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        核電廠乏燃料升降斗驅(qū)動(dòng)失效原因分析及對策

        2024-01-11 10:43:44
        設(shè)備管理與維修 2023年21期
        關(guān)鍵詞:限制器滾輪力矩

        章 熙

        (中核核電運(yùn)行管理有限公司,浙江嘉興 314300)

        0 引言

        秦三廠乏燃料升降斗組件是乏燃料傳輸系統(tǒng)的重要組成部分,其主要作用是將乏燃料從裝卸料機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)至乏燃料水池中,其中每臺機(jī)組各有一臺乏燃料升降斗,用于將乏燃料從空氣中轉(zhuǎn)運(yùn)至乏燃料水池中,保證乏燃料的冷卻,自2020 年4 月2 日以來,2 號機(jī)C 側(cè)升降斗多次出現(xiàn)鋼絲繩松馳報(bào)警的問題,導(dǎo)致?lián)Q料過程中斷和功能驗(yàn)證失敗,影響了正常的換料過程,同時(shí)對乏燃料的冷卻構(gòu)成了威脅。查閱兩臺機(jī)組的歷史,發(fā)現(xiàn)兩臺機(jī)組升降斗驅(qū)動(dòng)失效問題持續(xù)存在。乏燃料升降斗在運(yùn)行過程中如果出現(xiàn)驅(qū)動(dòng)失效,換料盤臺CRT 一般會(huì)出現(xiàn)“Drive Stuck”報(bào)警。出現(xiàn)驅(qū)動(dòng)失效報(bào)警的現(xiàn)象分為兩類:①單一報(bào)警;②伴隨其他報(bào)警:如鋼絲繩松弛報(bào)警、電源失效報(bào)警、運(yùn)動(dòng)方向錯(cuò)誤報(bào)警、超速報(bào)警及由控制回路中斷而產(chǎn)生的報(bào)警。

        統(tǒng)計(jì)了從2010 年至2021 年因?yàn)樵O(shè)備故障而導(dǎo)致升降斗驅(qū)動(dòng)失效的工單數(shù)量為40 個(gè),故障統(tǒng)計(jì)和分類如圖1 所示。升降斗下降失效的故障原因主要來自于:①力矩限制器故障;②升降斗驅(qū)動(dòng)力矩過大;③電機(jī)故障;④軸編碼器故障;⑤控制器故障。針對前兩種機(jī)械故障原因進(jìn)行分析,并提出相對合適的改進(jìn)措施,從而降低故障發(fā)生的次數(shù),有效提高設(shè)備的可靠性,確保乏燃料棒能夠順利進(jìn)入水池,及時(shí)得到有效的冷卻,確保燃料包殼的安全可靠。

        圖1 故障統(tǒng)計(jì)和分類

        1 乏燃料傳輸系統(tǒng)概述

        乏燃料傳輸系統(tǒng)(圖2)由驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)和傳輸機(jī)構(gòu)兩個(gè)部分組成,其中驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)包括乏燃料升降斗剎車、電機(jī)、力矩限制器、減速齒輪箱。傳輸機(jī)構(gòu)包括裝卸料機(jī)、乏燃料通道、卷揚(yáng)機(jī)、升降斗、升降斗導(dǎo)軌、水下傳輸小車等部分。

        圖2 乏燃料傳輸系統(tǒng)

        在進(jìn)行乏燃料卸料操作時(shí),裝卸料機(jī)將從通道卸下的乏燃料經(jīng)由推桿通過管嘴、乏燃料通道推送至乏燃料升降斗上,此時(shí)升降斗電機(jī)剎車釋放,電機(jī)啟動(dòng),經(jīng)過減速齒輪箱帶動(dòng)卷揚(yáng)機(jī)釋放鋼絲繩將乏燃料升降斗經(jīng)傳輸軌道緩緩下降至乏燃料卸料池底,而后乏燃料被放置在池底的水下傳輸小車上,由小車將乏燃料轉(zhuǎn)運(yùn)至乏燃料存放池進(jìn)行冷卻。

        2 升降斗組件結(jié)構(gòu)概述

        升降斗是半圓槽形,重約270 kg(圖3),由兩組萬向滾輪(包含16 個(gè)銅輪)和一組固定滾輪(包含4 個(gè)銅輪)組成,這些滾輪由一個(gè)固定支架和一個(gè)滾輪支架連接在一起,其中萬向滾輪在圓軌道上運(yùn)行,固定導(dǎo)向滾輪在傾斜軌道上運(yùn)行。

        圖3 乏燃料升降斗

        3 乏燃料升降斗驅(qū)動(dòng)失效原因分析及對策

        3.1 力矩限制器故障的原因及對策

        乏燃料升降斗力矩限制器的功能是升降斗上升過程中設(shè)定限值力矩,在升降斗上升過程中驅(qū)動(dòng)力矩過大時(shí)打滑,以保護(hù)驅(qū)動(dòng)電機(jī)。

