岳 磊
(山西華陽集團(tuán)新能股份有限公司選煤質(zhì)量管理中心,山西 陽泉 045000)
煤炭是典型的混合物,其化學(xué)組成的均勻性較低。其在實際化驗過程中,受到開采方式、儲存方式、運(yùn)輸方式等多方面因素的影響,導(dǎo)致實際的煤炭化驗結(jié)果也將存在顯著差異[1-2]。從目前來看,采制樣差異是影響煤質(zhì)化驗最為主要的兩項因素,結(jié)合實際經(jīng)驗可知,采樣和制樣兩個環(huán)節(jié)在煤質(zhì)分析帶來的誤差案例中,數(shù)量占比分別達(dá)到80%和16%[3],這表明采制樣對煤質(zhì)化驗的影響尤為突出,因此需要對這方面的工作作進(jìn)一步深入探究。
為研究采制樣差異對煤質(zhì)化驗的影響,本次以某煤炭企業(yè)為實際案例展開研究。該煤炭企業(yè)以往為提升工作效率和降低成本,在采制樣環(huán)節(jié)中,主要采用傳統(tǒng)的人工采樣模式進(jìn)行,目前該模式得出的煤質(zhì)化驗結(jié)果存在一定誤差,導(dǎo)致供需雙方對化驗結(jié)果產(chǎn)生糾紛。為此,本次決定對比傳統(tǒng)人工采樣制樣模式與嚴(yán)格按照GB474 的采樣制樣模式,結(jié)合分析結(jié)果,以探尋采制樣的優(yōu)化路徑。
在傳統(tǒng)人工采樣制樣試驗中,仍沿用以往的“八點(diǎn)取樣法”進(jìn)行采樣,基于煤堆進(jìn)行采樣過程。所有采樣點(diǎn)均在煤堆表面進(jìn)行,共計采煤3.5 kg。采樣完成后,即進(jìn)行樣品的制備,該模式下的煤樣制備主要分為以下幾個步驟:使用粉碎機(jī)對煤樣進(jìn)行破碎操作,將煤樣平均粒度控制在13 mm 以下;將煤炭樣品置于空氣中自然晾干;應(yīng)用“堆錐”的方法對破碎后的煤樣進(jìn)行混合;在保持煤樣粒度不變的前提下,將煤樣質(zhì)量減少至能夠最終滿足檢驗需求的質(zhì)量。
另一方面,在嚴(yán)格按照GB474 的采樣制樣模式中,其步驟相對更為繁瑣,應(yīng)用的設(shè)備數(shù)量也較多,其主要實驗設(shè)備如表1 所示。
表1 基于GB474 的煤炭采制樣實驗所需設(shè)備
基于以上設(shè)備,本次基于GB474 的煤炭采制樣實驗流程如下:
1)基于“八點(diǎn)采樣法”,在煤堆中進(jìn)行采樣,在采樣過程中,為避免表面煤層因氧化而性質(zhì)變化,因此從煤堆的頂、腰、底三個部位進(jìn)行,在采取煤樣時都應(yīng)選擇一個面為采取面,底部距地面0.5 m 處采取第一個子樣,然后每往高1 m 采一個子樣,往右或往左隔1 m 采一個子樣,直到采到頂部為止[4]。左右同樣延伸,采取子樣時挖坑深度為0.4 m,每個子樣的質(zhì)量不低于2 kg;取樣鏟的角度與煤堆表面呈垂直狀,遇到矸石、大塊、黃鐵礦或泥土?xí)r亦不舍棄。
2)使用煤炭粉碎機(jī)將采集到的煤樣進(jìn)行破碎處理,將平均粒度控制在13 mm 以下。
3)使用真空干燥箱對粉碎后的樣品進(jìn)行干燥。
4)應(yīng)用“堆錐”的方法對破碎后的煤樣進(jìn)行混合,同時在該過程中,重視增加均勻度的操作,以避免煤樣制備的精確度受到影響。
5)使用二分器對煤樣進(jìn)行縮分操作,確保在保持煤樣粒度不變的前提下,將煤樣質(zhì)量減少至能夠最終滿足檢驗需求的質(zhì)量。
6)對煤樣進(jìn)行篩分操作。
以上實驗完成后,對煤質(zhì)進(jìn)行化驗,為檢驗兩種方法的準(zhǔn)確性,同時引入第三方的專業(yè)檢驗機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。具體來看,在本次煤質(zhì)化驗中,主要內(nèi)容包括以下幾方面:一是應(yīng)用采用激光元誘導(dǎo)擊穿光譜分析技術(shù)(LIBS)對煤中的主要元素進(jìn)行分析(見圖1);二是對煤質(zhì)中的水分和灰分進(jìn)行分析,其中使用自動雙爐工業(yè)分析儀(見圖2)進(jìn)行灰分的準(zhǔn)確分析;三是對煤炭樣品的熱值進(jìn)行分析。
