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        液壓系統(tǒng)管路接頭密封性能改進

        2024-03-04 04:24:32孟昭龍于冬威
        現(xiàn)代機械 2024年1期

        曾 毅,孟昭龍,于冬威,郭 棒

        (1.北京航天發(fā)射技術(shù)研究所,北京 100076;2.北京特種工程設(shè)計研究院,北京 100028;3.文昌衛(wèi)星發(fā)射中心,海南 文昌 571300;4.西昌衛(wèi)星發(fā)射中心,四川 西昌 615000)

        0 引言

        液壓系統(tǒng)以其靈活高效、經(jīng)久耐用、高度集成化、單位體積推力大等技術(shù)優(yōu)勢,廣泛應(yīng)用于特種車輛行業(yè)。對于工況復(fù)雜的移動車輛來說,液壓設(shè)備在運行過程中發(fā)生的“跑冒滴漏”問題,一直是影響液壓系統(tǒng)正常工作的難點之一。

        根據(jù)故障頻次統(tǒng)計,某特種車液壓系統(tǒng)管路滲漏油問題占液壓系統(tǒng)故障總數(shù)的80%以上,且基本上為端面密封圈處的外泄漏。油液泄漏不僅影響外觀、污染環(huán)境,嚴(yán)重時更會影響系統(tǒng)的正常工作。

        本文圍繞特種車液壓系統(tǒng)管路漏滲油現(xiàn)象進行深入研究分析,通過設(shè)計一種新型過渡接頭,在盡量保持原有系統(tǒng)管路的情況下,實現(xiàn)了有效提高接頭密封、降低管路滲漏故障的目標(biāo)。

        1 液壓系統(tǒng)管路滲漏機理分析

        液壓系統(tǒng)管路采用37°球形接頭,密封形式如圖1所示。其漏點集中在旋入直通接頭的端面密封圈處,而旋入直通接頭端面密封失效的主要原因是由于車輛在復(fù)雜路面行駛中產(chǎn)生的振動,引起了旋入直通接頭松動導(dǎo)致金屬密封圈的密封比壓下降,接頭密封面間隙增大進而產(chǎn)生油液滲漏。

        圖1 37°球形接頭密封形式

        為了保證管路的可靠密封,密封件既要有足夠的彈性變形填滿密封面上的微觀不平處,還要有足夠的剛度以防止在高壓介質(zhì)的作用下被擠入表面間隙內(nèi)。密封件受擠壓而產(chǎn)生壓縮變形,并在密封面上產(chǎn)生接觸應(yīng)力。當(dāng)介質(zhì)壓力小于密封件因壓縮而產(chǎn)生的表面接觸應(yīng)力時,該處就能形成可靠密封。

        接頭端面密封使用的金屬密封圈靠安裝時的預(yù)壓縮而獲得初始變形和接觸應(yīng)力,如圖2所示。接頭裝配后在振動環(huán)境下,金屬密封圈的壓縮量減小,由于金屬密封圈變形較小,因此密封預(yù)緊力將逐漸減少甚至消失。當(dāng)密封介質(zhì)壓力大于密封件對表面的接觸應(yīng)力時,則密封機能喪失,就會出現(xiàn)接頭密封處漏油的故障。

        圖2 金屬密封圈的靜密封原理

        2 對原有管路的改進

        2.1 通用24°錐形接頭介紹

        目前國際通用的24°錐形接頭由于采用彈性軟密封,具有耐高壓、沖擊和振動,密封損壞后更換密封圈就可重新使用等優(yōu)點,已經(jīng)在國內(nèi)外大量使用。

        24°錐密封形式如圖3所示,當(dāng)旋入直通接頭旋進塊體后,接頭柱端的ED圈貼緊塊體端面,起到密封作用。因ED圈為橡膠密封圈,變形量大,可以通過控制接頭的擰緊力矩較為準(zhǔn)確地控制壓縮量,使得密封圈有較大的補償量,因此在振動條件下密封性能大大增強。

        圖3 24°錐形接頭密封形式

        2.2 新型37°球形接頭設(shè)計

        由于37°球形接頭和24°錐形接頭相互間不通用,無法直接替換。若采用24°錐形接頭,則硬管需要重新配制,工期長、費用高。借鑒端面軟密封的思路,將旋入直通接頭端面密封更換為軟密封圈。又金屬密封圈高度較高,若直接采用橡膠密封圈替代則同樣高度的橡膠密封圈容易發(fā)生擠壓變形,操作性和可靠性差。

        因此,在綜合考慮可靠性、操作性和經(jīng)濟性的情況下,設(shè)計了一種新型37°球形接頭?;舅悸窞?旋入端采用ED圈密封,另一端仍為37°。設(shè)計時充分考慮了原接頭下墊銅墊圈后的高度,因此實際改造時無需改變閥箱內(nèi)管路,只需將原接頭和銅墊圈由帶ED圈的旋入直通接頭代替即可,如圖4-圖6。

        圖4 修改后端直通密封形式

        圖5 旋入直通接頭更改前

        圖6 旋入直通接頭更改后

        3 試驗驗證情況

        3.1 試驗?zāi)康?/h3>

        試驗的主要目的如下:

        1)在常溫下進行靜壓及壓力沖擊試驗,檢驗新型37°球形接頭與37°管接頭的密封性能;

        2)在-40 ℃低溫下進行靜壓及壓力沖擊試驗,檢驗新型37°球形接頭與37°管接頭的低溫工作時的密封性能;

        3)在低溫-50 ℃存儲后恢復(fù)到常溫進行靜壓及壓力沖擊試驗,檢驗新型37°球形接頭與37°管接頭的低溫存儲后的密封性能;

        4)在+60 ℃高溫下進行靜壓及壓力沖擊試驗,檢驗新型37°球形接頭與37°管接頭的高溫工作時的密封性能;

        5)在+65 ℃存儲后恢復(fù)到常溫下進行靜壓及壓力沖擊試驗,檢驗新型37°球形接頭與37°管接頭的高溫存儲后的密封性能;

        6)在振動環(huán)境下(模擬四級公路跑車路況)進行靜壓及壓力沖擊試驗,檢驗新型37°球形接頭與37°管接頭的抗振動密封性能。

        3.2 試驗設(shè)計

        將已經(jīng)配置好的原閥箱中閥組的油口更換成新設(shè)計的37°錐形密封接頭,并將對應(yīng)出口的12根管路配置在12管夾之中,如圖7、圖8所示。配置完成后,按圖9搭建試驗臺,開展閥箱測試。

        圖7 閥組

        圖10 低溫試驗

        3.3 試驗結(jié)果

        閥箱按照設(shè)計工況開展了常溫工作、高低溫存儲、高低溫工作、振動沖擊等試驗后,各接頭密封良好,無滲漏情況,驗證了方案的可靠性和有效性。

        4 結(jié)論

        采用新型37°接頭完成了47臺車輛液壓管路的改造,并隨整車完成了低溫-40 ℃工作,-45 ℃存儲,高溫+60 ℃工作,+65 ℃存儲和4000公里的跑車試驗。改進后的液壓管路密封性能良好,未發(fā)現(xiàn)管路滲漏現(xiàn)象,密封性能得到有效的改進。

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