張 志,張飛超,茍敏剛,楊宏波
(陜西鉛硐山礦業(yè)有限公司,陜西 鳳縣 721707)
鉛硐山鉛鋅礦隸屬于西北有色地質(zhì)礦業(yè)集團有限公司,選礦廠1996年10月建成投產(chǎn),設(shè)計日處理量800 t,主要產(chǎn)品為鉛鋅精礦。經(jīng)過技術(shù)改造,選礦廠日處理量達到1 200 t,產(chǎn)能提高后現(xiàn)有選礦工藝流程略顯不足,生產(chǎn)指標受到了影響。在不增加浮選機投資和改變現(xiàn)有選礦工藝的基礎(chǔ)上,探索尋求提高原礦處理量與選礦回收率的有效途徑,經(jīng)過大量技術(shù)研究,同時借鑒同行業(yè)高濃度浮選成功案例,提出了高濃度快速浮選技術(shù)方案并成功應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn),提高了鉛鋅金屬回收率,降低了選礦成本,取得了顯著的經(jīng)濟效益。
鉛硐山鉛鋅礦屬于沉積改造型層控礦床,礦石類型為多金屬硫化礦。主要金屬礦物為閃鋅礦、方鉛礦、菱鋅礦、白鉛礦、褐鐵礦、黃鐵礦等,少量含銀硫化礦主要以類質(zhì)同相及微細銀礦物存在于方鉛礦中;非金屬礦物有方解石、白云石、石英、碳質(zhì)等。礦石構(gòu)造主要為條帶狀、微層狀、團塊狀、網(wǎng)脈狀、扁豆狀、斑點狀等。結(jié)構(gòu)有他形粒狀、自形與半自形等,鉛鋅礦物屬微粒-微細粒不規(guī)則嵌布類型。原礦化學多元素分析結(jié)果見表1、原礦化學物相分析結(jié)果見表2。
表1 原礦化學多元素分析結(jié)果 %
表2 原礦鉛、鋅化學物相分析結(jié)果 %
選礦廠磨浮采用一段閉路磨礦(-0.074 mm占72%左右),電位調(diào)控快速浮選工藝,全回水選礦,磨礦溢流濃度37%、pH>12.5。浮選藥劑主要有:石灰(介質(zhì)調(diào)整劑)、乙硫氮(方鉛礦捕收劑)、黃藥(閃鋅礦捕收劑)、硫酸銅(閃鋅礦活化劑)、浮選劑Z-1(抑制劑)。鉛浮選經(jīng)“一粗-兩掃-五精”工藝流程,產(chǎn)出鉛精礦品位72.05%、回收率87.03%,鋅浮選經(jīng)“一粗-三掃-四精”工藝流程,產(chǎn)出鋅精礦品位56.77%、回收率94.34%。
礦漿濃度是影響浮選過程的重要因素之一,其通過影響空氣在礦漿中的分散度、礦漿在浮選機中的停留時間、藥劑的體積濃度及氣泡與顆粒的碰撞粘附過程等,對浮選回收率、精礦品位、藥劑成本、生產(chǎn)能力等產(chǎn)生較大影響[1-2]。
礦漿較濃時,浮選進行較快,且較完全。適當增加濃度對浮選有利,處理每噸物料所消耗的水、電也較少。浮選時最適宜的礦漿濃度與礦石性質(zhì)、作業(yè)條件和要求有關(guān),一般原則是:浮選高密度粗顆粒物料時采用高濃度,反之采用低濃度;粗選時采用高濃度可保證獲得高回收率和節(jié)省藥劑,精選用低濃度,有利于提高最終疏水產(chǎn)物的質(zhì)量。
提高浮選濃度主要具有以下幾方面優(yōu)勢[3-5]:(1)可以降低選礦生產(chǎn)用水量,增加液相中藥劑體積濃度,同時增強藥劑與礦物間的作用效果,從而降低藥劑消耗;(2)延長礦漿在浮選機內(nèi)停留時間,提高設(shè)備處理能力,減少流程中設(shè)備運行臺數(shù)及裝機容量;(3)強化目的礦物浮選速度,特別是粗顆粒礦物上浮速度,提高選礦回收率;(4)增大氣泡與目的礦物碰撞概率,強化粘附,有利于浮選的礦化過程。
