武瑞斌
山西兆豐鋁電公司自備電廠 山西 陽泉 045209
兆豐鋁電公司自備電廠燃煤煤質(zhì)比較穩(wěn)定,環(huán)保指標(biāo)控制到位,脫硫增效劑適用于燃煤電廠的石灰石-石膏法煙氣脫硫技術(shù),能夠達(dá)到提高脫硫效率和石灰石利用率的效果。
針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)意愿和脫硫增效劑的功能,在兆豐鋁電公司自備電廠脫硫系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)加藥試驗(yàn)。
1)添加增效劑對(duì)脫硫系統(tǒng)在穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)的脫硫效率的影響。
2)添加增效劑對(duì)脫硫系統(tǒng)在不同負(fù)荷下運(yùn)行時(shí)脫硫效果的影響。
3)添加增效劑對(duì)漿液 pH 值的影響。
4)添加增效劑對(duì)系統(tǒng)節(jié)能指標(biāo)的改善,提高入口 S02,降低單耗。
5)通過試驗(yàn)結(jié)論,制定長(zhǎng)期使用增效劑的計(jì)劃方案。
6)添加增效劑對(duì)運(yùn)行成本節(jié)約的核算
脫硫增效劑性能技術(shù)指標(biāo),詳見表1。
表1 脫硫增效劑性能理化指標(biāo)表
(1)固體,化學(xué)穩(wěn)定性好,凝固點(diǎn)低,不發(fā)泡,易粘度小,比熱小,無毒無害,不易燃,易于儲(chǔ)存、運(yùn)輸,適用 PH 范圍5~8,固態(tài)有效量>99%;
(2)具有良好的溶解性,無需二次溶解,可以直接投加至吸收塔地坑;(3)對(duì)脫硫裝置不腐蝕,不堵塞,不結(jié)垢,不磨損;(4)投加后不影響脫硫石膏純度、含水率及 Cl-含量等主要指標(biāo),不會(huì)影響石膏結(jié)晶,長(zhǎng)期使用不會(huì)造成石膏脫水困難;(5)投加后不影響脫硫廢水排放系統(tǒng)廢水重金屬及 化學(xué)需氧量(COD)含量等主要指標(biāo);(6)使用過程中不會(huì)造成吸收塔漿液起泡及Cl-含量增加;(7)脫硫增效劑在純水中基本呈中性,對(duì)吸收塔漿液的 pH 擾動(dòng)很??;(8)催化反應(yīng)增效快,投加后 15 min內(nèi)見效;無腐蝕、無重金屬,不含有氯元素的添加物。
脫硫增效劑質(zhì)檢單、外包裝及實(shí)物圖片 詳見圖2。
圖1 脫硫增效劑外包裝圖
圖2 脫硫增效劑投運(yùn)前脫硫塔入口煙氣二氧化硫、出口煙氣二氧化硫、漿液PH值
圖3 脫硫增效劑投運(yùn)后脫硫塔入口煙氣二氧化硫、出口煙氣二氧化硫、漿液PH值的變化
1)試 驗(yàn) 脫 硫 塔 各參數(shù)保持穩(wěn)定(負(fù)荷、燃煤硫份、pH 值等)。2)保證各儀表工作正常。3)保持液面在正常范圍內(nèi),加藥前留有 0.1~0.2m的裕量作為緩沖。4)石膏脫水系統(tǒng)和廢水排放正常使用,保持漿液的氯離子濃度在 10000×10-6以內(nèi)。5)pH 值為在日常運(yùn)行控制范圍內(nèi)。
6)除塵器的效率在控制范圍內(nèi)。7)首次投加增效劑需建立初始濃度,初始濃度建立按800×10-6投加,將增效劑加入脫硫塔地坑內(nèi),通過地坑泵打入吸收塔內(nèi),收集坑的攪拌器保持開啟,確保藥劑的 溶解和擴(kuò)散均勻。8)后續(xù)日常投加量 50kg,每天投加一次。
1)加入點(diǎn):試驗(yàn)脫硫塔地坑中;2)加入方法:間歇式定期沖擊投加。
1)向吸收塔地坑加藥時(shí)應(yīng)緩慢加入,確保藥品充分?jǐn)嚢杈鶆?。每次地坑泵運(yùn)行時(shí)吸收塔最好打至最低液位、確保藥液全部進(jìn)入吸收塔。2)試驗(yàn)前 2 小時(shí)應(yīng)盡量降低吸收塔液位,以便接收吸收塔地坑中藥品的漿液。3)試驗(yàn)過程中每小時(shí)抄表一次,但是漿液循環(huán)泵啟停要單獨(dú)做好記錄,以便分析。
1)相同工況下,添加增效劑后預(yù)計(jì)入口 SO2可提高 300-500mg/Nm3,出口數(shù)值保持穩(wěn)定。2)添加增效劑后,如不提高入口SO2數(shù)值,在維持出口數(shù)值穩(wěn)定的情況下可有效降低石灰石單耗,節(jié)約成本費(fèi)用。3)投加后不影響石膏脫水、廢水系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
2023年5月8日9:15——9:403#脫硫塔地坑內(nèi)添加16袋25Kg脫硫增效劑,脫硫塔的參數(shù)變化情況,詳見圖2。
脫硫增效劑添加前后數(shù)據(jù)變化詳見表2。
表2 脫硫塔內(nèi)添加脫硫增效劑前后脫硫設(shè)備參數(shù)及脫硫劑用量變化對(duì)比表
3#脫硫塔添加脫硫增效劑后,在維持脫硫塔二氧化硫出口均值基本不變,且煤質(zhì)含硫量有所升高的情況下(投加前:二氧化硫:13.2 mg/Nm3含硫量:1.7%;投加后:二氧化硫:12.5 mg/Nm3含硫量:1.83%),二氧化硫入口均值由2475.67 mg/Nm3大幅升至3443.75 mg/Nm3。脫硫劑單耗由70.86g/KWh降至65.03g/KWh,降幅5.83g/KWh,其中爐內(nèi)脫硫單耗降低6.38g/KWh,爐外脫硫單耗增加0.55g/KWh。
按機(jī)組平均發(fā)電量計(jì)算,投加前石灰石日用量514.1t(爐內(nèi)脫硫劑:395.2t,爐外脫硫劑:118.9t),投加后石灰石日用量480.5t(爐內(nèi)脫硫劑:355.4t,爐外脫硫劑:125.1t),減少用量33.6t,其中爐內(nèi)脫硫劑減少39.8t,爐外脫硫劑增加6.2t。