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        鈣系中和劑處理稀鹽酸廢水的工藝優(yōu)化研究

        2024-03-31 13:10:16張彭軍周寬楊帆付耀洲王成權(quán)楊小俊
        當(dāng)代化工研究 2024年4期
        關(guān)鍵詞:效果

        *張彭軍 周寬 楊帆 付耀洲 王成權(quán) 楊小俊*

        (1.武漢工程大學(xué)化工與制藥學(xué)院 綠色化工過(guò)程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 湖北 430205 2.枝江市富成化工有限責(zé)任公司 湖北 443200)

        鹽酸是廣泛用于鋼鐵冶金、有機(jī)合成、紡織漂染等行業(yè)的重要無(wú)機(jī)化工原料,這些行業(yè)也是鹽酸廢水的主要來(lái)源[1-2]。以我國(guó)鋼鐵工業(yè)為例,每年排放約百萬(wàn)立方米的酸洗廢水,嚴(yán)重污染環(huán)境[3]。為處理鹽酸廢水,有多種資源化利用方法,包括噴霧焙燒法、離子交換樹(shù)脂法、膜分離法等[4-8]。其中中和法所需的中和劑易于獲取、價(jià)格經(jīng)濟(jì),而且對(duì)設(shè)備要求不高,是一種實(shí)用可行的廢水處理選擇。

        中和法大致可歸為采用鈣系中和劑,鎂系中和劑和鐵系中和劑三類(lèi)。鈣系中和劑是最常用的選擇,價(jià)格相對(duì)較低但可能產(chǎn)生鈣鹽沉淀物,需要進(jìn)一步處理。過(guò)量使用還可能導(dǎo)致廢水中堿性過(guò)高。鎂系中和劑的中和效果受到pH值和溶解度限制,中和效果不佳[9]。鐵系中和劑對(duì)于一些特定類(lèi)型的廢酸可能不適用,而且需要精確調(diào)節(jié)pH值。

        枝江市富成化工公司采用中和法堆浸處理稀鹽酸廢水,但存在高鈣石消耗量大、產(chǎn)生固體廢渣量大、中和效率低需要補(bǔ)充堿進(jìn)行二次中和等問(wèn)題。為優(yōu)化工藝流程,本文研究了鈣系中和劑種類(lèi)和用量、靜態(tài)堆浸法和動(dòng)態(tài)并流法兩種處理方式對(duì)稀鹽酸中和效果的影響,對(duì)企業(yè)稀鹽酸廢水的中和處理工藝進(jìn)行改進(jìn)。

        1.實(shí)驗(yàn)部分

        (1)主要材料與儀器

        廢鹽酸、高鈣石取樣自枝江市富成化工有限責(zé)任公司。高鈣石粉末中組成通過(guò)X射線(xiàn)能譜分析(Energy Dispersive Spectrometer,簡(jiǎn)寫(xiě)EDS),結(jié)果見(jiàn)表1。經(jīng)酸堿滴定法[10]測(cè)定,廢水中鹽酸濃度為2.24mol/L。

        表1 高鈣石樣品EDS能譜分析結(jié)果

        實(shí)驗(yàn)試劑包括氧化鈣(AR,國(guó)藥集團(tuán)化藥試劑有限公司)、氫氧化鈣(AR,國(guó)藥集團(tuán)化藥試劑有限公司)、碳酸鈣(AR,天津福晨化學(xué)試劑有限公司)、鹽酸(AR,西隴科學(xué)股份有限公司)、酚酞(AR,國(guó)藥集團(tuán)化藥試劑有限公司)、氫氧化鈉(AR,國(guó)藥集團(tuán)化藥試劑有限公司)、蔗糖(AR,天津博迪化工股份有限公司)。

        實(shí)驗(yàn)儀器包括AL204型電子分析天平(梅特勒-托利多儀器有限公司)、DDB-320型多功能蠕動(dòng)泵(上海之信儀器有限公司)、SHZ-D(Ⅲ)循環(huán)水式多用真空泵(河南鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司)、數(shù)顯智能控溫磁力攪拌器(河南鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司)、PB-10型臺(tái)式數(shù)顯酸度計(jì)(德國(guó)賽多利斯公司)。

