王煥斌
(山西高河能源有限公司,山西 長(zhǎng)治 047100)
高河能源有限公司W(wǎng)3311 進(jìn)風(fēng)順槽位于礦井北部,W3311 進(jìn)風(fēng)順槽I 段向西延伸2 255.4 m(平距),施工到位后轉(zhuǎn)向以180°方位角向南掘進(jìn)185.5 m(平距) 后再轉(zhuǎn)向以270°向西掘進(jìn)施工W3311 進(jìn)風(fēng)順槽Ⅱ段,設(shè)計(jì)長(zhǎng)度465.6 m(平距)。該巷道沿3 號(hào)煤層底板掘進(jìn),根據(jù)現(xiàn)有三維勘探資料,巷道自東向西穿過(guò)西堡向斜區(qū)域、西堡背斜區(qū)域,巷道底板最高點(diǎn)預(yù)計(jì)標(biāo)高+485 m,最低點(diǎn)位于預(yù)計(jì)標(biāo)高為+393 m,最高點(diǎn)和最低點(diǎn)高差92 m。3 號(hào)煤層厚度為6.00 ~7.00 m,平均煤厚6.54 m,傾角2°~14°。煤層之上為泥巖偽頂,厚度0.54~1.9 m,灰黑色,厚層狀,均勻?qū)永?,?jiàn)大量植物化石。泥巖之上為粉砂巖—細(xì)砂巖泥巖直接頂,厚度0.90 ~1.46 m,灰色—深灰色,中厚層狀,波狀層理,小型交錯(cuò)層理發(fā)育,含云母碎片,見(jiàn)少量植物化石。砂巖之上為16.50 ~18.50 m 厚的細(xì)砂巖老頂,灰色,中厚層狀,成份以石英為主,長(zhǎng)石次之,含云母碎片,平行層理,泥質(zhì)膠結(jié),分選中等。煤層之下為直接底泥巖—粉砂巖,厚為0.72 ~2.04 m,深灰色—黑色,中厚層狀,均勻?qū)永恚⌒徒诲e(cuò)層理發(fā)育,見(jiàn)大量植物化石。泥巖—粉砂巖之下為老底,為2.30 ~3.52 m 厚的中砂質(zhì)泥巖—細(xì)砂巖,灰色—灰黑色,成份以石英為主,長(zhǎng)石次之,波狀層理,含泥質(zhì)包體,見(jiàn)菱鐵質(zhì)結(jié)核。
W3311 進(jìn)風(fēng)順槽自東向西穿過(guò)西堡向斜區(qū)域、西堡背斜區(qū)域,向斜兩翼地層局部?jī)A角較大、張性裂隙越發(fā)育,煤層氣就越易逸散;掘進(jìn)至向斜裂隙發(fā)育區(qū)域,受斷層影響區(qū),煤層破碎,易于瓦斯的釋放,易出瓦斯事故。W3311 進(jìn)風(fēng)順槽安裝4 臺(tái)FBDNo-7.5 型局部通風(fēng)機(jī),采用φ1 000 mm 風(fēng)筒供風(fēng),風(fēng)筒吊掛在巷道兩幫,按照高河能源2022年的《“一礦一策,一面一策”瓦斯治理方案》,W3311 進(jìn)風(fēng)順槽工作面屬于一級(jí)瓦斯管理區(qū)域,為降低掘進(jìn)工作面瓦斯?jié)舛?、提高巷道掘進(jìn)效率,展開(kāi)超前預(yù)抽技術(shù)的設(shè)計(jì)研究與應(yīng)用。
高瓦斯礦井煤層抽采率需高于30%。高河煤礦屬于高瓦斯礦井,因此應(yīng)將煤層內(nèi)瓦斯預(yù)抽率作為判定其有效抽采半徑界限的參考值,通過(guò)收集相關(guān)資料得到W3311 進(jìn)風(fēng)順槽附近煤層瓦斯參數(shù),煤層內(nèi)原始瓦斯含量為10.5 m3/t,因此有效抽采半徑內(nèi)煤體瓦斯含量應(yīng)降至7.35 m3/t 以下。
