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        礦井間斷通風(fēng)瓦斯積聚機理及防治技術(shù)研究

        2024-04-11 11:34:36仇婷婷李金龍
        石化技術(shù) 2024年3期
        關(guān)鍵詞:阻尼器采空區(qū)瓦斯

        仇婷婷 李金龍

        山西霍寶干河煤礦有限公司 山西 臨汾 041602

        在礦井生產(chǎn)過程中瓦斯含量超標(biāo)嚴(yán)重影響生產(chǎn)的進行,隨著機械化水平的不斷提高,采空區(qū)垮落面積越來越大,采空區(qū)賦存的瓦斯和工作面開采過程中的瓦斯回流至巷道上隅角等地方,一旦發(fā)生煤與瓦斯突出事故,將對礦井造成巨大的損失。采空區(qū)是瓦斯聚集的主要地方,大量瓦斯的涌出嚴(yán)重影響了安全生產(chǎn),不僅影響設(shè)備的運行,更危及到工作人員的生命安全[1]。本文針對礦井間斷通風(fēng)期間瓦斯積聚的問題,對通風(fēng)系統(tǒng)進行了改進,并取得了良好的應(yīng)用效果。

        1 間斷通風(fēng)產(chǎn)生原因及影響

        1.1 間斷通風(fēng)產(chǎn)生的原因

        即使礦井通風(fēng)系統(tǒng)中的風(fēng)流滿足《煤礦安全規(guī)程》,因為通風(fēng)系統(tǒng)的不穩(wěn)定也會造成氣體濃度變化超過標(biāo)準(zhǔn)范圍。造成通風(fēng)系統(tǒng)不穩(wěn)定的因素有很多,一般分為兩類:一類是正常通風(fēng)情況下的不穩(wěn)定現(xiàn)象,一般往往是主通風(fēng)線路穩(wěn)定,分支通風(fēng)因為停機、反向等原因不穩(wěn)定;另外一種則是會引起災(zāi)變的不穩(wěn)定通風(fēng)。目前,造成礦井間斷通風(fēng)的主要因素主要有三種:主通風(fēng)機故障造成的風(fēng)流停風(fēng);巷道風(fēng)阻過大造成了間斷通風(fēng)現(xiàn)象;風(fēng)機運行正常,倒機過程中造成的常規(guī)停風(fēng)[2]。本文主要研究正常通風(fēng)情況下風(fēng)機倒機過程中造成的間斷通風(fēng),這種情況下引起間斷通風(fēng)的主要因素是主通風(fēng)機的不穩(wěn)定造成,最終導(dǎo)致了供風(fēng)不足,嚴(yán)重情況下導(dǎo)致通風(fēng)系統(tǒng)的失穩(wěn)。

        1.2 間斷通風(fēng)的影響

        目前礦井采用抽出式通風(fēng),該通風(fēng)系統(tǒng)中風(fēng)流循環(huán)線路如下:新鮮風(fēng)流從風(fēng)井進入巷道,經(jīng)過回采工作面后,最終通過回風(fēng)大巷流經(jīng)回風(fēng)井排放到空氣中。在整個通風(fēng)系統(tǒng)中,主通風(fēng)機和備用風(fēng)機在交換的過程中,電動機的啟動、停止造成了間斷通風(fēng)現(xiàn)象的發(fā)生,風(fēng)機倒機過程如下:關(guān)閉主通風(fēng)機的電機,通過控制風(fēng)機閥門,關(guān)閉了主通風(fēng)機的運轉(zhuǎn),隨后打開備用風(fēng)機,運行備用風(fēng)機,整個倒機過程持續(xù)約10min,10min的間斷通風(fēng),瓦斯將通過煤層的孔隙結(jié)構(gòu)向外不斷擴散,雖然礦井有相應(yīng)的瓦斯抽采管,但是當(dāng)煤層埋深較大時,采動將極大改善煤層的結(jié)構(gòu),促進瓦斯的涌出,涌出的瓦斯與新鮮風(fēng)流混合在一起排到地面,倒機過程中,風(fēng)流不穩(wěn)定,瓦斯并不能及時的排出地面,因此造成了瓦斯?jié)舛瘸瑯?biāo)的現(xiàn)象。

        2 采空區(qū)及工作面瓦斯分析

        隨著工作面開采、采空區(qū)頂板的垮落下沉,煤層在應(yīng)力擾動下出現(xiàn)明顯的裂紋,裂紋的擴張發(fā)育為瓦斯氣體的流動提供了便利通道,因此了解采空區(qū)及工作面附近的瓦斯?jié)舛茸兓瘜Π踩a(chǎn)有重要意義。一般而言,采空區(qū)因為通風(fēng)條件差、受到開采煤層與未開采煤層的共同作用,瓦斯?jié)舛茸兓哺訌?fù)雜,基于此原因,對采空區(qū)瓦斯?jié)舛冗M行考量時需要作出一定的假設(shè),假設(shè)如下:

        (1)當(dāng)巷道內(nèi)沒有風(fēng)流時,采空區(qū)瓦斯呈現(xiàn)均勻分布的狀態(tài),實際情況下,即使處于無風(fēng)狀態(tài),采空區(qū)瓦斯?jié)舛纫彩菚幸欢ú町惖?,但是為了得到瓦斯?jié)舛炔钜鸬耐咚沽鲃訑U散能力,只能假設(shè)無通風(fēng)狀態(tài)下瓦斯呈現(xiàn)均勻分布。

