[摘 要]軸瓦是汽輪機(jī)組的重要組成部分,長期運(yùn)行可能導(dǎo)致磨損和振動(dòng)加劇。如不進(jìn)行定期檢查及維修,可能引發(fā)高溫甚至停機(jī)風(fēng)險(xiǎn),對設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行構(gòu)成嚴(yán)重威脅。文章探討了軸瓦的運(yùn)行原理及常見故障,介紹了軸瓦檢修技巧,結(jié)合具體案例分析,以提高汽輪機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性。
[關(guān)鍵詞]汽輪機(jī);軸瓦;常見故障;檢修技術(shù)
[中圖分類號]TM311 [文獻(xiàn)標(biāo)志碼]A [文章編號]2095–6487(2024)07–0110–03
1 汽輪機(jī)軸瓦概述
1.1 汽輪機(jī)軸瓦作用及其材質(zhì)特性
作為汽輪機(jī)組核心部件之一,軸瓦主要作用在于承載軸頸負(fù)荷,建立穩(wěn)定的油膜并減小摩擦。其外觀平整光亮,使用耐磨材料制造,形狀為圓弧形。根據(jù)支撐部位和方向不同,可分為徑向瓦和軸向瓦兩類。其中,徑向瓦用于支撐汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子,而軸向瓦則負(fù)責(zé)軸向定位。
1.2 汽輪機(jī)軸瓦工作原理
若軸瓦與轉(zhuǎn)軸間摩擦過劇,會(huì)產(chǎn)生摩擦熱量,從而導(dǎo)致軸瓦嚴(yán)重磨損。雖然軸瓦采用特殊材質(zhì)制造,但若直接接觸摩擦仍有可能因高溫造成損壞。軸瓦的基本結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
2 汽輪機(jī)軸瓦的常見故障及檢修措施
2.1 汽輪機(jī)軸瓦振動(dòng)大問題
2.1.1 汽輪機(jī)軸瓦振動(dòng)過大的判定方法
面對汽輪機(jī)軸瓦振動(dòng)過大的現(xiàn)象,首要任務(wù)是評估設(shè)備的整體狀況。這其中可能涉及設(shè)計(jì)、運(yùn)行、制造、檢修、安裝等多個(gè)環(huán)節(jié)。如設(shè)備從投產(chǎn)之日起就未曾出現(xiàn)過這類問題,那么可以初步排除設(shè)計(jì)與制造的因素。而檢修與安裝中存在的動(dòng)靜不平衡、葉片結(jié)垢、軸承標(biāo)高等問題都可能導(dǎo)致振動(dòng)。如果在檢修完成后首次啟動(dòng)就發(fā)現(xiàn)振動(dòng)過大,應(yīng)從這些方面入手調(diào)查;反之,如果在運(yùn)行一段時(shí)間后才出現(xiàn)振動(dòng)過大,則應(yīng)主要關(guān)注運(yùn)行因素。經(jīng)過上述步驟,能對汽輪機(jī)軸瓦振動(dòng)過大的基本情況作出準(zhǔn)確判斷。
2.1.2 軸瓦振動(dòng)大的檢修案例
文章對自2012 年投產(chǎn)以來的一臺(tái)亞臨界機(jī)組進(jìn)行了深入研究。2020 年6 月2 號瓦x 和y 方向振動(dòng)振幅大幅增加,從78 μm/90 μm 增至117 μm/121 μm,隨后趨于穩(wěn)定。特別注意到,該故障只發(fā)生在2號軸瓦上,不存在因膨脹而引起的振動(dòng)。同時(shí),如果機(jī)組的葉片或零件發(fā)生了故障,通常會(huì)有很大的異常噪聲,而這次卻沒有。通過精確地檢測汽輪機(jī)的各個(gè)重要部件的溫度,一切都在合理的范圍之內(nèi)。停機(jī)檢查后,發(fā)現(xiàn)2 號軸承探針被金屬物體粘附,在高速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),探針檢測到主軸有橢圓的變形,誤以為是振動(dòng)原因,但實(shí)際情況良好。通過對主軸直徑的高點(diǎn)進(jìn)行磨光,使軸承的振動(dòng)降到了原來的水平。
