王 歡,吳達(dá)晟,洪 煥
(杭州杭氧壓縮機(jī)有限公司,浙江杭州 311305)
某廠MCMG 180 LG 型落地銑鏜床在運(yùn)行過(guò)程中,故障問(wèn)題突發(fā),主要表現(xiàn)為主軸箱平衡系統(tǒng)前吊點(diǎn)鋼絲繩在未達(dá)到使用期限的情況下即發(fā)生斷裂。針對(duì)這一問(wèn)題,技術(shù)人員初步推斷其源自主軸箱平衡系統(tǒng)工作異常,因此對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,結(jié)果顯示,主軸箱液壓平衡缸的活塞始終處于液壓平衡缸內(nèi)部,無(wú)論如何調(diào)整滑枕伸出量,前吊點(diǎn)的鋼絲繩都完全繃緊,同時(shí)后吊點(diǎn)鋼絲繩幾乎不承擔(dān)外力。同時(shí),在檢查電液比例閥控制模塊后發(fā)現(xiàn),其存在接觸不良問(wèn)題,但重新插拔后,液壓平衡缸活塞問(wèn)題并未解決,因此推斷PLC程序也存在問(wèn)題,需要做進(jìn)一步的優(yōu)化調(diào)整。
在確定主軸箱平衡系統(tǒng)存在工作異常后,結(jié)合該主軸箱平衡系統(tǒng)的設(shè)計(jì)圖紙,對(duì)其進(jìn)行受力分析如圖1 所示:L 表示主軸箱的前后吊點(diǎn)之間的距離;O 和O′分別表示主軸箱平衡前與平衡后的重心位置;S 表示主軸箱重心位置在補(bǔ)償前與補(bǔ)償后的距離差值;L1和L2分別表示主軸平衡前和平衡后的鋼絲繩前/后吊點(diǎn)與主軸箱重心位置之間的距離;L3表示鋼絲繩前吊點(diǎn)與滾珠絲杠之間的距離;主軸箱的自重則以G 表示。同時(shí),在主軸箱平衡前,前吊點(diǎn)鋼絲繩和后吊點(diǎn)鋼絲繩的所受拉力分別為FA和FB,這兩項(xiàng)指標(biāo)在平衡后記作FA′和FB′。滾珠絲杠對(duì)鋼絲繩也存在一個(gè)支撐力,用FC表示。
圖1 主軸箱平衡系統(tǒng)的受力分析
根據(jù)圖1 中的受力分析結(jié)果,由于此時(shí)的主軸箱平衡系統(tǒng)處于受力平衡狀態(tài),因此存在如下關(guān)系:
將式(1)和式(2)聯(lián)立,求解后可得出如下關(guān)系:
根據(jù)上述關(guān)系式不難看出,前吊點(diǎn)鋼絲繩受到的拉力與滑枕的伸出量成正相關(guān),這主要是由于滑枕的伸出導(dǎo)致主軸箱重心位置的變化。由此也可推斷出,僅有主軸箱重心位置變化量S(也即滑枕伸出量)這一因素會(huì)影響前吊點(diǎn)鋼絲繩的拉力[1-2]。另外,通過(guò)該關(guān)系式也可推導(dǎo)出,主軸箱重心位置變化量對(duì)前吊點(diǎn)鋼絲繩所受拉力的影響并非固定,該影響因素又受到主軸箱前后吊點(diǎn)之間的距離L 的影響,二者呈現(xiàn)負(fù)相關(guān),因此適當(dāng)增大L 的值也具有可行性[3]。
在此基礎(chǔ)上,結(jié)合實(shí)際情況并針對(duì)圖1 做進(jìn)一步分析可知,前吊點(diǎn)附近的液壓平衡缸的運(yùn)行是增大前吊點(diǎn)鋼絲繩拉力的關(guān)鍵因素,這種情況可根據(jù)如下關(guān)系式予以描述:
其中,P 表示液壓平衡缸的供油壓力,SA表示液壓平衡缸的活塞面積。
綜合上述力學(xué)關(guān)系式和圖1 進(jìn)行分析后可知,在主軸箱平衡系統(tǒng)的運(yùn)行過(guò)程中,當(dāng)滑枕伸出量增大時(shí),液壓平衡缸將隨之進(jìn)行向下的回縮運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)前吊點(diǎn)鋼絲繩的牽拉,此時(shí)前吊點(diǎn)鋼絲繩的拉力也將逐步增大。在這一過(guò)程中,為確保系統(tǒng)始終保持平衡,其關(guān)鍵則在于滑枕伸出量和液壓平衡缸的位移量之間存在固定的對(duì)應(yīng)關(guān)系,如這種對(duì)應(yīng)關(guān)系不存在,則故障就不可避免[4]。
