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        高效率生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)45鋼工藝實(shí)踐

        2024-03-19 02:02:36景琳琳
        湖南有色金屬 2024年1期
        關(guān)鍵詞:渣系精煉爐連鑄

        周 詳,景琳琳

        (陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司,陜西 勉縣 724200)

        45鋼是一種常見的優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼,應(yīng)用面廣、需求量大、機(jī)械性能好,經(jīng)過適當(dāng)?shù)臒崽幚?,可獲得具有一定韌性和高耐磨性的優(yōu)質(zhì)材料。45鋼被廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,尤其是機(jī)械行業(yè)的主要原料,可用于軸件、制絲、制釘、鋼絲繩、電纜線、雨傘骨架等。隨著工業(yè)的發(fā)展,45鋼市場需求量在大幅增加,其市場價(jià)格高于建筑用鋼[1-2],為了適應(yīng)市場需求和快速轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐,陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司結(jié)合棒材生產(chǎn)工藝,研制開發(fā)Φ20~50 mm的45優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼。

        1 工藝裝備

        該公司煉鋼廠工藝裝備處于同行業(yè)領(lǐng)先水平,各車間配備了先進(jìn)的設(shè)備,在轉(zhuǎn)爐車間應(yīng)用了副槍、投彈、紅外線下渣檢測等系統(tǒng)。在連鑄車間配備首段、凝固末端電磁攪拌、自動(dòng)加渣等裝置。目前該公司已具備生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)精品鋼材的設(shè)備保障能力,工藝設(shè)備見表1。

        表1 各工序裝備配置情況

        2 生產(chǎn)工藝流程

        生產(chǎn)45鋼關(guān)鍵點(diǎn)在于有效控制鋼坯中的夾雜物、有害元素偏析、中心疏松以及鋼中氣體等,這些是影響鋼坯質(zhì)量和成品性能的主要因素。為此,在研制開發(fā)過程中,針對(duì)性地制定了轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)控制、脫氧合金化、LF爐渣系優(yōu)化、軟吹制度以及低過熱度澆注、窄區(qū)間調(diào)拉速、合理二冷配水等工藝制度。主要煉鋼工藝流程如圖1所示。

        圖1 主要煉鋼工藝流程

        3 鋼種內(nèi)控要求

        鋼水熔煉成分控制是高效連續(xù)生產(chǎn)的重要一環(huán),根據(jù)客戶需求制定嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)的公司內(nèi)部判定標(biāo)準(zhǔn)。鋼種轉(zhuǎn)爐按要求進(jìn)行冶煉控制,冶煉過程重點(diǎn)控制鋼水碳、磷含量,檢化驗(yàn)中心按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)判定。具體成分見表2,其中:(1)重點(diǎn)控制C、P含量按目標(biāo)值控制;(2)鋼中Ni≤0.30%;(3)鋼材氣體含量參考要求:[N]≤0.008%。

        表2 45鋼熔煉成分控制要求 %

        4 提質(zhì)關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)

        4.1 轉(zhuǎn)爐工藝控制

        4.1.1 裝入量的確定

        為滿足精煉生產(chǎn)需要轉(zhuǎn)爐裝入量確定150 t,根據(jù)鐵水、廢鋼條件,適當(dāng)調(diào)整廢鋼配比及噸位。對(duì)100爐45鋼裝入量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)見表3。

        表3 轉(zhuǎn)爐裝入量

        4.1.2 終點(diǎn)控制

        對(duì)于中高碳,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)控制方法有兩種,即低拉碳增碳法和高拉碳補(bǔ)吹法。高拉碳法增碳量小,鋼中氧含量低,成品碳偏析小,但對(duì)鐵水磷、硫要求較高;低拉碳法增碳量大,鋼中氧含量高,碳偏析大,對(duì)鐵水磷、硫要求較寬,利于磷、硫的去除[3-4]。

        目前該公司鐵水磷、硫含量較高,轉(zhuǎn)爐實(shí)行一罐制,主要采用低拉碳法冶煉45鋼。出鋼碳含量≥0.06%、磷≤0.015%時(shí),鋼中氧含量控制在500μg/g以內(nèi),可有效降低鋼中夾渣物和有害元素含量,提高鋼材質(zhì)量。