        目前對力矩限制器的維修策略是每2 年檢查打滑力矩,要求值是16~20 N·m,力矩限制器不解體。

        2021 年8 月13 日,1 號機(jī)組乏燃料升降斗出現(xiàn)驅(qū)動(dòng)失效報(bào)警,檢查力矩限制器的打滑力矩在11~20 N·m 波動(dòng),升降斗驅(qū)動(dòng)力矩(要求16.3~20.3 N·m)已出現(xiàn)偏差,8 月14 日維修人員對力矩限制器進(jìn)行解題檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)摩擦片厚度不均勻,且表面有黑褐色摩擦痕跡。

        查找力矩限制器的維修歷史,可以發(fā)現(xiàn)力矩限制器在長時(shí)間的運(yùn)行后,力矩有所波動(dòng)(表1),出現(xiàn)過定期檢查發(fā)現(xiàn)力矩限制器力矩變小的情況。力矩限制器靠2 個(gè)摩擦片的摩擦來設(shè)定力矩,長時(shí)間的運(yùn)行必然會(huì)磨損摩擦片,摩擦片磨損后可能導(dǎo)致設(shè)定力矩波動(dòng)或變小。

        表1 力矩限制器打滑力矩測量歷史數(shù)據(jù)N·m

        因此從維修來看,僅定期檢查力矩限制器力矩是不夠的,還要檢查力矩限制器內(nèi)摩擦片的情況,才能保證力矩限制器設(shè)定的力矩穩(wěn)定,避免出現(xiàn)力矩限制器設(shè)定的力矩變小的情況。結(jié)合多年的運(yùn)行和維修經(jīng)驗(yàn)、工作內(nèi)容和工作地點(diǎn)、設(shè)備運(yùn)行情況,確定與乏燃料升降斗剎車解體采用同樣的周期,每8 年做一次力矩限制器內(nèi)摩擦片解體檢查。

        3.2 升降斗驅(qū)動(dòng)力矩過大原因及對策

        乏燃料升降斗導(dǎo)向軌道分為斜線段、曲線段、豎直段3 個(gè)部分,升降斗在這3 個(gè)部分由電機(jī)驅(qū)動(dòng)時(shí)的力矩稱為升降斗的驅(qū)動(dòng)力矩。

        對于2010 年以來2 臺機(jī)組升降斗驅(qū)動(dòng)失效的原因統(tǒng)計(jì)(圖2)可以發(fā)現(xiàn),升降斗驅(qū)動(dòng)失效大部分原因是升降斗的驅(qū)動(dòng)力矩過大,導(dǎo)致卷揚(yáng)機(jī)鋼絲繩松弛報(bào)警或者力矩限制器打滑。根據(jù)多次故障現(xiàn)象和檢修經(jīng)驗(yàn)得出,升降斗驅(qū)動(dòng)力矩超標(biāo)的原因有:①升降斗滾輪磨損;②升降斗滾輪與軸之間卡澀;③升降斗上滾輪支架卡澀。

        3.2.1 升降斗滾輪磨損原因及對策

        2020 年4 月3 日,2 號機(jī)組C 側(cè)發(fā)生同樣的故障,檢查發(fā)現(xiàn)圓導(dǎo)軌的滾輪表面磨成凹槽形,圓導(dǎo)軌上的對角滾輪間隙都大于0.76 mm,更換滾輪并設(shè)定間隙,檢查6 個(gè)滾輪凹槽處的最小外徑分別為60.90 mm、68.08 mm、68.88 mm、68.14 mm、69.12 mm、68.72 mm,最大磨損量約為1.8 mm,磨損后的滾輪向內(nèi)凹陷情況如圖4 所示。

        圖4 磨損后的滾輪向內(nèi)凹陷

        升降斗滾輪磨損的直接原因是滾輪磨損導(dǎo)致與軌道的接觸面積增加,摩擦力阻力增加,而間隙增加導(dǎo)致升降斗傾斜度增加,導(dǎo)致升降斗運(yùn)行阻力增加,兩個(gè)互相作用最終導(dǎo)致升降斗下降失效。根本原因是缺乏有效的預(yù)防性維修,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題,因?yàn)殚g隙測量設(shè)定只是一個(gè)過程標(biāo)準(zhǔn),升降斗運(yùn)行力矩的大小才是最終的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),而運(yùn)行力矩的大小是由滾輪的狀態(tài)及與軌道的間隙決定的。

        應(yīng)對策略:預(yù)防性維修添加了升降斗滾輪間隙標(biāo)準(zhǔn)。圓軌道銅輪:對滾輪外徑小于69.20 mm 的圓軌道滾輪進(jìn)行更換;角軌道滾輪:對滾輪外徑小于63.00 mm 的角軌道滾輪進(jìn)行更換。