2.2 汽輪機(jī)軸瓦的燒灼問題
2.2.1 存在的問題
汽輪機(jī)軸瓦燒瓦是大型機(jī)組在使用過程中經(jīng)常發(fā)生的一種故障,主要表現(xiàn)為軸承軸向位移超過了安全界限,造成軸承和軸承座的損壞。例如,一臺(tái)100 MW 機(jī)組在啟動(dòng)之前沒有安裝軸向變位保護(hù),啟動(dòng)后由于出現(xiàn)了異常蒸汽,尤其是管道內(nèi)的積水,使溫度急劇下降,蒸汽管道、主氣閥及調(diào)整閥出現(xiàn)了白色蒸汽,控制板出現(xiàn)了軸向偏移和脹差滿表的現(xiàn)象,最后造成了汽輪機(jī)推力瓦6 mm 左右的磨損,造成了機(jī)組的嚴(yán)重?fù)p壞。
2.2.2 故障原因
(1)主油泵的壓力和流量低于起動(dòng)泵,造成了性能的不匹配。當(dāng)機(jī)組并聯(lián)運(yùn)行時(shí),需要啟動(dòng)油泵,但因以上原因,造成了主油泵的“半運(yùn)轉(zhuǎn)”,當(dāng)停機(jī)后,主油泵的流量會(huì)發(fā)生瞬間變化,進(jìn)口壓力減小,機(jī)油補(bǔ)充到主油泵中的油量會(huì)快速增加,造成機(jī)油壓力急劇降低,進(jìn)而引起軸瓦故障。
(2)渦輪泵的出力不夠,設(shè)計(jì)的流量偏小,加之橢圓片的構(gòu)造,使得機(jī)油的耗油量大幅提高。當(dāng)運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí),由于汽蝕現(xiàn)象會(huì)造成油泵壓力突然升高,加之渦輪泵的排量降低和轉(zhuǎn)速升高,會(huì)使設(shè)備內(nèi)部汽蝕問題更加嚴(yán)重,最終造成軸瓦燒損。
2.2.3 針對燒透的汽輪機(jī)軸瓦的維修措施
按照《防汽輪機(jī)軸瓦損壞技術(shù)措施》及其他有關(guān)規(guī)定,對軸承燒損進(jìn)行維修,主要包括以下方面。
(1)在使用過程中,如果出現(xiàn)返油溫度過高、軸承套鋼鎢合金的溫度超過規(guī)定,必須立即停止生產(chǎn)。
(2)在保養(yǎng)過程中,嚴(yán)格按照規(guī)定,重點(diǎn)關(guān)注對機(jī)油系統(tǒng)有影響的操作(如更換過濾器、啟動(dòng)定速、冷卻油切換等),并隨時(shí)注意液壓的變化。如果發(fā)現(xiàn)有不正常的油壓波動(dòng),應(yīng)該馬上停車檢查。另外,為了確保安全,必須對可能存在氣體的部分及設(shè)備進(jìn)行抽氣,確保沒有殘余氣體后,才能啟動(dòng)潤滑系統(tǒng)。
(3)對因斷油、水錘或其他原因引起的軸承損壞,在確定起動(dòng)前,必須查明故障的根源。
(4)保證直流潤滑泵和密封泵系統(tǒng)的電力供應(yīng)的穩(wěn)定性,將中間繼電器替換成了中間的直流繼電器,提高了電纜的防火和防火能力,從而保證了整個(gè)系統(tǒng)的安全性。
(5)為防止因閥桿折斷而造成的斷油意外,便于日后的維護(hù),且方便操作人員對閥口的變化進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,并對其進(jìn)行適時(shí)調(diào)節(jié),將機(jī)油系統(tǒng)和冷卻水系統(tǒng)之間的閥門換成了明桿式。
