作者單位:中國(guó)鐵路西安局集團(tuán)有限公司工務(wù)部,西安71005
作者簡(jiǎn)介:王省元,男,工程師。
摘要:某山區(qū)鐵路的高坡區(qū)段達(dá)30‰的坡度,存在線路坡度大、曲線半徑小、鋼軌磨耗速率快、病害發(fā)展迅速等問題,造成側(cè)磨軌維修周期較短,人工和材料費(fèi)用投入較大。為解決以上問題,本文設(shè)計(jì)了鋼軌廓形打磨方案,通過打磨對(duì)該線路鋼軌廓形進(jìn)行修正,使輪軌接觸關(guān)系改善,鋼軌的GQI值提升,減少了鋼軌表面的磨耗和魚鱗紋,實(shí)現(xiàn)了預(yù)防和延緩疲勞傷損的發(fā)展,有效降低了鋼軌磨耗速率,延長(zhǎng)了鋼軌使用壽命和維修周期。
關(guān)鍵詞:小半徑曲線;鋼軌廓形打磨;疲勞傷損;磨耗速率
1引言
我國(guó)鐵路的提速增量,使鋼軌面臨更大的考驗(yàn)。鋼軌疲勞傷損、磨耗速率加快都會(huì)影響鋼軌使用壽命,因此鋼軌病害受到越來越多的關(guān)注。近些年,鋼軌廓形打磨技術(shù)開始使用并逐漸推廣,已經(jīng)成為線路修理工作的重要內(nèi)容,是鋼軌病害預(yù)防和治理的有效手段之一。王軍平[1]通過鋼軌廓形打磨對(duì)成渝鐵路開展輪軌接觸關(guān)系分析,對(duì)車輛輪軌間作用力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,測(cè)試結(jié)果表明鋼軌廓形打磨后可有效改善輪軌接觸關(guān)系,改善鋼軌受力狀態(tài)。劉永乾等[2]對(duì)國(guó)內(nèi)某重載鐵路小半徑曲線進(jìn)行廓形打磨后,利用Burstow鋼軌傷損函數(shù)模型對(duì)小半徑曲線軌面裂紋萌生情況進(jìn)行分析,并開展持續(xù)觀測(cè),仿真計(jì)算結(jié)果與實(shí)際情況吻合,結(jié)果表明鋼軌廓形打磨可預(yù)防和延緩接觸疲勞、磨耗等鋼軌病害的產(chǎn)生,修復(fù)或減輕軌面病害,降低鋼軌折斷的風(fēng)險(xiǎn),延長(zhǎng)鋼軌使用壽命和維修周期。
本文在某山區(qū)鐵路高坡區(qū)段選取實(shí)驗(yàn)曲線,利用鋼軌廓形打磨技術(shù)修正鋼軌廓形后,分析鋼軌打磨對(duì)輪軌接觸關(guān)系的影響,以及打磨后鋼軌疲勞傷損和磨耗的變化情況。
2線路情況
該山區(qū)鐵路高坡區(qū)段是國(guó)內(nèi)坡度最大的鐵路線,該區(qū)段里程為K7+400~K44+300,延展長(zhǎng)36.9 km,最大坡度30‰,其中20‰及以上坡度延展長(zhǎng)為26.68 km。曲線58條,延展長(zhǎng)21.4 km;其中半徑R≤300 m曲線37條,延展長(zhǎng)15.6 km。該區(qū)段線路坡度大,曲線半徑小,鋼軌磨耗速率快,鋼軌?mèng)~鱗紋、掉塊、波浪形磨耗等病害發(fā)展迅速,更換鋼軌周期短,人工和材料費(fèi)用投入較大。通過鋼軌打磨,曲線上股側(cè)面磨耗(以下簡(jiǎn)稱側(cè)磨)速率降低36.4%,曲線下股磨耗速率降低17.5%,鋼軌使用壽命得到延長(zhǎng)。同時(shí)鋼軌磨耗速率和疲勞發(fā)展速率得到平衡,鋼軌表面狀態(tài)得到改善。
3打磨方案設(shè)計(jì)
