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        酚氨回收-生化深度-膜處理-蒸發(fā)結(jié)晶工藝處理蘭炭廢水工程應(yīng)用研究

        2025-08-29 00:00:00王天慧
        中國資源綜合利用 2025年7期

        關(guān)鍵詞:蘭炭廢水;全流程處理;零排放;酚氨回收

        中圖分類號:X703 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1008-9500(2025)07-0270-05

        DOI:10.3969/j.issn.1008-9500.2025.07.080

        Research on the Engineering Application of Phenol Ammonia Recovery-Biochemical Depth-Membrane Treatment - Evaporation Crystallization Process for Treating Semi-coke Wastewater

        WANGTianhui (Beijing Zhongke Kanglun Energy Technology Co.,Ltd.,Beijing102627,China)

        Abstract:Under theguidance of national policies,the scaleof thesemi-coke industryand the numberof related enterprises inXinjiang UygurAutonomousRegion (referrdtoasXinjiang)haverapidlyincreased.However,Xinjiangis extremelyshortof water,andhowtoachievezerodischargeofsemi-cokewastewaterhasbecomeanurgent environmental engineering technology problem thatneeds tobeovercome.The phenolammoniarecovery-biochemicaldeep-membrane treatment-evaporativecrystalizationprocessisadopted totreatthesemi-cokewastewaterofacertainenterprise,thereby achieving zero discharge.Thephenolammonia recoveryunit hasagoodtreatment efecton Chemical Oxygen Demand (COD), ammonia nitrogen,total phenols,and oil,with a COD removal rate of 83.78% ,ammonia nitrogen removal rate of 98.10% , and total phenol removal rate of 95.02% .At the same time,the qualified crude phenol and liquid ammonia products are recovered.Thebiochemical depth unit hasagoodremoval efecton CODandammonianitrogen,withaCODremovalrate of 95.84% and an ammonia nitrogen removal rate of 98.9% .The water produced by the reuse water treatment unit can meet thestandardsfor industrialcirculating waterreplenishment.Afterevaporationand crystalization,thesystemcanachieve zero discharge of wastewater.

        Keywords: semi-coke wastewater; whole progress treatment; zero discharge; phenol ammonia recovery

        近年來,我國蘭炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,年產(chǎn)量已超過1億t,其產(chǎn)業(yè)集中分布在新疆維吾爾自治區(qū)(簡稱新疆)、陜西省榆林市、內(nèi)蒙古自治區(qū)(簡稱內(nèi)蒙古)鄂爾多斯市等地。蘭炭產(chǎn)業(yè)廢水排放量大,成分復(fù)雜,通常含有高濃度的焦油、化學(xué)需氧量(ChemicalOxygenDemand,COD)、酚、氨氮和粉塵等污染物質(zhì),尤其是廢水所含的酚類、喹啉類、氰化物和硫化物等存在較大的生物毒性。在西北地區(qū),鑒于水資源的短缺現(xiàn)狀和水污染防治的迫切需求,對蘭炭廢水進(jìn)行高效資源化與回用處理,實(shí)現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)廢水零排放極為迫切[2。本文以新疆某項(xiàng)目為例,分析蘭炭廢水全流程處理技術(shù),經(jīng)過處理,廢水可實(shí)現(xiàn)零排放,并可回收油、粗酚和液氨等資源。

        單元、生化深度單元、膜處理單元和蒸發(fā)結(jié)晶單元。酚氨回收單元主要處理熱解廢水、加氫廢水等高濃度廢水。生化深度單元廢水包括酚氨出水、制氫廢水和生活污水等。回用水處理單元廢水包括污水生化深度出水、各股清凈廢水等。蒸發(fā)結(jié)晶處理膜處理單元濃水。根據(jù)原水主要指標(biāo), ΔpH 值為 8.5~10.0 ,COD濃度 ?55000mg/L ,氨氮濃度 ?10000mg/L ,油濃度 ?4500mg/L ,總酚濃度 ?13000mg/L ,懸浮物濃度 ?1000mg/L ,溶解性總固體濃度 ?3000mg/L 裝置最終產(chǎn)水用于循環(huán)水補(bǔ)水和脫鹽水站補(bǔ)水。根據(jù)設(shè)計(jì)產(chǎn)水主要指標(biāo), pH 值為 7.0~8.5 ,溶解性總固體濃度 ?300mg/L ,總硬度 ?100mg/L ,二氧化硅濃度 ?10mg/L ,氯離子濃度 ?50mg/L 。

