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        關(guān)于某家用電器平面軸承自動(dòng)裝鋼珠裝置的研究與應(yīng)用

        2024-04-01 12:15:52王漢文
        日用電器 2024年2期
        關(guān)鍵詞:鋼珠供料計(jì)時(shí)

        王漢文 李 毅 白 偉 馬 星 馬 雄 葛 彬

        (格力大松(宿遷)生活電器有限公司 宿遷 223800)

        引言

        隨著現(xiàn)代社會(huì)的發(fā)展,各類家用電器智能化也在不斷的提高,隨之而來的各種運(yùn)動(dòng)部件也是越來越多,而運(yùn)動(dòng)部件之間往往要安裝軸承降低磨損和控制噪音。但家電企業(yè)在批量生產(chǎn)智能家電的過程中,需要大量人工去組裝各類軸承,用于部件化生產(chǎn)。在生產(chǎn)軸承時(shí),組裝鋼珠工作相對(duì)枯燥、時(shí)間長,人力投入多,勞動(dòng)強(qiáng)度大、操作繁瑣等因素,嚴(yán)重影響軸承的穩(wěn)定性。因此如何實(shí)現(xiàn)平面軸承鋼珠的快速、穩(wěn)定組裝,成為了各家電企業(yè)的重點(diǎn)研究課題。本文正是在上述背景下和需求下,研究并設(shè)計(jì)出一種單工位平面軸承自動(dòng)裝鋼珠的裝置,實(shí)現(xiàn)平面軸承裝鋼珠低人力投入,高效產(chǎn)出及產(chǎn)出質(zhì)量穩(wěn)定可靠。

        1 平面軸承自動(dòng)裝鋼珠裝置設(shè)計(jì)難點(diǎn)分析

        1.1 平面軸承結(jié)構(gòu)分析

        平面軸承,由1個(gè)注塑件(軸承支架)及6 顆鋼珠組成,厚度6 mm。在組裝時(shí)需要先將注塑件(軸承支架)固定,再將6 顆鋼珠壓入軸承支架的6個(gè)鋼珠槽內(nèi)。

        平面軸承實(shí)物如圖1所示。

        圖1 平面軸承

        1.2 自動(dòng)組裝鋼珠裝置設(shè)計(jì)難點(diǎn)分析

        1)供料難點(diǎn),原有平面軸承來料為小包來料,每個(gè)平面軸承在包裝袋內(nèi)都是隨機(jī)散亂的方式。因?yàn)槠矫孑S承厚度較小(4 mm厚),重量較輕(5 g重),且直徑較大(94 mm),而鋼珠物料為304不銹鋼材質(zhì),通體光滑,直徑較?。? mm),滾動(dòng)系數(shù)較大。

        2)組裝難點(diǎn),傳統(tǒng)組裝方式為人工拿取單個(gè)平面軸承(見圖1中左圖所示),再用雙手配合,通過3次按壓(每次雙手可按壓2 顆),將鋼珠逐步按壓到軸承支架內(nèi),因?yàn)檩S承支架上的鋼珠槽兩側(cè)防脫落凸臺(tái),間距遠(yuǎn)小于鋼珠直徑,因此人工按壓時(shí)需要按壓力非常的大,組裝過程動(dòng)作非常繁瑣和枯燥,組裝效率較差。

        3)控制程序設(shè)計(jì)難點(diǎn),組裝機(jī)構(gòu)、供料機(jī)構(gòu)、搬運(yùn)機(jī)構(gòu)這三個(gè)機(jī)構(gòu)在設(shè)計(jì)之初,就沒有傳感器檢測,整個(gè)控制邏輯全部采用延時(shí)控制,因?yàn)楦鳈C(jī)構(gòu)在工作時(shí)動(dòng)作時(shí)序需要計(jì)算的特別準(zhǔn)確,這樣就將程序設(shè)計(jì)難度增加了一倍。

        2 自動(dòng)組裝鋼珠裝置方案設(shè)計(jì)

        2.1 自動(dòng)組裝鋼珠裝置硬件組成

        自動(dòng)組裝平面軸承裝置硬件主要分為搬運(yùn)機(jī)構(gòu)、供料機(jī)構(gòu)、組裝機(jī)構(gòu)、控制系統(tǒng)四個(gè)部分組成。該套裝置所有的邏輯控制來源于系統(tǒng)控制PLC裝置。

        裝置硬件配置清單如表1,整體構(gòu)造如圖2所示。

        表1 硬件配置清單

        圖2 整體構(gòu)造

        2.2 主要硬件設(shè)計(jì)

