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        對沖燃煤鍋爐左右擺動燃盡風(fēng)技術(shù)研究及應(yīng)用

        2024-05-09 00:46:42楊章寧通信作者
        技術(shù)與市場 2024年4期
        關(guān)鍵詞:煙溫噴口旋流

        李 強(qiáng),楊章寧通信作者

        1.清潔燃燒與煙氣凈化四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川 成都 611731 2.東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司,四川 自貢 643001

        0 引言

        目前,對電站鍋爐的NOx排放及鍋爐效率的要求越來越高,電站鍋爐NOx控制技術(shù)主要有空氣分級、燃料分級、低氧燃燒、煙氣再循環(huán)、低NOx燃燒器、選擇性非催化還原、選擇性催化還原等[1-3]。結(jié)合對沖煤粉燃燒鍋爐的燃燒特點(diǎn),鍋爐一般采取超低NOx燃燒器、空氣深度分級、多級燃盡風(fēng)配風(fēng)等技術(shù)手段來解決NOx排放問題,但隨之也給鍋爐高效運(yùn)行帶來一些問題[3-7]。由于空氣深度分級,爐膛主燃燒區(qū)域氧量不足,會產(chǎn)生大量的CO以及未燃盡的焦炭等可燃物,而后期通入的燃盡風(fēng)雖然可以大幅度降低未燃盡的可燃物,但噴入爐內(nèi)的空氣無法到達(dá)所有區(qū)域,還是有部分可燃物直接離開燃盡區(qū)域,未能充分燃盡。在大量的現(xiàn)場調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn),低NOx排放會導(dǎo)致高的未燃盡碳和低的燃燒效率,NOx排放控制得越低,帶來未燃盡碳將大大增加,特別是CO大幅上升,鍋爐效率會降低,這種以犧牲鍋爐效率來換取NOx的低排放是不可取的,也是電廠難于接受的。

        筆者設(shè)計了一種新型的左右擺動燃盡風(fēng)技術(shù),可用于前后墻對沖燃燒鍋爐,根據(jù)對沖燃燒鍋爐爐膛上部燃盡區(qū)域未燃盡可燃物的分布特點(diǎn),經(jīng)過燃燒調(diào)整,獲得較佳的燃燒效果。

        1 圓形水平擺動燃盡風(fēng)設(shè)計

        在傳統(tǒng)的對沖爐燃盡風(fēng)調(diào)風(fēng)器設(shè)計中,通常采用旋流風(fēng)和直流風(fēng)相結(jié)合的結(jié)構(gòu),將燃盡風(fēng)分為2股獨(dú)立的氣流送入爐膛。傳統(tǒng)燃盡風(fēng)調(diào)風(fēng)器設(shè)計理念認(rèn)為,中央部位的氣流為直流氣流,速度高、剛性大可直接穿透上升煙氣進(jìn)入爐膛中心區(qū)域;外圈氣流是旋轉(zhuǎn)氣流,離開調(diào)風(fēng)器后向四周擴(kuò)散,用于與靠近爐膛水冷壁的上升煙氣進(jìn)行混合。然而鍋爐在實(shí)際空氣深度分級運(yùn)行下,特別在大容量鍋爐上表現(xiàn)出爐膛中心區(qū)域和爐膛兩側(cè)墻明顯缺風(fēng)現(xiàn)象,且沿爐膛寬度方向風(fēng)、粉混合均勻性不佳,不利于鍋爐高效燃燒和低NOx控制。其原因一方面是燃盡風(fēng)調(diào)風(fēng)器中旋流風(fēng)量太大,燃盡風(fēng)的直流風(fēng)穿透力不足,達(dá)不到預(yù)期;另一方面是燃盡風(fēng)的直流風(fēng)采用了“定向直流”模式,爐膛寬度方向氧量調(diào)節(jié)手段相對有限;其他方面還有燃燒器煤粉分配不均等。

        結(jié)合大量實(shí)際工程的運(yùn)行情況,筆者提出一種新型的左右擺動燃盡風(fēng)技術(shù),該燃盡風(fēng)關(guān)鍵技術(shù)在于旋流風(fēng)和直流風(fēng)風(fēng)量配比的合理選取、旋流風(fēng)和直流風(fēng)的速度的合理選取、噴口擺動裝置的合理設(shè)計以及噴口擺動角度的合理選取等,解決了圓形噴口難于擺動的技術(shù)難題。燃盡風(fēng)擺動結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 燃盡風(fēng)擺動結(jié)構(gòu)Fig.1 structure of Sway-OFA

        結(jié)合圖1,對圓形左右擺動設(shè)計理念說明如下。

        位于圓形風(fēng)管前端的圓形噴口,其外徑略小于風(fēng)管的內(nèi)徑。噴口與位于其垂直中心線上的轉(zhuǎn)軸之間固接,轉(zhuǎn)軸的下端為球面、支撐在軸承座中并能在其中轉(zhuǎn)動,軸承座固定在風(fēng)管的外側(cè)。轉(zhuǎn)軸上固接內(nèi)擺臂,內(nèi)擺臂通過傳動桿與外擺臂連接,并組成平行四邊形傳動機(jī)構(gòu)。

