)化爐內(nèi)傳熱傳質(zhì),提高鍋爐熱效率。循環(huán)灰量的增加使?fàn)t內(nèi)溫度場(chǎng)和氧量場(chǎng)分布更加均勻,有效降低床溫,在密相區(qū)形成還原性氣氛,從源頭控制 NOx 的生成。同時(shí),分離效率的提高可以提高石灰石利用率和爐內(nèi)脫硫效率,環(huán)保運(yùn)行成本降低,鍋爐運(yùn)行安全性和經(jīng)濟(jì)性得以改善。

        圖1異形分離器俯視圖
        圖2改造后分離器俯視圖

        2 SNCR脫硝系統(tǒng)改造

        2.1問(wèn)題分析

        在循環(huán)流化床鍋爐上應(yīng)用SNCR脫硝系統(tǒng),圓形旋風(fēng)分離器的尿素噴槍一般布置在水平煙道處,但水冷方形分離器貼爐膛布置,入口在鍋爐出口中心線(xiàn)位置,無(wú)布置噴槍的空間,而在分離器內(nèi)部布置噴槍?zhuān)A魰r(shí)間不足,因此脫硝效率較低[14]。

        2.2 改造方案

        鍋爐出口煙道設(shè)計(jì)在鍋爐爐膛中心線(xiàn),2個(gè)分離器共用1個(gè)進(jìn)風(fēng)口。該設(shè)計(jì)缺陷是2個(gè)分離器煙氣分配不均衡。為實(shí)現(xiàn)2個(gè)分離器獨(dú)立進(jìn)氣,在2個(gè)分離器中間增加隔墻。隔墻寬度為 1500mm ,高度為 5500mm ,隔墻由膜式水冷壁和厚度 60mm 的耐火耐磨材料組成,增加的水冷分離器中間隔墻使2個(gè)分離器完全獨(dú)立,改造的水冷隔墻增加面積 16.5m2 的水冷受熱面,為提高鍋爐負(fù)荷提供條件。

        改造在爐膛后墻左右側(cè)處切割2個(gè)分離器進(jìn)口新煙道,將鍋爐出口煙道底部抬高 300mm ,進(jìn)口煙道尺寸縮小,煙氣流速由 22m/s 提高至 25m/s ,煙氣流速的提高為提高鍋爐分離器的分離效率提供條件。改造后,鍋爐出口煙氣由中間集中出口改為兩側(cè)出口排出,保證鍋爐出口煙氣均衡。

        3其他改造

        3.1省煤器改造

        鍋爐省煤器設(shè)計(jì)采用3級(jí)光管省煤器,即低溫段省煤器、中溫段省煤器和高溫段省煤器,管子直徑為 32mm (4根),錯(cuò)列布置,節(jié)距為 80mm 。由于設(shè)計(jì)受熱面積較小,鍋爐運(yùn)行時(shí)排煙溫度較高,排煙溫度不小于 170°C 。催化劑無(wú)布置空間,進(jìn)行省煤器改造。

        改造時(shí),取消中溫段省煤器,一級(jí)、三級(jí)省煤器由光管結(jié)構(gòu)改為H型結(jié)構(gòu)。H型省煤器增加受熱面積,與原省煤器受熱面積比較,增加 10% ,鍋爐排煙溫度由170°C 降至 165°C 。保持一級(jí)省煤器標(biāo)高不變,三級(jí)省煤器集箱標(biāo)高抬升 970mm ,管屏高度縮短 970mm 。取消二級(jí)省煤器,預(yù)留選擇性催化還原模塊空間凈高( 4800mm ),為填裝選擇性催化還原脫硝模塊提供空間。在脫硝空間填裝蜂窩式催化劑,可降低SNCR氨水使用量,提高脫硝效率。