        4.1.3 渣量控制

        冶煉45鋼時(shí)主要采用雙渣留渣法,減少過程產(chǎn)渣量,提高冶煉前期脫磷率。轉(zhuǎn)爐出鋼下渣量必須嚴(yán)格控制,目前用一、二次擋渣對(duì)出鋼下渣量進(jìn)行控制,出鋼過程采用紅外下渣檢測來判定是否下渣,可大大提高擋渣命中率,減少下渣量。

        4.1.4 優(yōu)化脫氧及成分窄區(qū)間控制

        轉(zhuǎn)爐主要使用硅鈣、硅錳進(jìn)行脫氧,出鋼1/4時(shí)開始加入硅鈣合金進(jìn)行脫氧,出至3/4時(shí)合金加完,出鋼過程全程吹氬,確保鋼水成分、溫度均勻。逐步調(diào)整使用強(qiáng)脫氧劑對(duì)轉(zhuǎn)爐鋼水進(jìn)行脫氧,降低鋼水氧化性,使精煉白渣提早形成,提高精煉脫硫和去除夾渣物能力。制定轉(zhuǎn)爐成份窄區(qū)間控制方案,C:0.37%~0.41%、Si:0.16%~0.23%、Mn:0.51%~0.66%,達(dá)到精煉成分準(zhǔn)確控制,截止目前成分達(dá)標(biāo)率達(dá)到70%以上。

        4.2 LF精煉爐工藝控制

        4.2.1 轉(zhuǎn)爐、LF高效率配合

        煉鋼廠主要產(chǎn)品為建筑用棒材、線材,工藝路徑為轉(zhuǎn)爐直上連鑄。隨著新品開發(fā)頻次增加,要求轉(zhuǎn)爐-LF精煉爐-連鑄相互緊密配合。LF爐處理時(shí)間40min左右,這對(duì)各工序的銜接提出了更高的要求,各工序嚴(yán)格執(zhí)行上一道工序?yàn)橄乱坏拦ば蛱峁┖细癞a(chǎn)品原則。提高生產(chǎn)效率及保證產(chǎn)品質(zhì)量。

        LF精煉爐對(duì)轉(zhuǎn)爐冶煉工藝要求:(1)出鋼帶渣量≤50 mm,做好一次和二次擋渣嚴(yán)禁下渣,堿度≥2.0;(2)鋼水溫度合適,一旦轉(zhuǎn)爐低溫出鋼造成精煉爐處理時(shí)間延長,影響生產(chǎn)節(jié)奏,要求到站溫度大于液相線40℃;(3)轉(zhuǎn)爐鋼水化學(xué)成分穩(wěn)定控制,因合金結(jié)塊、配碳偏差都將影響LF精煉過程成分調(diào)整;(4)轉(zhuǎn)爐出鋼過程采取預(yù)造渣(石灰∶螢石=5∶1)渣料按200 kg/爐加入包內(nèi);(5)轉(zhuǎn)爐鋼水異常情況應(yīng)及時(shí)傳遞信息至LF爐;(6)LF上鋼溫度窄控制(±5℃)實(shí)現(xiàn)連鑄低過熱度澆注。

        4.2.2 埋弧降本操作

        轉(zhuǎn)爐出鋼時(shí)向鋼包加入預(yù)造渣材料,到精煉爐送電可快速形成初期渣,加入發(fā)泡劑之后形成一定厚度的泡沫渣,覆蓋鋼液面和電弧區(qū)域,提高熱效率,有效地降低冶煉過程電能的消耗和對(duì)鋼包耐材的熱輻射,目前LF爐電能消耗指標(biāo)為:45 kWh/t,鋼包壽命達(dá)到120爐,LF爐升溫速率≥5℃/min。在冶煉中電石既可以當(dāng)埋弧劑使用,也做脫氧劑用,與硅鐵配合使用,每次加入量不能超過50 kg,單爐次控制在60~130 kg。

