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        RTO+SCR一體化技術(shù)在廢氣處理中的應(yīng)用

        2024-08-23 00:00:00龐洪忠曹鳳顯王忠凱劉培利苗青
        化工機械 2024年4期
        關(guān)鍵詞:燃燒室

        摘 要 某精細化工企業(yè)排放的廢氣具有種類多、成分復(fù)雜、濃度高及風(fēng)量大等特點,結(jié)合廢氣中的成分,采用蓄熱式氧化焚燒爐(RTO)+選擇性催化還原技術(shù)(SCR)的廢氣處理工藝、廢氣緩沖稀釋和煙氣余熱利用裝置,系統(tǒng)投運后運行穩(wěn)定,廢氣中VOCs去除率高、能耗低,處理后的廢氣中非甲烷總烴與NOx的排放濃度遠低于國家和地方的排放規(guī)定,可直接排放,同時提高了企業(yè)環(huán)保治理水平,改善了周邊環(huán)境。

        關(guān)鍵詞 廢氣處理 VOCs RTO SCR 蓄熱室 燃燒室

        中圖分類號 TQ054.3 " 文獻標(biāo)志碼 B " 文章編號 0254?6094(2024)04?0655?05

        隨著我國精細化工產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,在中間體合成、成品及半成品加工過程中會產(chǎn)生大量的工業(yè)廢氣,廢氣中的揮發(fā)性有機物(VOCs)嚴(yán)重危害周邊環(huán)境和人體健康。國家為徹底治理VOCs環(huán)境污染問題,相繼出臺了多個法律法規(guī)[1]。按照相關(guān)規(guī)定,VOCs必須經(jīng)過處理并達標(biāo)后才能排放。目前國內(nèi)治理VOCs的處理工藝主要技術(shù)為吸附法、吸收法、冷凝法、膜分離法及焚燒工藝法等[2,3],精細化工行業(yè)排放的VOCs主要包括非甲烷碳氫化合物、鹵代烴、含硫有機化合物、含氧有機化合物及含氮有機化合物等易燃易爆的混合有機氣體,具有濃度高、風(fēng)量大、種類繁多及成分復(fù)雜等特點,單一的處理方法很難將其處理徹底,實現(xiàn)穩(wěn)定的達標(biāo)排放。

        筆者以某精細化工企業(yè)排放的工業(yè)廢氣為研究對象,采用蓄熱式氧化焚燒爐(Regenerative Thermal Oxidizer,RTO)與選擇性催化還原技術(shù)(Selective Catalytic Reduction,SCR)相結(jié)合的處理方法,工業(yè)廢氣在RTO爐中經(jīng)過高溫焚燒氧化反應(yīng),使廢氣中的VOCs與O2發(fā)生熱分解反應(yīng),生成H2O和CO2,能有效去除企業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的VOCs和惡性臭味[4]。SCR脫銷技術(shù)是一種以NH3為還原劑,將運行系統(tǒng)中出現(xiàn)的NOx氣體轉(zhuǎn)化為N2和H2O的干法脫硝方法[5]。該組合工藝具有廢氣去除效率和熱回收效率高、運行穩(wěn)定以及能耗低等優(yōu)點,在精細化工行業(yè)中的應(yīng)用越來越廣泛。

        1 裝置介紹及工藝選擇

        以某精細化工企業(yè)為例,在成品、半成品及中間體的合成加工過程中,車間生產(chǎn)區(qū)、原材料罐區(qū)、包裝等區(qū)域排放的工業(yè)廢氣經(jīng)過VOCs氣體檢測分析儀測量,廢氣中主要包含苯胺、甲醇、三甲胺、碳酸二甲酯、丙酮、甲苯、甲基異丁基酮以及粉塵顆粒等組分,經(jīng)統(tǒng)計測算,該企業(yè)排放的廢氣中各個組分排放速率和占比情況見表1。

        由表1可知,廢氣中VOCs的排放速率為347.01 kg/h,排放濃度過高,超過RTO運行時的廢氣最佳濃度范圍1 000~3 000 mg/m3,必須預(yù)處理以后才能進入RTO裝置焚燒處理[6]。由于企業(yè)排放的廢氣中含有苯胺、三甲胺等組分,在RTO焚燒爐高溫氧化分解時,會產(chǎn)生大量的NOx氣體,它是形成光化學(xué)煙霧和酸雨的一個重要原因,會對人體和環(huán)境產(chǎn)生極大危害,所以必須經(jīng)過SCR脫硝系統(tǒng)處理達標(biāo)后才能排放。