鉆孔有效抽采半徑是進(jìn)行布置參數(shù)設(shè)計(jì)的重要依據(jù),為確定高河煤礦3 號(hào)煤層抽采條件下瓦斯運(yùn)移規(guī)律,利用COMSOL 軟件建立數(shù)值計(jì)算模型[1-2],考慮到煤層內(nèi)瓦斯基本沿抽采孔徑匯集至抽采鉆孔內(nèi),將瓦斯的流動(dòng)過(guò)程簡(jiǎn)化為沿鉆孔徑向的二維平面問(wèn)題,在滲流方程的基礎(chǔ)上建立如圖1 所示的數(shù)值模型進(jìn)行求解,模型尺寸為寬、高40 m 的矩形,四周邊界為不滲流邊界條件,煤體的瓦斯參考參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。
圖1 數(shù)值計(jì)算模型Fig.1 Numerical calculation model
參考國(guó)內(nèi)類似條件下的相關(guān)研究成果[3],常用的瓦斯抽采鉆孔直徑有75、94、113 mm,抽采負(fù)壓通常為10 ~20 MPa,抽采時(shí)間為30 ~180 d,因此進(jìn)行不同鉆孔直徑、不同抽采負(fù)壓(13、15、20 kPa) 條件下抽采效模擬,認(rèn)定煤層內(nèi)瓦斯含量降至7.84 m3/t 以下的區(qū)域?yàn)橛行С椴砂霃降母采w范圍,模擬得到有效抽采半徑隨時(shí)間變化曲線如圖2所示。
圖2 數(shù)值模擬結(jié)果Fig.2 Numerical simulation results
根據(jù)圖2 分析可知,有效抽采半徑隨著時(shí)間延長(zhǎng)的增長(zhǎng)曲線并非直線型,在抽采時(shí)間達(dá)到90 d后,增長(zhǎng)曲線的斜率開(kāi)始逐漸減小,在抽采時(shí)間由120 d 繼續(xù)延長(zhǎng)至150 d 期間,有效抽采半徑增幅均很小,由此說(shuō)明抽采時(shí)間控制在120 d 內(nèi)較合理。抽采鉆孔直徑由73 mm 變?yōu)?4 mm,有效抽采半徑增長(zhǎng)曲線間的差值隨著時(shí)間延長(zhǎng)逐漸增大,抽采時(shí)間在90 d 以上時(shí),有效抽采半徑差值達(dá)到0.25 ~0.35 m,抽采鉆孔直徑由94 mm 變?yōu)?13 mm,有效抽采半徑增長(zhǎng)曲線比較接近,抽采時(shí)間90 d 以上時(shí),抽采半徑差值僅為0.10 ~0.20 m,表明鉆孔直徑提升至113 mm 對(duì)于抽采效果的提升很微小,因此可確定最佳抽采鉆孔直徑為94 mm。圖2(d) 所示結(jié)果為鉆孔直徑94 mm、抽采120 d條件下有效抽采半徑隨著抽采負(fù)壓的變化曲線,可以看出,抽采負(fù)壓大于15 kPa 后,曲線基本呈水平狀態(tài),由此說(shuō)明,抽采負(fù)壓為15 kPa 最合理。抽采120 d 有效抽采半徑分別為2.46 m,由此確定該條件下有效抽采半徑為2.4 m。
根據(jù)瓦斯涌出源頭,采用邊掘邊抽工藝進(jìn)行瓦斯治理,在不影響巷道正常掘進(jìn)的情況下降低了掘進(jìn)工作面瓦斯的涌出量。參照類似條件下相關(guān)應(yīng)用實(shí)例[4],設(shè)計(jì)W3311 進(jìn)風(fēng)順槽兩側(cè)煤壁中每間隔60 m 施工一個(gè)鉆場(chǎng),鉆場(chǎng)寬4 m、深4 m、高3.2 m,與大巷高差為2.0 m,每個(gè)鉆場(chǎng)布置6 個(gè)直徑94 mm 的抽采鉆孔,鉆孔孔深均為140 m,鉆孔終孔處間距為2 ~2.4 m,水平方向抽采范圍覆蓋寬度為10 ~14 m,垂直方向覆蓋高度為5 ~7 m,同側(cè)鉆場(chǎng)間距120 m,鉆場(chǎng)及鉆孔布置詳情如圖3 所示,抽采負(fù)壓為15 kPa。
