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        某電廠1號機(jī)組高負(fù)荷下二次風(fēng)運(yùn)行優(yōu)化試驗(yàn)研究

        2024-02-13 09:39:20李鵬駱宏飛火鴻賓
        當(dāng)代化工研究 2024年1期
        關(guān)鍵詞:高負(fù)荷省煤器氧量

        *李鵬 駱宏飛 火鴻賓

        (國能蚌埠發(fā)電有限公司 安徽 224000)

        由于燃燒具有不穩(wěn)定性,電站在運(yùn)行過程中,燃燒運(yùn)行偏差難以避免[1]。為了減少燃燒偏差造成的鍋爐熱效率下降、腐蝕加劇、污染物排放值升高等問題,電廠通常會進(jìn)行檢修或運(yùn)行優(yōu)化,提高鍋爐熱效率[2-5]。本文是對某電廠1號630MW機(jī)組鍋爐進(jìn)行燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)工作分析,可以為同行電廠運(yùn)行工況優(yōu)化調(diào)整提供思路借鑒。

        1.機(jī)組概況與問題分析

        圖1~圖5給出了優(yōu)化運(yùn)行前在620MW、450MW、310MW負(fù)荷下省煤器出口氧量和CO分布。其中,A1-6、B1-6分別代表鍋爐A側(cè)、B側(cè)從左至右的孔號次序。

        圖1 優(yōu)化前620MW省煤器出口截面煙氣氧量分布

        圖2 優(yōu)化前620MW省煤器出口截面CO濃度分布

        圖3 優(yōu)化前450MW省煤器出口截面煙氣氧量分布

        圖4 優(yōu)化前450MW省煤器出口截面CO濃度分布數(shù)據(jù)

        圖5 優(yōu)化前310MW省煤器出口截面煙氣氧量分布

        由圖5可知,在310MW低負(fù)荷運(yùn)行下,氧量分布較為均勻。優(yōu)化運(yùn)行前后,310MW省煤器出口截面出CO濃度均為0μL/L,表明此種工況負(fù)荷下,優(yōu)化運(yùn)行要求并不迫切,因此下文將不再討論。

        與此同時,在620MW、450MW兩種較高負(fù)荷工況下,省煤器出口氧量分布呈現(xiàn)兩側(cè)墻低、中間高的分布,A、B側(cè)氧量分布不均勻指數(shù)分別為37.7%、63.6%和18.7%、54.5%——氧量分布極不均勻;相應(yīng)的,CO排放濃度分布兩側(cè)高于中間區(qū)域,兩側(cè)CO濃度高達(dá)10000μL/L以上,平均值分別為6166μL/L和2852μL/L。未燃盡的CO隨煙氣排出,致使鍋爐熱效率分別下降了2.49%和1.25%。同時,側(cè)墻較高的CO濃度將加劇側(cè)墻水冷壁高溫腐蝕問題。因此,高負(fù)荷運(yùn)行工況優(yōu)化調(diào)整勢在必行。

        2.燃燒系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整方案

        (1)煤質(zhì)分析。表1給出了入廠的煤質(zhì)分析數(shù)據(jù),其中,Mt、Mad分別代表煤中的全水及空氣干燥基水分含量;Aar表示收到基灰分含量;Vdaf代表煤的干燥無灰基中揮發(fā)分含量;St代表煤中硫含量;Qnet,ar表示收到基低位發(fā)熱量。

        表1 入廠煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)

        (2)風(fēng)量調(diào)整方法。為了提高氧量分布均勻性、降低中高負(fù)荷下CO濃度,對運(yùn)行燃燒器(燃盡風(fēng))拉桿、運(yùn)行氧量、配風(fēng)方式等進(jìn)行了詳盡調(diào)整,表2給出了不同負(fù)荷下的優(yōu)化調(diào)整工況表。其中,T01-03為不同負(fù)荷下原始工況對照組,T04-05為燃燒器外二次風(fēng)調(diào)整;T07-08為燃燒器內(nèi)二次風(fēng)調(diào)整;T09-10為燃盡風(fēng)綜合調(diào)整;T11-12為燃燒器內(nèi)外二次風(fēng)及燃盡風(fēng)綜合優(yōu)化后的工況。