        企業(yè)按照國家標(biāo)準(zhǔn)GB 31571—2015《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》和地方性規(guī)定DB 37/2801.6—2018《揮發(fā)性有機物排放標(biāo)準(zhǔn) 第6部分:有機化工行業(yè)》、DB37/2376—2019《區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的廢氣濃度排放要求,參照表1中廢氣各組分的排放濃度,并從本質(zhì)安全、經(jīng)濟性角度綜合考慮,經(jīng)測算,擬采用設(shè)計風(fēng)量60 000 Nm3/h的三室RTO和SCR反應(yīng)器作為核心設(shè)備對廢氣進行處理。

        2 工藝流程設(shè)計與分析

        企業(yè)根據(jù)廢氣組分和環(huán)保排放的要求設(shè)計治理VOCs的工藝流程(圖1)。該流程包括:廢氣稀釋緩沖系統(tǒng)、三室RTO系統(tǒng)、SCR脫硝系統(tǒng)、過程控制與檢測系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)等,輔助系統(tǒng)包括燃料供給系統(tǒng)、空氣壓縮系統(tǒng)及消防應(yīng)急系統(tǒng)等。

        2.1 廢氣稀釋緩沖系統(tǒng)

        由表1所列的廢氣中VOCs排放速率可以得出廢氣排放濃度為23 134 mg/m3,可燃物濃度超過RTO裝置要求的爆炸下限25%LEL的濃度限值16 534 mg/m3,存在爆炸風(fēng)險,所以廢氣在進入RTO焚燒爐前需要先進行預(yù)處理和稀釋緩沖[7]。企業(yè)先將各個區(qū)域排放的廢氣分別經(jīng)過二級洗滌塔噴淋吸收裝置、冷凝吸附等設(shè)施,除去了廢氣中混有的粉塵顆粒、水溶性有機成分等物質(zhì),可減輕對下游設(shè)備、管道、閥門等的腐蝕。然后再將預(yù)處理后的各支路廢氣匯入?600 mm的廢氣管道,通過廢氣進口切斷閥接入20 m3的廢氣稀釋緩沖罐,該緩沖罐上開有?600 mm的新鮮空氣進口切斷閥門和經(jīng)新鮮空氣稀釋緩沖后的?1 200 mm主廢氣管道出口切斷閥門。同時在稀釋緩沖罐與RTO焚燒爐之間的?1 200 mm主管道上設(shè)置風(fēng)量60 000 Nm3/h、風(fēng)壓5 000 Pa的防爆變頻增壓引風(fēng)機,使緩沖罐和主管道內(nèi)部形成負壓,不斷補充新鮮空氣對較高濃度的廢氣進行稀釋緩沖。在稀釋緩沖罐廢氣出口的主管道上設(shè)置了用于實時監(jiān)測廢氣中VOCs濃度的LEL在線檢測儀與易燃易爆程度火焰溫度FTA型分析儀,由表1可知,稀釋后的廢氣濃度為2 855.33 mg/m3,恰好在RTO焚燒爐系統(tǒng)的最佳廢氣處理濃度1 000~3 000 mg/m3之間,且低于LEL在線檢測儀的檢測濃度設(shè)定的安全值25%即16 534 mg/m3,此時進入RTO裝置進行處理可安全運行、節(jié)省燃料減小運行成本[6] 。另外,在緩沖罐后面的主管道上設(shè)有?1 200 mm的緊急泄放旁路,以嚴(yán)格控制進入RTO焚燒爐的有機物濃度,若LEL在線檢測儀的檢測濃度超過設(shè)定的安全值時,緊急泄放閥門通過聯(lián)鎖控制系統(tǒng)及時打開,廢氣進入備用處理系統(tǒng),避免高濃度廢氣直接進入RTO裝置引發(fā)安全事故,保證系統(tǒng)平穩(wěn)、安全的運行。

        2.2 三室RTO系統(tǒng)

        該企業(yè)采用的60 000 Nm3/h三室RTO系統(tǒng)主體結(jié)構(gòu)由蓄熱室、燃燒室、切換閥、燃燒器及電氣控制系統(tǒng)等組成。

        2.2.1 RTO主體結(jié)構(gòu)

        蓄熱室是高溫?zé)煔夂蛷U氣進行蓄放熱的場所,分為A室、B室和C室,即為三室RTO,每個蓄熱室單室尺寸3636 mm×3704 mm×5330 mm,室內(nèi)均填充有高度1.9 m的DX型規(guī)整蓄熱蜂窩陶瓷填料,其作用是將高溫?zé)煔庵械臒崃啃畲嫫饋恚瑐鬟f給低溫的廢氣,使廢氣得到充分預(yù)熱,將廢氣加熱到所需的預(yù)熱溫度,進入爐膛后能快速焚燒分解,實現(xiàn)熱量的極限回收和高效利用,顯著減少廢氣升溫的燃料消耗,降低運行成本[7]。

