作者單位:
1.中鐵物總運維科技有限公司,北京100084;
2.山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院,濟(jì)南250100;
3.中國鐵路南昌局集團(tuán)有限公司南昌高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段,南昌330199
科研項目:中國國家鐵路集團(tuán)有限公司科技研究開發(fā)項目(N2022G011)
作者簡介:胡偉豪,男,工程師。
摘要:隨著高速鐵路的不斷發(fā)展,道岔作為線路中的薄弱部分,其服役狀態(tài)直接影響車輛運行的平穩(wěn)性和安全性,目前道岔服役狀態(tài)不佳導(dǎo)致車輛在運行過程中頻繁出現(xiàn)橫向加速度二級、三級報警現(xiàn)象。經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)道岔轉(zhuǎn)轍區(qū)動態(tài)不良,同時存在鋼軌廓形質(zhì)量不佳、一致性對稱性偏差較大以及降低值偏差過大等問題。本文通過現(xiàn)場經(jīng)驗,總結(jié)出道岔綜合整治“八步法”:全面調(diào)查、現(xiàn)場復(fù)核、綜合分析、完善方案、綜合整治、專業(yè)修理、及時反饋、綜合評價。經(jīng)過整治,車載式線路檢查儀三級報警清零,峰值減小,車體2.7 Hz的振動主頻消失,人體感覺良好;鋼軌表面光帶得到改善,寬度控制在20~30 mm,軌距角接觸問題消除;道岔慣性晃車問題得到很好的解決。
關(guān)鍵詞:高速鐵路;道岔晃車;鋼軌打磨;綜合整治
隨著我國高速鐵路的飛速發(fā)展,列車運營速度不斷提高,綜合運力不斷增強(qiáng),軌道線路在服役過程中面臨更加嚴(yán)峻的工作環(huán)境[1,2]。在高鐵運行和維護(hù)的過程中,道岔作為線路的薄弱部分,其服役狀態(tài)直接影響車輛運行平穩(wěn)性和安全性[3]。目前,部分高速鐵路線路道岔軌道病害頻發(fā),導(dǎo)致部分車輛在運行過程中頻繁出現(xiàn)橫向加速度二級、三級報警現(xiàn)象。
李愛清[4]分析了鐵路線路與道岔出現(xiàn)晃車病害的原因,并通過現(xiàn)場檢查,提出了一系列具體整治措施與防治措施,但是僅僅是在管理方面給出了維修建議。王永華[5]以京滬高速鐵路蚌埠南站慣性晃點問題為例,提出了慣性晃點位置及病害確認(rèn)方法,并通過現(xiàn)場檢測數(shù)據(jù)分析晃車產(chǎn)生原因,提出整治措施和效果評價方法,發(fā)現(xiàn)鋼軌廓形打磨維護(hù)是整治道岔慣性晃點的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。以上學(xué)者雖然針對道岔晃車問題進(jìn)行了深入的研究,但是針對CZ6002型號道岔的綜合整治的研究并不常見,本文將以CZ6002型號道岔為例,結(jié)合動力學(xué)仿真,提出綜合整治“八步法”,從線形、結(jié)構(gòu)、幾何尺寸、降低值、廓形的角度進(jìn)行道岔病害的綜合整治,解決慣性晃車問題。
1添乘檢測分析
采用便攜式添乘儀對該區(qū)段進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)某站一組CZ6002型道岔頻繁出現(xiàn)車載式線路檢查儀橫向加速度二級、三級報警現(xiàn)象,人體添乘檢查出現(xiàn)明顯的橫向晃動[6,7]。采用便攜式添乘儀分別對CRH380B、CR400BF、CR400AF等車型進(jìn)行多次添乘分析,發(fā)現(xiàn)該道岔轉(zhuǎn)轍區(qū)存在較為明顯的車體橫向加速度的變化,如圖1所示,變化幅度為0.075g,振動主頻為2.7 Hz,晃動類型為車體一次蛇行。
對車載平穩(wěn)性不佳及重復(fù)出現(xiàn)體感不良的區(qū)段進(jìn)行統(tǒng)計分析,根據(jù)鋪設(shè)圖,報警位置主要為尖軌22斷面至26.5斷面之間,報警位置體感不良統(tǒng)計見表1。
2靜態(tài)數(shù)據(jù)分析
采用鋼軌廓形測量儀、降低值測量尺以及鋼板尺對鋼軌廓形、尖軌降低值以及道岔內(nèi)鋼軌光帶進(jìn)行測量,通過分析道岔靜態(tài)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)主要存在鋼軌廓形質(zhì)量不佳、一致性對稱性偏差較大以及降低值偏差過大等問題[8]。
