武 韜
(國能榆次熱電有限公司)
山西是我國確定的首批電力現(xiàn)貨市場的八個之一。作為建設(shè)試點(diǎn),目前已經(jīng)構(gòu)建了集中式的電力現(xiàn)貨交易市場,搭建起了中長期+現(xiàn)貨交易+輔助服務(wù)的電力交易市場模式,山西電力調(diào)度中心負(fù)責(zé)實(shí)施,采用“分別報價,分別出清”的模式參與[1]。
自2020年下半年開始,國際煤價持續(xù)上漲,極端天氣不停發(fā)力,恰逢國內(nèi)電網(wǎng)檢修密集,在這樣的條件下首次完成了季度結(jié)算試運(yùn),并在充分評估的基礎(chǔ)上制定保障措施,預(yù)控中長期運(yùn)行風(fēng)險,率先啟動了雙邊現(xiàn)貨,并進(jìn)行了不間斷運(yùn)行。隨著國家十四五戰(zhàn)略及碳中和碳達(dá)峰目標(biāo)的提及,我國能源發(fā)展迫切需要上一個新的臺階,如何高效的利用能源,減少能源損耗,一直是擺在電力人面前的永久課題[2]。因供給受限、庫存低位、運(yùn)行需求急劇攀升等多重因素疊加,全球能源危機(jī)警報驟然拉響[3]。
隨著2023年疫情的悄然結(jié)束,國民經(jīng)濟(jì)迅速回升,生產(chǎn)用電峰谷差會越來越大,經(jīng)濟(jì)需求迫切需要機(jī)組進(jìn)行調(diào)峰運(yùn)行,使得燃煤鍋爐在低負(fù)荷時不投油、穩(wěn)定燃燒的問題日益突出。就火電廠高、低峰的問題,根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)得出,當(dāng)鍋爐處在低負(fù)荷運(yùn)行時,對鍋爐內(nèi)燃燒狀況及鍋爐設(shè)備損耗、人員調(diào)整影響比較大,稍有疏忽就會導(dǎo)致機(jī)組非停事件發(fā)生,將對電網(wǎng)和電廠造成可觀損失[4]。
某公司1、2號鍋爐為國內(nèi)某公司所產(chǎn)DG1164/17.5-Ⅱ12亞臨界自然循環(huán)爐,一次中間再熱機(jī)組、正壓直吹一次風(fēng)制粉、四角切圓燃燒系統(tǒng)的固態(tài)排渣煤粉爐,鍋爐設(shè)計(jì)煤種見表1。
表1 設(shè)計(jì)煤種的基本成分
該型鍋爐配330MW 汽輪發(fā)電機(jī)組,設(shè)計(jì)為既可帶基本負(fù)荷,也可用于變負(fù)荷調(diào)峰。燃用設(shè)計(jì)煤種時,其不投油最低穩(wěn)燃負(fù)荷設(shè)計(jì)不大于50%B-MCR。鍋爐實(shí)際參數(shù)見表2。
表2 鍋爐設(shè)計(jì)基本參數(shù)
為了適應(yīng)我國火電廠氮氧化物排放限值新的標(biāo)準(zhǔn),1、2號爐分別于2012年9月和2013年5月進(jìn)行了低氮燃燒器改造,采用國內(nèi)某公司的垂直濃淡燃燒器。為了適應(yīng)入爐煤種的變化需要,兩臺爐燃燒器分別于2018年6月、2020年9月再次進(jìn)行改造。
燃燒設(shè)備A、B、C三臺磨煤機(jī),燃燒器為四角布置,切向燃燒。燃燒器上一次風(fēng)噴口中心到屏底距離為21.154m,下一次風(fēng)噴口中心到冷灰斗拐點(diǎn)距離為4.017m。每角燃燒器共布置17層噴口,包括有6層一次風(fēng)噴口 (最下面一層為少油點(diǎn)火煤粉燃燒器),7層二次風(fēng)噴口(其中BC、DE層布置有燃油裝置),4層單獨(dú)布置的頂二次風(fēng)(SOFA)噴口。A層一次風(fēng)噴口采用中心濃淡燃燒器,B、C、D、E、F層一次風(fēng)噴口采用水平濃淡分離、中間帶穩(wěn)燃鈍體的燃燒器。全部燃燒器采用整體上下擺動機(jī)構(gòu),一次風(fēng)噴口在水平位置±20°范圍擺動,二次風(fēng)噴口在水平位置±30°范圍擺動。一次風(fēng)噴口四周布置有偏置周界風(fēng)。燃燒出口射流中心線和水冷壁中心線的夾角分別為42.5°和47.5°,在爐膛中心形成逆時針旋向的假想切圓,切圓直徑790mm。