        燃燒室位于RTO裝置的頂端,是廢氣中VOCs高溫氧化分解的場所,燃燒室尺寸13936 mm×3704 mm×3200 mm,燃燒室一側(cè)配置兩臺用于系統(tǒng)預(yù)熱升溫及正常運行中輔助熱量補充的8.37×109 J/h的分體式燃氣燃燒器,燃燒器采用PID自動控制和比例調(diào)節(jié),可減少燃燒室中溫度波動,使燃燒室維持在特定的溫度760~850 ℃之間,煙氣停留時間設(shè)為1.5~2.0 s,保證廢氣中的VOCs在燃燒室內(nèi)得到充分燃燒分解,保證較高VOCs去除率[8,9]。當(dāng)廢氣中的VOCs濃度較高時,其燃燒分解放出的熱量較多,系統(tǒng)不需再靠燃燒機補充熱量,便能使燃燒室維持在VOCs的氧化分解條件溫度,同時還可對外輸出系統(tǒng)余熱,接入支路連接余熱鍋爐或SCR脫硝系統(tǒng)。燃燒室和蓄熱室的內(nèi)壁均襯有250 mm耐高溫的硅酸鋁纖維模塊,外壁涂覆200 mm的保溫材料減少熱量損失。

        由圖1可知,為保證RTO裝置燃燒過程的正常運行,該系統(tǒng)配備了一臺風(fēng)量6 000 Nm3/h、風(fēng)壓5 000 Pa的助燃風(fēng)機和一臺風(fēng)量5 800 Nm3/h、風(fēng)壓7 500 Pa的吹掃風(fēng)機,為防止出現(xiàn)廢氣進口濃度高、火焰燃燒中斷、爐膛及排煙溫度過高、風(fēng)機故障等現(xiàn)象,又配備了帶有聯(lián)鎖前饋控制功能的6套進、排氣切換閥、3套吹掃碟閥、2套新風(fēng)進口閥、1套緊急泄放閥門,同時在主管道廢氣進出口、天然氣進口管道、RTO裝置的蓄熱室、燃燒室及煙氣出口等處分別設(shè)置了現(xiàn)場與遠傳聯(lián)鎖控制的壓力表、溫度表等,以實時監(jiān)測系統(tǒng)運行的壓力和溫度。另外為防止因廢氣濃度過高,系統(tǒng)運行出現(xiàn)異常,導(dǎo)致燃燒室存在超溫超壓的風(fēng)險,在廢氣主管道上和RTO爐燃燒室頂端設(shè)置了?900 mm的爆破片和阻火器,保證爐膛超壓時系統(tǒng)不受破壞[10]。安裝后的三室RTO裝置如圖2所示。

        2.2.2 三室RTO工作原理

        三室RTO裝置正常工作時經(jīng)過冷啟動預(yù)熱和周期性運行兩個過程,在裝置完成啟動程序后,RTO裝置先進入冷啟動預(yù)熱狀態(tài),需先對爐體進行預(yù)熱,預(yù)熱階段廢氣進口切斷閥關(guān)閉,向燃燒室通入新鮮空氣,進出氣閥門自動切換,吹掃風(fēng)機打開,氣體在蓄熱室A、B、C間變更流動方向,吹掃可能滯留在爐體內(nèi)部的殘留有機廢氣,以免在點火時發(fā)生危險。吹掃結(jié)束后通過PLC電氣控制開啟燃燒系統(tǒng),燃燒器系統(tǒng)自動點火,蓄熱陶瓷填充床的溫度逐漸升高,待燃燒室內(nèi)溫度升至650 ℃左右時預(yù)熱階段完畢[11,12]。

        預(yù)熱結(jié)束后RTO裝置開始進入周期性循環(huán)運行狀態(tài),每個周期包括3個階段,每階段的運行時間即閥門切換時間設(shè)為90 s[13],經(jīng)預(yù)處理和稀釋以后的廢氣由增壓風(fēng)機從廢氣緩沖罐抽出后進入蓄熱室A底部,廢氣被蓄熱陶瓷逐漸加熱后進入RTO焚燒爐上端燃燒室高溫氧化分解,此時蓄熱室B出口切換閥打開,形成的熱風(fēng)進入蓄熱室B進行蓄熱,蓄熱室C下側(cè)的吹掃切換閥打開進行爐膛吹掃。在過程控制系統(tǒng)的自動控制下,焚燒爐通過蓄熱室下側(cè)切換閥的周期性切換,依次輪流進行進氣、吹掃、排氣環(huán)節(jié),控制廢氣在蓄熱室填料層的流入和流出,使系統(tǒng)周期性的完成蓄熱、燃燒、進排氣3種流程,燃燒分解后的排放溫度在100~120 ℃左右。不同蓄熱室周期性運行狀態(tài)見表2。