        4.2.3 分鋼種優(yōu)化渣系

        合理設(shè)計(jì)渣系,不同的鋼種選擇不同渣系,能達(dá)到預(yù)期的精煉效果和降低成本的目的。目前,廣泛應(yīng)用的渣系為:CaO-SiO2-Al2O3三元渣系,具有較好的精煉效果。不過三元渣系成本高,該公司主要生產(chǎn)不含鋁鋼,此渣系不適合目前工藝要求[5]。經(jīng)過摸索和對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí),選擇渣系為:Cao-SiO2-MgO-Al2O3四元渣系,堿度R:2.5~3.5,白渣保持時(shí)間15~20 min。冶煉過程加入預(yù)熔渣:100~200 kg/爐,石灰:360~680 kg/爐,電石:60~130 kg/爐,螢石:50~160 kg/爐等物料進(jìn)行造渣。經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐100爐獲得了良好的預(yù)期精煉效果。精煉渣堿度平均R:2.81。不同澆次100爐精煉渣平均成分見表4。

        表4 45鋼精煉渣成分 %

        4.2.4 鋼中氣體控制

        LF精煉爐不具備真空功能,通常在大氣壓環(huán)境下進(jìn)行精煉,爐內(nèi)還原氣氛主要靠鋼包包沿與水冷爐蓋間的氣幕起到隔離空氣的作用。爐內(nèi)還原氣氛和惰性氣體攪拌使?fàn)t內(nèi)壓力處于微正壓,阻止了外界及爐氣中的氧向鋼液傳遞[6]。此外,通過調(diào)整除塵風(fēng)量控制閥的開度保證爐內(nèi)正壓,埋弧渣也可以有效防止鋼水吸收空氣,當(dāng)爐內(nèi)加入發(fā)泡劑會(huì)形成一定厚度的泡沫渣覆蓋在電弧區(qū)域,防止從電極孔等部位進(jìn)入空氣而污染鋼液。在全程吹氬條件下,制定合理吹氬制度,減少鋼水大翻頻次,裸露時(shí)間過長,會(huì)增加氧、氮?dú)怏w吸收。從不同澆次100爐取樣分析氧、氮含量,數(shù)據(jù)見表5。

        表5 45鋼樣氣體(O、N)含量分析μg/g

        4.2.5 吹氬制度對(duì)鋼水凈化效果

        吹氬制度是LF爐重要的精煉手段之一,良好的吹氬能有效地促進(jìn)鋼水夾雜物上浮被爐渣吸附而去除,有利于溫度、成分的均勻[6]。在實(shí)際生產(chǎn)中鋼水到站后大氣量“破殼”,轉(zhuǎn)爐渣和出鋼時(shí)加入的預(yù)造渣料得到充分的攪拌,氬氣流量控制在500~800 L/min;開始送電后快速形成一定流動(dòng)性、吸附夾雜能力的初期渣,冶煉過程氬氣量控制在150~200 L/min,頭批料加入后,結(jié)合鋼水溫度,主要以化渣為目的短弧操作。后期爐渣形成后,送電檔位調(diào)整為長弧操作達(dá)到快速升溫的目的,加熱處理結(jié)束后進(jìn)行軟吹處理,氬氣流量控制在100~150 L/min或鋼水液面微動(dòng)、不裸露為標(biāo)準(zhǔn),軟吹時(shí)間保持10~16 min。夾雜物與軟吹時(shí)間的關(guān)系圖如圖2所示,從圖2可以看出當(dāng)軟吹8 min時(shí)夾雜物指數(shù)明顯降低,軟吹10~16 min后夾雜物指數(shù)下降緩慢,當(dāng)超過16 min時(shí)夾雜物從爐渣中返回到鋼中有增加的趨勢。

        圖2 夾雜物與軟吹時(shí)間的關(guān)系

        4.3 連鑄工藝

        45鋼屬中高碳鋼,因其凝固間隔較大,加之固態(tài)導(dǎo)熱系數(shù)較高,容易形成柱狀晶,同時(shí)在凝固后期存在快速凝固區(qū)間,連鑄坯中心部位通常出現(xiàn)疏松、夾雜,以及不同程度的縮孔、裂紋等缺陷。以45鋼常見的連鑄坯缺陷及工藝事故為導(dǎo)向,分析鑄坯缺陷及工藝事故產(chǎn)生的機(jī)理,找出產(chǎn)生的原因,實(shí)現(xiàn)45鋼連鑄的順利澆鑄及生產(chǎn)出無缺陷鑄坯是非常有必要的[7]。