結(jié)合實(shí)際故障現(xiàn)象即可確定故障的主要原因如下:當(dāng)主軸箱平衡系統(tǒng)投入運(yùn)行時(shí),由于滑枕伸出過(guò)程中并未伴隨著液壓平衡缸的運(yùn)動(dòng),而是始終保持活塞在液壓平衡缸內(nèi)的狀態(tài),此時(shí)前吊點(diǎn)鋼絲繩始終受到較高的拉力,其承受的力顯著超出限值,進(jìn)而造成鋼絲繩過(guò)早斷裂。而活塞未發(fā)生運(yùn)動(dòng)則源于主軸箱平衡補(bǔ)償系統(tǒng)的控制程序運(yùn)行異常,應(yīng)當(dāng)對(duì)以上問(wèn)題進(jìn)行針對(duì)性的維修。
針對(duì)已查明的故障原因,按照以下步驟對(duì)主軸箱平衡補(bǔ)償系統(tǒng)故障問(wèn)題進(jìn)行維修作業(yè)。該平衡補(bǔ)償系統(tǒng)的液壓原理如圖2 所示。
圖2 液壓原理
在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,鋼絲繩受力的變化源于補(bǔ)償油缸壓力的變化,而補(bǔ)償油缸壓力則受到電液比例閥的控制。從理論角度分析可知,電液比例閥處于關(guān)閉狀態(tài)時(shí),補(bǔ)償油缸可提供最大的壓力。基于該原理,設(shè)計(jì)平衡補(bǔ)償?shù)倪壿嫞▓D3)。
圖3 平衡補(bǔ)償控制邏輯
當(dāng)滑枕向工件方向移動(dòng)時(shí),主軸箱重心前移,電液比例閥開(kāi)度降低,液壓油通過(guò)A 口進(jìn)入補(bǔ)償油缸,提高補(bǔ)償油缸內(nèi)壓力,以推動(dòng)活塞向工件的反方向移動(dòng),提升前吊點(diǎn)鋼絲繩的拉力。當(dāng)滑枕位置保持不變時(shí),電液比例閥各個(gè)部件均處于靜止?fàn)顟B(tài),補(bǔ)償油缸油路也被隔離在整體系統(tǒng)之外,并通過(guò)電液比例閥的截止作用保壓,此時(shí)前吊點(diǎn)鋼絲繩的拉力也保持不變。當(dāng)滑枕遠(yuǎn)離工件方向移動(dòng)時(shí),主軸箱重心向后移動(dòng),電液比例閥開(kāi)度增大,油缸內(nèi)液壓油通過(guò)B 路,流經(jīng)電液比例閥泄出,使活塞向工件方向移動(dòng),前吊點(diǎn)鋼絲繩拉力也隨之下降。因此,基于該平衡邏輯設(shè)計(jì)相應(yīng)的電子電路,將滑枕移動(dòng)的距離ΔL 轉(zhuǎn)換為電信號(hào),從而通過(guò)控制電液比例閥,再控制其針對(duì)油缸進(jìn)行補(bǔ)油或卸油操作,以實(shí)現(xiàn)平衡補(bǔ)償[5]。
為實(shí)現(xiàn)對(duì)電子電路中電信號(hào)的有效控制,采用型號(hào)為S7-300 的PLC 進(jìn)行控制?;谠揚(yáng)LC 器件,通過(guò)數(shù)模轉(zhuǎn)換,將滑枕位置轉(zhuǎn)化為模擬電壓輸出,通過(guò)電液比例閥的電路板,再將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),通過(guò)內(nèi)部處理從而控制閥芯開(kāi)口尺寸,達(dá)到控制油缸壓力的目的。將比例閥控制回路經(jīng)壓力傳輸至傳感器,反饋到控制板,最終實(shí)現(xiàn)壓力閉環(huán)控制。
基于S7-300 型PLC 的控制邏輯,主要是建立以滑枕坐標(biāo)為原變量,以油缸壓力為因變量的函數(shù)??紤]到滑枕移動(dòng)過(guò)程中的坐標(biāo)數(shù)據(jù)難以有效觀察,因此將滑枕的整體行程等分為4 段,每段的起點(diǎn)和終點(diǎn)都分別給予相應(yīng)壓力,起點(diǎn)與終點(diǎn)之間使用線性線段相連接。據(jù)此,設(shè)計(jì)的基于S7-300 型PLC 的控制邏輯查程序如圖4 所示。
圖4 PLC 程序設(shè)計(jì)流程