(6)嚴(yán)格按《打閘停機(jī)技術(shù)規(guī)程》進(jìn)行操作。軸瓦燒蝕的表現(xiàn)如下:①回油溫度突然升高到70℃或伴有其他異常(如油壓下降、油質(zhì)變化等);②錠子瓦的鎢金溫升在80℃以上;③潤滑油泵在起動(dòng)后,其壓力降至規(guī)定值以下。
2.3 汽輪機(jī)軸瓦振動(dòng)破碎問題
2.3.1 故障描述
2019 年4 月,某發(fā)電廠汽輪發(fā)電機(jī)組出現(xiàn)軸承潤滑油壓驟降致緊急停車現(xiàn)象。經(jīng)檢查,軸瓦嚴(yán)重受損,遂進(jìn)行更換。然不久后新軸瓦再度損壞。此后至2022年5 月,3 a 間該機(jī)組發(fā)生此類事故9 次。對此,技術(shù)團(tuán)隊(duì)曾試圖調(diào)整進(jìn)油溫度、壓力,以及改善軸承連接剛度等措施,未見明顯成效,嚴(yán)重影響生產(chǎn)運(yùn)行。
2.3.2 故障原因
為深入探析矛盾根源,技術(shù)團(tuán)隊(duì)專項(xiàng)調(diào)研了該蒸汽輪機(jī)組。據(jù)現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù),當(dāng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)3 000 r/min 轉(zhuǎn)時(shí),設(shè)備軸頸水平方向移動(dòng)約380 μm,垂直方向移動(dòng)約250 μm。由此推定,在此工況下,汽輪機(jī)油膜厚度僅約30 μm,遠(yuǎn)低于軸承設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的60 μm。故軸頸振動(dòng)過大、晃動(dòng)異常及水平位移過大成為軸瓦振動(dòng)破碎主因。
2.3.3 檢修方案
(1)嚴(yán)密關(guān)注并調(diào)整軸系中心。為了防止汽輪機(jī)軸瓦遭受破壞性損傷,需要精確調(diào)整軸頸中心來掌控晃度值。因此,在每次檢修期內(nèi),將3 號軸承的標(biāo)高向上提升了100 μm,這使得該軸承的負(fù)擔(dān)得以減輕。此外,還將1 號軸承向順時(shí)針方向水平移動(dòng)了大約100 μm。經(jīng)過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,在汽輪機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn)階段,軸頸的晃動(dòng)程度確實(shí)得到了一定程度的緩解。然而,隨著轉(zhuǎn)速的逐步攀升,軸承軸頸的偏移振動(dòng)愈發(fā)劇烈,但水平偏移與垂直偏移分別減少了102 μm 及78 μm,這就意味著最小油膜厚度有了顯著增長。盡管如此,1 號軸承的振動(dòng)仍然保持在較高水平。
