楊東旭,張正宇
(本鋼板材股份有限公司能源管控中心,遼寧本溪 117000)
某自備電廠25 MW 抽汽凝汽式汽輪機,型號為C25-3.43∕0.12,額定進汽壓力為3.43 MPa,額定進汽溫度為435 ℃,純凝工況下額定蒸汽流量為101 t∕h,帶抽汽工況下額定蒸汽流量為128 t∕h,高壓油動機行程為200 mm,近期該機組發(fā)生汽輪機數(shù)字電液控制系統(tǒng)(DEH)閥控狀態(tài)下運行操作員點擊加、減負荷按鈕0.2%指令,高壓油動機未執(zhí)行指令,繼續(xù)在DEH 點擊加、減負荷按鈕0.2%指令,當DEH 操作指令累積到一定程度時,突然油動機執(zhí)行累積的操作指令,負荷出現(xiàn)大幅度升高或降低(見圖1)。
圖1 加、減負荷時負荷和蒸汽量曲線圖
C25-3.43∕0.12 型汽輪機調(diào)速系統(tǒng)圖見圖2。當汽輪發(fā)電機組啟動并網(wǎng)帶初負荷后,DEH 控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)為閥控方式,該機組運行操作員可通過點擊操作畫面“閥控”增、減按鈕改變總閥位給定值,DEH 輸出4~20 mA 控制信號給REXA 控制箱指令,REXA控制箱輸出控制信號給REXA 執(zhí)行器,REXA 執(zhí)行器與高壓油動機連接的閥桿產(chǎn)生位移進而改變高壓油動機錯油門位置,高壓油動機錯油門位置改變之后,與錯油門連接油缸活塞上、下部油壓也相應(yīng)改變,導致活塞進行上、下移動,拉動與之連接的蒸汽進汽閥移動,改變進入汽輪機的蒸汽量,達到增加或減少負荷的目的。[1]同時油缸通過反饋杠桿使錯油門達到新的平衡位置,滑閥又恢復到中間位置,相應(yīng)蒸汽進汽閥開度也穩(wěn)定在新的位置,機組便在新的工況下運行。
圖2 C25-3.43/0.12型汽輪機調(diào)速系統(tǒng)圖
DEH 閥控操作畫面見圖3,單箭頭按鈕指令變化量為0.2%,雙箭頭按鈕指令變化量為1%。箭頭向上為增大指令,向下為減少指令。
圖3 DEH閥控操作畫面
汽輪機油主要包括潤滑油和調(diào)節(jié)保安用油。汽輪機油品質(zhì)不佳會造成汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)部件故障,如滑閥、套筒、油缸銹蝕卡澀,造成機組啟動時汽輪機轉(zhuǎn)速不能穩(wěn)定控制,并網(wǎng)帶負荷后負荷調(diào)節(jié)困難,甚至會發(fā)生機組超速的嚴重事故。
影響汽輪機油品質(zhì)的主要原因是油中的水分和雜質(zhì)。
水分主要來源于汽輪機軸端密封漏汽、汽輪機軸端密封汽含水量大、冷油器換熱管束漏水進入到油中、汽輪機油箱蓋板密封不嚴密,油箱上的積水會從密封蓋板滲入到油箱中[2-3]。
產(chǎn)生雜質(zhì)的主要原因有:
(1)汽輪機油箱蓋板密封不嚴密,負壓過大,油箱上灰塵吸入到油箱中;
(2)油箱油煙機呼吸器過濾不好吸入周圍空氣灰塵、汽輪機油系統(tǒng)呼吸器周圍積塵較大進入到油系統(tǒng)中;
(3)汽輪機油系統(tǒng)更換油濾芯操作不當把雜質(zhì)摻混進入系統(tǒng),機組前期濾油不好殘存雜質(zhì),油系統(tǒng)機械部件磨損。
對上述可能造成汽輪機油品劣化的原因逐一進行排查。對機組油箱底部放水進行檢查,檢查結(jié)果為無水;對機組油箱上蓋進行密封性檢查,檢查結(jié)果為無泄漏點;查看DCS 油箱油位趨勢,發(fā)現(xiàn)油位平穩(wěn)無上升趨勢,證明冷油器換熱管無泄漏;檢查汽輪機前、后汽封壓力處于0.03 MPa,處于正常范圍;檢查汽輪機軸封冷卻器溫度處于正常范圍;油箱和油系統(tǒng)各處呼吸器檢查正常;機組油系統(tǒng)附近環(huán)境衛(wèi)生情況良好,無積塵。