        1工程概況

        本項(xiàng)目位于新疆哈密市伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn),依托當(dāng)?shù)刎S富的煤炭資源,通過煤炭中低溫?zé)峤?,以煤為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)從油氣化到材料化的產(chǎn)業(yè)鏈延伸。污水處理裝置用于處理1000萬 Δt/a 煤炭分級分質(zhì)清潔高效利用項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水,整體可分為4個(gè)單元,即酚氨

        2 工藝流程分析

        經(jīng)設(shè)計(jì),污水處理裝置采用的工藝流程如圖1所示。

        2.1酚氨回收單元工藝流程

        酚氨回收單元主要工藝流程為預(yù)處理除油 + 脫酸脫氨 + 萃取脫酚。本項(xiàng)目原水油含量高,會(huì)對后續(xù)換熱器、塔器造成污堵,導(dǎo)致設(shè)備處理效率下降,清洗頻繁。所以,要對原水進(jìn)行除油預(yù)處理,采用重力沉降 + 氣浮除油 + 預(yù)萃取除油相結(jié)合的方式。重力除油采用重力沉降罐進(jìn)行物理沉降,水力停留時(shí)間一般不小于 72h 。蘭炭廢水中,蒽、蓖等有機(jī)物容易被空氣氧化,顏色變深,轉(zhuǎn)化為更難降解的物質(zhì),采用氮?dú)鈿飧∧苡行Ц纳泼夯U水的可生化性[3]。預(yù)萃取除油采用預(yù)萃取塔,通過加入預(yù)萃取藥劑來萃取廢水中的大部分油類物質(zhì)。萃取后的富油有機(jī)相可通過凈化塔凈化后循環(huán)使用。

        圖1工藝流程

        原水含有 H2S ! CO2 等酸性氣體,還含有比較高的氨氮,設(shè)置脫酸塔 + 脫氨塔,分別通過汽提作用去除水中的酸性氣體和氨氮。脫氨塔頂粗氨氣經(jīng)過冷凝,氨氣凈化,氨氣吸收后生成稀氨水,稀氨水通過精餾,最終得到液氨產(chǎn)品。采用萃取脫酚的方法對廢水中的酚類物質(zhì)進(jìn)行處理。脫氨塔出水經(jīng)過換熱后進(jìn)人萃取塔,與萃取劑逆流接觸,完成萃取脫酚。萃取塔出水進(jìn)入水塔,回收溶解在水中的萃取劑。富酚有機(jī)相則進(jìn)入酚塔,通過汽提作用,頂部回收萃取劑,底部產(chǎn)生粗酚產(chǎn)品。

        2.2生化深度單元流程

        經(jīng)過酚氨回收單元處理,廢水中COD、氨氮、酚和油等污染物質(zhì)大幅下降,可以滿足生化進(jìn)水要求。生化深度單元主要工藝流程為緩沖 + 厭氧 + 調(diào)節(jié) + 兩級厭氧好氧(Anoxic/Oxic,A/O) + 混凝 + 臭氧催化氧化 + 膜生物反應(yīng)器(MembraneBio-Reactor,MBR)。酚氨出水自流進(jìn)入緩沖池,然后進(jìn)入?yún)捬跛M(jìn)行水解,使一些雜環(huán)和多環(huán)有機(jī)物進(jìn)行開環(huán)降解,之后進(jìn)人調(diào)節(jié)池與生活污水等低濃度廢水混合調(diào)節(jié)水質(zhì)。調(diào)節(jié)池出水和回流硝化液通過布水器進(jìn)入一級A池,發(fā)生反硝化脫氮反應(yīng),硝態(tài)氮變?yōu)榈獨(dú)狻?/p>

        廢水進(jìn)入一級0池,在碳化段和硝化段分別降解大部分有機(jī)物及氨氮,之后進(jìn)入沉淀池進(jìn)行泥水分離。設(shè)置二級A/O去除廢水中總氮和部分COD,出水進(jìn)入混凝池,通過加入混凝劑、絮凝劑,進(jìn)一步去除有機(jī)物及懸浮物等物質(zhì)。采用臭氧催化氧化 +MBR 對廢水進(jìn)行深度處理,主要目的是去除廢水中難以生物降解的有機(jī)物。廢水過濾后進(jìn)入催化氧化塔 + 催化氧化池,在臭氧與催化劑作用下,廢水中無法生物降解的有機(jī)物被氧化劑氧化,之后通過MBR生物代謝脫除廢水中殘留的生化需氧量(BiochemicalOxygenDemand,BOD),并過濾廢水中的懸浮物。