(2)實(shí)地開展動(dòng)平衡工作。為了有效解決1 號軸承軸頸振動(dòng)的問題,決定對整個(gè)汽輪機(jī)組實(shí)施動(dòng)平衡操作。以下是采取的具體措施:①對汽輪機(jī)末級葉輪進(jìn)行必要改造,并在此基礎(chǔ)上加裝重量為488 g 且角度為180° 的配重塊。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證實(shí),1 號軸承軸頸振動(dòng)得到了明顯緩解,但是3 號軸承的振動(dòng)卻出現(xiàn)了輕微上升趨勢。②對輪進(jìn)行相應(yīng)改造,并在此基礎(chǔ)上加裝重量為550 g 且角度為350° 的配重塊。試運(yùn)行的結(jié)果顯示,軸承振動(dòng)大幅下降,然而1 號軸承軸頸振動(dòng)卻不降反增。③對發(fā)電機(jī)兩側(cè)進(jìn)行改造,在3 號軸承一側(cè)加裝重量為300 g 且角度為315° 的配重塊,而在4 號軸承上則加裝重量為300 g 且角度為135° 的配重塊。最后,軸系各點(diǎn)的振動(dòng)都有了明顯降低,平衡效果十分理想。經(jīng)過上述處理之后,在正常工況下檢查汽輪機(jī)瓦軸的運(yùn)行狀況,發(fā)現(xiàn)滿負(fù)荷狀態(tài)下1 號軸承軸頸的水平偏移僅為134 μm,垂直偏移約為122 μm,此時(shí)最小油膜厚度達(dá)到了138 μm,完全符合安全生產(chǎn)的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。
2.4 汽輪機(jī)軸瓦磨損問題
在汽輪機(jī)運(yùn)行過程中,軸瓦失效是一種較普遍的異?,F(xiàn)象,其主要根源可以歸結(jié)于如下方面。
2.4.1 軸頸轉(zhuǎn)動(dòng)速度
依據(jù)科學(xué)分析,汽輪機(jī)軸頸轉(zhuǎn)動(dòng)速度被確立為評價(jià)油膜效能的核心指標(biāo)。轉(zhuǎn)速較低時(shí),所生成的油膜質(zhì)地單薄且負(fù)載能力不足。隨著轉(zhuǎn)速攀升,油膜逐漸增厚,負(fù)載能力也隨之大幅提高,這一現(xiàn)象可由公式(1)進(jìn)行精確描述。
由式(1)可知,C 值為500MPa~600MPa 可保證軸承穩(wěn)定的流體動(dòng)力潤滑,否則難于形成穩(wěn)固且具厚度的潤滑油膜。對于汽輪機(jī)這類設(shè)備,停啟過程中常處于低速運(yùn)轉(zhuǎn),尤其當(dāng)軸頸轉(zhuǎn)速低于153 r/min 時(shí),C值過低,油膜穩(wěn)定性降低,易受外界干擾(如油溫波動(dòng)、振動(dòng)等)導(dǎo)致油膜破裂,引發(fā)干摩擦,造成軸瓦磨損和表面粗糙化。為解決此問題,可在設(shè)備停啟期間適度提升轉(zhuǎn)速,改善潤滑效果,避免因無油膜保護(hù)而產(chǎn)生的摩擦損傷。另外,在汽輪機(jī)組頂部安裝頂軸油泵,高壓潤滑油注入軸頸下方,輕微抬升軸頸,抬升高度約0.05 mm,有助于減少設(shè)備磨損?;蛟诓挥绊懮a(chǎn)的情況下,向潤滑油中添加抗磨節(jié)能劑,該添加劑能快速在軸瓦表面形成吸附膜,強(qiáng)化軸頸防護(hù),防止磨損。
2.4.2 硬質(zhì)雜質(zhì)顆粒
硬粒子是導(dǎo)致汽輪機(jī)軸承瓦磨損失效的主要原因。研究表明,當(dāng)微粒的直徑達(dá)到油膜厚度的1/10 時(shí),就會(huì)產(chǎn)生明顯的磨損。該顆粒在水動(dòng)力作用下極易積累,當(dāng)其進(jìn)入潤滑介質(zhì)后,會(huì)顯著改變材料的動(dòng)態(tài)承載性能,造成材料表面的劇烈磨損和疲勞破壞,從而縮短材料的使用壽命。此外,固體粒子還會(huì)造成空氣滯留、氣泡生成及氧化損傷,使薄膜的強(qiáng)度發(fā)生變化,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)造成薄膜的破壞。