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        微電解-UASB-改良型兩級A/O-序批沉淀工藝處理醫(yī)藥廢水

        2024-03-25 05:58:00張金彪
        工業(yè)水處理 2024年3期
        關(guān)鍵詞:處理單元沉淀池電解

        張金彪

        (上海泓濟環(huán)保科技股份有限公司,上海 200433)

        山東某生物醫(yī)藥有限公司主要生產(chǎn)合成原料藥、獸用原料藥及制劑產(chǎn)品、醫(yī)藥中間體、醫(yī)藥專用離子交換和載體材料等。其廢水可分為濃污水、清污水和生活污水。其中濃污水包括吸附分離材料車間和原料藥車間濃污水,其生物毒性大、可生化性差〔1-2〕;清污水包括原料藥車間和制劑車間清污水。清污水和生活污水是一類成分簡單、容易處理的低濃度廢水〔3〕。由于3 類廢水含有的成分不同,混合處理將會增加成本。因此,為了提高處理效率和減少處理成本,將濃污水、清污水和生活污水分質(zhì)處理后再進行后期的集中處理。根據(jù)國內(nèi)外處理醫(yī)藥廢水的報道〔4-6〕,以及對所產(chǎn)生廢水水質(zhì)特征和生產(chǎn)工藝的分析,采用微電解-UASB-改良型兩級A/O-序批沉淀組合工藝對該醫(yī)藥廢水進行處理。工藝運行后對污染物的去除效果良好,出水達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)表4 中的二級標準。

        1 廢水水量與水質(zhì)

        該醫(yī)藥廠綜合廢水主要包括吸附分離材料車間濃污水(200 m3/d),原料藥車間濃污水(200 m3/d)、清污水(400 m3/d),制劑車間清污水(100 m3/d)以及生活污水(100 m3/d),其中濃污水具有高COD 和高NH3-N的特點,清污水則具有成分簡單、處理較容易的特點。對此,確定采用分質(zhì)預(yù)處理及以微電解和生化處理為主體工藝的組合工藝對其進行處理。廢水處理設(shè)計規(guī)模為1 000 m3/d,其中濃污水為400 m3/d,清污水為500 m3/d,生活污水為100 m3/d。綜合廢水水質(zhì),并參照《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)表4 中的二級標準,所設(shè)計的工藝進出水水質(zhì)見表1。

        表1 設(shè)計進出水水質(zhì)Table1 Designed influent and effluent qualities

        2 工程設(shè)計

        2.1 工藝流程

        廢水處理工藝流程見圖1。

        圖1 廢水處理工藝流程Fig.1 Flow chart of wastewater treatment process

        如圖1 所示,濃污水經(jīng)收集池收集后,需經(jīng)微電解和絮凝沉淀預(yù)處理,去除少部分有機物,提高其可生化性能。其中微電解使用的是鐵碳微電解填料,廢水pH 控制在3~4。清污水在清污水收集池中被收集,經(jīng)泵提升至綜合調(diào)節(jié)池;生活污水經(jīng)初沉后去除懸浮物,再經(jīng)泵引流至綜合調(diào)節(jié)池。在綜合調(diào)節(jié)池,清污水和除懸后的生活污水與預(yù)處理后的濃污水混合,然后經(jīng)泵提升至UASB 配水池,再進入到UASB 反應(yīng)器中進行COD 的去除,并進一步提高廢水的可生化性能。廢水經(jīng)UASB 反應(yīng)后進入到改良型兩級A/O 池進行生化處理,最后出水自流至序批沉淀池,實現(xiàn)泥水分離。對于改良型兩級A/O 工藝,它是在傳統(tǒng)的A/O 工藝及SBR 技術(shù)的基礎(chǔ)上改進的污水處理工藝,其實質(zhì)是兩級A/O 工藝后接序批分離,并在一級好氧池、二級好氧池及序批沉淀池內(nèi)增加固定式平板填料,因此具有生物膜與活性污泥協(xié)同作用、序批反應(yīng)、分離一體化的特性。該方法為各種優(yōu)勢微生物的生長繁殖創(chuàng)造了良好的環(huán)境條件和水力條件,使得高難度有機物的降解、氨氮的硝化、反硝化等生化過程保持高效反應(yīng)狀態(tài),有效地提高生化去除率。而為了減少占地面積,將原有占地較大的連續(xù)流二沉池優(yōu)化為交替出水的斜板沉淀池(序批沉淀)。關(guān)于序批沉淀,設(shè)置沉淀池1、沉淀池2 共兩個沉淀池,將二級好氧池出水流入序批沉淀池1 或序批沉淀池2,如果序批沉淀池1 作為沉淀池出水,則序批沉淀池2 處于曝氣好氧或沉淀狀態(tài)。其中對于單格序批沉淀池是間斷進水,但對于整座序批沉淀池,實現(xiàn)了連續(xù)進水、出水,使整個工藝出水連續(xù)均勻,操作管理更方便。

