摘 要 通過(guò)對(duì)斷裂的拖輪軸進(jìn)行應(yīng)力分析、化學(xué)成分分析、力學(xué)性能分析、金相分析、掃描電鏡(SEM)及能譜分析,找出了拖輪軸斷裂的原因并提出了制造過(guò)程中的質(zhì)控建議。
關(guān)鍵詞 拖輪軸 斷裂原因 質(zhì)控建議
中圖分類號(hào) TQ051.21 " 文獻(xiàn)標(biāo)志碼 B " 文章編號(hào) 0254?6094(2024)04?0647?08
拖輪軸是一種載荷較大但沖擊不大的軸體,主要作用是緊配合拖輪以承載轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的重量,若其在制造環(huán)節(jié)產(chǎn)生超標(biāo)夾渣、微裂紋及氫原子未析出等性質(zhì)缺陷,軸的力學(xué)性能將急速下降。在試運(yùn)轉(zhuǎn)期間由于是空載運(yùn)行,因此無(wú)法發(fā)現(xiàn)拖輪軸的缺陷和故障。但是當(dāng)處于調(diào)試完成、投料使用環(huán)節(jié)時(shí),拖輪軸若發(fā)生故障,其置換成本將成倍增長(zhǎng)。為此,筆者通過(guò)對(duì)斷裂拖輪軸進(jìn)行全面分析,提出拖輪軸制造過(guò)程中質(zhì)量控制的合理化建議,從而提高軸體出廠性能,避免在化工裝置運(yùn)行期間以高昂的成本更換拖輪軸。
1 拖輪軸現(xiàn)狀
某化工廠?4 700 mm干燥機(jī)空載試運(yùn)行1天后發(fā)生故障,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工作人員檢查,發(fā)現(xiàn)是干燥機(jī)軸段中間部位拖輪軸處發(fā)生了斷裂,具體位置如圖1所示。托輪軸制造資料顯示,該軸材質(zhì)40Cr,轉(zhuǎn)速20 r/min,斷裂處直徑630 mm,調(diào)質(zhì)處理工藝為860 ℃/5 h油冷+510 ℃/10 h空冷。
拖輪軸斷口形貌如圖2所示。
2 拖輪軸應(yīng)力分析
對(duì)拖輪軸進(jìn)行應(yīng)力分析(圖3)后發(fā)現(xiàn),其斷裂處不存在應(yīng)力集中現(xiàn)象,且不是最大應(yīng)力位置,說(shuō)明拖輪軸設(shè)計(jì)合理。同時(shí),空載試運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生斷裂,也排除了拖輪軸受外載荷而斷裂的可能性。
3 試驗(yàn)(分析)結(jié)果
3.1 宏觀檢查
由圖1、2可以看出,斷口垂直于軸向,整體較平整,無(wú)明顯塑性變形,邊緣存在擦傷痕跡。由于拖輪軸斷裂后保護(hù)不當(dāng),導(dǎo)致斷口表面覆蓋有褐色和黑色腐蝕產(chǎn)物,根據(jù)斷口形貌特點(diǎn)將其分為4個(gè)典型區(qū)域(圖2)。其中,1區(qū)靠近芯部,該區(qū)域較整體斷口呈凸起形貌,無(wú)明顯塑性變形,同時(shí)存在一處花枝狀花樣區(qū)域,其形貌不平整,且存在凹坑,為裂紋源區(qū);2區(qū)為靠近軸邊緣的斷口區(qū)域,該區(qū)域形貌較為平整;3區(qū)及箭頭所示區(qū)域存在放射狀條紋,其收斂處指向1區(qū),為裂紋擴(kuò)展區(qū)(圖4a);4區(qū)為瞬斷區(qū),且存在二次裂紋,拖輪軸表面可見(jiàn)周向裂紋,長(zhǎng)度約130 mm,如圖4b所示。
3.2 化學(xué)成分分析
化學(xué)成分分析結(jié)果見(jiàn)表1,可以看出,拖輪軸邊緣、1/2R處和芯部的碳含量偏高,均高于標(biāo)準(zhǔn)JB/T 6396—2006《大型合金結(jié)構(gòu)鋼鍛件 技術(shù)條件》對(duì)40Cr材料的上限要求,其余元素含量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
3.3 力學(xué)性能分析
在拖輪軸1/3R、1/2R和芯部3處平行于軸向的位置上取樣并進(jìn)行室溫拉伸試驗(yàn)和沖擊試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表2??梢钥闯觯?個(gè)位置處試樣的抗拉強(qiáng)度、斷后伸長(zhǎng)率和斷面收縮率均符合標(biāo)準(zhǔn)JB/T 6396—2006對(duì)40Cr材料的要求;1/3R和芯部的沖擊功不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,1/2R處的沖擊功滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
3.4 金相分析
在斷口以下約3 mm處取金相試樣,分別編號(hào)為JX1、JX2、JX3,同時(shí)在遠(yuǎn)離斷裂部位取JX1′(與JX1在同一軸線上),如圖5所示。