        2.3膜處理、蒸發(fā)結(jié)晶單元流程

        膜處理主要工藝流程包括3部分。清凈廢水采用軟化 + 超濾 + 反滲透(ReverseOsmosis,RO)進(jìn)行處理;生化深度出水采用超濾 + 反滲透進(jìn)行處理;濃水采用軟化 + 濃水催化氧化 + 二級超濾 + 二級反滲透 + 樹脂 + 三級反滲透進(jìn)行處理。清凈廢水硬度高,COD濃度低,為減少與生化深度單元出水水質(zhì)的影響,2股廢水分別進(jìn)行一級膜處理后,濃水再混合處理。清凈廢水經(jīng)過軟化、超濾、反滲透脫鹽,生化深度出水經(jīng)過超濾、反滲透,產(chǎn)水分別回用,濃水合并處理。濃水中鈣、鎂、硅等結(jié)垢離子被再次濃縮,需要二次軟化,降低有機(jī)污染物后,進(jìn)行二級超濾反滲透、三級反滲透脫鹽,產(chǎn)水回用,濃水進(jìn)入蒸發(fā)結(jié)晶單元處理。蒸發(fā)結(jié)晶單元采用三效蒸發(fā) + 母液噴霧干燥處理,產(chǎn)生的雜鹽外運(yùn)。

        3各單元運(yùn)行效果分析

        截取現(xiàn)場半個(gè)月的調(diào)試數(shù)據(jù),分析系統(tǒng)的廢水處理效果。

        3.1酚氨回收單元

        3.1.1 酚氨單元對COD的去除效果

        根據(jù)水塔出水口取樣化驗(yàn)結(jié)果,伴隨萃取脫酚作用,去除酚的同時(shí),COD濃度得以下降。從圖2可以看出,酚氨回收單元對COD的去除效果比較明顯。進(jìn)水COD 濃度平均值為 20776.27mg/L ,產(chǎn)水平均值可以降至 3325.4mg/L ,平均去除率達(dá)到 83.75% 。

        圖2酚氨單元COD去除效果

        3.1.2 酚氨單元對氨氮的去除效果

        根據(jù)水塔出水口取樣化驗(yàn)結(jié)果,酚氨回收單元對氨氮的去除主要是因?yàn)榧尤雺A將固定氨轉(zhuǎn)化為游離氨,通過脫氨塔汽提作用采出粗氨氣,塔釜出水中的氨氮濃度可大幅降低。如圖3所示,進(jìn)水氨氮濃度平均值為 5401.73mg/L ,產(chǎn)水平均值可以降至150mg/L 以內(nèi),達(dá)到生化單元的進(jìn)水要求,平均去除率高達(dá) 98.1% 。

        圖3酚氨單元氨氮去除效果

        3.1.3 酚氨單元對總酚的去除效果

        根據(jù)水塔出水口取樣化驗(yàn)結(jié)果,酚氨單元在萃取塔中加入萃取劑來萃取廢水中的酚。如圖4所示,進(jìn)水總酚濃度平均值為 10 064.26mg/L ,出水濃度平均值為 495.86mg/L ,平均去除率為 95.02% 。萃取脫酚可減輕酚對微生物的毒害作用,維持生化系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

        圖4酚氨單元總酚去除效果

        3.1.4產(chǎn)品分析

        經(jīng)現(xiàn)場檢測,本項(xiàng)目酚氨單元產(chǎn)出的粗酚濃度均≥60% ,液氨產(chǎn)品濃度可達(dá)一等品濃度 99.8% 的要求。產(chǎn)品照片如圖5所示。

        (b)粗酚中間槽出口圖5液氨和粗酚產(chǎn)品照片

        3.2 生化深度單元

        根據(jù)MBR出水口取樣化驗(yàn)結(jié)果,通過生化單元微生物作用、混凝作用、臭氧催化氧化與MBR膜生物作用,生化深度單元可去除水中大部分 cosΩ 。如圖6所示,進(jìn)水COD濃度平均值為 1485.06mg/L 出水平均值為 60.30mg/L ,平均去除率為 95.84% 。