該山區(qū)高坡區(qū)段鋼軌為2020年及2021年更換的60N鋼軌,于2022年6月采集了該山區(qū)鐵路高坡區(qū)段內(nèi)所有曲線(共計(jì)58條)鋼軌廓形。其中半徑R≤300 m曲線37條,鋼軌廓形如圖1所示,圖中紅色廓形為實(shí)測(cè)廓形,藍(lán)色廓形為標(biāo)準(zhǔn)60N鋼軌廓形。從采集的廓形可以發(fā)現(xiàn),部分曲線上股已經(jīng)存在側(cè)磨,側(cè)磨最大2.456 mm,曲線下股均有不同程度的馬鞍形磨耗。
為總結(jié)曲線磨耗加劇和產(chǎn)生疲勞傷損的原因,采用K32+560~K34+070曲線上K33+325處鋼軌廓形與實(shí)測(cè)車輪廓形進(jìn)行輪軌關(guān)系分析,如圖2所示。經(jīng)對(duì)比分析,K33+325處曲線上股主要輪軌接觸位置在軌頂和軌側(cè),存在明顯的兩點(diǎn)接觸。曲線下股接觸點(diǎn)集中。曲線K33+325處存在明顯的輪軌關(guān)系不良問題。
磨耗和疲勞傷損是普速鐵路小半徑曲線最常見的病害,而輪軌接觸時(shí)作用于鋼軌表面的輪軌蠕滑力是導(dǎo)致鋼軌磨耗,進(jìn)而產(chǎn)生塑性變形、裂紋和掉塊等滾動(dòng)接觸疲勞的主要原因。因而小半徑曲線的目標(biāo)廓形設(shè)計(jì)主要基于輪軌蠕滑最小化原則,通過輪軌耦合接觸模型結(jié)合線路及其運(yùn)行車輛踏面情況仿真計(jì)算出適用于該線路的設(shè)計(jì)廓形。
根據(jù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)鋼軌廓形和車輪踏面的調(diào)查與分析,建立對(duì)應(yīng)的鋼軌打磨廓形數(shù)據(jù)庫(kù)。根據(jù)實(shí)際線路條件建立輪軌系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型,通過分析和比選鋼軌打磨廓形數(shù)據(jù)庫(kù)中的每一種鋼軌廓形,從而得到適合該山區(qū)線路的鋼軌打磨目標(biāo)廓形,如圖3所示。
根據(jù)鋼軌廓形和鋼軌表面病害情況打磨4~8遍,以達(dá)到消除鋼軌表面病害及修正鋼軌廓形的目的。
4整治效果
4.1鋼軌GQI值的提升情況
某山區(qū)線路高坡區(qū)段內(nèi)37條R≤300 m曲線打磨前、后鋼軌GQI值如圖4所示。圖4(a)中,曲線上股打磨前鋼軌GQI平均值為74.4分,打磨后鋼軌GQI平均值為92.5分,較打磨前提高了24.3%。圖4(b)中,曲線下股打磨前GQI平均值為39.8分,鋼軌廓形與設(shè)計(jì)廓形存在明顯的差異,打磨后鋼軌GQI平均值為81.5分,較打磨前提升了104.8%。打磨前、后GQI指標(biāo)提升情況如圖5所示。
4.2打磨前、后鋼軌表面對(duì)比
圖6為單行K20+764曲線(R=300 m)上股打磨前后鋼軌表面狀態(tài)變化情況。打磨前曲線上股鋼軌軌距角處存在較深魚鱗紋,部分魚鱗紋已形成輕微剝離掉塊,2022年10月26日打磨后軌距角處魚鱗紋基本消除。
圖7為單行K20+764曲線(R=300 m)下股打磨前后鋼軌表面狀態(tài)變化情況。打磨前曲線
下股軌頂存在剝離掉塊。2022年10月26日打磨后,軌頂剝離掉塊未能完全消除。
4.3打磨前、后鋼軌廓形對(duì)比