        2.2.1 搬運(yùn)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)

        針對(duì)平面軸承組裝的動(dòng)作特殊性,專門設(shè)計(jì)一套軸承支架自動(dòng)輸送的機(jī)構(gòu),通過搬運(yùn)機(jī)構(gòu)的相關(guān)部件動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)軸承支架的自動(dòng)搬運(yùn),成品軸承的自動(dòng)排出,同時(shí)具備避讓組裝機(jī)構(gòu)的功能。

        搬運(yùn)機(jī)構(gòu)見圖3所示。

        2.2.2 供料機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)

        針對(duì)平面軸承鋼珠來料的特殊性(袋裝1000 枚/袋),專門開發(fā)專用的平面軸承供料機(jī)構(gòu),可以實(shí)現(xiàn)鋼珠的集中供料,并單獨(dú)每次6 個(gè)分離。

        供料機(jī)構(gòu)見圖4所示。

        圖4 供料機(jī)構(gòu)

        2.2.3 組裝機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)

        針對(duì)平面軸承鋼珠組裝的特殊性,開發(fā)專用的平面軸承鋼珠組裝機(jī)構(gòu),可以實(shí)現(xiàn)協(xié)助供料機(jī)構(gòu)一次性定位6 顆鋼珠,并一次性壓入6 顆鋼珠。

        組裝機(jī)構(gòu)見圖5所示。

        圖5 組裝機(jī)構(gòu)

        2.2.4 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        針對(duì)平面軸承自動(dòng)裝鋼珠裝置的動(dòng)作流程,專門設(shè)計(jì)一套自動(dòng)裝鋼珠的硬件電路,可以實(shí)現(xiàn)搬運(yùn)機(jī)構(gòu)、供料機(jī)構(gòu)、組裝機(jī)構(gòu)穩(wěn)定高效運(yùn)行,從而實(shí)現(xiàn)該裝置自動(dòng)組裝平面軸承鋼珠。

        自動(dòng)裝鋼珠控制電路見圖6所示。

        圖6 自動(dòng)裝鋼珠控制電路

        3 軟件設(shè)計(jì)

        PLC邏輯控制電路集成在控制箱內(nèi)部,控制箱外側(cè)安裝有撥動(dòng)開關(guān),作為設(shè)備啟動(dòng)信號(hào)使用,撥動(dòng)開關(guān)見圖7所示[2]。

        圖7 按鈕面板

        程序設(shè)計(jì)邏輯為,當(dāng)員工將平面軸承支架投放到搬運(yùn)機(jī)構(gòu)定位銷上,撥動(dòng)設(shè)備上的撥動(dòng)開關(guān),此時(shí)表示上料完成。

        搬運(yùn)機(jī)構(gòu)接收到啟動(dòng)信號(hào),送料氣缸前推,將物料送到壓接位置,同時(shí)開始計(jì)時(shí)。在搬運(yùn)機(jī)構(gòu)送料氣缸前推時(shí),如果壓接處有已組裝好物料,就會(huì)被搬運(yùn)機(jī)構(gòu)定位銷推出設(shè)備。

        當(dāng)計(jì)時(shí)達(dá)到設(shè)定時(shí)間時(shí),觸發(fā)組裝機(jī)構(gòu)中的壓入氣缸伸出,帶動(dòng)整個(gè)組裝機(jī)構(gòu)下降,組裝機(jī)構(gòu)下降的同時(shí),新的計(jì)時(shí)開始。此時(shí)組裝機(jī)構(gòu)將搬運(yùn)機(jī)構(gòu)上部的定位銷釘壓到搬運(yùn)機(jī)構(gòu)上部滑座內(nèi),確保物料被壓住,無移位。

        當(dāng)組裝機(jī)構(gòu)下壓計(jì)時(shí)到達(dá)設(shè)定時(shí)間時(shí),搬運(yùn)機(jī)構(gòu)中的機(jī)避讓氣缸縮回,將定位銷子拉到下部,避讓供料機(jī)構(gòu)中的供料凸輪,同時(shí)新的計(jì)時(shí)開始。

        當(dāng)搬運(yùn)機(jī)構(gòu)避讓計(jì)時(shí)達(dá)到時(shí),搬運(yùn)機(jī)構(gòu)送料氣缸縮回,帶動(dòng)整個(gè)搬運(yùn)機(jī)構(gòu)后撤,同時(shí)新的計(jì)時(shí)開始。

