孫 暉,方國權(quán),郭向健,張喜來
(1. 浙能阿克蘇熱電有限公司,新疆 阿克蘇 843000;2. 西安熱工研究院有限公司,西安 710054)
新疆準東煤具有低灰和中等熱值的特點,被廣泛應用于動力煤摻燒,但其堿金屬含量偏高,容易引起鍋爐受熱面結(jié)渣問題。結(jié)渣是指熔融態(tài)灰組織在爐膛水冷壁或輻射區(qū)懸吊式管屏表面沉淀并固化的過程[1]。準東煤結(jié)渣機理十分復雜,國內(nèi)已有許多學者進行了機理性研究[2-8]。從物理過程看,煤灰在較高火焰溫度下呈熔融和半熔融狀態(tài),隨煙氣或者火焰沖刷爐墻而粘附在受熱面上,并在運行中進一步粘附熔融或半熔融狀態(tài)的灰粒和未燃盡的焦炭,使結(jié)渣進一步發(fā)展[9-12]。從化學過程看,煤粉燃燒促使礦物成分相互結(jié)合轉(zhuǎn)化,可能形成鐵橄欖石、鐵斜暉石、硬綠泥石、鈉長石、鈉霞石等易熔礦物[13-14],降低了煤灰整體的熔融溫度,且微粒間常常發(fā)生團聚粘附,引起鍋爐受熱面結(jié)渣[15]??傮w而言,鍋爐結(jié)渣與煤質(zhì)成分、煤灰熔融特性、煤粉細度、爐膛溫度、燃燒氣氛、運行方式等因素有關。燃煤鍋爐受熱面發(fā)生結(jié)渣,可能引起排煙升高、燃盡率降低、減溫水增大而使發(fā)電煤耗升高[16],也可能引起撈渣機跳閘、渣井堵塞而使鍋爐出力受限,大渣掉落還可能引起爐膛負壓波動、爐底水封破壞、冷灰斗爆管、爐膛滅火等問題[17],對發(fā)電煤耗、機組出力和鍋爐設備安全運行均存在不利影響,應予以高度重視。
本文介紹了某電站燃煤鍋爐運行中水冷壁結(jié)渣的現(xiàn)象、原因分析及治理措施。通過觀察爐底渣形態(tài)位置和爐膛吹灰試驗情況判斷結(jié)渣位置,進一步通過煤質(zhì)分析、空氣動力場、主燃燒區(qū)檢查等方式進行綜合診斷分析,從而推測結(jié)渣原因,并提出針對性防范措施。
某發(fā)電機組容量為350 MW,鍋爐型號為SG-1173/25.5-M4418,系超臨界變壓運行螺旋管圈直流爐,型式為單爐膛、一次再熱、四角切圓燃燒方式、緊身封閉、濕態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π 型鍋爐。制粉系統(tǒng)配置5 臺ZGM95K型中速輥式磨煤機,共有5層煤粉燃燒器,燃燒方式采用擺動式、四角切圓、低氮燃燒技術(shù),配置直流燃燒器。主風箱上部布置燃盡風燃燒器,包括可水平擺動的3層高位分離燃盡風噴嘴及3層低位分離燃盡風噴嘴。設計煤種為俄礦煤,校核煤種為托克遜煤。鍋爐容積熱負荷84 kW/m3、截面熱負荷4 190 kW/m2、燃燒區(qū)域熱負荷1 543 kW/m2。設計煤種的灰熔點1 260 ℃。
因設計煤種存在供應缺口,發(fā)電廠優(yōu)先采購北疆準東系列煤種,同時根據(jù)庫存情況,采購一部分由地方煤摻配而成的市場煤加以補充。準東系列煤摻燒比例在40%~63%,摻燒的準東系列煤包含準東混煤、紅沙泉煤、將二礦煤等,準東系列煤具有低灰、低硫、高水、中等熱值、易結(jié)渣等特性。常用煤種工業(yè)分析見表1、常用煤種堿金屬分析及灰熔點見表2、燃煤上倉方式見表3。
