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        降低催化重整離心式壓縮機蒸汽用量的措施

        2024-01-12 01:51:40陳作翔
        山西化工 2023年12期
        關鍵詞:氫油重整壓縮機

        陳作翔

        (中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)

        1 裝置概況

        目前,某公司催化重整(Ⅱ)裝置,設計為UOP-3.5工藝包,包含預加氫、重整、再生單元三部分。重整以加氫精制后的輕烴回收重石腦油、加氫裂化重石腦油和加氫乙烯裂解抽余油(C6~C10 組分)為原料[1],在一定的反應溫度、反應壓力下,在鉑金屬催化劑存在的條件下,通過環(huán)烷烴脫氫、芳構化、異構化等主要反應,將原料油分子進行重新排列,生產富含芳烴(芳烴質量分數在77%以上)的汽油供應抽提裝置并副產大量氫氣。該裝置設計加工能力為180 萬t/a,裝置設計能耗(EO)為66.5 kg/t,實際能耗(EO)約為68 kg/t,其中K-201 蒸汽能耗占比為30%,為了實現裝置節(jié)能減排的目標,思考應如何降低K-201 的能耗迫在眉睫。

        2 影響K-201 機組蒸汽用量的要素分析

        2.1 重整反應氫油比

        日常操作過程中循環(huán)氫純度基本保持不變,不同的氫油比對應不同的裝置能耗,氫油比大則意味著循環(huán)氫氣流量大,對應機組的能耗增加[1]。所以降低氫油比可降低機組蒸汽消耗量,根據氫油比計算公式:氫油摩爾比=循環(huán)氫中氫的摩爾數/進料油的平均摩爾數。某公司催化重整(Ⅱ)裝置的油進料平均分子量為120 左右,重整反應的循環(huán)氣中的氫氣的純度約為90%左右。為控制催化劑在使用過程中的積碳速度,氫油摩爾比要求大于2.3。得出設計所需最低循環(huán)氫流量為103 000 m3/h。目前循環(huán)氫流量約為109 000 m3/h,是存在很大調整空間的。由此可知,此項是蒸汽用量多少的主要影響因素。

        2.2 重整高分罐入口溫度

        在正常生產的情況下,重整高分罐入口溫度的高低直接影響循環(huán)氫中的氫氣純度,高分罐入口溫度越低則循環(huán)氫中的輕烴組分冷凝的更多,對應進入機組的循環(huán)氣中氫氣純度越高,循環(huán)氫純度的高低則影響機組做的功多少。對離心機來說,在相同轉速下,機組做功的多少與輸送介質的密度密切相關,輸送介質密度大則所需機組做功越多,氫氣純度越高,則機組做功越少。由此可知,此項是蒸汽用量多少的主要影響因素。

        2.3 重整反應系統(tǒng)的壓力降

        重整反應系統(tǒng)壓力降越大,造成機組壓縮比變大,則需要機組做功越多[2]。重整系統(tǒng)設備較多,有4 臺反應器、4 臺加熱爐、大型換熱器等,由于在裝置設計初期對此因素進行論證優(yōu)化,并且在運行過程中各個設備差壓均在設計指標范圍內。故此項要素可排除。

        2.4 重整循環(huán)氫壓縮機K-201 驅動蒸汽的焓值

        該裝置重整循環(huán)氫壓縮機為背壓式壓縮機,入口壓力為3.5 MPa 中壓蒸汽,背壓后為1.0 MPa 低壓蒸汽。驅動蒸汽3.5 MPa 中壓蒸汽的焓值越高,單位蒸汽所做功就可以越多,保持同樣的轉速需要的蒸汽用量可以繼續(xù)降低;背壓后的低壓蒸汽管網壓力越低,則MS-LS 產生的差壓大,同樣可以減少驅動蒸汽用量。但本裝置公用工程受調度蒸汽管網限制,目前裝置內無法對此進行調節(jié)。本裝置重整循環(huán)氫壓縮機K-201 使用的公用工程中壓蒸汽的壓力、溫度和后路低壓管網壓力均符合設計文件要求。故此項要素可排除。