試驗礦漿pH值12.5、磨礦細度-0.074 mm占72%、乙硫氮用量為40 g/t的條件下,將磨礦溢流礦漿濃縮后進行鉛浮選,選鉛尾礦不再進行濃縮自然選鋅,考察不同的給礦濃度對鉛指標的影響,其試驗流程如圖1所示,試驗結(jié)果見表3。
圖1 礦漿濃度條件試驗流程
表3 礦漿濃度對鉛浮選指標的影響試驗結(jié)果%
由表3可見,對磨礦溢流礦漿濃縮后,鉛回收率明顯提高,且隨浮選濃度的升高,鉛金屬回收率逐漸提高,當浮選濃度由37%提高到45%時,鉛精礦回收率由86.05%升高到91.04%,同時鉛精礦品位由72.92%升高到77.93%。浮選濃度高于45%后,鉛精礦品位下降、含雜變高,綜合考慮鉛回收率、精礦品位及含雜情況,選擇鉛浮選作業(yè)濃度45%最為合適。
2023年3月選礦廠根據(jù)試驗結(jié)果,并結(jié)合生產(chǎn)情況與現(xiàn)場條件進行了設(shè)備選型,4月完成了濃縮設(shè)備的購置、安裝與現(xiàn)場改造,5月~6月進行現(xiàn)場工業(yè)試驗,工藝流程如圖2所示,7月開始生產(chǎn)指標趨于穩(wěn)定并進入生產(chǎn)應(yīng)用階段。改造后技術(shù)指標、藥劑用量分別表4、表5。
圖2 高濃度浮選工藝生產(chǎn)流程
表4 高濃度浮選前后技術(shù)指標對比 %
表5 高濃度浮選前后主要選礦藥劑用量對比g/t
從表4、表5生產(chǎn)數(shù)據(jù)可以看出:
1.采用高濃度浮選工藝后,鉛精礦品位提高了1.45%,鉛、鋅金屬回收率分別提高了1.75%和1.61%,伴生銀回收率提高了8.60%,鉛鋅銀選礦指標均有明顯提高;主要藥劑石灰、乙硫氮、黃藥、硫酸銅、浮選劑Z-1用量明顯降低,節(jié)省了選礦成本。
2.同樣工藝流程和藥劑制度條件下,原礦處理量不變,與改造前相比,高濃度浮選后尾礦含鉛、鋅品位分別下降了0.01%和0.02%;改造后,相同原礦品位下,鉛、鋅金屬回收率均得到了上升。說明高濃度礦漿浮選,進一步加快了鉛鋅礦物浮選速率,也提高了浮選機處理能力。
改造后,生產(chǎn)現(xiàn)場浮選變化比較明顯,主要表現(xiàn)有:泡沫層增加、泡沫量豐富、泡沫強度增強,泡沫礦化程度變好,作為鉛鋅礦物載體的浮選泡沫這些變化,極大地增加了鉛鋅礦物與泡沫碰撞機會、粘附概率,有利于提高回收率。
經(jīng)濟效益評估主要從鉛精礦品位、回收率、藥劑成本等三個方面進行分析。高濃度快速浮選技術(shù)應(yīng)用后,鉛精礦品位提高每年可增加收入約10.20萬元,每年可多回收鉛、鋅、銀金屬量分別67.83 t、274.82 t、290 kg,藥劑成本降低1.36元/t,年創(chuàng)造經(jīng)濟效益約511.80萬元。
1.立足現(xiàn)有工藝流程和藥劑制度,通過提高入選礦漿濃度,解決了原礦處理量增大與生產(chǎn)指標的矛盾問題,提高了處理量與技術(shù)指標。
2.高濃度浮選后效果顯著,鉛鋅金屬回收率分別提高了1.75%和1.61%,伴生銀回收率提高了8.60%,主要藥劑用量明顯降低,實現(xiàn)了提質(zhì)降本,創(chuàng)造經(jīng)濟效益約511.80萬元/a。
3.提高浮選濃度,降低了選礦生產(chǎn)用水量和廢水產(chǎn)生量,環(huán)境與社會效益顯著。