        經(jīng)過該工藝處理后,出水可達標排放,工藝運行所產(chǎn)生的剩余污泥采用疊螺脫水機進行脫水減量化。

        2.2 主要處理單元及設(shè)計參數(shù)

        1)收集池。2 座,一座為濃污水收集池,一座為清污水收集池。采用鋼砼結(jié)構(gòu),構(gòu)筑物采用半地上式,并進行防腐處理,提升泵為氣動隔膜泵。濃污水收集池尺寸為12.3 m×5.8 m×5.7 m,有效容積為406.7 m3,水力停留時間24 h;清污水收集池尺寸為12.3 m×6.8 m×5.7 m,有效容積為476.7 m3,水力停留時間23 h。每座收集池內(nèi)配置潛水?dāng)嚢铏C1 臺,用于均質(zhì)污水。

        2)收集沉淀池。1 座,用于收集沉淀生活污水,采用鋼砼結(jié)構(gòu),構(gòu)筑物采用半地上式,并進行防腐處理,提升泵為氟塑料泵。尺寸為6.3 m×5.6 m×4.5 m,有效容積為158.7 m3。

        3)微電解+絮凝沉淀池。1 座,含微電解反應(yīng)區(qū)、絮凝區(qū)以及用于泥水分離的沉淀池。采用鋼砼結(jié)構(gòu),構(gòu)筑物采用半地上式,并進行防腐處理,排泥泵采用氣動隔膜泵。

        4)綜合調(diào)節(jié)池。1 座,池內(nèi)配置潛水?dāng)嚢璞?臺,用于均質(zhì)污水。該調(diào)節(jié)池用于收集預(yù)處理完的生產(chǎn)廢水和生活污水,設(shè)計水量為1 000 m3/d。采用鋼砼結(jié)構(gòu),構(gòu)筑物采用半地上式,并進行防腐處理,提升泵為氟塑料泵。尺寸為14.4 m×9.5 m×5.5 m,有效容積為750 m3,水力停留時間18 h。

        5)UASB配水池。2座,采用鋼砼結(jié)構(gòu),構(gòu)筑物采用半地上式,并進行防腐處理。單座尺寸為3.6 m×1.4 m×6.5 m,總有效容積為2×30.2 m3,水力停留時間1.4 h。

        6)UASB反應(yīng)池。6座,采用鋼砼結(jié)構(gòu),構(gòu)筑物采用半地上式,并進行防腐處理。單座尺寸為7.6 m×7.1 m×9.5 m,有效水深9.0 m,總有效容積為2 913 m3,水力停留時間為70 h,COD 容積負荷為2.05 kg(/m3·d)。配套三相分離器、布水系統(tǒng)和沼氣收集、脫硫及燃燒系統(tǒng)。

        7)改良型兩級A/O 池。池中裝填有平板型酶浮填料,利用懸浮污泥和填料上的活性微生物,在缺氧/好氧/缺氧/好氧環(huán)境下進行硝化與反硝化作用,對廢水中的污染物進行去除。設(shè)計水量1 000 m3/d,分2 組運行。包括2 座一級缺氧池,單座尺寸12.1 m×3.6 m×6.5 m,有效水深6.0 m,總有效容積2×261 m3,水力停留時間12.5 h,反硝化容積負荷(以TN計)為0.5 kg(/m3·d);2 座一級好氧池,單座尺寸16 m×13.8 m×6.5 m,有效水深6.0 m,總有效容積2×1 325 m3,水力停留時間64 h,COD容積負荷0.79 kg(/m3·d),硝化液回流比100%~400%,配套液堿加藥系統(tǒng),根據(jù)pH 來補充硝化反應(yīng)所需要的堿度;2 座二級缺氧池,單座尺寸8.5 m×2.2 m×6.5 m,有效水深6.0 m,總有效容積2×112 m3,水力停留時間5 h,并配套乙酸鈉加藥系統(tǒng),根據(jù)出水TN補充二級反硝化脫氮所需碳源;2 座二級好氧池,單座尺寸8.2 m×2.2 m×6.5 m,有效水深6.0 m,總有效容積2×108 m3,水力停留時間5.2 h。一級/二級缺氧池配套潛水?dāng)嚢铏C,一級/二級好氧池配套可提升微孔曝氣器,曝氣風(fēng)機采用節(jié)能型磁懸浮風(fēng)機。

        8)序批沉淀池。2 格,單格尺寸16.6 m×2.2 m×6.5 m,有效水深6.0 m,表面負荷1.1 m3(/m2·h),總有效容積2×219 m3,污泥回流比100%。

        9)排放水池。1 座,用于收集處理后的排水,設(shè)計水量為1 000 m3/d,構(gòu)筑物采用半地上式鋼砼結(jié)構(gòu),并進行防腐處理。尺寸為16.2 m×4.7 m×4.5 m,有效水深4.0 m,總有效容積305 m3,水力停留時間7.3 h。