2.1道岔零配件服役狀態(tài)檢查
對道岔內(nèi)所有零配件的服役狀態(tài)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)該組道岔尖軌位置拉桿及附屬絕緣片存在磨損,在道岔轉(zhuǎn)換過程中易造成卡阻或位移不足問題,影響道岔狀態(tài)以及車輛運行品質(zhì)。
2.2幾何尺寸檢查
采用人工軌檢儀對道岔進(jìn)行檢查,檢查發(fā)現(xiàn)該組道岔幾何尺寸超過《高速鐵路線路維修規(guī)則》(TG/GW 115—2023)作業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn),尖軌基本軌存在離縫,滑床板存在空吊。特別是70 m弦長下左軌向,在尖軌位置偏差達(dá)到+4 mm,對行車的平穩(wěn)性和舒適性有一定的影響。
2.3鋼軌廓形質(zhì)量檢查
對該組道岔岔前線路及道岔位置等70個測點進(jìn)行測量和分析,GQI均值為64.68分。岔前左股鋼軌廓形低于設(shè)計廓形,偏差為0.6 mm,右股部分廓形高于設(shè)計廓形,偏差為0.3 mm,如圖2所示。分析鋼軌廓形的一致性以及對稱性,岔前線路K758+403位置對稱性較差,內(nèi)側(cè)偏差為0.61 mm,道岔內(nèi)2~3號軌枕對稱性較差,內(nèi)側(cè)偏差為0.44 mm。道岔內(nèi)鋼軌一致性不佳,道岔內(nèi)左股4枕位置一致性偏差達(dá)到0.38 mm。
2.4道岔尖軌降低值檢查
降低值與設(shè)計值存在偏差,最大偏差達(dá)到0.5 mm,影響行車平穩(wěn)性。道岔型號為CZ6002,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn),道岔降低值見表2。
根據(jù)實測數(shù)據(jù),不同軌枕處的降低值如圖3所示,在7號枕、12號枕、20號枕位置降低值均出現(xiàn)突變,建議根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行調(diào)整。
2.5光帶情況分析
對某站打磨前岔前線路以及道岔內(nèi)光帶進(jìn)行統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)岔內(nèi)4~6號枕右股位置光帶突變,如圖4(a)所示;岔前左股內(nèi)側(cè)軌距角接觸,如圖4(b)所示;岔前線路鋼軌右股光帶平均寬度40 mm,距鋼軌內(nèi)側(cè)11.5 mm,右股光帶略寬,如圖4(c)所示;受限區(qū)位置光帶不連續(xù),如圖4(d)所示。
3綜合整治方法
通過現(xiàn)場經(jīng)驗,總結(jié)道岔橫向加速度報警整治“八步法”,全面調(diào)查、現(xiàn)場復(fù)核、綜合分析、完善方案、綜合整治、專業(yè)修理、及時反饋、綜合評價。
(1)全面調(diào)查。主要對綜合檢測車波形圖、車載式線路檢查儀、便攜式添乘儀、人工添乘等數(shù)據(jù)綜合分析,確定晃點地段起終點里程,且不以單項、單次動態(tài)數(shù)據(jù)作為綜合分析的依據(jù)。
(2)現(xiàn)場復(fù)核。現(xiàn)場調(diào)查要綜合、全面、無死角,避免漏項、缺項;突出重點,將軌道線形、降低值、結(jié)構(gòu)病害、鋼軌廓形等作為調(diào)查的重點;現(xiàn)場調(diào)查由專業(yè)人員參與并參加后期整治,調(diào)查過程中對各項調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行精確、規(guī)范記錄。
(3)綜合分析。根據(jù)調(diào)查結(jié)果綜合分析,逐項確定整治方案。
(4)完善方案。對道岔精調(diào)、打磨方案進(jìn)行綜合性的設(shè)計。按照“線形、結(jié)構(gòu)、幾何尺寸、降低值、廓形”的順序進(jìn)行方案實施。
(5)綜合整治。根據(jù)綜合整治方案,優(yōu)先恢復(fù)設(shè)計線形,再整治結(jié)構(gòu)病害,后修復(fù)鋼軌廓形。
(6)專業(yè)修理。抽調(diào)骨干專業(yè)力量,抓好過程管理,注重作業(yè)質(zhì)量,不斷總結(jié)改進(jìn),逐步提高慣性晃點整治水平。
(7)及時反饋。每日施工完成后,當(dāng)日下午馬上安排添乘,對施工效果進(jìn)行全方面評價。
