石義平
中韓(武漢)石油化工有限公司 湖北 武漢 430082
中韓(武漢)石油化工有限公司煉油四部焦化溶劑再生裝置,胺液為MDEA溶劑,采用常規(guī)汽提再生工藝,上游生產(chǎn)裝置的富胺液通過(guò)管道輸送至溶劑再生裝置,進(jìn)入溶劑再生裝置的富胺液經(jīng)貧富液換熱器后進(jìn)入再生塔。再生塔熱源由塔底重沸器的低壓蒸汽提供,塔底生成的H2S、H2O等氣相與胺液在塔板上進(jìn)行熱交換和質(zhì)交換,氣相從塔頂經(jīng)空冷、塔頂回流罐緩沖分液后,富含H2S酸性氣至硫磺回收裝置制硫,富胺液閃蒸氣體去火炬系統(tǒng),凝液作為塔頂回流,塔底的貧胺液經(jīng)貧富液換熱器、貧液冷卻器降溫后返上游生產(chǎn)裝置循環(huán)使用。焦化液化氣自吸收穩(wěn)定進(jìn)入胺液脫硫系統(tǒng),脫除硫化氫后,再進(jìn)入脫硫醇系統(tǒng)脫除部分有機(jī)硫。在進(jìn)行胺液深度在線凈化之前,焦化液化氣總硫約為200~300mg/m3。
中韓石化(武漢)石化兩套焦化分別為100萬(wàn)噸/年及120萬(wàn)噸/年,兩套焦化產(chǎn)生的干氣、液化氣以及氣柜回收的增壓瓦斯(經(jīng)吸收穩(wěn)定后)集中送至2#焦化脫硫系統(tǒng)。
脫硫單元液化氣脫硫塔為板式塔,液化氣在塔內(nèi)與MDEA溶液逆流接觸,脫除液化氣中所含的硫化氫。脫硫醇單元采用二級(jí)纖維膜脫硫醇+堿液再生+兩級(jí)汽油反抽提工藝,采用 Merichem 纖維膜(THIOLEXTM)技術(shù),處理液態(tài)烴中的硫化氫和硫醇。
在前期焦化精制烴硫含量攻關(guān)期間,由于脫硫系統(tǒng)胺液雜質(zhì)含量高、胺液濃度偏低、胺液中帶油等一系列原因,導(dǎo)致焦化精制烴硫含量出現(xiàn)超標(biāo)情況.。通過(guò)一系列的攻關(guān)調(diào)整,采取了一系列措施后,液化氣總硫下降至平均118mg/m3.。但要想進(jìn)一步降低液化氣中總硫,達(dá)到焦化液化氣直接進(jìn)氣分裝置回?zé)挼臈l件(總硫《50mg/m3.),很難以實(shí)現(xiàn)。為此,公司聘請(qǐng)專業(yè)公司對(duì)溶劑再生裝置的胺液進(jìn)行凈化,經(jīng)過(guò)凈化后,胺液中熱穩(wěn)鹽含量降低至1.67%。但運(yùn)行一個(gè)月后,貧胺液的熱穩(wěn)鹽含量出現(xiàn)反彈趨勢(shì),超出控制指標(biāo)2%,貧胺液質(zhì)量開(kāi)始下降。胺液中熱穩(wěn)鹽含量偏高,會(huì)導(dǎo)致胺液容易出現(xiàn)發(fā)泡情況,影響胺液的脫硫效果[1]。
通過(guò)一系列攻關(guān)分析,焦化胺液中存在雜質(zhì)較多、能夠誘發(fā)脫中液化氣中的甲硫醇發(fā)生副反應(yīng)生成二硫化物,是導(dǎo)致焦化精制烴總硫超標(biāo)的主要原因。在2021年焦化精制烴硫含量攻關(guān)期間,溶劑再生裝置貧胺液中存在雜質(zhì)較多,在焦化裝置液態(tài)烴脫硫過(guò)程中能夠誘發(fā)脫中液態(tài)烴中的甲硫醇發(fā)生副反應(yīng)生成二硫化物,導(dǎo)致焦化裝置精制烴硫含量出現(xiàn)超標(biāo)。要保證焦化裝置的精制烴硫含量合格,需要對(duì)溶劑再生裝置的胺液進(jìn)行深度凈化,以實(shí)現(xiàn)焦化精制烴的硫含量不超過(guò)50 mg/m3,達(dá)到連續(xù)進(jìn)氣分裝置回?zé)挆l件。
為解決焦化液化氣總硫偏高,不具備直接進(jìn)氣分裝置加工的問(wèn)題,中韓(武漢)石化采用河北精致科技有限公司的胺液在線凈化技術(shù),對(duì)焦化脫硫系統(tǒng)進(jìn)行深度凈化。胺液減壓蒸餾,主要是通過(guò)減壓的方法降低液體的沸點(diǎn),從而確保胺液蒸餾凈化后的胺液回收率保持在較高水平。胺液經(jīng)過(guò)焦化裝置脫硫單元后會(huì)攜帶部分焦粉和腐蝕產(chǎn)物進(jìn)入溶劑再生裝置,不斷降低胺液的質(zhì)量。胺液在線凈化設(shè)施主體設(shè)備為簡(jiǎn)易減壓蒸餾裝置,待生胺液進(jìn)入減壓蒸餾塔后,在一定溫度的真空條件下,凈化后的胺液由塔頂餾出,焦粉、熱穩(wěn)態(tài)鹽及各類雜質(zhì)在塔底部積累,最終形成殘夜。