        圖6生化深度單元COD去除效果

        3.2.2生化深度單元對氨氮的去除效果

        根據(jù)MBR出水口取樣化驗(yàn)結(jié)果,若回用水的氨氮濃度過高,則會(huì)使硝化細(xì)菌大量繁殖,帶來微生物腐蝕。好氧池中的硝化細(xì)菌可使酚氨單元出水氨氮徹底降解,達(dá)到回用標(biāo)準(zhǔn)。如圖7所示,生化深度單元進(jìn)水氨氮濃度平均值為 79.45mg/L ,出水氨氮平均值為 0.9mg/L ,平均去除率為 98.9% 。出水滿足后續(xù)膜處理單元的進(jìn)水要求,可有效降低膜污堵問題。

        圖7生化單元氨氮去除效果

        3.2.1生化深度單元對COD的去除效果

        深度處理的常用方法包括活性炭吸附、絮凝沉降或催化濕式氧化[4等,本項(xiàng)目臭氧催化氧化技術(shù)向臭氧催化氧化塔、催化氧化池中通入臭氧,在高效的催化劑作用下將難降解有機(jī)物降解,使處理后的廢水COD顯著降低。該工藝具有處理成本低、有機(jī)物和色度去除率高、不產(chǎn)生二次污染和操作便捷等優(yōu)點(diǎn)。

        3.3 膜處理單元

        廢水經(jīng)過膜處理單元處理后,COD、鹽等污染物的濃度進(jìn)一步降低,可達(dá)到循環(huán)水補(bǔ)充水標(biāo)準(zhǔn)。目前,膜處理單元產(chǎn)水主要考核指標(biāo)均可達(dá)標(biāo),系統(tǒng)產(chǎn)水率可超過 90% 。

        3.4蒸發(fā)結(jié)晶單元

        項(xiàng)目蒸發(fā)結(jié)晶單元采用三效蒸發(fā),已正常產(chǎn)出鹽產(chǎn)品,如圖8所示。

        圖8蒸發(fā)結(jié)晶鹽產(chǎn)品照片

        4運(yùn)行成本

        酚氨回收單元公輔藥劑噸水運(yùn)行成本約為65元/t水,生化深度單元公輔藥劑運(yùn)行成本約為14元/t水,膜處理單元公輔藥劑運(yùn)行成本約為4.5元/t水,蒸發(fā)結(jié)晶公輔藥劑運(yùn)行成本約為41元/t水。整體流程運(yùn)行成本較低,在工業(yè)上經(jīng)濟(jì)可行。

        5結(jié)論

        蘭炭廢水成分復(fù)雜,污染物濃度高,零排放的處理流程比較長。本項(xiàng)目分酚氨回收、生化深度、回用水、蒸發(fā)結(jié)晶等工序?qū)U水進(jìn)行零排放處理。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)試,采用酚氨回收-生化深度-膜處理-蒸發(fā)結(jié)晶4個(gè)處理單元組合的蘭炭廢水零排放處理工藝,可以有效去除廢水中的COD、酚、氨氮和鹽等污染物,并回收液氨、粗酚產(chǎn)品。各單元運(yùn)行成本合理,在工業(yè)上經(jīng)濟(jì)可行,該組合工藝是有效的蘭炭廢水處理技術(shù)。

        參考文獻(xiàn)

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        2 陳傅坤.蘭炭廢水資源化預(yù)處理技術(shù)研究進(jìn)展[D].太原:中國科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所,2023.

        3 李丹陽.基于氮?dú)鈿飧〕团c改善煤化工廢水生化處理效能研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2013.

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        (上接第192頁)

        到4.2萬、3.6萬、1.1萬t,帶動(dòng)區(qū)域 PM2.5 平均下降2.8μg/m3 。

        4結(jié)論

        本研究構(gòu)建了涵蓋監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)布局、指標(biāo)體系設(shè)計(jì)和評估方法的完整技術(shù)體系,實(shí)現(xiàn)了對山東省火電行業(yè)大氣污染的系統(tǒng)化監(jiān)測與評估。研究表明,通過實(shí)施超低排放改造和精細(xì)化管理,火電行業(yè)污染物排放實(shí)現(xiàn)持續(xù)下降,環(huán)境改善效果顯著。未來研究方向應(yīng)著重加強(qiáng)3個(gè)方面:一是深化污染物協(xié)同控制機(jī)制研究,提高治理措施的綜合效益;二是完善監(jiān)測評估技術(shù)方法,提升評估結(jié)果的精確性;三是探索建立智能化監(jiān)控預(yù)警體系,實(shí)現(xiàn)污染防控的精準(zhǔn)化和智能化。

        參考文獻(xiàn)

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