圖3 鉆場(chǎng)布置示意Fig.3 Layout of drilling field
高河能源W3311 進(jìn)風(fēng)順槽掘進(jìn)工作面邊抽邊掘技術(shù)于2022 年11 月15 日開(kāi)始實(shí)施,每一組的抽采鉆孔匯流管處均按照由CJZ42 型瓦斯綜合參數(shù)測(cè)定儀,選取部分日期的測(cè)定數(shù)據(jù),整理得到瓦斯流量和當(dāng)日抽采瓦斯量變化曲線如圖4 所示,分析可知,抽采初期鉆孔內(nèi)純瓦斯流量約為0.3 m3/min,之后純瓦斯流量逐漸增大并穩(wěn)定在0.44 m3/min 左右,每日瓦斯抽采量也由早期的450 m3左右增長(zhǎng)至670 m3左右,方案實(shí)施后抽采效果良好。
圖4 鉆孔抽采瓦斯參數(shù)監(jiān)測(cè)結(jié)果Fig.4 Monitoring results of borehole gas extraction parameters
為了驗(yàn)證邊掘邊抽方案對(duì)掘進(jìn)工作面瓦斯?jié)舛冉档偷男Ч?,高河能源W3311 進(jìn)風(fēng)順槽掘進(jìn)期間進(jìn)行回風(fēng)流內(nèi)瓦斯?jié)舛缺O(jiān)測(cè),將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)繪制成如圖5 所示的曲線圖,圖5(a) 為每日監(jiān)測(cè)到的瓦斯?jié)舛茸畲笾担瑘D5(b) 為每日監(jiān)測(cè)到的瓦斯?jié)舛绕骄?,可以看出,在方案?shí)施前,掘進(jìn)工作面回風(fēng)流中日監(jiān)測(cè)瓦斯?jié)舛茸畲笾禐?.69%~0.73%,日監(jiān)測(cè)瓦斯?jié)舛绕骄禐?.50%~0.53%,在邊掘邊抽方案實(shí)施后,日監(jiān)測(cè)瓦斯?jié)舛茸畲笾到抵?.59%左右,降幅約為16.9%,日監(jiān)測(cè)瓦斯?jié)舛绕骄到抵?.45%左右,降幅約為13.7%,綜上可知,邊掘邊抽方案可明顯提高煤層瓦斯預(yù)抽量,降低掘進(jìn)工作面瓦斯涌出量和瓦斯?jié)舛?,降低瓦斯超限的頻率和可能性,更加保障煤礦工人的人身安全,提高了快速掘進(jìn)工作面的安全性。
圖5 掘進(jìn)工作面風(fēng)流瓦斯?jié)舛缺O(jiān)測(cè)結(jié)果Fig.5 Monitoring results of airflowgas concentration in heading face
針對(duì)高河煤礦大斷面煤巷掘進(jìn)期間瓦斯?jié)舛冉?jīng)常超限問(wèn)題,提出采用邊掘邊抽技術(shù)進(jìn)行瓦斯治理,利用COMSOL 軟件進(jìn)行瓦斯抽采過(guò)程的模擬分析,得出抽采鉆孔的合理直徑為94 mm,最佳抽采負(fù)壓為15 kPa,抽采時(shí)間為120 d 時(shí),有效抽采半徑為2.4 m。設(shè)計(jì)了瓦斯抽采鉆場(chǎng)及順層鉆孔布置方案,方案實(shí)施后,日瓦斯抽采量達(dá)到670 m3左右,掘進(jìn)工作面日瓦斯?jié)舛茸畲笾到档?6.9%,日瓦斯?jié)舛染到档?3.7%,有效降低了巷道內(nèi)瓦斯涌出量,實(shí)現(xiàn)了大斷面煤巷邊掘邊抽的高效掘進(jìn)。