        3 降低重整循環(huán)氫壓縮機K-201 蒸汽用量措施的試驗

        3.1 降低重整反應氫烴摩爾比

        根據氫油比計算公式,降低重整循環(huán)氫流量:從109 000 m3/h 降低至103 000 m3/h,從而實現重整反應氫油比的降低。試驗過程中,操作員通過關小循環(huán)氫流量控制閥和降低機組轉速逐步降低循環(huán)氫流量,逐步將重整反應氫油物質的量比從2.6 降低至2.35~2.40。在方案實施過程中,監(jiān)控生成油的芳含及產品液收指標,均在合格指標范圍內[3]。

        根據重整熱力學反應,其反應壓力越低越有利于重整的目標產物生成,本裝置設計壓力為0.24 MPa。在此反應壓力下將導致催化劑積碳速度快,為保證催化劑活性,必須要有足夠的氫油比用來抑制鉑金屬催化劑的積碳的速度。此次試驗中,由于降低了反應氫油比,所以必須關注催化劑的積碳情況,因此調整完畢后3 天,安排操作人員對待生催化劑采樣,分析待生催化劑的含碳質量分數由3.5%升高至4.3%,并關注再生器的積碳燒焦情況,再生燒焦峰溫在570 ℃以下,再生系統(tǒng)運行正常,可以滿足積碳增加后的燒焦要求。重整循環(huán)氫流量下調后,機組蒸汽用量明顯降低,由105 t/h 降低至103.8 t/h。壓縮機調整前后參數對比數據,如表1 所示。

        表1 壓縮機調整前后參數對比

        3.2 降低重整高分罐的入口溫度

        操作員通過提高高分罐入口空冷器的負荷,將重整高分罐溫度由46 ℃下調至40 ℃。同時保持機組轉速不變,機組蒸汽用量由105.2 降至104.4 t/h。機組入口溫度與蒸汽用量關系,如圖1 所示。

        圖1 機組入口溫度與蒸汽用量關系

        降低重整高分罐入口的溫度有兩點好處:一是可以提高循環(huán)氫的純度;二是可以降低機組輸送介質的密度。提高循環(huán)氫的純度在實際上是提高了反應的氫油比,而降低離心機輸送介質的密度能夠有效降低機組的能耗。但是此項措施也施受重整高分罐入口的空冷器能耗制約,將高分罐溫度降低會引起空冷電耗的增加,因此需要綜合核算[4]。

        安排采樣分析重整循環(huán)氫氫氣純度,由90%提高至92%,因此又可繼續(xù)降低循環(huán)氫流量。

        在方案以上實施過程中,發(fā)現將空冷溫度降低后,重整高分罐壓力明顯上升。分析原因,根據離心機工作特性,在入口溫度降低后,介質氣密度下降導致機組入口流量下降,因此前路氣體滯留在系統(tǒng),所以反應的高分罐的壓力顯示上。按照高分罐壓力控制方案,操作人員將重整增壓機轉速提高后,高分罐壓力回歸到0.24 MPa。在提高增壓機轉速后,增壓機法的蒸汽用量未見明顯增加,因增壓機選型偏大,兩段防喘振閥均有開度,故轉速影響不大。

        4 結語

        重整反應的氫油比控制得越小,則的反應的循環(huán)氣流量就會越低,則機組的蒸汽用量越低。但是因為受重整催化劑的積碳影響,所以將氫油物質的量比控制在2.35~2.4 的范圍以內,即循環(huán)氫流量控制在102 000~105 000 m3/h。這樣的操作條件既能滿足反應所需的氫分壓,又可以起到降低壓縮機的蒸汽用量的目的。

        重整循環(huán)氫純度越高,機組的驅動蒸汽用得越少,但為保證高分壓力不變,重整增壓機K-202 做功需增加。本裝置循環(huán)氫壓縮機K-201 為3.5~1.0 MPa背壓式壓縮機[5],重整增壓機K-202 為凝汽式透平壓縮機,同樣使用3.5 MPa 蒸汽驅動,所以在上述措施實施過程中,要根據K-201 和K-202 的總共蒸汽消耗來綜合調節(jié)K-201 轉速。因本裝置K202 設計選型偏大,兩段防喘振閥一直保留約10%的開度,故在提高K202 機組轉速,對其蒸汽耗量變化影響很小,采用以上優(yōu)化措施可以實現降低重整中壓蒸汽用量的目標。在裝置上進行的降低重整反應氫油比工業(yè)試驗取得了良好的效果,反應氫油比降低后,K201 蒸汽耗量降低約2 t/h,每月可節(jié)約1 440 t 蒸汽[6]。

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