        傳動桿穿過燃燒器面板及保溫盒。外擺臂與主動傳動軸固接,主動傳動軸支撐在軸承座中,軸承座固定在密封盒的外側(cè),密封盒用于實(shí)現(xiàn)整套傳動機(jī)構(gòu)在運(yùn)動過程中的密封,防止燃燒器內(nèi)的熱風(fēng)外泄。密封盒固定在燃燒器保溫盒的面板上。主動傳動臂與主動傳動軸的外端固接,通過擺動主動傳動臂可最終帶動圓形噴口產(chǎn)生同步擺動。主動傳動臂可通過鎖緊裝置進(jìn)行位置固定,防止燃燒器運(yùn)行中噴口的擺角位置因振動等發(fā)生自行變化。主動傳動臂上固定有指針,鎖緊裝置上固定有圓弧形的刻度架,指針及刻度架用于指示內(nèi)部噴口的實(shí)際擺動角度。為防止過多的風(fēng)從風(fēng)管和噴口之間的擺動間隙流出,在風(fēng)管內(nèi)靠近噴口處設(shè)置了擋環(huán),使風(fēng)管中的絕大部分風(fēng)能夠從噴口流出。

        2 應(yīng)用研究對象概況

        2.1 研究對象一概況

        研究對象一是某350 MW超臨界鍋爐,該鍋爐為單爐膛、1次中間再熱、采用前后墻對沖燃燒方式、平衡通風(fēng)、緊身封閉、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐,其設(shè)計煤的元素分析和工業(yè)分析如表1所示。

        表1 煤的元素分析和工業(yè)分析Tab.1 Elemental analysis and industrial analysis of coal

        該鍋爐的燃燒器布置為前墻3層后墻2層,全爐共20只旋流煤粉燃燒器,每層4只。燃燒器層間距為3 885 mm,燃燒器列間距為2 844.8 mm,最外側(cè)燃燒器中心線與側(cè)墻距離為3 283.4 mm。燃盡風(fēng)布置為前墻2層后墻2層,全爐共16只燃盡風(fēng)噴口,最上層燃盡風(fēng)采用擺動燃盡風(fēng),同時布置有1層側(cè)燃盡風(fēng),全爐共4只。

        2.2 研究對象二概況

        研究對象二是某660 MW超臨界鍋爐,該鍋爐為單爐膛、1次中間再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、前后墻對沖燃燒、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)п型鍋爐,其設(shè)計煤的元素和工業(yè)分析如表2所示。

        表2 煤的元素分析和工業(yè)分析Tab.2 Elemental analysis and industrial analysis of coal

        該鍋爐原設(shè)計燃燒器布置為前墻2層后墻3層,全爐共30只旋流煤粉燃燒器,每層6只。燃燒器層間距為4 526 mm,燃燒器列間距為3 048 mm,最外側(cè)燃燒器中心線與側(cè)墻距離為3 461.2 mm。燃盡風(fēng)布置為前墻1層后墻1層,全爐共12只燃盡風(fēng)噴口,同時布置有1層側(cè)燃盡風(fēng),全爐共4只。

        根據(jù)國家節(jié)能環(huán)保相關(guān)要求,該鍋爐進(jìn)行了低氮改造,改造后原燃燒器位置、燃盡風(fēng)、側(cè)燃盡風(fēng)位置不變,主要改造是現(xiàn)有燃盡風(fēng)上方新增加1層擺動式燃盡風(fēng),全爐共增加12只燃盡風(fēng)噴口。

        3 工程應(yīng)用研究情況

        3.1 研究對象一研究情況

        3.1.1 冷態(tài)煙花示蹤試驗(yàn)

        煙花示蹤試驗(yàn)主要是觀察噴口氣流流場的分布情況。試驗(yàn)過程中首先停1次風(fēng)機(jī),啟動送風(fēng)機(jī)及引風(fēng)機(jī),爐膛負(fù)壓控制在-100~0 Pa,2次風(fēng)入口風(fēng)箱風(fēng)壓維持在0.8~0.9 kPa。關(guān)閉后墻所有層風(fēng)門擋板,維持前墻燃盡風(fēng)就地?fù)醢迦_,選取3只燃盡風(fēng)燃燒器分別擺動擺角0°、左擺15°及右擺15°調(diào)整進(jìn)行煙花示蹤試驗(yàn)。

        試驗(yàn)結(jié)果顯示,燃盡風(fēng)擺動效果較好,同時燃盡風(fēng)剛性也較強(qiáng)。單個燃盡風(fēng)擺動示意圖及單個燃盡風(fēng)擺動煙花示蹤畫面如圖2、圖3所示。

