張永光,熊 瑤,王秀梅,宮金榮,李園園,邱云學(xué),趙 菲,葛育坤
(青島雙星輪胎工業(yè)有限公司,山東 青島 266400)
載重輪胎寬基化、高性能化已經(jīng)成為輪胎技術(shù)進(jìn)步的重要途徑。根據(jù)研究,載重汽車使用寬基輪胎替代并用雙胎,可以減小車輛質(zhì)量,一組牽引車頭和掛車組合最多可減小質(zhì)量400 kg;降低輪胎滾動阻力,減少二氧化碳排放,節(jié)約燃油6%~10%;減少材料消耗,如可減少內(nèi)胎2 kg以上的丁基橡膠材料;減少輪胎生熱,對高速、長距離行駛顯示出突出的優(yōu)越性;輪胎內(nèi)壓保持率較高,有利于提高行駛安全性。因此,我國已在推廣使用寬基低斷面無內(nèi)胎子午線輪胎替代載重汽車的雙胎并用。
寬基輪胎因斷面高寬比較小等原因,生產(chǎn)工藝復(fù)雜,產(chǎn)品合格率較低。因此,我公司對超低斷面寬基輪胎(60及以下系列)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化,以解決胎冠部位彎曲不良等問題,提高產(chǎn)品性能[1-4]。
寬基載重子午線輪胎結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 寬基載重子午線輪胎結(jié)構(gòu)示意
(1)胎冠及上胎側(cè)由1#帶束層、2#帶束層、3#帶束層、2層0°帶束層、胎面、胎體、內(nèi)襯層、墊膠和胎側(cè)膠組成。
(2)G=胎面厚度+1#帶束層厚度+2#帶束層厚度+3#帶束層厚度+胎體厚度+內(nèi)襯層厚度。胎面厚度=花紋深度+花紋溝底基部膠厚度,花紋溝底基部膠厚度為5~8 mm,為花紋深度的1/2,極大地增強(qiáng)了胎冠部位的整體剛性。1#帶束層、2#帶束層、3#帶束層和胎體的厚度為所用鋼絲簾線直徑+(0.7~1) mm。內(nèi)襯層厚度為3.0~3.5 mm。
(3)2#帶束層寬度為W的85%~92%,且L1與L2的夾角為62°~64°,保證2#帶束層寬度。1#帶束層寬度較2#帶束層寬度小10~15 mm,0°帶束層較2#帶束層窄10~15 mm,3#帶束層寬度為2#帶束層寬度的50%~65%,防止0°帶束層內(nèi)端點(diǎn)距離過大,進(jìn)一步保證胎冠部位剛性。
(4)G為胎肩至輪胎內(nèi)輪廓距離的1.4~1.6倍,增強(qiáng)輪胎耐磨性能,L3與豎直方向的夾角為29°~30°,L4與豎直方向的夾角為45°,保證充氣后輪胎內(nèi)氣體向內(nèi)輪廓曲線作用力更均勻,改善輪胎耐久性能。
墊膠外端點(diǎn)高度為輪胎上胎側(cè)曲線的1/3~1/2,使輪胎變形區(qū)域更集中于胎側(cè);胎面外端點(diǎn)與墊膠外端點(diǎn)距離為10~15 mm。
(1)輪胎下胎側(cè)由胎圈耐磨膠、內(nèi)襯層、胎體、胎圈增強(qiáng)層、鋼絲圈和三角膠組成。
(2)鋼絲圈采用六邊形設(shè)計(jì),底部寬度較頂部寬度大,有利于防止胎圈部位發(fā)生屈撓變形。
(3)胎體外端點(diǎn)高度為輪胎內(nèi)輪廓高度的10%~15%,使輪胎變形區(qū)域更集中于胎側(cè)部位。胎圈增強(qiáng)層外端點(diǎn)距離胎體外端點(diǎn)10~15 mm。胎圈耐磨膠內(nèi)端點(diǎn)距離胎圈增強(qiáng)層外端點(diǎn)10~15 mm,為三角膠上端點(diǎn)與胎圈增強(qiáng)層外端點(diǎn)距離的中點(diǎn)。胎圈耐磨膠外端點(diǎn)在胎體外端點(diǎn)高度的1/2處。
(4)W1為W2的1/2,能更有效降低胎側(cè)耐磨膠打褶現(xiàn)象發(fā)生率,防止輪胎早期損壞。
(1)輔鼓周長(Cf)的計(jì)算公式為
式中,D為輪胎外直徑,dp為花紋溝深度,E為花紋溝基部膠厚度,Kb為帶束層伸張因數(shù),取值為0.97~0.99。