        3.2水冷吊屏改造

        改造前,鍋爐運(yùn)行床溫較高,為 980~990°C ,NOx 原始排放濃度達(dá) 550mg/Nm3 。為降低鍋爐床溫,在爐內(nèi)增加2個(gè)水冷吊屏加強(qiáng)換熱,吊屏采用膜式壁結(jié)構(gòu),管子直徑為 51mm (5根),節(jié)距為 30mm ,管子數(shù)量為20根,高度為 13m ,爐內(nèi)新增受熱面積49.92m2 ,改造后,鍋爐床溫降至 940~950°C 。

        3.3煙氣再循環(huán)改造

        改造時(shí),從鍋爐引風(fēng)機(jī)后增加6根直徑為 820mm 的管道,經(jīng)循環(huán)風(fēng)機(jī)引 14900mg/Nm3 煙氣(溫度165°C ,再循環(huán)率約 9.5% )至一次風(fēng)機(jī)入口。高溫?zé)煔馀c冷空氣混合,經(jīng)空氣預(yù)熱器加熱,再經(jīng)一次熱風(fēng)道進(jìn)入風(fēng)室,參與爐膛燃燒。這樣既降低床溫和一次風(fēng)氧含量,又降低 NOx 排放濃度,煙氣氧含量降低 2% 。

        3.4二次風(fēng)改造

        鍋爐分級(jí)燃燒技術(shù)是指通過(guò)風(fēng)量分配實(shí)現(xiàn)燃料分級(jí)燃燒。在鍋爐密相區(qū),燃料較多,通過(guò)少量配風(fēng),實(shí)現(xiàn)燃料缺氧燃燒,在向上過(guò)渡段補(bǔ)入二次風(fēng),使未燃盡燃料和可燃?xì)怏w繼續(xù)燃燒,直至燃爆。分級(jí)燃燒技術(shù)有利于控制燃料燃燒過(guò)程的 NOx 排放。分級(jí)燃燒通過(guò)降低一次風(fēng)比例,提高二次風(fēng)比率,使燃料燃燒缺氧區(qū)域擴(kuò)大,或者提升二次風(fēng)口高度,拉大二次風(fēng)間距,使缺氧區(qū)域擴(kuò)大。缺氧區(qū)域的存在使得可燃?xì)怏w和未燃盡燃料停留在較強(qiáng)的還原性氣氛中,抑制NO的生成,所以分級(jí)燃燒可有效降低 NOx 排放。

        鍋爐原設(shè)計(jì)一次風(fēng)、二次風(fēng)比為 6:4 ,二次風(fēng)口設(shè)置在鍋爐標(biāo)高 7550mm 處,共有1層,風(fēng)管直徑為 108mm (10根),材質(zhì)為 1Cr18Ni9Ti 。鍋爐前后墻各設(shè)計(jì)5個(gè)二次風(fēng)管,左右墻各設(shè)計(jì)5個(gè)二次風(fēng)管。鍋爐運(yùn)行期間,一次風(fēng)量大,二次風(fēng)量小,較小的二次風(fēng)量不利于爐內(nèi)燃燒和抑制 NOx 生成。

        為降低NO排放濃度,改造時(shí)在鍋爐標(biāo)高 8550mm 處新增1層二次風(fēng)。新增二次風(fēng)布置在鍋爐前墻和后墻,各設(shè)計(jì)2個(gè)二次風(fēng)管,管徑為 219mm (10根),材質(zhì)為 Cr25Ni20 。新增二次風(fēng)改變?cè)O(shè)計(jì)一二次風(fēng)配比,有效降低 NOx 生成。

        4結(jié)論

        鍋爐改造后,分離器的分離效率提高至 98% 爐膛床溫控制點(diǎn)溫度均保持在 940~950°C ,鍋爐帶負(fù)荷能力由 110t/h 提高至 125t/h ,鍋爐排煙溫度由170qC 降至 165°C , NOx 排放濃度由 550mg/Nm3 降至50mg/Nm3 ,氨逃逸濃度由 9.5mg/Nm3 降至 3.9mg/Nm3 ,改造效果達(dá)到預(yù)期。

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