(8)綜合評價。整治效果評價堅持“以動態(tài)為主、靜態(tài)為輔”的原則;2個動態(tài)評價,即動態(tài)添乘、車載式線路檢查儀評價;2個靜態(tài)評價,即線形、幾何尺寸等項目檢查驗證,鋼軌廓形檢查驗證。
4整治效果分析
采用上述“八步法”對該組道岔進(jìn)行零配件更換、精測精調(diào)以及鋼軌打磨等綜合維修方案,整治效果明顯。
4.1道岔服役狀態(tài)
4.1.1道岔零配件服役性能提高
針對該道岔,更換道岔2個尖軌橫向拉桿及存在磨損的絕緣片,進(jìn)一步提高道岔零配件服役性能,提高道岔穩(wěn)定性。
4.1.2幾何尺寸改善
采用絕對測量+相對測量的方式,使用相對測量小車測量道岔靜態(tài)尺寸,依據(jù)檢測數(shù)據(jù)做出道岔修正精調(diào)方案。經(jīng)過精測精調(diào),改善道岔6~26號枕高低軌向平順病害,最大高程調(diào)整2 mm,平面調(diào)整2 mm。改善道岔尖軌63~80號枕的軌距不平順,平面調(diào)整1 mm。消除軌向和大軌距Ⅲ級分1處,并消除相對不平順,恢復(fù)道岔平順狀態(tài),降低軌道質(zhì)量指數(shù)。幾何尺寸改善情況對比如圖5所示。
4.1.3鋼軌質(zhì)量提升
打磨后鋼軌廓形質(zhì)量指數(shù)GQI值明顯改善[9],打磨前平均值為64.68分,打磨后平均值達(dá)到88.30分,廓形質(zhì)量提升了36.52%。打磨后鋼軌廓形對稱性有所改善,最大偏差由0.40 mm減小到0.11 mm。打磨后鋼軌廓形一致性有所改善,最大偏差由0.38 mm減小到0.09 mm。打磨前后鋼軌質(zhì)量對比如圖6所示。
4.1.4受限區(qū)降低值改善
對打磨后降低值進(jìn)行測量和分析,降低值與設(shè)計值偏差約為0.2 mm,降低值變化平順且連續(xù),可保證列車平穩(wěn)運行。打磨前后降低值統(tǒng)計如圖7所示,受限區(qū)降低值改善明顯。
4.1.5鋼軌表面狀態(tài)改善
打磨完成后光帶突變、雙光帶等問題消失,岔前右股光帶平均寬度為30 mm,岔內(nèi)右股4~6號枕位置光帶平穩(wěn)過渡,受限區(qū)關(guān)鍵斷面光帶平順,無軌距角接觸問題。打磨后鋼軌表面狀態(tài)如圖8所示。
4.2車輛運行質(zhì)量
依據(jù)《高速鐵路工程動態(tài)驗收技術(shù)規(guī)范》(TB 10761)[10]對道岔車載式線路檢查儀橫向加速度報警次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計分析,綜合整治后,三級報警消失,二級和一級橫向加速度報警頻率明顯降低,由8.2次/日降低至2.3次/日,一級報警次數(shù)由5.4次/日降低至2.9次/日;報警最大值由0.16g降低至0.12g。
平穩(wěn)性測試儀橫向加速度的最大幅值由打磨前的0.075g降低到0.04g,降低了46.7%,體感明顯改善。晃動主頻為2.7 Hz,在打磨后消失。打磨前后添乘數(shù)據(jù)分析對比如圖9所示。
5結(jié)語
針對CZ6002型道岔,提出綜合整治“八步法”,從線形、結(jié)構(gòu)、幾何尺寸、降低值、廓形的角度進(jìn)行道岔病害的綜合整治,解決慣性晃車問題。
(1)道岔慣性晃點整治“八步法”通過全面調(diào)查、現(xiàn)場復(fù)核、綜合分析、完善方案、綜合整治、專業(yè)修理、及時反饋、綜合評價八個步驟,有效整治道岔慣性晃點存在問題。
(2)通過整治,更換道岔桿件及磨損嚴(yán)重的附屬絕緣片,精測精調(diào)采用“絕對+相對”綜合檢測方案,將道岔空吊、鋼軌離縫、框架尺寸進(jìn)行處理,整治后TQI值減小45.3%。鋼軌打磨后鋼軌廓形質(zhì)量指數(shù)GQI明顯改善,打磨前平均值64.68分,打磨后GQI均值達(dá)到88.30分,廓形質(zhì)量提升了36.52%。打磨后鋼軌廓形對稱性有所改善,最大偏差由0.4 mm減小到0.11 mm。打磨后鋼軌廓形一致性有所改善,最大偏差0.38 mm減小到0.09 mm。
(3)整治完成后,車載式線路檢查儀三級報警清零,峰值減小,車體2.7 Hz的振動主頻消失,人體感覺良好。鋼軌表面光帶得到改善,寬度控制在20~30 mm,軌距角接觸問題消除。道岔慣性晃車問題得到較好的解決。
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