        4.3.1 低過熱度澆注

        澆注過程采用大包長水口、中包侵入式水口保護(hù)澆注,中包液面控制≥800 mm,渣層厚度80~120 mm,有效降低鋼水在澆注過程的二次氧化,有利于中包溫度穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)連鑄低過熱度澆注,低過熱度澆注是獲得良好的內(nèi)部質(zhì)量的關(guān)鍵因素。但實(shí)際操作中過熱度過低會(huì)造成水口結(jié)瘤現(xiàn)象。因此為保證生產(chǎn)的連續(xù)性,結(jié)合實(shí)際情況,過熱度要求見表6。

        表6 中間包溫度及過熱度控制情況 ℃

        4.3.2 冷卻效率及配水制度

        中高碳鋼凝固特性決定了在澆鑄過程中會(huì)產(chǎn)生較大的體積收縮和線收縮,坯殼在進(jìn)一步冷卻凝固過程中對(duì)熱應(yīng)力及機(jī)械應(yīng)力較敏感,易產(chǎn)生內(nèi)部裂紋[8]。生產(chǎn)前嚴(yán)格測量結(jié)晶器水縫寬度,保證四面水縫均勻。銅管鍍層無大面積劃傷和脫落,銅管過鋼量≤5 000 t;嚴(yán)格二冷室各段噴淋管的對(duì)中,生產(chǎn)前必須清理過濾器和各段噴嘴,保證噴水均勻;二冷比水量1.0~1.3 L/kg,二冷k值控制1.3~1.5,各段采用自動(dòng)配水。

        4.3.3 窄區(qū)間調(diào)拉速控制

        根據(jù)低過熱度澆注工藝制定合理的拉速來匹配生產(chǎn),確保初生坯殼的安全厚度,結(jié)晶器應(yīng)用自動(dòng)加渣裝置將專用保護(hù)渣均勻的加入結(jié)晶器。專用保護(hù)渣具有熔點(diǎn)低、良好的潤滑作用,杜絕因?yàn)槔俨黄ヅ鋵?dǎo)致的漏鋼及質(zhì)量問題,為此制定了低過熱度澆注的窄區(qū)間拉速控制范圍;拉速:1.8~2.2 m/min,液面波動(dòng)<±1 mm,目標(biāo)拉速1.9 m/min。

        4.3.4 鋼坯質(zhì)量分析

        為了提高連鑄坯質(zhì)量、減少鑄坯內(nèi)部缺陷在澆注首段和凝固末端應(yīng)用了電磁攪拌技術(shù),結(jié)合以上工藝控制環(huán)節(jié)得到的連鑄坯表面質(zhì)量無嚴(yán)重缺陷,鼓度、脫方、縮孔等缺陷在可控范圍內(nèi),合格率99.98%,并對(duì)連鑄坯做低倍樣分析,分析結(jié)果見表7。

        表7 鑄坯低倍組織分析

        5 結(jié)論

        1.經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐,陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司45鋼質(zhì)量控制取得到了良好的效果,成品鋼材性能完全符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

        2.推進(jìn)留渣、少渣冶煉工藝,提高終點(diǎn)碳和終點(diǎn)磷命中率,降低鋼水氧化性,提高金屬收得率。

        3.基于現(xiàn)有工藝流程和過程控制水平,加強(qiáng)對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí),不斷優(yōu)化LF精煉渣料配加、埋弧升溫操作,探索出適合45鋼脫硫、去夾雜的渣系,進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量和降本增效。

        4.確保轉(zhuǎn)爐-LF爐-連鑄緊密銜接,生產(chǎn)45鋼應(yīng)充分發(fā)揮設(shè)備的冶金功能,為今后開發(fā)更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品積累寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

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