摘要本文簡述了連鑄中間包上水口侵蝕機(jī)理,針對小方坯高拉速鑄機(jī)拉速快、流量大且澆注時間長等特點(diǎn),易發(fā)生上水口無流量堵塞、碗部破損流量大、外套與鋯碗間滲鋼、本體與座磚滲鋼等情況,通過采取改進(jìn)上水口外套材質(zhì)、填充料的材質(zhì)、上水口保護(hù)措施的優(yōu)化、中間包預(yù)烘烤等方法,使得中間包上水口開裂、破損、堵塞問題基本解決,中間包連澆爐數(shù)進(jìn)一步提升,滿足多爐連澆的生產(chǎn)要求,進(jìn)一步降低企業(yè)生產(chǎn)成本。
關(guān)鍵詞連鑄中間包;材質(zhì);侵蝕
陽春新鋼鐵有限責(zé)任公司煉鋼廠現(xiàn)有120噸轉(zhuǎn)爐二座,配有二座CAS站與一座LF精煉爐、三臺5機(jī)5流連鑄機(jī),其中1#、3#鑄機(jī)弧度R9、2#鑄機(jī)弧度R8,經(jīng)過多次提速改造后具備4.51 m/min的工作拉速,最高達(dá)到5.73 m/min的最高拉速,而現(xiàn)有中間包控流采用塞棒控流方式,主要由塞棒、中間包上水口、中間包下水口組成。因鑄機(jī)拉速快、上水口孔徑大,故鋼流對上水口周圍或上水口本體沖刷嚴(yán)重,造成連澆爐數(shù)≥30爐后,經(jīng)常出現(xiàn)上水口流量波動或堵塞及塞棒失控流量大,導(dǎo)致關(guān)流影響生產(chǎn)?,F(xiàn)對中間包上水口開裂、侵蝕機(jī)理開展研究,并制定對應(yīng)措施,目前中間包連澆爐數(shù)達(dá)到44爐以上,最高連澆爐數(shù)達(dá)到50爐,澆注時間達(dá)到24 h以上,創(chuàng)小方坯高拉速采用塞棒控流方式國內(nèi)較高水平。
1研究過程及措施
1.1鋯質(zhì)水口侵蝕原因及解決流程
中間包鋯質(zhì)水口以高耐侵蝕耐火材料制成,在整個連續(xù)鑄鋼過程中直徑基本保持不變,可保證連鑄過程有穩(wěn)定的拉速,通常用鋯質(zhì)(Zr02為60%~95%)的材料制作而成。為保證鋯管進(jìn)一步起到保護(hù)作用,目前外套材料基本采用鎂碳質(zhì)材料為主,而當(dāng)前中間包上水口問題主要從以下方面開展工作(見圖1)。
1.2上水口鋯碗的破損原理
鋯質(zhì)材料上水口作為連鑄工藝中間包耐火材料之一,主要用于小方坯連鑄,可以起到控制鋼水流量的作用,需具備優(yōu)良的抗熱震穩(wěn)定性和耐侵蝕性能,以保證鋼水可以通過水口均勻穩(wěn)定地流入結(jié)晶器內(nèi),從而保證連鑄工藝的正常進(jìn)行,提高生產(chǎn)效率。但針對高拉速鑄機(jī)因拉速快、注流速度大、上水口周圍易產(chǎn)生鋼流漩渦對上水口鋯碗沖刷,故對上水口碗部采用干式料全面保護(hù)(見圖2),以減少鋼水對上水口鋯碗的沖刷。
干式料分為底料與渣線料二種材料,主要區(qū)別在于鎂砂含量,因鎂砂具有結(jié)晶粒度大、結(jié)構(gòu)致密、抗渣性強(qiáng)、熱震穩(wěn)定性好等特點(diǎn),故通過加入不同鎂砂含量的干式料應(yīng)用在不同位置,以達(dá)到成本利用的最大化,針對中間包鋼水渣線部位則采用鎂砂含量高的渣線料,而針對中間包渣線部位以外的部分則使用鎂砂含量低的底料,所以為更好地保護(hù)上水口碗部,我們改變原底料填充模式,全部使用渣線料替代,同時使用專用干式料搗緊工具和專用上水口保護(hù)裝置(見圖3),以此使渣線料全面對鋯碗進(jìn)行保護(hù)。
1.3上水口外套與鋯管間滲鋼原理
鋯管和外套澆注過程中承受著極高的溫度和熱應(yīng)力,高溫鋼水長時間沖刷上水口鋯管,導(dǎo)致鋯管和外套之間的連接處產(chǎn)生滲鋼現(xiàn)象(見圖4)。
為了防止連鑄上水口鋯管與外套之間發(fā)生滲鋼現(xiàn)象,特對上水口外套材料進(jìn)行提質(zhì)(見圖5),以保證外套的抗沖刷與侵蝕能力,現(xiàn)有手段為通過在外套材料中加入剛玉質(zhì)材料及提高上水口外套材質(zhì)Al2O3含量來實(shí)現(xiàn)。