表1 常用煤種的工業(yè)分析結(jié)果和發(fā)熱量Table 1 Industrial analysis results and calorific values of common coals
表2 常用煤種堿金屬分析結(jié)果及灰熔點Table 2 Alkali metal analysis results and ash melting points of common coals
表3 燃煤上倉方式Table 3 Coal loading methods
自2021年10月26日B修后復役以來,該機組一直穩(wěn)定運行,準東系列煤種摻燒比例穩(wěn)定在40%~63%。但自2022 年1 月18 日以來,鍋爐撈渣機連續(xù)出現(xiàn)大量渣塊,典型事件及發(fā)電廠采取的相關舉措如表4所示。
表4 典型事件及相關舉措Table 4 Typical events and related measures
2022 年1 月18 日,燃煤上倉方式采用表3 中方式1,制粉系統(tǒng)A、B、C、D、E均運行。在機組電負荷由200 MW 升至270 MW 的過程中,撈渣機驅(qū)動油壓由5.78 MPa 快速上升到16.7 MPa,驅(qū)動油壓高觸發(fā)撈渣機跳閘。就地檢查發(fā)現(xiàn)撈渣機上槽體積滿渣,斜坡上升段存在塊狀渣塊,并有大渣塊在B渣井(B渣井對應3號、4號角,A渣井對應1號、2號角)下沿卡住。
2022 年2 月22 日,燃煤上倉方式采用表3 中方式3,制粉系統(tǒng)A、B、C、D運行。由于試驗工作需要鍋爐本體10 h 內(nèi)未吹灰、機組負荷穩(wěn)定情況下,鍋爐右側(cè)墻B 渣井有明顯積渣,堆積高度達到3.5 m。經(jīng)機械擊打并處理,查明B渣井右側(cè)底部有大渣塊堵塞排渣口引起積渣。
3.1.1 摻燒市場煤
煤灰成分一般含有三氧化二鐵Fe2O3、氧化鈣CaO、氧化鎂MgO、氧化鈉Na2O、氧化鉀K2O等堿性氧化物,以及二氧化硅SiO2、三氧化二鋁Al2O2、二氧化鈦TiO2、三氧化硫SO3等酸性氧化物。堿性氧化物有降低灰熔點作用,酸性氧化物有提高灰熔點作用,兩者的比值(堿酸比)是衡量煤種結(jié)渣性的重要指征之一。
2022年1月1日以來,準東系列煤種摻燒比例低于50%,鍋爐總體結(jié)渣情況良好,無大片狀渣的存在。市場煤屬于中低熱值、高灰分煤種,部分煤種干燥基灰分Ad達到35%,查看撈渣機出渣為細渣、散渣。根據(jù)摻燒經(jīng)驗,灰分大,即SiO2占比提高,堿酸比下降,有助于緩解準東系列煤摻燒結(jié)渣問題。因此,分析認為摻燒市場煤并不是導致結(jié)渣的主要原因。
3.1.2 摻燒準東系列煤
為了分析掉大渣是否與摻燒準東系列煤有關,取撈渣機跳閘前三日(即2022 年1 月16—18 日)入爐煤綜合樣進行化驗。工業(yè)分析結(jié)果見表5,灰堿金屬分析結(jié)果見表6?;灲Y(jié)果顯示入爐煤綜合樣的工業(yè)分析、灰堿金屬分析數(shù)據(jù)正常。
表5 入爐煤綜合樣工業(yè)分析結(jié)果Table 5 Industrial analysis of the as-fired coal samples