胺液凈化主要工藝流程如圖1所示,貧胺液從胺液再生塔C-5501抽出后,進(jìn)入罐D(zhuǎn)-5511A,再被抽出進(jìn)入減壓蒸餾裝置,凈化后的胺液進(jìn)D-5511B,最終再次匯合進(jìn)入貧液系統(tǒng)中。實(shí)際操作中,待D-5511A液位下降至5%左右,將D-5511B凈化合格胺液一次性補(bǔ)入系統(tǒng)。
圖1 胺液凈化第一階段工藝流程
在減壓蒸餾過(guò)程,胺液溫度維持在120~140℃。經(jīng)過(guò)2個(gè)月持續(xù)凈化后,熱穩(wěn)態(tài)鹽最終保持在1%左右,凈化后胺液總體回收率約95.2%。
2.2.1 胺液外觀得到改善
胺液進(jìn)行深度凈化之前,脫硫系統(tǒng)內(nèi)胺液未深褐色液體,胺液采樣靜止一段時(shí)間后,樣品底部有明顯的雜質(zhì)。凈化前后胺液外觀有明顯改善,外觀由渾濁變得更加透明,胺液中大量雜質(zhì)被脫除,胺液質(zhì)量提升明顯。
2.2.2 熱穩(wěn)態(tài)鹽含量下降
經(jīng)過(guò)四個(gè)階段的胺液凈化,貧胺液中熱穩(wěn)鹽含量從最初的5.64%下降至1.02%,達(dá)到內(nèi)控指標(biāo)2%,且能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定在較低水平。
2.2.3 胺液發(fā)泡現(xiàn)象基本消除
胺液進(jìn)行深度凈化之前,胺液發(fā)泡明顯,脫硫系統(tǒng)經(jīng)常發(fā)生淹塔等現(xiàn)場(chǎng),脫硫系統(tǒng)胺液循環(huán)量大幅波動(dòng),再生塔頂壓力及酸性氣量波動(dòng)明顯,引起胺液再生效果變差,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。胺液深度凈化完成后,胺液發(fā)泡現(xiàn)象基本消除,焦化脫硫系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,干氣、液化氣脫硫后質(zhì)量穩(wěn)定。
在胺液通過(guò)減壓蒸餾深度凈化期間,焦化裝置脫硫和脫硫醇單元相關(guān)操作參數(shù)控制平穩(wěn),在原料性質(zhì)和裝置加工量未發(fā)生大幅改變的情況下,脫硫和脫硫醇單元未進(jìn)行工藝調(diào)整的前提下,焦化精制烴的硫含量呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì),2022年8月焦化精制烴的硫含量為119.93 mg/m3,2023年3月已下降至48.65 mg/m3,而且能夠保持長(zhǎng)期穩(wěn)定,已達(dá)到連續(xù)進(jìn)氣分裝置回?zé)挼臈l件。
焦化裝置精制烴月平均產(chǎn)量約為4300噸,2023年3月至今焦化精制烴進(jìn)氣分裝置回?zé)捖蔬_(dá)到90%以上。焦化精制烴中丙烯占比為22.61%,丙烷占比為47.33%。焦化精制烴進(jìn)氣分裝置回?zé)挘吭驴稍黾颖┊a(chǎn)量約875噸,直接作為聚丙烯裝置原料。每月可增加丙烷產(chǎn)量1830噸,可以作產(chǎn)品出廠。其中碳四組分可以進(jìn)烷基化和MTBE裝置分離出汽油調(diào)和組分,增加高標(biāo)號(hào)汽油產(chǎn)量。
4.2.1 熱穩(wěn)態(tài)鹽對(duì)脫硫脫硫醇效果的影響機(jī)理
焦化液化氣雙脫單元分為脫硫和脫硫醇兩部分。脫硫單元液化氣脫硫塔為板式塔,液化氣在塔內(nèi)與MDEA溶液逆流接觸,脫除液化氣中所含的硫化氫。脫硫醇單元采用二級(jí)纖維膜脫硫醇+堿液再生+兩級(jí)汽油反抽提工藝,處理液態(tài)烴中的硫化氫和硫醇。
依據(jù)雙脫加工流程,對(duì)工藝過(guò)程中不同階段的液化氣的進(jìn)行采樣分析,包括硫形態(tài)及氣袋實(shí)驗(yàn),結(jié)果顯示:焦化液化氣在胺脫過(guò)程中產(chǎn)生約80~105mg/Nm3左右的非活性硫,主要以二硫化物為主;焦化液化氣在脫硫醇過(guò)程中脫硫醇副反應(yīng)產(chǎn)生約70~80mg/Nm3左右的二硫化物,主要以二硫化物為主;這兩方面的非活性硫最終造成精制液化氣總硫高。