1.4上水口本體與座磚滲鋼
連鑄中間包發(fā)生滲鋼往往出現(xiàn)在上水口與座磚之間,因上水口與座磚是兩種不同材料,同時耐材在冷態(tài)與熱態(tài)狀態(tài)下膨脹系數(shù)也存在不同,故通過跟蹤發(fā)現(xiàn)剛玉火泥(綠火泥)與石黑火泥(黑火泥)存在不同差異性(見圖6),而黑火泥在低溫狀態(tài)下能填補(bǔ)上水口本體與座磚之間的間隙,但在高溫下處于失效狀態(tài),故容易出現(xiàn)滲鋼現(xiàn)象,而綠火泥致密度高,在高溫下收縮性穩(wěn)定,可有效防止?jié)B鋼現(xiàn)象。
1.5中間包采用預(yù)烘烤
為保證中間包壁或耐火材料在烘烤過程中不發(fā)生裂紋、垮包或耐材氧化影響使用壽命,故中間包烘烤對溫度有一定的要求,正常情況下中間包烘烤一般采用小火30 min、中火30 min、大火90 min模式,以此使中間包趨于逐步升溫過程和快速避開耐材表面氧化區(qū)間。通過將事故切割槍拉至需烘烤中間包烘烤器風(fēng)箱入口處將其固定,使事故切割槍不會出現(xiàn)擺動,槍嘴正對進(jìn)風(fēng)口,距離保持在400~450 mm。再將切割槍固定后將其點(diǎn)火,調(diào)整預(yù)熱氧將火苗長度控制在150~200 mm左右,火苗距離進(jìn)風(fēng)口保護(hù)距離必須>200 mm,以保證預(yù)熱烘烤效果(見圖7)。
中間包在點(diǎn)火烘烤前,如果環(huán)境溫度過低,導(dǎo)致中間包點(diǎn)火時實(shí)際溫差已過大,也會導(dǎo)致烘烤溫差過大,對耐材產(chǎn)生一定的影響,為避免此問題,在中間包烘烤前對中間包先進(jìn)行預(yù)熱烘烤(見表1)。
2效果
2.1解決上水口破損、開裂、滲鋼問題
通過采取上述一系列改進(jìn)措施,我們有效地減少了上水口碗部、本體的破損及塞棒失控問題。首先,通過改進(jìn)上水口碗部保護(hù)材料和使用專用工具,使得干式料能夠更全面地保護(hù)鋯碗及外套上端,減少了鋼水對上水口的沖刷;其次,優(yōu)化上水口外套材質(zhì)選擇,增強(qiáng)了外套與鋯管間的抗侵蝕能力;此外,通過改進(jìn)座磚與上水口填充物材質(zhì),進(jìn)一步減少了外套與鋯管之間間隙,降低了滲鋼現(xiàn)象的發(fā)生。這些措施的綜合應(yīng)用使得上水口的破損、開裂與座磚滲鋼(見圖8)問題基本得到了解決。
2.2提高連澆爐數(shù)和澆注時間
在采取改進(jìn)措施后,我們實(shí)現(xiàn)了多爐連澆的生產(chǎn)要求,進(jìn)一步降低了生產(chǎn)成本。通過減少上水口的破損、開裂和堵塞問題,進(jìn)一步提高了連澆爐數(shù)和澆注時間。中間包連澆爐數(shù)達(dá)到44爐以上,最高連澆爐數(shù)達(dá)到50爐(見表2),澆注時間達(dá)到24 h以上,這一成果創(chuàng)下了小方坯高拉速采用塞棒控流方式的國內(nèi)較高水平,為企業(yè)的生產(chǎn)效益和成本控制做出了積極貢獻(xiàn)。
3結(jié)語
本研究針對小方坯高拉速鑄機(jī)中間包上水口侵蝕問題進(jìn)行了深入研究和實(shí)踐探索,通過改進(jìn)上水口保護(hù)措施、優(yōu)化材質(zhì)選擇、采用預(yù)烘烤技術(shù)等一系列措施的綜合應(yīng)用,有效地減少了上水口的破損、開裂問題,提高了連澆爐數(shù)和澆注時間,降低了生產(chǎn)成本。同時,本研究還推動了相關(guān)技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新,為行業(yè)內(nèi)的類似問題提供了新的解決方案和思路。
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作者簡介:彭燦鋒(1976—),男,湖南湘鄉(xiāng)人,研究生,高級工程師。