JX1′為遠(yuǎn)離斷裂部位的試樣,可以看出,其軸表面未見(jiàn)擦傷,距表面約100 μm范圍內(nèi)組織為索氏體+鐵素體,該層以下向芯部過(guò)渡區(qū)組織不均勻,為索氏體+鐵素體(局部成網(wǎng)狀沿晶分布),如圖6所示。
JX1試樣取樣于存在明顯擦傷痕跡的軸表面附近,其組織為索氏體+鐵素體及索氏體+鐵素體(局部成網(wǎng)狀沿晶分布),如圖7所示。
JX2、JX3試樣分別取樣于1/2R處和芯部,組織均為索氏體+鐵素體(局部成網(wǎng)狀沿晶分布),但1/2R處的鐵素體含量明顯多于芯部,具體情況如圖8所示。
根據(jù)GB/T 10561—2005《鋼中非金屬夾雜 物含量的測(cè)定 標(biāo)準(zhǔn)評(píng)級(jí)圖顯微檢驗(yàn)法》可知,金相組織中的夾雜物級(jí)別為C0.5e、D1.5、DS1。
3.5 拖輪軸斷口掃描電鏡及能譜分析
3.5.1 掃描電鏡分析
拖輪軸斷口掃描電鏡樣品取樣位置示意圖如圖9所示。
DJ1樣品掃描電鏡(SEM)形貌如圖10所示,可以看到裂紋源區(qū)即花枝狀花樣形貌區(qū)在低倍下呈沿晶開(kāi)裂形貌,且存在大量的二次裂紋;高倍下可見(jiàn)多個(gè)準(zhǔn)解理面,準(zhǔn)解理面上可見(jiàn)準(zhǔn)解理河流條紋,準(zhǔn)解理面間存在撕裂嶺,同時(shí)存在雞爪狀和微孔形貌,且伴有少量韌窩狀形貌。
由圖11所示的DJ2樣品SEM形貌可以看到,DJ2樣品靠近表面區(qū)域存在擦傷痕跡,但無(wú)金屬斷裂特征,呈準(zhǔn)解理河流狀花樣,同時(shí)存在孔洞形貌。
DJ3樣品取樣于芯部附近,斷口表面存在沿晶、準(zhǔn)解理花樣、孔洞及雞爪狀形貌,如圖12所示。
DJ4、DJ5均取樣于二次裂紋面,呈準(zhǔn)解理河流狀花樣,DJ5樣品表面以1\"區(qū)為中心呈現(xiàn)出放射狀花樣,1\"區(qū)發(fā)現(xiàn)了超標(biāo)夾雜,兩樣品的SEM形貌如圖13、14所示。
對(duì)近表面軸向未腐蝕金相樣品進(jìn)行掃描電鏡形貌分析(圖15),可見(jiàn)近表面附近存在大量的夾雜物,且?jiàn)A雜物尖端明顯可見(jiàn)微裂紋,局部夾雜物形成的裂紋已相連形成臺(tái)階狀。
3.5.2 能譜分析
對(duì)斷口表面夾雜及拋光態(tài)樣品夾雜進(jìn)行能譜分析,結(jié)果如圖16、表3所示,可以看出,夾雜物主要為氧化硅、氧化錳、氧化鋁及少量的硫化錳。
4 拖輪軸斷裂原因
根據(jù)第3節(jié)可知,拖輪軸設(shè)計(jì)合理,40Cr化學(xué)成分基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求,但1/3R處和芯部的沖擊功不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。制造資料表明,拖輪軸經(jīng)過(guò)調(diào)質(zhì)熱處理,金相分析結(jié)果顯示其外表面組織為回火索氏體,1/2R和芯部組織為回火索氏體+鐵素體(少量成網(wǎng)狀),且存在大量微裂紋,表明其熱處理工藝不當(dāng)。網(wǎng)狀鐵素體的產(chǎn)生原因?yàn)橥陷嗇S在奧氏體化溫度下保溫時(shí)間不足,導(dǎo)致鐵素體未完全融入奧氏體,最后以網(wǎng)狀形態(tài)殘留于室溫組織中,降低了晶界強(qiáng)度,使沖擊韌性降低;同時(shí),保溫時(shí)間不足導(dǎo)致氫原子無(wú)法有效逸出,使氫原子在非金屬夾雜物、晶界、相界及微裂紋處陷落,進(jìn)而萌生裂紋。
裂紋源區(qū)位于中心部位的花枝狀花樣區(qū),掃描電鏡對(duì)該區(qū)進(jìn)行形貌分析可見(jiàn)雞爪狀形貌、微孔、沿晶形貌及準(zhǔn)解理河流花樣,為氫致開(kāi)裂的典型特點(diǎn)。
5 結(jié)論及建議
通過(guò)對(duì)拖輪軸斷裂處進(jìn)行應(yīng)力分析、化學(xué)成分分析、力學(xué)性能分析、金相分析、掃描電鏡及能譜分析,得到以下結(jié)論:
a. 拖輪軸存在超標(biāo)夾渣及微裂紋,導(dǎo)致力學(xué)性能下降。
b. 熱處理工藝不當(dāng),常溫下的網(wǎng)狀鐵素體組織使力學(xué)性能再次降低;大量氫原子在夾渣及微裂紋等部位陷落,萌生裂紋,在試運(yùn)行過(guò)程中快速擴(kuò)展斷裂。
針對(duì)拖輪軸斷裂原因,提出以下質(zhì)控建議:
a. 按照J(rèn)B/T 6396—2006標(biāo)準(zhǔn)要求控制拖輪軸原材料的夾雜物含量,嚴(yán)格執(zhí)行熱處理工藝,不得縮短熱處理的保溫時(shí)間,保證氫原子逸出。
b. 機(jī)加工過(guò)程中,初車(chē)后按照設(shè)計(jì)要求必須進(jìn)行超聲波檢測(cè),不允許有微裂紋及超標(biāo)缺陷存在。
(收稿日期:2023-09-19,修回日期:2024-07-10)