檢查更換油系統(tǒng)濾芯操作標準,回放現(xiàn)場更換濾芯監(jiān)控視頻,驗證了檢修過程規(guī)范,未混入異物;油箱負壓在規(guī)定范圍,無過負壓現(xiàn)象;油系統(tǒng)濾油設(shè)備運行正常,已定期對油箱進行濾油;查取往期油品化驗記錄均為合格。
取汽輪機油樣送檢驗,檢查外觀、雜質(zhì)混合物、水分、透明度等,檢驗結(jié)果為機組汽輪機油品合格。經(jīng)過逐一排查,證明油品質(zhì)量不是造成汽輪機負荷故障的原因。
REXA 是一種集成式電子液壓執(zhí)行器和驅(qū)動器,是液壓、電子和機械技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)品。整個執(zhí)行器包含兩個主要部分,即執(zhí)行器(油缸、反饋裝置和電液動力組件)部分和控制箱部分。執(zhí)行器裝在驅(qū)動裝置上,控制箱遠程安裝。REXA 控制箱接收DEH 輸出的4~20 mA 控制信號,輸出機械行程至液壓執(zhí)行單元。
經(jīng)過分析,造成REXA控制箱、執(zhí)行器異??赡苡幸韵聨追矫嬖颍篟EXA 控制箱控制面板異常,控制信號無法輸入、輸出;REXA 控制箱與執(zhí)行器接線、接頭損壞、松動;REXA 執(zhí)行器電液動力模塊損壞,包括電機、齒輪泵故障。
對造成REXA 控制箱、執(zhí)行器異常的原因逐一進行排查:請REXA 廠家技術(shù)人員到現(xiàn)場對控制箱板卡,執(zhí)行器進行檢查,電源無異常、控制板卡無報警、無異常;REXA 執(zhí)行器電液動力模塊各個組件、油缸、反饋裝置無異常,同時停機臨檢對REXA執(zhí)行器連接的汽輪機高壓油動機錯油門滑閥進行分解檢查,未發(fā)現(xiàn)滑閥油孔堵塞和明顯雜質(zhì)顆粒物,也間接證明汽輪機油品合格。
最后單獨對REXA 執(zhí)行器進行靜態(tài)試驗,其動作平穩(wěn),無卡澀、無異常。證明不是由于REXA控制箱、執(zhí)行器異常原因?qū)е缕啓C負荷調(diào)整故障。
造成DEH 控制系統(tǒng)異常有以下幾方面原因:DEH 相關(guān)控制程序、邏輯、板卡異常;DEH 輸出異常,不能正確輸出控制信號或者輸出有偏差會造成負荷調(diào)整故障發(fā)生。
對上述可能造成DEH 信號異常的原因逐一進行排查:對控制系統(tǒng)、控制柜各個板卡狀態(tài)進行檢查,無報警、無異常;檢查DEH 輸出電流信號,無異常;檢查DEH 輸出閥位信號,與REXA 執(zhí)行器反饋信號進行比較,無異常。經(jīng)過逐一排查,證明也不是DEH系統(tǒng)及其設(shè)備的原因造成汽輪機負荷故障。
調(diào)節(jié)汽閥的作用是按照DEH 的指令調(diào)節(jié)進入汽輪機的蒸汽流量,以使機組受控參數(shù)(功率或轉(zhuǎn)速、進汽壓力、背壓等)符合運行要求。
調(diào)節(jié)汽閥主要由主蒸汽調(diào)節(jié)閥、REXA 控制箱、REXA 執(zhí)行機構(gòu)、機械傳動機構(gòu)、反饋杠桿和油動機6部分組成。
主蒸汽調(diào)節(jié)閥包括蒸汽閥座、進汽閥碟、閥梁及閥桿等。
傳動機構(gòu)由支架、杠桿組成。