        3.2.2 升降斗滾輪與軸之間卡澀原因及對策

        維修人員將無法轉(zhuǎn)動(dòng)的滾輪拆下解體后發(fā)現(xiàn)滾輪內(nèi)孔與軸表面有磨損拉毛的現(xiàn)象,原因是升降斗在運(yùn)行過程中,由于受升降斗組件自身重力影響,滾輪的孔在軸上長期向一側(cè)受力,導(dǎo)致受力不均,加速了磨損和毛刺的形成。而且卸料池房間的特殊性導(dǎo)致房間內(nèi)灰塵較多,可能有堅(jiān)硬的異物進(jìn)入軸與孔之間長期作用形成缺陷。

        針對以上缺陷,維修人員首先對拉毛的部分進(jìn)行修復(fù),對于缺陷較深,狀態(tài)差的直接進(jìn)行更換。在回裝前涂抹防咬劑對其進(jìn)行保護(hù)。

        3.2.3 升降斗組件上滾輪支架卡澀原因分析及對策

        由于升降斗組件作用的導(dǎo)軌為兩條平行軌道,且存在斜線、曲線和直線段3 個(gè)不同狀態(tài),作用在兩根軌道上的兩組滾輪由一根支架連接,該支架與上滾輪支架間存在可調(diào)節(jié)的轉(zhuǎn)動(dòng)副(圖5中①位置),且上、下兩個(gè)滾輪支架與滾輪組件之間也存在可調(diào)節(jié)的轉(zhuǎn)動(dòng)副(圖5 中②位置),升降斗在軌道上動(dòng)作時(shí)需要不斷調(diào)節(jié)滾輪的狀態(tài)來達(dá)到滾輪在軌道的一個(gè)良性受力的目的。

        圖5 升降斗上滾輪支架卡澀位置

        在進(jìn)行2 號機(jī)組C 側(cè)乏燃料升降斗滾輪整體更換的工作中,維修人員將升降斗組件整體拆除后,在對升降斗組件各關(guān)節(jié)部位進(jìn)行檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)升降斗上滾輪支架與升降斗組件之間的轉(zhuǎn)動(dòng)副卡死,無法旋轉(zhuǎn),而且上、下兩組滾輪連接軸在滾輪支架上均轉(zhuǎn)動(dòng)困難,存在卡澀現(xiàn)象。解體后發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)軸與軸套之間以及滾輪軸與滾輪支架之間存在拉毛現(xiàn)象或銹跡。這些部位在升降斗動(dòng)作時(shí)能夠隨著升降斗位置的變化對滾輪支架進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整,一旦卡澀甚至卡死,升降斗組件在動(dòng)作時(shí)由于受力而發(fā)生傾斜,導(dǎo)致軌道上的滾輪受力不均,阻力增大,驅(qū)動(dòng)力矩隨之增大,最終導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)失效。

        維修人員對卡澀的部位進(jìn)行清潔和修復(fù),涂抹少量防咬劑,回裝至軌道之后,滾輪支架能夠隨著位置移動(dòng)自由轉(zhuǎn)動(dòng),升降斗的驅(qū)動(dòng)力矩大幅降低。由于該問題會(huì)導(dǎo)致升降斗組件整體發(fā)生傾斜,使?jié)L輪受力不均,是導(dǎo)致升降斗驅(qū)動(dòng)力矩在短時(shí)間內(nèi)多次偏大的根本原因,在發(fā)生升降斗驅(qū)動(dòng)力矩偏大問題時(shí)要著重關(guān)注該位置狀態(tài),盡早做出處理。

        通過更換滾輪、調(diào)整滾輪間隙、修復(fù)受損的滾輪軸與偏心套、修復(fù)滾輪支架軸和軸套等措施對2 臺機(jī)組4 臺升降斗進(jìn)行了檢查和修復(fù),逐漸將4 套升降斗的驅(qū)動(dòng)力矩調(diào)整至最佳狀態(tài)(表2),自2022 年1 月以來2 臺機(jī)組還未發(fā)生升降斗因?yàn)轵?qū)動(dòng)力矩增大而驅(qū)動(dòng)失效的缺陷,設(shè)備可靠性得到了增強(qiáng)。

        表2 升降斗當(dāng)前驅(qū)動(dòng)力矩N·m

        4 結(jié)束語

        乏燃料升降斗系統(tǒng)由于運(yùn)輸乏燃料棒時(shí)人員無法靠近的特殊性,設(shè)備可靠性要求高。通過對缺陷工單的統(tǒng)計(jì)分類,總結(jié)乏燃料升降斗下降失效的2 種故障模式:力矩限制器故障、升降斗驅(qū)動(dòng)力矩過大,對上述故障原因逐一進(jìn)行分析,并提出相對應(yīng)預(yù)防措施。通過有效的預(yù)防性維修,降低乏燃料升降斗驅(qū)動(dòng)失效故障率,提高設(shè)備可靠性,避免出現(xiàn)乏燃料棒長期暴露在空氣中無法冷卻的情況,確保乏燃料棒在傳輸過程中的安全。

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