        圖2 單個燃盡風(fēng)擺動示意圖Fig.2 Swings of Sway-OFA

        圖3 單個燃盡風(fēng)擺動煙花示蹤畫面Fig.3 Fireworks display of Sway-OFA

        3.1.2 項(xiàng)目調(diào)試情況

        工況1:機(jī)組負(fù)荷為195 MW,給水流量為707 t/h,給煤量為87 t/h,總風(fēng)量為798 t/h。鍋爐正常運(yùn)行后,擺動燃盡風(fēng)擺角為0°,采用網(wǎng)格法對省煤器出口的O2含量、CO及煙溫進(jìn)行測試。測量結(jié)果如圖4所示。此工況條件下,O2含量相對較平,但CO有明顯偏差。

        圖4 擺動前O2含量、CO及煙溫測量數(shù)據(jù)圖Fig.4 The O2,CO,Gas Temperature data

        工況2:機(jī)組負(fù)荷為282 MW,給水流量為983 t/h,給煤量為126 t/h,總風(fēng)量為1 004 t/h。在此工況條件下O2、CO呈現(xiàn)與工況1相同的趨勢,但高溫過熱器個別壁溫測點(diǎn)出現(xiàn)接近報警值的情況,按照此溫度水平,在實(shí)際運(yùn)行過程中易出現(xiàn)超溫報警現(xiàn)象。

        工況3:通過擺動水平擺動燃盡風(fēng)噴口擺角后,采用網(wǎng)格法在省煤器出口處測量O2含量、CO及煙溫。燃盡風(fēng)擺角擺動情況如表3,擺動后O2含量、CO及煙溫測量數(shù)據(jù)如圖5所示。

        表3 擺動燃盡風(fēng)擺角擺動情況Tab.3 Sway-OFA angle position after adjust

        圖5 擺動后O2含量、CO及煙溫測量數(shù)據(jù)圖Fig.5 The O2,CO,Gas Temperature data

        通過對燃盡風(fēng)的擺動,O2分布更均勻,CO更低,NOx排放保持不變。同時壁溫測點(diǎn)值約降低5 ℃,對緩解個別壁溫測點(diǎn)超溫的現(xiàn)象效果明顯。

        工況4:機(jī)組負(fù)荷為350 MW,給水流量為1 203 t/h,給煤量為176 t/h,總風(fēng)量為1 345 t/h。工況4燃盡風(fēng)擺動角度與工況3一致,采用網(wǎng)格法對省煤器出口的O2含量、CO及煙溫進(jìn)行測試,在此工況條件下O2、CO分布都較為均勻,CO有少量增加,NOx與工況2相同。O2含量,CO及煙溫測量數(shù)據(jù)如圖6所示。

        圖6 O2含量、CO及煙溫測量數(shù)據(jù)圖Fig.6 The O2,CO,Gas Temperature data

        3.2 研究對象二運(yùn)行情況

        鍋爐正常運(yùn)行后,采用網(wǎng)格法在省煤器出口對O2、CO含量進(jìn)行測量。

        為盡可能地降低靠近兩側(cè)墻CO排放濃度,采取燃盡風(fēng)擺動調(diào)整工況,具體擺動燃盡風(fēng)擺角擺動情況如表4所示,擺動燃盡風(fēng)擺角調(diào)整試驗(yàn)前后O2體積分?jǐn)?shù)和CO體積分?jǐn)?shù)分布情況如圖7、圖8所示。

        表4 擺動燃盡風(fēng)擺角擺動情況Tab.4 Sway-OFA angle position after adjust

        圖7 擺動燃盡風(fēng)擺角調(diào)整試驗(yàn)前后O2體積分?jǐn)?shù)分布情況Fig.7 The O2 distribution before and after adjust the sway-OFA angle

        圖8 擺動燃盡風(fēng)擺角調(diào)整試驗(yàn)前后CO分布情況Fig.8 The CO distribution before and after adjust the sway-OFA angle

        由圖7、圖8可知,在燃盡風(fēng)未擺動的情況下,呈現(xiàn)靠近兩側(cè)墻的O2體積濃度低、CO體積濃度整體較高的分布。通過燃盡風(fēng)擺角的擺動調(diào)整后,O2體積濃度分布整體較擺動之前平緩,而CO體積濃度大幅下降且分布也較擺動之前平緩,燃盡風(fēng)向兩側(cè)墻擺動后,兩側(cè)墻CO等可燃物燃燒更徹底。

        4 結(jié)論

        擺動燃盡風(fēng)技術(shù)在某350 MW及660 MW對沖燃煤鍋爐上進(jìn)行了應(yīng)用研究,經(jīng)過測試研究,結(jié)果如下。

        1)擺動燃盡風(fēng)可較大幅度改變爐內(nèi)煙氣流場,流場改變后,鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定。

        2)擺動燃盡風(fēng)可較大程度降低CO且保持NOx排放不變。

        3)通過燃盡風(fēng)擺動,可減少省煤器出口氧量偏差。

        4)通過燃盡風(fēng)擺動,可起到緩解個別壁溫超溫的現(xiàn)象發(fā)生。

        5)不同鍋爐,不同煤質(zhì)的燃燒,燃盡風(fēng)擺動及角度模式需要根據(jù)運(yùn)行實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

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