(1)低負(fù)荷(115MW)期間,主、再熱汽溫可達(dá)520℃以上,但不容易維持;
(2)大屏過熱器壁溫偏高,壁溫最高491℃,很可能已經(jīng)發(fā)生局部超溫;
(3)部分火檢探頭可能因積灰、負(fù)荷較低、爐膛燃燒較差等原因,存在閃爍不穩(wěn)情況;
(4)低負(fù)荷期間,鍋爐渣量較大,干排機(jī)、碎渣機(jī),使用負(fù)荷較重。
由于正常運(yùn)行中入爐煤不能保證設(shè)計(jì)煤種,入爐煤煤質(zhì)偏離設(shè)計(jì)煤種很多,含灰量較大,給鍋爐的正常安全運(yùn)行,尤其是低負(fù)荷的穩(wěn)定運(yùn)行構(gòu)成很大威脅。通過我們對強(qiáng)化燃燒問題的探討,從運(yùn)行角度系統(tǒng)分析了影響穩(wěn)定燃燒的各種不利因素,并對涉及燃燒系統(tǒng)的有關(guān)運(yùn)行方式進(jìn)行了優(yōu)化,使鍋爐的穩(wěn)燃能力和抗干擾能力大大提高。
鍋爐的總風(fēng)量是根據(jù)機(jī)組主汽流量并經(jīng)氧量修正產(chǎn)生,因此在負(fù)荷降低的情況下,鍋爐燃燒需要的總風(fēng)量也隨之降低,但排煙熱損失會相對增大,供電煤耗率上升,總風(fēng)量的變化也造成爐內(nèi)平均溫度的變化,燃燒反應(yīng)速度相應(yīng)也會產(chǎn)生變化,有可能不利于鍋爐進(jìn)行低負(fù)荷的燃燒穩(wěn)定。為此運(yùn)行人員應(yīng)及時加強(qiáng)對總風(fēng)量的控制手段,比如在總風(fēng)量處設(shè)置風(fēng)量偏置,根據(jù)爐內(nèi)實(shí)際燃燒情況進(jìn)行風(fēng)量偏置設(shè)定,穩(wěn)定著火和強(qiáng)化燃燒。
鍋爐燃用低揮發(fā)份的煤種,為了保證煤粉的燃盡率,設(shè)計(jì)的制粉系統(tǒng)煤粉細(xì)度均偏小,不可避免的造成了一次風(fēng)粉濃度偏大,實(shí)踐證明鍋爐低負(fù)荷時對制粉系統(tǒng)運(yùn)行層數(shù)減少,減少了進(jìn)入爐膛的一次風(fēng)量,由于需要加熱的風(fēng)量減少,可以使整個爐膛的截面熱負(fù)荷增加,爐膛溫度提高,有利于一次風(fēng)燃燒器著火,強(qiáng)化了鍋爐的穩(wěn)燃性能,200MW 負(fù)荷以下保持兩臺磨煤機(jī)運(yùn)行,運(yùn)行磨煤機(jī)臺數(shù)的減少可有效增加磨煤機(jī)的進(jìn)煤量,進(jìn)而提高主燃燒區(qū)域的溫度水平,從而使火焰集中,溫度提高。燃燒溫度的提高,又促進(jìn)燃燒反應(yīng)的正向偏移,增加火焰的穩(wěn)定性和火焰的強(qiáng)度。
由圖所示。原先燃燒器共6層分為兩組,即下三層(A、B、C層燃燒器為一組),上三層(D、E、F層燃燒器為一組)。A、B、C層燃燒器之間僅有一層二次風(fēng)間隔,而兩組燃燒器之間即ABC、DEF層之間則間隔CC層、DD層二次風(fēng),相距較遠(yuǎn),因此在低負(fù)荷運(yùn)行時,應(yīng)以下3層運(yùn)行為最佳運(yùn)行方式。經(jīng)過改造后6層燃燒器連續(xù)起來,燃燒器區(qū)域的斷面熱負(fù)荷及火焰燃燒溫度均得到大幅提高,有利于底火的著火和火焰的傳播,增強(qiáng)著火的穩(wěn)定性。同時,底層火焰良好的燃燒狀態(tài)又促進(jìn)了上層煤粉的著火和穩(wěn)燃。
圖 燃燒器布置示意圖