表6 入爐煤綜合樣灰堿金屬成分分析結(jié)果Table 6 Analysis of Alkali metal composition in ash of the as-fired coal samples
為評價入爐煤綜合樣的結(jié)渣傾向性,采用經(jīng)驗判別指標[18]進行綜合判斷,判別準則見表7。
表7 結(jié)渣傾向性的經(jīng)驗判別指標Table 7 Empirical discriminators for slagging tendency
根據(jù)入爐煤綜合樣灰堿金屬分析,計算得到的各項經(jīng)驗判別指標見表8,其中硅鋁比和結(jié)渣指數(shù)指示為嚴重結(jié)渣,堿酸比和硅比指示為中等結(jié)渣,鐵鈣比指示為偏中等結(jié)渣。從各項經(jīng)驗判別指標可以看出,摻燒準東系列煤后,入爐煤綜合樣的結(jié)渣傾向性至少為中等結(jié)渣,也可能達到嚴重結(jié)渣等級。
表8 入爐煤綜合樣的結(jié)渣經(jīng)驗判別指標計算結(jié)果Table 8 Calculations of empirical discriminators for slagging tendency of as-fired coal samples
通過安裝在水冷壁集箱引出管管壁上的熱電偶,對水冷壁管束金屬壁溫進行在線監(jiān)測。正常情況下爐膛短吹灰器吹灰后,水冷壁掉大渣會引起水冷壁局部區(qū)域吸熱量快速上升、個別點壁溫高的現(xiàn)象。2022 年1 月18 日撈渣機跳閘前,鍋爐水冷壁螺旋段、垂直段壁溫波動均在正常范圍內(nèi)。撈渣機跳閘時(即大渣掉落后),螺旋段、垂直段壁溫測點變化也不明顯。故本次事件結(jié)渣位置在水冷壁螺旋段、垂直段的可能性極小。
鍋爐分隔屏、后屏、折焰角區(qū)域可以通過觀火孔進行查看,正常運行時分隔屏略有掛焦,但不存在大渣塊粘附情況。撈渣機上槽體及斜坡面出現(xiàn)大量渣塊,而撈渣機地面濺水量不大,爐膛負壓由-90 Pa升至99 Pa,鍋爐總風量由1 224 t/h降至1 158 t/h,故判斷該事件非分隔屏、后屏、折焰角所結(jié)渣塊掉落所致。
為進一步查明結(jié)渣部位,進行了爐膛吹灰試驗。根據(jù)煤粉燃燒器布置,通過逐支執(zhí)行爐膛吹灰器,逐一排查結(jié)渣位置。爐膛吹灰器A 層位于主燃燒器下方、B 層位于主燃燒器上方,以A 層為例的爐膛吹灰器布置情況如圖1所示。
圖1 爐膛吹灰器布置示意圖Fig.1 Arrangement of furnace soot blowers
1月28日白班,進行鍋爐燃燒器區(qū)域A、B層短吹灰器吹灰試驗。當執(zhí)行完A4、A5 吹灰器后,撈渣機驅(qū)動油壓迅速從5 MPa 上升至12 MPa,現(xiàn)場查看撈渣機上槽體滿渣,且存在部分大渣塊。1月29 日夜班,再次執(zhí)行A4、A5 吹灰器后,撈渣機驅(qū)動油壓從5 MPa上升至6.6 MPa,經(jīng)現(xiàn)場查看有較大量的散渣,情況相比1月28日有所好轉(zhuǎn)。
A4、A5 吹灰器工作時,能對3 號角A、B 煤粉燃燒器周邊及冷灰斗拐角產(chǎn)生蒸汽吹掃,沖擊渣塊松動掉落。在鍋爐停爐檢修前,通過適當調(diào)整吹灰方式,尤其是加快3號角A層燃燒器附近的吹灰頻次,可有效緩解撈渣機頻繁出現(xiàn)大渣的狀況。試驗表明,3號角主燃燒器中下部附近存在容易結(jié)渣或積渣區(qū)域(觀火孔查看盲點區(qū))。