        (2)實際情況下,采空區(qū)深部的瓦斯?jié)舛容^高,瓦斯氣體在封閉空間內(nèi)會隨著時間的積累逐漸積聚,如果沒有抽采措施,采空區(qū)瓦斯含量將會特別高,本文中,假設(shè)采空區(qū)瓦斯?jié)舛鹊淖兓慌c工作面漏風(fēng)有關(guān),對于瓦斯?jié)舛鹊陀?%的部分進行研究,確定了影響瓦斯?jié)舛鹊淖兞恳蛩刂皇情g斷通風(fēng)造成。

        (3)忽略臨近煤層以及尾巷等對采空區(qū)瓦斯?jié)舛鹊挠绊憽?/p>

        (4)工作面瓦斯涌出量包括掘進過程中瓦斯的涌出量,對于過渡區(qū)域的瓦斯涌出量應(yīng)該分為采空區(qū)和工作面兩部分。

        過渡區(qū)域瓦斯?jié)舛鹊臏y試方法如下:在過渡區(qū)域空間均勻分為5個區(qū)域,每個區(qū)域內(nèi)分別布置間距為0.9m的9個測點,為了避免測量結(jié)果的偶然性,多次測量求平均值,通過計算便可得到過渡區(qū)域內(nèi)工作面瓦斯涌出量和采空區(qū)瓦斯涌出量的值。

        計算得到圖1所示的過渡區(qū)域瓦斯?jié)舛茸兓€,從圖中可以看出,不同界面內(nèi)瓦斯?jié)舛榷汲尸F(xiàn)先降低后增加的趨勢,即每個斷面內(nèi)都存在最低濃度區(qū),總體而言,最低濃度區(qū)一般出現(xiàn)在距離煤壁4-6m的位置,造成這種現(xiàn)象的主要原因是工作面漏風(fēng)所致。實際測量數(shù)據(jù)顯示,漏風(fēng)對于中間斷面的影響最大,在距離工作面煤壁6m的位置瓦斯?jié)舛戎挡胚_(dá)到最低。此外,對于截面Ⅴ而言,在距離工作面煤壁4m的位置瓦斯?jié)舛戎颠_(dá)到最低,此時和采空區(qū)的距離達(dá)到4m,由此便可得到過渡區(qū)域內(nèi)工作面瓦斯涌出量比值為55.6%,采空區(qū)瓦斯涌出量比值為44.4%。

        圖1 過渡區(qū)域瓦斯?jié)舛茸兓€

        3 間斷通風(fēng)解決方案

        礦井目前的通風(fēng)方式存在諸多問題,主要原因是在倒機的10min過程中,礦井出現(xiàn)間斷通風(fēng),造成了瓦斯含量超標(biāo),考慮到井下通風(fēng)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性以及成本問題,對通風(fēng)系統(tǒng)做出調(diào)整,改進后的礦井通風(fēng)系統(tǒng)示意圖如圖2所示,該通風(fēng)系統(tǒng)主要由風(fēng)機、對空風(fēng)門以及蝶閥組成,通過電動機驅(qū)使蝶閥平衡,保證了電機的穩(wěn)定運行,同時減少了通風(fēng)過程中的阻力,提高了兩臺風(fēng)機的重排速度。具體過程如下:先打開備用風(fēng)機A,同時打開相應(yīng)的阻尼器,此時風(fēng)機A開始運行,空氣經(jīng)過阻尼器流經(jīng)巷道,通過通風(fēng)井流出;隨后緩慢關(guān)閉風(fēng)機A和與其對應(yīng)的阻尼器,并打開風(fēng)機B和與其對應(yīng)的阻尼器;之后打開備用風(fēng)機,緩慢關(guān)閉風(fēng)機B和與其對應(yīng)的阻尼器;最后完全關(guān)閉風(fēng)機A和與其對應(yīng)的阻尼器,風(fēng)機B和與其對應(yīng)的阻尼器也需完全關(guān)閉。需要注意的是,在整個倒機過程中,風(fēng)機運行頻率無需改變,按照原頻率運行即可。

        圖2 改進后的礦井通風(fēng)系統(tǒng)示意圖

        風(fēng)機倒機過程中參數(shù)如表1所示,

        表1 風(fēng)機倒機過程中電機運行參數(shù)

        從表中可以看出,改進后的通風(fēng)方案下,整個倒機過程大約持續(xù)1min,相較之前的10min明顯降低,無論是一級電機還是二級電機,在整個倒機過程中運行穩(wěn)定,無異常振動現(xiàn)象,風(fēng)機的流速范圍為135.20 m3/s-159.32 m3/s之間,通量的最大變化率小于10%,整個通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定性良好,同時監(jiān)測倒機過程中巷道內(nèi)瓦斯含量的變化,氣體濃度維持在穩(wěn)定值,滿足安全生產(chǎn)的需求。

        4 結(jié)束語

        針對礦井倒機過程間斷通風(fēng)造成的瓦斯含量超標(biāo)的問題,進行了瓦斯?jié)舛葰怏w的監(jiān)測,并提出了連續(xù)通風(fēng)方案,在方案的基礎(chǔ)上進行了實際應(yīng)用,取得了良好的應(yīng)用效果,倒機過程中風(fēng)機運行穩(wěn)定,整個通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定性良好,有效改善了間斷通風(fēng)期間瓦斯超標(biāo)的現(xiàn)象,為安全生產(chǎn)提供了保障。

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