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        干熄焦余熱鍋爐爆管原因分析與處理

        2024-04-23 03:02:18
        設(shè)備管理與維修 2024年6期
        關(guān)鍵詞:鍋爐管爐管外壁

        徐 明

        (青島特殊鋼鐵有限公司,山東青島 266000)

        0 引言

        干熄余熱焦鍋爐是干熄焦系統(tǒng)的重要組成部分,生產(chǎn)工藝流程如圖1 所示,N2(惰性氣體)在干熄爐中冷卻紅焦后,經(jīng)一次除塵過濾后進(jìn)入余熱鍋爐,經(jīng)鍋爐系統(tǒng)降溫后進(jìn)入二次除塵系統(tǒng)除去細(xì)小顆粒,再由循環(huán)風(fēng)機(jī)鼓入干熄爐冷卻紅焦。鍋爐在N2冷卻過程中吸收熱量,產(chǎn)生蒸汽用于發(fā)電[1]。爐管內(nèi)走水、汽,爐管間走循環(huán)氣體。當(dāng)爐管破損后,漏出的水或汽隨循環(huán)氣體進(jìn)入干熄爐,與紅焦發(fā)生水煤氣反應(yīng),造成循環(huán)氣體中H2和CO 含量急劇上升,若不采取相應(yīng)的措施,將會(huì)發(fā)生爆炸事故,嚴(yán)重影響干熄焦的安全穩(wěn)定生產(chǎn)。

        圖1 干熄焦系統(tǒng)工藝流程

        青島特鋼焦化廠干熄焦余熱鍋爐型號(hào)為Q290/950-114-10.3/540,2016 年投入使用,2021 年發(fā)生過多次爆管事故,分別在吊掛管、二次過熱直管段、一次過熱管直管段發(fā)生爆管事故,尤其在一次過熱器段鍋爐管的損傷較為嚴(yán)重,本文重點(diǎn)對(duì)一次過熱器的損壞原因進(jìn)行分析。

        1 原因分析

        造成干熄焦鍋爐爐管破損的原因很多,有鍋爐設(shè)備本身和生產(chǎn)操作不當(dāng)?shù)仍?,也有外部條件的原因,主要包括3 個(gè)方面:①管材本身材料問題或焊接工藝問題引發(fā);②管材受熱不均造成的超溫爆管(包括短期超溫和長(zhǎng)期超溫兩種);③管材內(nèi)部或外部結(jié)垢腐蝕、磨損引起[2]。

        1.1 損壞情況分析

        一次過熱器爆管位置見圖1,距離西側(cè)水冷壁約1.5 m 處,根據(jù)循環(huán)氣流走向分析,損壞的位置為氣流流速較快的區(qū)域,整根管子已經(jīng)破裂、彎曲扭結(jié)(圖2)。

        圖2 一次過熱管損壞情況

        1.2 爆裂處爐管分析

        爆裂口長(zhǎng)度170 mm,寬45 mm,管壁原厚度4.5 mm,爆裂口處管壁厚度僅為0.86 mm,未爆裂處管壁減薄位置厚2 mm。對(duì)其進(jìn)行化學(xué)成分、金相組織、掃描電鏡分析,分析部位如圖3 所示,對(duì)管道內(nèi)外表面進(jìn)行形貌及成分分析。

        圖3 爆裂爐管試樣取樣位置

        (1)將一次過熱器鍋爐管(12Cr1MoVG)試樣進(jìn)行光譜分析,分析結(jié)果見表1。

        表1 一次過熱器爐管化學(xué)成分 wt%

        光譜分析結(jié)果顯示,管道五大元素及Cr、Mo、V、Ni、Cu 含量均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 5310—2017《高壓鍋爐用無(wú)縫鋼管》中有關(guān)12Cr1MoVG 化學(xué)成分的要求,AS、Sn、Pb、Sb、Bi 含量無(wú)異常。一次過熱管化學(xué)成分正常,排除材料缺陷引起爆管。