在程序運(yùn)行過(guò)程中,F(xiàn)B2 功能模塊將向PLC 程序提供滑枕坐標(biāo)數(shù)據(jù),而后PLC 程序中的FC104 函數(shù)將根據(jù)滑枕坐標(biāo)數(shù)據(jù),對(duì)補(bǔ)償值自動(dòng)計(jì)算,得到補(bǔ)償值計(jì)算結(jié)果后,由中間變量MD220 將補(bǔ)償值賦予電液比例閥,再經(jīng)由PQW464 進(jìn)行模擬量輸出,以此實(shí)現(xiàn)對(duì)電液比例閥的流量控制。當(dāng)電液比例閥流量得到控制后,液壓平衡缸行程也隨之得到控制,從而確保前吊點(diǎn)鋼絲繩所受拉力始終處于合理區(qū)間。同時(shí)在該流程中,“跳轉(zhuǎn)至對(duì)應(yīng)模式讀取補(bǔ)償值”的步驟中,需要通過(guò)測(cè)量獲得補(bǔ)償參數(shù)這一關(guān)鍵指標(biāo),補(bǔ)償參數(shù)獲取實(shí)驗(yàn)如圖5 所示。
圖5 補(bǔ)償參數(shù)獲取實(shí)驗(yàn)
基于該實(shí)驗(yàn)裝置,補(bǔ)償參數(shù)的獲取基于以下4 個(gè)步驟進(jìn)行:①在回轉(zhuǎn)工作臺(tái)的前側(cè)與后側(cè)各放置一個(gè)量塊,并確保兩個(gè)量塊在高度上相等;②在每個(gè)量塊上均放置一把平尺,并在平尺檢驗(yàn)面上布置一個(gè)已經(jīng)進(jìn)行調(diào)零處理的千分表;③基于已確定的滑枕的4 段行程,控制滑枕逐段進(jìn)給,每次進(jìn)給后,均在數(shù)控系統(tǒng)終端對(duì)PLC 程序中的中間變量MD220 進(jìn)行調(diào)整,待千分表讀數(shù)的絕對(duì)值低于0.020 mm 后停止調(diào)整,并記錄下每次調(diào)整后得到的MD220 的具體數(shù)值;④待滑枕的行程已達(dá)到最遠(yuǎn)端后,對(duì)千分表讀數(shù)再次進(jìn)行觀察,如該讀數(shù)的絕對(duì)值低于0.020 mm,則將此時(shí)的MD220 補(bǔ)償值作為最終值輸入到PLC 程序的FC104 函數(shù)中,否則重復(fù)運(yùn)行步驟③,直至滿足上述要求為止。
在上述步驟完成后,主軸箱平衡補(bǔ)償系統(tǒng)的維修工作即告完成。為初步檢測(cè)維修效果,測(cè)試人員對(duì)主軸箱平衡系統(tǒng)前吊點(diǎn)鋼絲繩進(jìn)行更換,而后啟動(dòng)主軸箱平衡系統(tǒng)。結(jié)果顯示,隨著滑枕的位置變化,液壓平衡缸內(nèi)的活塞也隨之變化,與滑枕位置變化量基本對(duì)應(yīng),前吊點(diǎn)鋼絲繩拉緊情況得到有效改善。對(duì)鋼絲繩的有限元分析結(jié)果見(jiàn)表1。
通過(guò)表1 的數(shù)據(jù)可知,主軸箱平衡補(bǔ)償系統(tǒng)維修后,鋼絲繩的壽命有效提升,損傷率也相應(yīng)降低,表明維修工作取得初步成功。進(jìn)一步測(cè)試維修工作是否對(duì)主軸精度造成顯著影響。在測(cè)試實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,嚴(yán)格按照J(rèn)B/T 4367—2011 的相關(guān)要求,使用馬爾表對(duì)主軸精度進(jìn)行測(cè)試,引入歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 精度測(cè)試結(jié)果對(duì)比
在應(yīng)用本次維修方法后,滑枕水平移動(dòng)最遠(yuǎn)伸出位置的直線度精度數(shù)值為-0.018 mm,較維修前的提升幅度超過(guò)70%,滿足標(biāo)準(zhǔn)需要。同時(shí),滑枕水平移動(dòng)全行程直線度精度也分別提升30%~70%,均滿足標(biāo)準(zhǔn)需要,表明本次維修工作成功完成。
通過(guò)基于力學(xué)理論的研究,對(duì)MCMG 180 LG 型落地銑鏜床設(shè)備的運(yùn)行故障問(wèn)題進(jìn)行分析,明確該設(shè)備鋼絲繩斷裂故障的主要原因。通過(guò)液壓控制原理,對(duì)現(xiàn)有的PLC 控制邏輯與程序進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),以恢復(fù)系統(tǒng)的平衡補(bǔ)償功能。實(shí)際測(cè)試結(jié)果顯示,上述故障問(wèn)題得到了有效解決,同時(shí)滑枕的直線度精度也有所提升,表明本次維修工作具有一定的實(shí)效性。