        2.3 SCR脫硝系統(tǒng)及工作原理

        SCR脫硝系統(tǒng)主要由SCR反應(yīng)器、煙氣加熱混合系統(tǒng)、氨水儲存和噴射系統(tǒng)、脈沖吹灰及控制系統(tǒng)等組成。SCR反應(yīng)器是煙氣脫硝系統(tǒng)的核心設(shè)備,垂直布置,煙氣豎直向下流動,入口處設(shè)氣流均布裝置和導(dǎo)流板,保證煙氣流動的順暢與氣流分布的均勻,為脫硝反應(yīng)的順利進行創(chuàng)造條件。反應(yīng)器內(nèi)設(shè)置4層型鋼焊接的框架,用來承載加快脫硝反應(yīng)速率的催化劑,為脫硝反應(yīng)提供足夠空間。

        NH3作為該系統(tǒng)脫硝反應(yīng)的還原劑,以液體形態(tài)儲存于0.5 m3氨水罐中,經(jīng)100 L/h氨水泵噴射進入混合罐后的煙氣管道,高溫氣化后在煙氣進口段與煙氣混合進入SCR反應(yīng)器經(jīng)催化劑進行脫硝反應(yīng),另外,為防止銨鹽、飛灰小顆粒沉積在催化劑小孔內(nèi)引起催化劑鈍化,阻礙NOx、NH3、O2到達催化劑活性表面,在SCR反應(yīng)器內(nèi)設(shè)置脈沖吹灰器定期對催化劑進行吹灰[14]。安裝后的SCR脫硝系統(tǒng)如圖3所示。

        該裝置采用的催化劑為波紋板式的V2O5,其最大活化溫度在180~200 ℃之間,而RTO裝置排放的煙氣溫度在80 ℃左右,未達到脫硝反應(yīng)催化劑最大活性的溫度,由圖1可知,煙氣在進入SCR反應(yīng)器之前的管道上分別設(shè)置了75 m2列管式換熱器、10 m3氣體混合罐,在RTO裝置燃燒室一側(cè)設(shè)置了由溫度聯(lián)鎖切斷閥控制的高溫?zé)煔庵?。SCR反應(yīng)器完成脫硝反應(yīng)后的煙氣溫度在160 ℃左右,直接排放溫度過高,造成能源浪費,所以將SCR反應(yīng)器的煙氣出口先接入列管式換熱器殼程,對接入換熱器管程的RTO裝置排放的煙氣進行熱交換,熱交換后的煙氣進入混合罐內(nèi)再與RTO裝置燃燒室支路引入的高溫?zé)煔膺M行混合,保證進入SCR反應(yīng)器的煙氣溫度達到脫硝反應(yīng)催化劑所需最大活性溫度200 ℃,SCR反應(yīng)器排放的煙氣在換熱器熱量交換后,溫度降到80 ℃左右,此時由80 000 Nm3/h、風(fēng)壓4 500 Pa的防爆變頻引風(fēng)機抽走接入高度35 m、直徑1 200 mm的煙囪進行排放,節(jié)省了燃料,降低了企業(yè)運行成本。

        3 裝置運行效果分析

        RTO裝置正常運行后,利用煙囪上安裝的實時在線監(jiān)測系統(tǒng)對RTO裝置排放煙氣中非甲烷總烴濃度和NOx濃度進行了3輪監(jiān)測,每一輪監(jiān)測數(shù)據(jù)為8 h內(nèi)一個班次的排放均值,計算得到相應(yīng)的VOCs去除效率(表3)。其中非甲烷總烴排放濃度15.43 mg/m3左右,NOx排放濃度6.76 mg/m3左右,完全符合國家和地方排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,VOCs去除效率保持在99.23%左右,大幅減少了廢氣中VOCs的排放,實現(xiàn)了對VOCs的高效凈化,可穩(wěn)定達標(biāo)排放。

        4 結(jié)束語

        精細化工企業(yè)排放的廢氣具有濃度高、種類復(fù)雜、濃度波動大的特點,單一的處理方法很難將其徹底處理,實現(xiàn)穩(wěn)定的達標(biāo)排放。作為一種凈化效率高、熱回收效率高、能耗低、運行穩(wěn)定的VOCs處理設(shè)施,企業(yè)根據(jù)廢氣實際排放特點選用RTO與SCR一體化技術(shù)工藝流程,對預(yù)處理后的廢氣進行集中處理,成功使非甲烷總烴與NOx排放濃度遠低于國家和地方的排放規(guī)定,且該組合工藝處理過程具有高效、節(jié)能的優(yōu)勢,值得被廣泛推廣應(yīng)用。

        參 考 文 獻

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        (收稿日期:2023-08-24,修回日期:2024-07-11)

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