        (2)對(duì)樣品進(jìn)行維氏硬度檢測(cè),結(jié)果見表2,硬度符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 5310—2017 的要求。

        表2 12Cr1MoVG 維氏硬度(HV 0.5)

        (3)金相組織。使用金相顯微鏡對(duì)爆裂部位和正常部位進(jìn)行檢驗(yàn),結(jié)果見表3、圖4。

        圖4 金相組織

        正常部位管道的外表面有很厚的氧化皮(290 μm)和脫碳層(63.85 μm),內(nèi)表面脫碳層厚度為161.54 μm,組織為鐵素體+珠光體(部分球化),晶粒度為9 級(jí);爆裂位置外表面無(wú)明顯氧化皮和脫碳層,內(nèi)表面脫碳層厚度為227.43 μm,組織為鐵素體+珠光體(部分球化),晶粒度為9 級(jí)。正常位置帶狀組織如圖5 所示,內(nèi)表面級(jí)別為1.0 級(jí),外表面為0 級(jí)。

        圖5 帶狀組織

        組織、非金屬夾雜、脫碳層厚度和晶粒度均符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T 5310—2017 的要求。

        綜合以上鍋爐管材料分析可以得出,爆管的原因不是由材料缺陷引起。

        1.3 爆裂處腐蝕產(chǎn)物分析

        采用SEM+EDS 對(duì)腐蝕產(chǎn)物形貌觀察及成分分析,內(nèi)表面為金屬色,無(wú)腐蝕,外表面有腐蝕產(chǎn)物,腐蝕產(chǎn)物部分已成塊脫落(圖6)。

        圖6 爆裂位置腐蝕產(chǎn)物形貌

        爆裂位置內(nèi)、外表面及正常位置外表面的腐蝕產(chǎn)物成分見表4,爆裂位置外表面的腐蝕物中硫含量為9.10%,較正常位置的高出很多。

        表4 爆裂位置內(nèi)、外表面及正常位置外表面的腐蝕產(chǎn)物成分

        根據(jù)Fe 與S 化學(xué)特性,在600 ℃高溫條件下,易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成黑色固體FeS,反應(yīng)式如下:

        根據(jù)鍋爐運(yùn)行工況,過熱管外部介質(zhì)為循環(huán)氣體(N2≥78%,H2≤3%,O2<1%,CO<8%,CO2>14%,SO2含量2000~3000 mg/m3)及少量的粉末,溫度700~900 ℃,可以看出Fe 在此工況下易發(fā)生氧化還原反應(yīng),爐管表現(xiàn)為S 腐蝕,由于不斷的沖刷腐蝕,導(dǎo)致管道外壁減薄。

        圖7 為鍋爐管橫截面圖,可見有一側(cè)的外管壁明顯減薄,僅為2 mm(正常管壁厚為4.5 mm),經(jīng)確認(rèn)該側(cè)即為管壁爆裂的一側(cè),也是外部循環(huán)氣體直吹的一側(cè)。

        圖7 鍋爐管橫截面

        1.4 鍋爐管外壁脫落產(chǎn)物電鏡分析

        鍋爐管外壁脫落物較為致密,電鏡形貌如圖8 所示,成分見表5??梢钥闯?,脫落物外表面的硫含量明顯高于內(nèi)表面??梢酝茢嗤獠垦h(huán)氣體中的硫是導(dǎo)致鍋爐管外壁腐蝕的主要原因。

        圖8 鍋爐管外壁脫落物電鏡形貌

        鍋爐管內(nèi)壁光滑,無(wú)雜質(zhì),直徑無(wú)增大現(xiàn)象,排除內(nèi)壁腐蝕或結(jié)垢問題,故不對(duì)水質(zhì)進(jìn)行分析。