圖1 激光元素分析儀基本工作原理示意圖
圖2 自動雙爐工業(yè)分析儀
在本次實驗中,共計設(shè)計三組實驗,其中A 組為采用傳統(tǒng)人工采制樣模式的煤樣測定實驗,B 組為嚴(yán)格按照GB474 操作方法下的煤樣測定實驗;C 組則為第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對同批次煤樣的檢測實驗。為盡量消除偶然因素,每組實驗均進(jìn)行三次,分別編號為A1-A3、B1-B3、C1-C3,由此獲得的主要實驗結(jié)果如表2 所示。
根據(jù)表2 中的數(shù)據(jù)可得出如下推論:
1)相對而言,A 組在水分測定結(jié)果方面偏高,其主要原因可能是A 組實驗對煤樣的水分去除不夠徹底;
2)ABC 三組樣品在硫含量上的測定結(jié)果差異不顯著,與實際處理方法有關(guān);
3)在灰分、碳含量和熱值三項指標(biāo)中,B 組和C組差異不顯著,但與A 組的差異則較為突出,其主要原因是A 組在采樣和制樣環(huán)節(jié)中存在著一定的不規(guī)范現(xiàn)象,一方面,在采樣過程中,A 組針對表面的采樣,導(dǎo)致采集到少量被氧化的物質(zhì);另一方面,在制樣過程中,人工模式的嚴(yán)謹(jǐn)程度較低,部分步驟被省略,導(dǎo)致煤樣的精度不高。由此也不難看出,傳統(tǒng)的人工采制樣過程會出現(xiàn)較為明顯的錯誤,其主要原因則是未能按照國家制定的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格進(jìn)行。
根據(jù)以上實驗分析結(jié)果可知,未能按照國家制定的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格進(jìn)行采制樣是導(dǎo)致煤質(zhì)化驗結(jié)果準(zhǔn)確性不足的主要原因。為消除此問題,在今后的工作中,就需要嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行采樣環(huán)節(jié)。首先,在采樣過程中,應(yīng)當(dāng)按照GB474 的有關(guān)要求,針對目標(biāo)煤炭進(jìn)行均勻采樣,并充分考慮環(huán)境因素帶來的影響[5]。其次,在煤炭制樣過程中,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照制樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行混合、縮分、破碎、過篩等,以制作最小化煤炭樣品,中間的繁瑣步驟不應(yīng)忽略,同時針對這一問題,煤炭制樣部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化管理監(jiān)督,提高煤炭制樣的規(guī)范化程度,此外,在制備某些有粒度要求的煤炭樣本時煤炭制備人員應(yīng)當(dāng)采用逐級破碎的方式對煤炭樣本進(jìn)行破碎。最后,針對實驗過程中所需的儀器設(shè)備,相關(guān)技術(shù)部門應(yīng)當(dāng)對其進(jìn)行定期校準(zhǔn)與核查,如發(fā)現(xiàn)存在不符合要求的情況則要及時糾正,以此實現(xiàn)對制樣設(shè)備和制樣過程的質(zhì)量控制,進(jìn)而實現(xiàn)對煤質(zhì)檢驗的質(zhì)量控制目標(biāo)。
煤炭采樣是煤炭貿(mào)易雙方展開交易的第一環(huán)節(jié),如果沒有在采樣過程中采取科學(xué)合理的采樣方式,也沒有嚴(yán)格遵照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),那么煤炭采樣會對后續(xù)的煤炭制備過程和分析化驗過程造成最直接的影響,檢測人員的工作負(fù)荷將顯著增加,煤質(zhì)分析質(zhì)量也會明顯降低。顯然,只有在嚴(yán)格按照要求合理操作的前提下,樣品才具有代表性,檢驗結(jié)果才能代表整批煤的平均品質(zhì)。