        (2)實(shí)驗(yàn)方法

        實(shí)驗(yàn)在長(zhǎng)方形凹槽進(jìn)行,見(jiàn)圖1。堆浸法將中和劑均勻平鋪在凹形槽中,將廢鹽酸通過(guò)蠕動(dòng)泵加入到凹型槽。并流法則將中和劑配置成200mL溶液,再與廢酸同時(shí)通過(guò)蠕動(dòng)泵加入到凹型槽。實(shí)驗(yàn)中控制加入速率為20mL/min,在凹槽尾端收集反應(yīng)后的固液混合物并測(cè)量液體pH。將收集到的產(chǎn)物靜置10min后,經(jīng)過(guò)抽濾、干燥后對(duì)固體進(jìn)行EDS分析,同時(shí)測(cè)量液體中鈣含量。

        圖1 (a)堆浸法和(b)并流法實(shí)驗(yàn)裝置示意圖

        (3)分析方法

        鈣含量采用滴定法測(cè)定:用三乙醇胺掩蔽Fe3+、Al3+、Mn2+等離子,以鈣試劑羧酸鈉鹽為指示劑,加入NaOH調(diào)節(jié)pH大于12,用乙二胺四乙酸二鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定溶液至純藍(lán)色為終點(diǎn)。

        實(shí)驗(yàn)中收集到的固體樣品經(jīng)研磨后通過(guò)掃描電鏡(SEM,JEM-2010)觀測(cè)其形貌;樣品組成采用EDS進(jìn)行確定。

        鈣轉(zhuǎn)化率(C/%)經(jīng)式(1)計(jì)算:

        其中,M代表中和劑的質(zhì)量。

        2.結(jié)果與討論

        (1)中和方式的影響

        以氫氧化鈣為中和劑,考察堆浸和并流兩種中和方式對(duì)廢鹽酸中和效果的影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。

        表2 不同中和方式實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        在相同中和劑與廢酸摩爾比條件下,表2顯示堆浸法的尾液pH值低于并流法,且未達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn);同時(shí),堆浸法的鈣轉(zhuǎn)化率也低于并流法。并流法中顆?;旌蠎腋?,增強(qiáng)了液固傳質(zhì),而堆浸法中靜止顆粒床層限制了液體流動(dòng),導(dǎo)致傳質(zhì)阻力增大。此外,并流法能實(shí)現(xiàn)溫度和濃度均勻分布,避免了不均勻梯度問(wèn)題,提高了傳質(zhì)效率和過(guò)程的穩(wěn)定性。

        綜上所述,并流動(dòng)態(tài)中和方法具有較高的鈣轉(zhuǎn)化率,并且方法更為簡(jiǎn)單。通過(guò)調(diào)節(jié)中和劑劑量,可以使尾液pH值達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。因此,選擇并流動(dòng)態(tài)法作為最佳的中和方式。

        (2)中和劑種類(lèi)的影響

        在中和方式為并流法,中和劑與廢酸摩爾比為1:1的條件下,考察三種中和劑CaO、Ca(OH)2、CaCO3對(duì)廢酸中和效果的影響,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)溶液pH值隨時(shí)間的變化情況(圖2)。

        圖2 溶液pH值隨反應(yīng)時(shí)間變化曲線(xiàn)

        圖2顯示,加入中和劑后,溶液pH迅速上升,而反應(yīng)時(shí)間延長(zhǎng)時(shí),廢液pH緩慢上升至穩(wěn)定值。氫氧化鈣和氧化鈣處理后,廢水pH分別可達(dá)10.5和9.5,但氧化鈣中和時(shí)間大約是氫氧化鈣的兩倍,可能是因?yàn)檠趸}水解反應(yīng)緩慢,以游離的過(guò)燒氧化鈣形態(tài)存在,難以迅速形成活性的氫氧化鈣[11-12]。