如一家公司的一臺(tái)汽輪機(jī)組在使用過程中發(fā)生了軸承金屬溫升升高、軸瓦鎢金碎裂等事故。經(jīng)過現(xiàn)場勘察,發(fā)現(xiàn)發(fā)生磨瓦損壞的軸承表面都有很深的劃痕,而在沒有被碾壓的部位也有劃痕,因此可以推斷,機(jī)油中存在著大量的微粒。隨后的油樣分析也證明了這種看法:原油中含有大量的機(jī)械雜質(zhì)。為防止此類問題再次發(fā)生,提出了以下對策:①加強(qiáng)對施工現(xiàn)場的環(huán)境治理,對設(shè)備進(jìn)行拆卸清理,對油路系統(tǒng)的管路進(jìn)行布置,所有的節(jié)點(diǎn)都要用100% 氬弧焊接;②確保機(jī)油循環(huán)壓力,特別是焊接接頭、三通和彎頭等處的振動(dòng)頻率,促使機(jī)器垃圾迅速排出;③加強(qiáng)油箱的清洗和管理,如有需要,可以對油箱實(shí)施獨(dú)立的大流量回收。
2.4.3 軸瓦磨損的換瓦處理案例
某電企在裝配軸承瓦片時(shí),因頂隙過小,導(dǎo)致運(yùn)轉(zhuǎn)過程中下半部瓦片遭受嚴(yán)重磨損,而上半部卻未受波及。檢測及測算結(jié)果顯示,軸頸與測規(guī)(橋規(guī))間隙為0.65 mm,而測規(guī)實(shí)際測量值為0.62 mm。經(jīng)溫度修正后,推算所得的瓦片磨損度為0.11 mm。測規(guī)測量示意如圖2 所示。
鑒于軸承安裝原始數(shù)據(jù)不足且存在重大安全隱患(軸承負(fù)荷分配失調(diào),導(dǎo)致軸系震動(dòng)),該襯瓦最終更換,替換后保證軸承頂部間隙在0.55~0.65 mm,軸承壓蓋緊力在0.02~0.05 mm,以保障設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。此外,以2023 年7 月1 日二期5 號汽包水位異常跳閘為實(shí)例進(jìn)行分析:在首次跳閘惰走過程中,5 號機(jī)組瓦溫出現(xiàn)波動(dòng);再次啟動(dòng)時(shí),瓦溫急劇上升,達(dá)到174.42℃。據(jù)此推測,可能是2 號軸瓦磨損所致。隨后,對主油箱回油濾網(wǎng)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)大量鎢金殘?jiān)?。進(jìn)一步觀察2 號軸瓦溫度變化曲線及油箱回油濾網(wǎng)上的鎢金碎屑,確認(rèn)2 號軸瓦已嚴(yán)重磨損,需更換瓦塊。在更換軸承瓦塊時(shí),適當(dāng)調(diào)整2 號軸承負(fù)荷,減輕其承受壓力。
3 結(jié)束語
關(guān)于汽輪機(jī)軸瓦故障的誘發(fā)原因眾多且復(fù)雜多變,可以依據(jù)汽輪機(jī)軸瓦當(dāng)下的真實(shí)狀況和運(yùn)行情況,采用精準(zhǔn)獨(dú)特的診斷分析方法,對可能導(dǎo)致此類故障的成因進(jìn)行逐一細(xì)致的篩選和認(rèn)定。通過這樣的過程,可快速而又果斷地采取相應(yīng)的措施來修復(fù)汽輪機(jī)軸瓦,使之重新恢復(fù)到正常穩(wěn)定的運(yùn)行狀態(tài)。文章深入淺出地剖析了汽輪機(jī)軸瓦常見的故障類型及相應(yīng)的檢修措施,其研究成果對于提高汽輪發(fā)電機(jī)組的安全性和可靠性具有深遠(yuǎn)且重大的價(jià)值和意義。
參考文獻(xiàn)
[1] 郭雅冬. 汽輪機(jī)軸瓦的常見故障及檢修技術(shù)分析[J]. 電工技術(shù),2023(14):118-120.