油動機是調(diào)節(jié)汽閥的執(zhí)行機構(gòu),以調(diào)節(jié)油泵輸出的0.8 MPa 調(diào)節(jié)油為工作介質(zhì),主要由油缸、錯油門、油缸與錯油門的油路連接器、反饋機構(gòu)等組成,其中油缸由底座、筒體、缸蓋活塞、活塞杠等組成,活塞配有專用活塞環(huán)起到活塞與筒體密封作用。REXA 執(zhí)行機構(gòu)將DEH 輸入的電信號轉(zhuǎn)換為有足夠作功能力的行程輸出,從而控制油動機操縱調(diào)節(jié)閥,達到改變功率或轉(zhuǎn)速、進汽壓力、背壓的目的。
經(jīng)分析,造成調(diào)節(jié)汽閥卡澀的原因有以下幾個方面:主蒸汽調(diào)節(jié)閥各個部件連接關(guān)節(jié)卡澀;閥桿與導向套筒卡澀;傳動機構(gòu)支架與杠桿連接銷子固定處卡澀;高壓油動機錯油門卡澀;高壓油動機油缸活塞密封圈損壞,活塞上、下沒有建立壓差;油缸活塞桿導軌內(nèi)滾柱軸承卡澀,導致摩擦阻力增大引起卡澀;油缸與錯油門的油路連接器的接口密封圈損壞,調(diào)節(jié)油內(nèi)部泄漏導致油壓不足,無法驅(qū)動錯油門在缸內(nèi)動作導致負荷調(diào)整異常;反饋杠桿各連接關(guān)節(jié)卡澀。
根據(jù)上述可能造成調(diào)節(jié)汽閥卡澀的原因逐一進行排查。經(jīng)檢查,外部各關(guān)節(jié)部位動作無卡澀、無異常,并給予適當潤滑,但檢查發(fā)現(xiàn)油缸活塞桿導軌內(nèi)滾柱軸承損壞,高壓油動機油缸活塞密封圈也有輕微磨損,說明調(diào)節(jié)汽閥卡澀應(yīng)是造成汽輪機負荷故障的原因之一。
調(diào)節(jié)油壓是驅(qū)動油動機往復式運動的動力來源,經(jīng)過分析,造成調(diào)節(jié)油異常的原因有以下幾個方面:調(diào)節(jié)油泵聯(lián)軸器損壞,導致油泵出口壓力、流量不足;調(diào)節(jié)油泵出口門異常,導致油泵出口壓力不足、流量不足;調(diào)節(jié)油過濾器平衡門異常、過濾器相關(guān)閥門異常,導致調(diào)節(jié)油壓力不足、流量不足;油動機調(diào)節(jié)油接頭堵塞,導致調(diào)節(jié)油壓力不足、流量不足。
對上述可能造成調(diào)節(jié)油異常的原因逐一進行排查:查取歷史油壓曲線未發(fā)現(xiàn)異常;逐個對調(diào)節(jié)油泵及油系統(tǒng)閥門、切換閥進行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;對油動機調(diào)節(jié)油接頭進行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。證明調(diào)節(jié)油不是造成汽輪機負荷故障的原因。
利用停機臨檢時機,對高壓油動機油缸活塞密封圈進行更換,對油缸活塞桿導軌內(nèi)滾柱軸承進行更換。設(shè)備檢修完成后進行靜態(tài)高壓油動機拉閥試驗,油動機運行平穩(wěn)無卡澀,機組并網(wǎng)發(fā)電后負荷調(diào)整得到改善(見圖4)。
圖4 檢修后加負荷時負荷和蒸汽量曲線圖
汽輪機負荷波動、調(diào)速系統(tǒng)卡澀在汽輪機生產(chǎn)運行中會經(jīng)常遇到,微小異常不一定會引起足夠的重視,微小異常的累積會造成大的設(shè)備故障。無論生產(chǎn)人員還是設(shè)備檢修人員都應(yīng)熟練掌握設(shè)備的運行維護原理[4],只有精心運維、實時狀態(tài)監(jiān)控,科學合理檢修,才能為機組的安全穩(wěn)定運行提供有力的基礎(chǔ)保障。