        而碳酸鈣中和效果不佳是因?yàn)樘妓徕}通常以固體顆粒的形式存在,顆粒形態(tài)致密,與鹽酸的接觸面積有限,導(dǎo)致反應(yīng)速率慢。隨著反應(yīng)的進(jìn)行,由于鹽酸被消耗,酸濃度逐漸減小,導(dǎo)致后期的反應(yīng)時(shí)間相當(dāng)長(zhǎng),在反應(yīng)30min后仍達(dá)不到廢水排放標(biāo)準(zhǔn)。綜合考慮,確定中和劑為氫氧化鈣。

        (3)中和劑用量的影響

        在中和劑為氫氧化鈣,中和方式為并流法的條件下,考察中和劑用量對(duì)廢鹽酸中和的影響。結(jié)果如圖3所示。

        圖3 中和劑用量對(duì)廢酸處理效果的影響

        由圖3可知,中和劑用量可以顯著影響廢鹽酸中和效果,隨著中和劑用量的增加,中和效果呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。當(dāng)摩爾比達(dá)到1.2:1時(shí),反應(yīng)后溶液pH為7.56,鈣轉(zhuǎn)化率達(dá)到98.75%,廢水滿(mǎn)足直接排放標(biāo)準(zhǔn),中和效果良好。進(jìn)一步提高中和劑用量,反應(yīng)后溶液pH也隨之提高,但鈣轉(zhuǎn)化率大幅下降。根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,綜合考慮廢鹽酸中和效果和成本,選擇中和劑用量為摩爾比1.2:1左右。

        3.殘留廢渣分析

        中和處理后的濾餅的掃描電鏡結(jié)果如圖4所示,改進(jìn)前后殘留廢渣的成分對(duì)比分析見(jiàn)表3。

        圖4 工藝改進(jìn)前(a)與改進(jìn)后(b)廢渣SEM照片

        表3 工藝改進(jìn)前后廢渣EDS能譜分析結(jié)果

        從圖4中可以看出,改進(jìn)前后廢渣的晶粒均呈塊狀,無(wú)明顯變化。但改進(jìn)后的晶體粒徑大小為500μm低于改進(jìn)前晶體的粒徑大小1mm。這是因?yàn)椴捎枚呀〞r(shí),顆粒與液體之間的接觸不充分,導(dǎo)致部分中和劑未參與反應(yīng),使得廢渣中存在大顆粒。

        表3的數(shù)據(jù)分析顯示,采用動(dòng)態(tài)并流法對(duì)廢渣進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)取得了顯著效果。堆浸工藝處理廢渣時(shí),廢渣中鈣含量高達(dá)13.62%,表明有相當(dāng)比例的中和劑未完全反應(yīng),導(dǎo)致原料損失。而采用動(dòng)態(tài)并流法處理廢渣時(shí),廢渣中的鈣含量明顯降低至3.55%,實(shí)現(xiàn)了中和處理成本的降低。此外,動(dòng)態(tài)并流法處理后的廢渣中,Mg、Al、Fe等元素的含量有所增加,這些元素可以更充分地被保留下來(lái)。這為后續(xù)處理提供了可能,可以利用固渣制備相關(guān)副產(chǎn)品,進(jìn)一步降低成本。

        4.結(jié)論

        相較于原先工藝,采用的新工藝在中和效果上有明顯提高,有效解決了高鈣石消耗量大、產(chǎn)生大量固體廢渣以及中和效率低需補(bǔ)充堿進(jìn)行二次中和等問(wèn)題。其中采用Ca(OH)2作為中和劑,中和劑與廢酸摩爾比為1.2:1,通過(guò)動(dòng)態(tài)并流方式,可達(dá)到最佳中和效率。反應(yīng)后鈣轉(zhuǎn)化率可到98.75%,溶液pH可達(dá)7.56,滿(mǎn)足GB 8978—1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn),中和效果顯著。新的并流工藝充分利用未反應(yīng)的中和劑,降低中和劑用量,從而節(jié)約中和處理成本。

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