圖8為2022年6月—2023年6月,觀測(cè)點(diǎn)K20+764曲線(R=300 m)上股鋼軌打磨前、后廓形變化情況。打磨前存在輕微側(cè)磨,且出現(xiàn)明顯增加趨勢(shì),垂直磨耗(以下簡(jiǎn)稱垂磨)無明顯變化。打磨后1個(gè)月鋼軌廓形無明顯變化,側(cè)磨和垂磨均無明顯增加。打磨后8個(gè)月鋼軌廓形磨耗明顯增加。
與標(biāo)準(zhǔn)60N鋼軌廓形相比,K20+764曲線(R=300 m)上股觀測(cè)點(diǎn)在不同時(shí)間的鋼軌磨耗情況見表1。通過計(jì)算得出打磨前、后曲線上股垂磨速率均為0.05 mm/月左右,打磨前、后垂磨速率變化較小。打磨后1個(gè)月曲線上股側(cè)磨速率由打磨前0.131 mm/月降低至0.061 mm/月,降低了53.8%。打磨后8個(gè)月側(cè)磨速率增加至0.092 mm/月,較打磨后1個(gè)月磨耗速率有所增加。
圖9為2022年6月—2023年6月,觀測(cè)點(diǎn)K20+764曲線(R=300 m)下股的打磨前、后鋼軌廓形變化情況。
與標(biāo)準(zhǔn)60N鋼軌廓形相比,K20+764曲線(R=300 m)下股觀測(cè)點(diǎn)在不同時(shí)間的鋼軌磨耗情況見表2。根據(jù)計(jì)算得出打磨前、后曲線下股垂磨速率由0.063 mm/月降低至0.041 mm/月,降低了34.9%。打磨后8個(gè)月垂磨速率為0.057 mm/月,磨耗速率較打磨后1個(gè)月明顯增加。
經(jīng)過鋼軌打磨后,K20+764曲線上股側(cè)磨速率和曲線下股垂磨速率均減小。鋼軌使用壽命得到有效延長(zhǎng)。打磨后8個(gè)月曲線下股磨耗速率接近打磨前磨耗速率,如圖10所示。
4.4打磨前、后鋼軌表面魚鱗紋對(duì)比
圖11為單行K20+764曲線(R=300 m)上股打磨前、后鋼軌表面變化情況。打磨前曲線上股軌距角處存在較深魚鱗紋,部分魚鱗紋已形成輕微剝離掉塊。打磨后軌距角處魚鱗紋基本消除。打磨后8個(gè)月曲線上股軌距角處出現(xiàn)魚鱗紋,軌頂存在疲勞傷損。
圖12為單行K20+764曲線(R=300 m)下股打磨前、后鋼軌表面狀態(tài)變化情況。打磨前曲線下股軌頂存在剝離掉塊。打磨后,軌頂處存在輕微疲勞傷損,未見剝離掉塊。打磨后8個(gè)月曲線下股軌頂存在輕微麻點(diǎn),未見疲勞傷損。
5結(jié)語
通過鋼軌打磨改善山區(qū)線路高坡區(qū)段小半徑曲線輪軌接觸關(guān)系后,鋼軌磨耗速率降低、病害發(fā)展速率減緩。
(1)通過鋼軌打磨修正廓形后,使得曲線上股由兩點(diǎn)接觸轉(zhuǎn)為一點(diǎn)貼合式接觸,曲線下股接觸點(diǎn)也均勻分布在軌頂。曲線上股側(cè)磨磨耗速率降低36.4%,曲線下股磨耗速率降低17.5%。鋼軌使用壽命得到延長(zhǎng)。
(2)通過鋼軌打磨后,輪軌關(guān)系得到改善,鋼軌磨耗速率和疲勞發(fā)展速率得到平衡,鋼軌表面狀態(tài)保持良好。
參考文獻(xiàn)
[1] 王軍平.廓形打磨對(duì)小半徑曲線鋼軌受力狀態(tài)的影響[J].鐵道技術(shù)監(jiān)督,2022,50(10):3440.
[2] 劉永乾,任尊松,吳瀟,等. 鋼軌打磨對(duì)小半徑曲線鋼軌滾動(dòng)接觸疲勞的影響研究[J].鐵道學(xué)報(bào), 2023, 45(8): 110117.