在2021年10月檢修期間,對部分磨煤機出口粉管可調(diào)縮孔和部分燃燒器進行常規(guī)檢修,無較大改造工作。若制粉系統(tǒng)各粉管參數(shù)偏差較大,也可能存在鍋爐燃燒火焰中心切圓傾斜,致鍋爐右側(cè)墻及后墻灰渣沾污、結(jié)渣。經(jīng)排查可知,鍋爐大渣塊首次掉落在檢修完成約2個月以后,從時間上判斷,空氣動力場嚴重不均、火焰偏斜貼墻的可能性不大。且結(jié)渣發(fā)生后(2 月18 日),緊急進行制粉系統(tǒng)粉管風速、流量調(diào)平試驗,試驗結(jié)果表明一次風各粉管參數(shù)偏差均在合格范圍內(nèi),僅有2C 磨煤機一次風量實際偏高,也已立即糾正。因此,爐內(nèi)風粉配風場總體均勻,不是形成大渣塊的主要原因。
鑒于3號角主燃燒器中下部附近存在容易結(jié)渣或積渣區(qū)域,且并非由空氣動力場不均勻引起,故可推測3號角煤粉燃燒器存在局部燒損問題,如圖2所示。當燃燒器周界風噴口燒損變形后,周界風流量和壓力不足,無法形成全周嚴密的風包粉射流,導致部分煤灰隨煙氣沖刷燃燒器側(cè)邊水冷套,并形成局部結(jié)渣。渣塊隨時間推移不斷積聚,同時受到爐膛火焰輻射后呈現(xiàn)軟化。當外因?qū)е碌臓t膛溫度、負壓、風量擾動后,渣塊下墜至冷灰斗包角處。
圖2 煤粉燃燒器結(jié)構(gòu)Fig.2 Structure of a pulverized coal burner
2022 年1 月18 日撈出的所有渣塊底部平整,無管排輪廓,也印證了冷灰斗處有渣塊沉積。3號角燃燒器及冷灰斗布置如圖3所示。當日負荷連續(xù)波動過程中,煤粉燃燒器側(cè)邊所結(jié)渣塊下墜,擊打冷灰斗沉積渣塊,然后一起滑落至撈渣機上槽體,遇水急劇冷卻部分變?yōu)樗樵?,最終碎渣與渣塊導致?lián)圃鼨C過負荷跳閘。結(jié)合當日壁溫變化情況,可判明主要是冷灰斗包角處沉積渣塊滑落,導致?lián)圃鼨C過載跳閘。
圖3 燃燒器及冷灰斗布置Fig.3 Arrangement of the burner and cold ash hooper
2022 年3 月19 日,機組臨時調(diào)停8 天。因檢修時間不足,使用攝像頭拍攝鍋爐B3煤粉燃燒器噴口,證實B3煤粉燃燒器下沿周界風板變形導致部分堵塞,致B3煤粉射流下部包裹不足,燃燒后其灰渣沾污側(cè)邊水冷壁,并在其下方冷灰斗存積。該燃燒器修復問題留待停爐檢修時處理。
1)通過針對性吹灰提升吹掃效果,減少煤粉燃燒器區(qū)域及冷灰斗包角區(qū)域異常結(jié)渣、積渣頻率及落渣量。安裝基于雷達掃描探測的爐內(nèi)結(jié)渣監(jiān)測系統(tǒng),在線監(jiān)測爐內(nèi)結(jié)渣情況,并配套開發(fā)智能吹灰系統(tǒng),實現(xiàn)吹灰效果、吹灰蒸汽耗量和管排吹掃磨損的綜合優(yōu)化。
2)適當增大鍋爐氧量、二次風與爐膛差壓、周界風擋板開度。尤其是加大摻燒準東系列煤種制粉系統(tǒng)對應燃燒層的周界風開度,增強風包粉,避免因周界風太小造成燃燒器噴口附近結(jié)渣,進而引起燃燒器燒損、燃燒切圓不規(guī)整以及鍋爐結(jié)渣加重。