        10)污泥池。2座,物化污泥池和生化污泥池各1座,并包含濾液池。單座尺寸為6.5 m×6.5 m×6.5 m,有效水深4.0 m,總有效容積2×253 m3;濾液池尺寸為2.0 m×2.0 m×3.5 m,有效水深3.0 m,總有效容積為2×12 m3。

        3 運行效果

        3.1 試運行綜合效果

        該工程設(shè)備安裝完后,進行試運行調(diào)試,試運行周期為15 d,試運行期間綜合調(diào)節(jié)池進水COD 約為3 000~5 000 mg/L。對試運行期間綜合調(diào)節(jié)池進水及系統(tǒng)出水的pH、COD、TN、NH3-N 進行測定,結(jié)果見表2。

        表2 試運行期間污水處理情況Table 2 Wastewater treatment during trial operation

        從表2中可以看出,試運行期間經(jīng)微電解-UASB-改良型兩級A/O-序批沉淀組合工藝處理后的出水COD、NH3-N、TN 分別為100~200、1~3、15~20 mg/L,滿足設(shè)計出水指標。

        3.2 實際運行中集中處理各處理單元對污染物的去除效果

        由于醫(yī)藥企業(yè)所生產(chǎn)的醫(yī)藥中間體不是固定不變的,生產(chǎn)不同種類的醫(yī)藥中間體就會產(chǎn)生不同類型的醫(yī)藥廢水。因此,在試運行合格交付業(yè)主后,繼續(xù)對集中處理各處理單元進行連續(xù)1 個月的水質(zhì)指標監(jiān)測,以考察本工藝對實際醫(yī)藥廢水的處理能力。

        3.2.1 對COD 的去除效果

        各處理單元的出水COD 及各處理單元對COD的去除率分別見圖2(a)、圖2(b)。

        圖2 各處理單元對COD 的去除效果Fig.2 The removal effect of COD by each treatment unit

        從圖2 可以看出,綜合調(diào)節(jié)池進水COD 為4 000~7 000 mg/L,經(jīng)UASB處理后,出水COD 在2 000 mg/L以內(nèi),去除率達到60%~80%;經(jīng)改良型兩級A/O 處理后,出水COD 約為100~200 mg/L,去除率為80%~90%。最終排水池出水COD 在200 mg/L以內(nèi),系統(tǒng)的整體COD去除率達到了96%以上,滿足設(shè)計出水水質(zhì)要求。

        3.2.2 對NH3-N 的去除效果

        各處理單元的出水NH3-N 及各處理單元對NH3-N 的去除率分別見圖3(a)、圖3(b)。

        圖3 各處理單元對NH3-N 的去除效果Fig.3 The removal effect of NH3-N by each treatment unit

        從圖3 中可以看出,綜合調(diào)節(jié)池進水NH3-N 為80~140 mg/L,經(jīng)UASB 處理后,出水NH3-N 為60~110 mg/L,去除率約為10%~40%,去除效果不理想,且波動較大。其主要原因是在厭氧過程中廢水中的有機氮發(fā)生了氨化反應(yīng)轉(zhuǎn)化為NH3-N〔7〕,使UASB 處理單元對NH3-N 的處理效果不好。經(jīng)改良型兩級A/O 處理后,出水NH3-N 為1~3 mg/L,去除率達到了98%以上,滿足設(shè)計出水水質(zhì)要求。

        3.2.3 對TN 的去除效果

        各處理單元的出水TN 及各處理單元對TN 的去除率分別見圖4(a)、圖4(b)。

        圖4 各處理單元對TN 的去除效果Fig.4 The removal effect of TN by each treatment unit

        從圖4 中可以看出,綜合調(diào)節(jié)池進水 TN 低于220 mg/L,經(jīng)UASB 處理后,出水TN 低于160 mg/L,去除率約為10%~30%。為了使出水總氮達標排放,進行了改良型兩級A/O 處理,經(jīng)改良型兩級A/O 處理后,出水TN 為15~20 mg/L,去除率達到了87%以上,滿足設(shè)計出水水質(zhì)要求。

        4 經(jīng)濟技術(shù)分析

        該工程穩(wěn)定運行后其實際綜合廢水處理量為700 m3/d,主要費用包括人工費、電費、藥劑費、蒸汽費和污泥處置費用。其中人工費為1.07元/m3,電費為4.20 元/m3,藥劑費為2.17 元/m3,平均蒸汽費用為1.00 元/m3,污泥處置費用為4.19元/m3,直接運行費用合計為12.63元/m3。

        5 結(jié)論

        采用微電解-UASB-改良型兩級A/O-序批沉淀組合工藝對醫(yī)藥廢水進行處理,該工藝具有良好的處理效果,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,耐沖擊負荷高。系統(tǒng)出水COD、NH3-N、TN 分別降至200、3、20 mg/L 以下,對COD、NH3-N、TN 的去除率分別達到了96%、98%、87%以上,滿足《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)表4 中二級標準,達到污水處理廠接收水體的水質(zhì)要求。

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