        當(dāng)搬運(yùn)機(jī)構(gòu)后撤計(jì)時(shí)達(dá)到設(shè)定時(shí)間時(shí),同時(shí)觸發(fā)避讓氣缸伸出及供料機(jī)構(gòu)中的供料氣缸伸出,當(dāng)供料機(jī)構(gòu)中的供料氣缸伸出,同時(shí)新的計(jì)時(shí)開始。供料機(jī)構(gòu)中的供料氣缸伸出,帶動(dòng)供料凸輪伸出,供料舌頭在復(fù)位彈簧的作用下后退,鋼珠受重力作用,會(huì)沿著組裝機(jī)構(gòu)內(nèi)部預(yù)留的通道,落到平面軸承支架上的鋼珠槽上。

        當(dāng)供料氣缸伸出計(jì)時(shí)達(dá)到設(shè)定時(shí)間時(shí),供料機(jī)構(gòu)中的供料氣缸縮回,同時(shí)新的計(jì)時(shí)開始。供料機(jī)構(gòu)中的供料氣缸縮回,帶動(dòng)供料凸輪縮回,擠壓供料舌頭前進(jìn),迫使相互接觸的鋼珠分離,同時(shí)新的計(jì)時(shí)開始。

        當(dāng)供料氣缸縮回計(jì)時(shí)達(dá)到設(shè)定時(shí)間時(shí),組裝機(jī)構(gòu)中的壓入氣缸縮回,帶動(dòng)整個(gè)組裝機(jī)構(gòu)上升,組裝機(jī)構(gòu)上升,同時(shí)新的計(jì)時(shí)開始。此時(shí)組裝機(jī)構(gòu)將供料機(jī)構(gòu)及料斗內(nèi)的物料整個(gè)抬升一定高度積蓄勢能。

        當(dāng)組裝氣缸縮回計(jì)時(shí)達(dá)到設(shè)定時(shí)間時(shí),程序會(huì)控制組裝氣缸伸出,此時(shí)整個(gè)組裝機(jī)構(gòu)中的壓入平板,會(huì)在氣缸和重力的作用下快速下降,快速砸到6 顆鋼珠上,迫使鋼珠進(jìn)入軸承支架上的鋼珠槽內(nèi),同時(shí)新的計(jì)時(shí)開始了。

        當(dāng)組裝氣缸伸出計(jì)時(shí)達(dá)到設(shè)定時(shí)間時(shí),程序控制組裝機(jī)構(gòu)中的壓入氣缸縮回,帶動(dòng)整個(gè)組裝機(jī)構(gòu)上升,組裝機(jī)構(gòu)上升,此時(shí)整個(gè)循環(huán)結(jié)束。

        PLC邏輯運(yùn)算指令如圖8、圖9所示[3]。

        圖8 PLC邏輯運(yùn)算指令

        圖9 PLC邏輯運(yùn)算指令

        4 設(shè)計(jì)驗(yàn)證及使用維護(hù)

        4.1 設(shè)計(jì)驗(yàn)證

        根據(jù)上文設(shè)計(jì)原理,軸承自動(dòng)裝鋼珠裝置進(jìn)行制作、驗(yàn)證。該工裝共開發(fā)2套,組裝效率由人工單個(gè)組裝的6 S/PCS降至4 S/PCS,效率大大提升,同時(shí)員工操作難度大大減少,勞動(dòng)強(qiáng)度明顯減輕。裝置運(yùn)行可靠,各硬件匹配良好,產(chǎn)品產(chǎn)出質(zhì)量穩(wěn)定、可靠,滿足設(shè)計(jì)要求。

        4.2 日常使用維護(hù)

        軸承自動(dòng)裝鋼珠裝置使用前必須接入壓縮空氣,氣壓調(diào)整在0.5 kPa左右。接入AC 220 V電源,手動(dòng)投放軸承料斗內(nèi)中,在投入軸承支架,測試單個(gè)運(yùn)行點(diǎn)檢,監(jiān)測無異常即可用于生產(chǎn)工作。使用完畢后,需將治具妥善保存不能磕碰避免損壞。

        5 總結(jié)

        軸承自動(dòng)裝鋼珠裝置實(shí)現(xiàn)了軸承支架自動(dòng)上料,自動(dòng)組裝,自動(dòng)排料功能,解放員工由原先的手動(dòng)組裝軸承的工作,變成只需要人工投料設(shè)備自動(dòng)組裝的工作,設(shè)備操作簡單,運(yùn)行可靠具有良好的推廣性。通過以上軟硬件的設(shè)計(jì),不僅大大降低了軸承組裝的人力投入成本及勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)對(duì)家電行業(yè)軸承自動(dòng)組裝自動(dòng)化推進(jìn)具有較高的指導(dǎo)意義。

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