3)運行專工加強參數(shù)分析與現(xiàn)場查看;集控值班員關注渣量、渣質(zhì);巡檢員定期開展觀火看焦工作,尤其關注冷灰斗斜坡面的積渣情況。
4)燃料配比優(yōu)化。通過爐外預混、分磨摻燒方式,控制準東系列煤的最大摻燒比例在62%以下;若出現(xiàn)大渣塊頻次較高,需將準東系列煤摻燒比例降至50%以下。此外,摻燒防結(jié)渣添加劑可改變堿金屬釋放特性,對防結(jié)渣有益。例如,摻燒適量的高嶺土或含鎂/鋁化合物的工業(yè)添加劑,可抑制煤中鈉元素的釋放量;摻燒污泥等富磷添加劑,可減少低熔點硅酸鹽礦物質(zhì)的生成,并生成高熔點的磷酸鹽和含鈉磷酸鹽,提高準東煤的熔融溫度并減少鈉的釋放。
5)保持爐內(nèi)火焰溫度和煙氣溫度合理水平。爐膛的火焰中心位置不應過高,控制火焰中心溫度在1 200~1 300 ℃,盡量不超過1 350 ℃,緩解氣態(tài)堿金屬元素析出。同時適當降低燃盡風率,降低屏底煙溫,防止屏式過熱器掛渣。
6)定期測試煤粉細度,及時調(diào)整磨煤機出口動態(tài)分離器,確保煤粉細度在合格范圍內(nèi),降低大顆?!帮w邊”導致結(jié)渣的可能性。
1)受熱面防結(jié)渣噴涂。在水冷壁和屏式過熱器易結(jié)渣位置噴涂復合陶瓷涂層或納米陶瓷涂層,削弱煤灰熔滴黏附力,可有效減少受熱面沾污和結(jié)渣。應用數(shù)值模擬、熱力計算等方法分析確定最佳噴涂面積,有利于在改善沾污結(jié)渣現(xiàn)象的同時,降低減溫水量和提升汽溫。
2)利用鍋爐停爐機會對各燃燒器及其護板燒損情況進行全面檢查,更換受損嚴重的燃燒器及其護板。檢查燃燒器噴口附近及冷灰斗包角附近的結(jié)渣情況。對各二次風門開度進行鍋爐內(nèi)外核對。
3)新增鍋爐高溫再熱器出口、低溫再熱器進口煙溫測點,設立高溫再熱器與低溫再熱器壓差報警,通過煙溫及壓差監(jiān)視判斷鍋爐結(jié)渣及積灰情況。
4)在鍋爐各煤粉燃燒器上加裝壁溫測點,監(jiān)視燃燒器或二次風室壁溫,監(jiān)測噴口著火距離,利于配風調(diào)節(jié),反映燃燒器周邊熱輻射水平、防止燃燒器燒損、判別燃燒器周邊結(jié)渣沾污情況。
5)每次C 修后應進行一次風熱態(tài)調(diào)平試驗,使同一臺磨煤機各煤粉管之間的流量偏差不超過5%,從而保證爐內(nèi)四角切圓規(guī)整性。同時,在正常運行中應查看煤粉射流剛性,如有火焰飄忽性往上卷吸,可適當加大一次風壓以提高射流強度,或增大周界風量加強風粉包裹。
通過落渣位置、短吹灰器吹灰試驗、煤質(zhì)分析、空氣動力場、燃燒器區(qū)域檢查,對鍋爐結(jié)渣問題進行診斷分析。準確判斷出結(jié)渣位于3號角煤粉燃燒器側(cè)邊水冷套部位,并排除了空氣動力場不均的可能性。根據(jù)摻燒準東系列煤后的煤質(zhì)分析和灰成分分析,認為入爐煤具有中等結(jié)渣傾向是鍋爐結(jié)渣的內(nèi)因。根據(jù)燃燒器燒損情況,認為燃燒器周界風變形堵塞是鍋爐結(jié)渣的外因。據(jù)此,從運行調(diào)整和檢修過程管理兩個方面,提出防范鍋爐結(jié)渣的措施。