        綜合以上分析,鍋爐管失效的主要原因是在余熱鍋爐內(nèi)循環(huán)氣體的作用下,鍋爐管外壁產(chǎn)生硫腐蝕,在氣流的沖刷作用下腐蝕層逐步加深,導(dǎo)致爐管外壁減薄,最終在變薄的位置破裂,產(chǎn)生爆管現(xiàn)象。

        2 處理措施

        2.1 臨時(shí)處理措施

        由于一次過熱管大面積出現(xiàn)減薄現(xiàn)象,減薄的部分需要全部更換,工作量較大,施工空間狹小,鍋爐關(guān)閉后干熄爐工況波動(dòng)較大等多重因素的影響下,為保證安全,需要在最短的時(shí)間內(nèi)完成搶修。當(dāng)下全部更換不具備條件,故在保證強(qiáng)度安全的條件下,對(duì)損壞較嚴(yán)重的管子進(jìn)行更換,通過對(duì)管子進(jìn)行強(qiáng)度校核方式,理論計(jì)算得出具體臨界壁厚值,確定管子是否需要更換,壁厚低于該值時(shí)則進(jìn)行更換,高于該值時(shí)暫不處理,計(jì)算過程如下:

        根據(jù)GB 50316—2008《工業(yè)金屬管道設(shè)計(jì)規(guī)范》管子的理論厚度計(jì)算:

        考慮臨時(shí)監(jiān)護(hù)使用,不考慮腐蝕余量,則管子的最小壁厚:

        式(1)、式(2)中,p 為計(jì)算壓力,取值為11.9 MPa;DW為管子外徑,取值為38 mm;[σ]為許用應(yīng)力,在介質(zhì)溫度470 ℃、壁溫520 ℃時(shí),取值為98 MPa;φh為焊縫減弱系數(shù),無(wú)縫鋼管取值為1;m 為鋼管厚度負(fù)偏差與取用壁厚百分比,按GB 5310—2017《高壓鍋爐用無(wú)縫鋼管》,取值為10;C1為腐蝕減薄附加厚度,取值為0.5;C3為設(shè)計(jì)計(jì)算鋼管厚度負(fù)偏差附加厚度,由C1計(jì)算可得。

        經(jīng)計(jì)算,δmin=2.48 mm。選取壁厚2.5 mm 為臨界值,選擇所有管束的沖刷面作為檢測(cè)點(diǎn),采用拋光機(jī)打磨表面,露出金屬光澤后,用超聲測(cè)厚儀測(cè)量厚度,厚度低于2.5 mm 的管子全部進(jìn)行緊急更換,同時(shí)做好各項(xiàng)監(jiān)護(hù)運(yùn)行的措施,管子更換后余熱鍋爐正常運(yùn)行,3 個(gè)月內(nèi)未發(fā)生異常情況。

        2.2 徹底處理措施

        為徹底解決該隱患,須對(duì)一次、二次過熱器進(jìn)行整體更換,根據(jù)分析結(jié)果和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際檢測(cè)情況,結(jié)合腐蝕機(jī)理,一次過熱器的材料由12Cr1MoVG 改為TP321h,同時(shí)氣流沖刷面增設(shè)316L 不銹鋼鱗片,兩種過熱器已在大修期間完成整體更換,檢修至今運(yùn)行效果良好。

        3 結(jié)束語(yǔ)

        通過檢測(cè)分析得出:干熄焦余熱一次過熱器(材料12Cr1MoVG),在含硫高溫循環(huán)惰性氣體沖刷作用下易發(fā)生硫化腐蝕,嚴(yán)重影響過熱器的使用壽命;一次除塵不具備脫硫條件時(shí),需更換過熱器材料或縮短使用周期,杜絕爆管事故的發(fā)生。本文通過現(xiàn)場(chǎng)工況分析、備件材料分析、理論計(jì)算和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)等,找出故障的根本原因,實(shí)現(xiàn)了故障的緊急處理和徹底處理,可為同類型的故障分析及干熄焦余熱鍋爐設(shè)計(jì)提供借鑒。

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