由于鍋爐內(nèi)煤粉氣流著火需要一定的著火熱和預(yù)熱熱,而煤粉的著火熱正比與一次風(fēng)量。因此通過適當(dāng)降低一次風(fēng)壓,降低一次風(fēng)量,從而降低爐膛內(nèi)著火需要的熱量,促使煤粉氣流提前著火,同時由于一次風(fēng)率的降低,一次風(fēng)機(jī)的電耗也將下降,但是不同煤質(zhì)和不同的燃燒器都存在一個最佳的著火濃度,而且揮發(fā)份含量較低的煤種,最佳著火濃度往往偏高。因此,煤粉濃度在一定范圍內(nèi)適當(dāng)提高,對煤粉氣流的著火燃燒也是有利的。但一次風(fēng)率的降低不能以一次風(fēng)管有堵管風(fēng)險為代價。一次風(fēng)壓應(yīng)根據(jù)不同煤質(zhì)和不同一次風(fēng)燃燒器著火距離及火焰穩(wěn)定性的強(qiáng)度變化來確定,可以通過實(shí)驗(yàn)的方法進(jìn)行爐膛四角切圓風(fēng)壓測試,保證燃燒的穩(wěn)定。
3.5.1 優(yōu)化二次風(fēng)的調(diào)整
鍋爐壁溫超溫時限是鍋爐的一項(xiàng)重要指標(biāo),當(dāng)實(shí)際壁溫超過鋼材最高使用溫度時,金屬的機(jī)械性能、金相組織就要發(fā)生變化,蠕變速度加快,最后導(dǎo)致管道破裂,機(jī)組被迫停運(yùn)。自2020年3月份電力現(xiàn)貨開始申報以來,長期的低峰運(yùn)行使得該公司1號爐大屏過熱器第4點(diǎn)金屬壁溫高,該點(diǎn)壁溫較其他測點(diǎn)高30℃左右,并且大屏過熱器出口左、右側(cè)汽溫偏差較大,一般在25~50℃。大屏過熱器極易發(fā)生超溫,威脅機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。為了控制壁溫超溫,大量使用一級減溫水,甚至采用節(jié)流給水主閥的非常規(guī)手段控制壁溫,導(dǎo)致主汽溫度偏低,給水泵耗電率升高,對機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性造成較大影響。另一方面,為控制大屏過熱器壁溫超限,致使1號機(jī)組負(fù)荷調(diào)節(jié)性能下降,甚至被迫退出電力現(xiàn)貨模式運(yùn)行。電科院針對此問題進(jìn)行過多次調(diào)整,始終未能達(dá)到預(yù)期效果。
該公司創(chuàng)新鍋爐燃燒調(diào)整方法,采用頂部二次風(fēng)擺角調(diào)整及優(yōu)化底部二次風(fēng)風(fēng)門大小的方式優(yōu)化了爐膛空氣動力場,使受熱面熱偏差恢復(fù)至合理水平,壁溫超溫的問題得到基本解決。爐大屏出口汽溫偏差成功控制在20℃以內(nèi),解決了爐壁溫超溫的問題,提高了主汽溫度,保證了一號機(jī)組在投入電力現(xiàn)貨模式時的調(diào)節(jié)性能。
3.5.2 保持合理的爐膛壓差
保持合理的爐膛差壓,二次風(fēng)壓與爐膛負(fù)壓處在一個合理的水平,也就保證進(jìn)入爐膛內(nèi)燃燒的二次風(fēng)量與風(fēng)速,能夠有效和一次風(fēng)進(jìn)行卷吸,增加煤粉、空氣、煙氣活躍的強(qiáng)度,大大增強(qiáng)火焰的旋轉(zhuǎn),一方面提高了爐膛燃燒的穩(wěn)定性,使?fàn)t膛火焰充滿度達(dá)到極佳,同時也為爐膛內(nèi)的受熱面營造一個良好的空間,使得鍋爐大屏過熱器左、右汽溫偏差減小,降低了減溫水量,提高了鍋爐的效率。
由于對鍋爐運(yùn)行方式進(jìn)行了大幅度優(yōu)化,采取了強(qiáng)化和穩(wěn)燃的措施,技術(shù)上得到保障,使鍋爐在低負(fù)荷階段的穩(wěn)定性和火焰剛性能力大大增加。在進(jìn)入廠內(nèi)的煤種和煤質(zhì)多變的情況下,空氣干燥基灰份超過40%的情況下,仍能達(dá)到60%MCR的深度調(diào)峰能力,為進(jìn)一步提高機(jī)組調(diào)節(jié)性能,迎接電力現(xiàn)貨模式下深度調(diào)峰的加、減負(fù)荷打下了良好的基礎(chǔ)。