        表2 優(yōu)化調(diào)整工況表

        3.優(yōu)化后運(yùn)行監(jiān)測分析

        (1)優(yōu)化效果分析。為了研究優(yōu)化效果,對運(yùn)行優(yōu)化前的鍋爐高負(fù)荷運(yùn)行工況數(shù)據(jù)進(jìn)行了采集,如表3所示。從620MW、450MW兩個負(fù)荷下摸底試驗(yàn)結(jié)果可以看出:兩個負(fù)荷下,A/B側(cè)主蒸汽溫度與再熱汽溫良好;再熱減溫水量分別為29.7t/h和3.0t/h,高負(fù)荷下再熱減溫水量偏高;高負(fù)荷下省煤器出口A/B側(cè)氧量分布偏差大,并且高負(fù)荷下氧量控制值過低;兩個負(fù)荷下,省煤器出口截面煙氣中CO排放濃度平均值分別為6166μL/L和2852μL/L,在中高負(fù)荷下CO排放濃度過高;高負(fù)荷工況下,修正后的排煙溫度平均值分別為140.5℃和131.8℃,修正后的鍋爐熱效率分別為91.63%、92.72%,爐效偏低,主要是CO熱損失過高。

        表3 優(yōu)化前工況主要參數(shù)

        根據(jù)摸底試驗(yàn)結(jié)果,目前該機(jī)組主要存在以下問題需要進(jìn)一步優(yōu)化:①中高負(fù)荷下氧量控制不合理并且分布均勻性差,導(dǎo)致CO濃度過高,需要進(jìn)行配風(fēng)優(yōu)化,降低CO濃度;②高負(fù)荷下再熱減溫水量偏高。

        為了探明運(yùn)行優(yōu)化對參數(shù)的影響,表4給出了優(yōu)化后工況的詳細(xì)參數(shù)。經(jīng)過優(yōu)化調(diào)整后,各負(fù)荷下氧量分布均勻,氧量分布不均勻指數(shù)均在22%以下;同時,580MW和450MW負(fù)荷下CO排放濃度分別從6166μL/L和2852μL/L下降至77μL/L和39μL/L,降幅明顯。同時,高負(fù)荷兩側(cè)CO濃度從10000μL/L下降至400μL/L以內(nèi),可大幅緩解側(cè)墻水冷壁高溫腐蝕問題[6]。

        表4 優(yōu)化后工況主要參數(shù)

        此外,高負(fù)荷下兩側(cè)汽溫良好,兩側(cè)氧量分布均勻。省煤器出口截面煙氣中CO排放濃度大幅降低。高負(fù)荷飛回可燃物含量比摸底工況降低了0.62%,灰渣可燃物含量較低。修正后的排煙溫度平均值分別為140.3℃和129.3℃,修正后的鍋爐熱效率分別為93.72%、94.04%,比摸底工況分別提高了2.09%、1.32%。電廠運(yùn)行工況得到了較好的優(yōu)化,達(dá)到了預(yù)期的效果。

        (2)優(yōu)化運(yùn)行策略。目前總風(fēng)量控制曲線燃料主控上限值僅為253.37t/h,當(dāng)煤量高于該值后風(fēng)量不再增加,在高負(fù)荷下煤量可達(dá)到290t/h。在二次總風(fēng)量進(jìn)行系數(shù)修正后建議按照表5~表6推薦氧量和總風(fēng)量進(jìn)行控制。

        表5 運(yùn)行氧量推薦值

        表6 總風(fēng)量控制曲線推薦值

        在不同負(fù)荷下,燃燒熱負(fù)荷偏差分布不盡一致,在當(dāng)前條件下只能通過燃燒器和燃盡風(fēng)就地拉桿手動調(diào)節(jié)。鑒于此,未來可將燃盡風(fēng)拉桿改為程控,盤上運(yùn)行人員可以根據(jù)當(dāng)前偏差進(jìn)行實(shí)時調(diào)整,實(shí)現(xiàn)不同工況下氧量、汽溫、壁溫均勻分布。

        4.結(jié)論

        本文在電廠鍋爐運(yùn)行參數(shù)測試的基礎(chǔ)上,著重對鍋爐中高負(fù)荷運(yùn)行中關(guān)鍵可調(diào)節(jié)參數(shù)(運(yùn)行氧量、總風(fēng)量)進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,優(yōu)化后測試結(jié)果表明:(1)優(yōu)化調(diào)整后,580MW、450MW兩個負(fù)荷下,A/B側(cè)主蒸汽溫度與再熱汽溫良好;高負(fù)荷下再熱減溫水量比摸底工況降低了25.6t/h。(2)CO濃度分別從6166μL/L和2852μL/L下降至77μL/L和39μL/L;優(yōu)化后的鍋爐熱效率分別提高了2.09%和1.32%。本次優(yōu)化試驗(yàn)的成果可為電廠帶來可觀的長期效益,實(shí)現(xiàn)降本增效。

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