(2)機(jī)頭平面寬(Wp)的計(jì)算公式為
式中,2ab為鋼絲圈內(nèi)端點(diǎn)之間胎體簾線長度,Kc為胎體伸張因數(shù),取值為1.012~1.020,Wg為鋼絲圈寬度。
(1)采用一次法兩鼓機(jī)械鼓成型機(jī)成型,在主鼓上進(jìn)行胎側(cè)、內(nèi)襯層、胎圈增強(qiáng)層、胎體、墊膠貼合,在輔鼓上進(jìn)行1#,2#,3#和0°帶束層及胎面的貼合,傳遞環(huán)將輔鼓復(fù)合件傳遞到主鼓合適位置后,主鼓成型鼓保持0.6~0.8 MPa扇形塊壓力、0.08~0.12 MPa中鼓充氣壓力完成成型。
(2)使用1 613 mm(63.5英寸)熱板硫化機(jī)進(jìn)行硫化,熱板溫度為141 ℃,一次定型壓力為0.07~0.08 MPa,二次定型壓力為0.09~0.10 MPa,完成合模。
通過上述方法進(jìn)行結(jié)構(gòu)、施工優(yōu)化設(shè)計(jì)前后,輪胎生產(chǎn)一次合格率對比如表1所示。
表1 優(yōu)化設(shè)計(jì)前后輪胎生產(chǎn)一次合格率對比 %
由表1可知,優(yōu)化設(shè)計(jì)輪胎生產(chǎn)一次合格率明顯提高,可極大節(jié)約生產(chǎn)成本。
按照相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對采用該方法設(shè)計(jì)生產(chǎn)的445/45R19.5輪胎的室內(nèi)性能進(jìn)行測試,試驗(yàn)環(huán)境溫度為(38±3) ℃。
輪胎強(qiáng)度試驗(yàn)條件為:標(biāo)準(zhǔn)充氣壓力 900 kPa,壓頭直徑 38 mm,壓頭垂直于胎面并壓在靠近胎面圓周中心線的花紋塊上,沿胎面中心線取間隔大致相等的5個試驗(yàn)點(diǎn),檢測速度 50 mm·min-1。
輪胎強(qiáng)度測試值為4 270 J,為標(biāo)準(zhǔn)值(2 203 J)的194%,輪胎強(qiáng)度滿足國家標(biāo)準(zhǔn)要求。
輪胎耐久性能試驗(yàn)條件為:標(biāo)準(zhǔn)充氣壓力900 kPa,試驗(yàn)速度 48 km·h-1,試驗(yàn)步驟如表2所示。
表2 輪胎耐久性能試驗(yàn)步驟
輪胎耐久性能試驗(yàn)累計(jì)行駛時間為68 h,試驗(yàn)結(jié)束時輪胎狀況為胎肩脫空,滿足國家標(biāo)準(zhǔn)要求(≥47 h)。
輪胎高速性能試驗(yàn)條件為:充氣壓力為標(biāo)準(zhǔn)充氣壓力的90%,即810 kPa,試驗(yàn)負(fù)荷為單胎最大負(fù)荷的85%,即3 825 kg,試驗(yàn)步驟如表3所示。
表3 輪胎高速性能試驗(yàn)步驟
輪胎高速性能試驗(yàn)累計(jì)行駛時間為5 h,試驗(yàn)結(jié)束時輪胎未損壞,滿足企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求(≥3 h)。
采用該結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法設(shè)計(jì)的輪胎的強(qiáng)度性能、耐久性能和高速性能高于國家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到使用要求。該設(shè)計(jì)方法可降低輪胎關(guān)鍵部位的生熱,有效提高輪胎的耐久性能,減少胎體簾布彎曲、胎圈漏鋼絲等問題的發(fā)生,生產(chǎn)工藝穩(wěn)定,一次合格率提升明顯,為公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。