焦化液化氣脫硫系統(tǒng)中,干氣液化氣與胺液的接觸過(guò)程中,將一些雜質(zhì)帶入,如焦化干氣和液化氣帶O2及CL-、加裂干氣帶NH3、焦化液化氣攜帶的焦粉等,這些雜志在胺液系統(tǒng)中不斷積累,最終導(dǎo)致胺脫系統(tǒng)熱穩(wěn)鹽的形成,引起胺液發(fā)泡和夾帶損失、貧液再生效果差、胺液黏度增大、設(shè)備和管道腐蝕等一系列后果,間接導(dǎo)致胺液脫硫效果變差,最終會(huì)影響脫硫醇后的精致烴總硫含量。此外,胺液中熱穩(wěn)態(tài)鹽及雜質(zhì)含量高,造成MDEA的抑泡及抗降解性能差,脫硫活性不足[2]。
4.2.2 減壓蒸餾的主要機(jī)理
減壓蒸餾利用蒸餾的基本原理,依據(jù)不同的液體化合物在一定壓力下沸點(diǎn)差異性的原理,采用減壓的方法分離提純不同的液體混合物。胺液體系中各類雜質(zhì)、混合有機(jī)物種類繁多,主要有效成分MDEA與其他有機(jī)雜質(zhì)相比沸點(diǎn)相對(duì)偏低;而且,通過(guò)減壓的手段,可以進(jìn)一步降低MDEA的沸點(diǎn),避免有機(jī)物發(fā)生高溫?zé)岱纸夥磻?yīng)。胺液中有效成分MDEA正常情況下沸點(diǎn)為247℃,通過(guò)減壓的手段,在接近真空條件下,MDEA沸點(diǎn)可以降低到120~150℃[3]。因此,從理論上講,減壓蒸餾方法比較適合胺液凈化。通過(guò)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,也驗(yàn)證了這一推斷。
4.2.3 胺液深度凈化對(duì)降低液化氣總硫的影響
通過(guò)胺液深度凈化之后,胺液中雜質(zhì)、熱穩(wěn)態(tài)鹽明細(xì)下降,外觀改變明顯,脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生的二硫化物大幅下降,使得焦化液化氣經(jīng)過(guò)脫硫醇之后,硫含量顯著降低。此外,胺液經(jīng)過(guò)減壓蒸餾進(jìn)行深度凈化后,胺液中各類雜質(zhì)含量大幅下降,胺液發(fā)泡現(xiàn)象基本消除,也有利于脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,從而提高脫硫效果。與傳統(tǒng)的樹(shù)脂交換法相比,減壓蒸餾法對(duì)處理雜質(zhì)含量好、雜質(zhì)類別復(fù)雜的胺液,例如焦化脫硫系統(tǒng)胺液更有優(yōu)勢(shì),凈化效果更明顯,能夠使胺液中雜質(zhì)及熱穩(wěn)態(tài)鹽含量在較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)維持在較低水平。
4.2.4 減壓蒸餾法胺液凈化存在的問(wèn)題
減壓蒸餾法胺液凈化,相對(duì)于其他方法,優(yōu)點(diǎn)比較明顯,例如凈化比較徹底、凈化后胺液中熱穩(wěn)態(tài)鹽能夠在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持低水平等。但也存在一定的問(wèn)題,需要進(jìn)一步優(yōu)化和完善。主要表現(xiàn)在:第一,胺液損失較大,一般約為5%左右;第二,產(chǎn)生的粘稠狀雜質(zhì)難以處理,產(chǎn)生危廢,增加處置費(fèi)用。
焦化脫硫系統(tǒng)胺液中存在雜質(zhì)較多、熱穩(wěn)態(tài)鹽含量高,能夠誘發(fā)脫中液化氣中的甲硫醇發(fā)生副反應(yīng)生成二硫化物,導(dǎo)致焦化精制烴總硫較高,難以長(zhǎng)期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
利用減壓蒸餾設(shè)備可以除去胺液中機(jī)械雜質(zhì),降低胺液的熱穩(wěn)鹽含量,達(dá)到提升胺液質(zhì)量的效果。相比樹(shù)脂交換法等其他凈化方法,減壓蒸餾對(duì)凈化雜質(zhì)含量高的焦化脫硫胺液,效果更明顯。
胺液質(zhì)量提升,可以有效避免液化氣在脫硫過(guò)程中發(fā)生副反應(yīng)形成硫醚及二硫化物,降低胺液發(fā)泡性能,從而可以提高液化氣的脫硫效果,大幅降低焦化液化氣的總硫含量,能夠?qū)⒔够夯瘹饪偭蜷L(zhǎng)期穩(wěn)定控制在50mg/m3以下。