韓風梅,戴風濤
(中國石油獨山子石化分公司研究院,新疆獨山子 833699)
電機是化工企業(yè)生產(chǎn)中的重要設備,其在使用過程中出現(xiàn)振動異常的情況,對化工企業(yè)連續(xù)性、長周期生產(chǎn)的平穩(wěn)運行造成不利局面,嚴重時甚至會造成電機損壞。振動作為轉動設備運行過程中存在的明顯現(xiàn)象,其中包含很多運轉部件的特征信息,基于振動特性的電機滾動軸承的狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷一直以來都是狀態(tài)監(jiān)測的重要內(nèi)容。在運行過程中,電機滾動軸承如果出現(xiàn)異?;虬l(fā)生故障,其特征便能在振動信號頻譜中明顯地體現(xiàn)出來,通過對振動特性進行監(jiān)測分析,是及時發(fā)現(xiàn)電機故障的一種非常有效的手段[1]。軸承故障占電機總故障的40%以上。工業(yè)設施中的大多數(shù)軸承在非理想的條件下運行,常受到疲勞、環(huán)境機械振動、過載、軸心錯位、污染、電流開槽、腐蝕、不正確的潤滑等影響,開始只是導致邊緣缺陷,然后這些缺陷會在軸承內(nèi)圈、外圈和滾珠組件中傳播和擴散增大。經(jīng)過了一段時間缺陷變得明顯,便產(chǎn)生了機械振動并且引起聽覺噪聲[2]。通過基于振動特性的狀態(tài)監(jiān)測技術,可以提高預知性檢維修,減少設備故障發(fā)生率,大大縮減相關維修費用,經(jīng)濟效益明顯。
石化公司某廠擠壓機電機為AEG 公司制造,功率1800 kW,額定電壓6 kV,頻率為50 Hz,額定電流215 A,轉速為990 r/min,剛性基礎,轉軸中心高475 mm,絕緣等級為F 級。負荷側軸承型號為SKF NU234+6038,風扇軸承型號為SKF NU234。
2022 年1 月10 日,日常監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)電機負荷側聲音異常,采用vm-63 便攜式測振儀監(jiān)測振動,負荷側軸承軸向振動烈度在4.2~7.6 mm/s,垂直和水平振動無增大趨勢;風扇側軸承聲音正常,振動烈度最大為1.0 mm/s,電機負荷側軸承軸向振動明顯增大。兩軸承的最高溫度為62 ℃,溫度正常。電機軸承補充潤滑脂后振動有所降低,但仍在2.2~4.7 mm/s 波動。1 月11 日,使用SKF CMXA80 振動數(shù)據(jù)采集儀再次進行離線監(jiān)測精密診斷,采集數(shù)據(jù)如表1 所示。
表1 2022 年1 月11 日電機軸承振動監(jiān)測采集數(shù)據(jù)
根據(jù)GB/T 6075.3—2011《機械振動在非旋轉部件上測量評價機器的振動》,額定功率大于500 kW 并且小于50 MW 的大型設備,轉軸中心高不小于315 mm,剛性基礎,振動評定等級為:A 級≤2.3 mm/s,2.3 mm/s<B 級≤4.5 mm/s,4.5 mm/s<C級≤7.1 mm/s,D 級>7.1 mm/s。電機風扇側軸承振動烈度最大為0.7 mm/s,軸承振動評定等級為A,風扇側軸承振動正常;負荷側軸承振動烈度1.7~4.9 mm/s,且存在非周期性波動,最大值為4.9 mm/s,電機負荷側軸承振動評定等級為C,不適宜連續(xù)長周期運行。
負荷側軸承軸向振動頻譜圖如圖1 所示,可以看出主振頻及主要波動頻率均為262.5 Hz,該頻率近似四倍SKF 6038 軸承滾動體故障特征頻率,由此判斷電機軸承滾動體磨損。
圖1 電機負荷側軸承軸向振動頻譜圖
依據(jù)SKF 滾動軸承加速度包絡gE 值(無量綱)、軸承運行狀態(tài)判定的參考標準,在轉速為500~1000 r/min 時,gE 值不大于2.0gE 的為綠區(qū),介于2.0gE~4.0gE 的為黃區(qū),大于4.0gE 的為紅區(qū)。該電機轉速為990 r/min,由此判定風扇側軸承沖擊值處于綠區(qū)、軸承正常,負荷側軸承沖擊值處于紅區(qū)。
主電機負荷側軸承沖擊頻譜圖如圖2 所示,可以看出電機負荷側軸承沖擊譜中存在131 Hz 及其諧波,該頻率近似二倍SKF 6038 軸承滾動體故障特征頻率。
圖2 主電機負荷側軸承沖擊頻譜圖
綜上分析,電機負荷側軸承振動存在以下特性:①軸承軸向振動超標,且存在非周期性波動;②軸承振動頻譜圖中,主振頻及主要波動頻率均為262.5 Hz,該頻率近似四倍SKF 6038 軸承滾動體故障特征頻率;③軸承沖擊值位于紅區(qū),沖擊譜中存在131 Hz 及其諧波,該頻率近似二倍SKF 6038 軸承滾動體故障特征頻率。
振動譜圖中出現(xiàn)故障頻率特征及其諧波,表明軸承存在損壞。當軸承表面局部損傷時,在運行的過程中要撞擊接觸表面并產(chǎn)生沖擊脈沖力,振動加速度包絡信號也同時出現(xiàn)故障特征頻率和諧波分量,軸承的損傷程度將逐步加劇[3]。因此判定負荷側定位軸承(KSF 6038)磨損間隙變大、滾動體故障、軸承異常磨損,建議運行部及時停機,檢查軸承、定位環(huán)磨損情況及配合間隙,并更換軸承。
2022 年1 月13 日,機組停機電機拆檢。經(jīng)解體檢查發(fā)現(xiàn),負荷側軸承(SKF NU234+6038 雙軸承)中NU234 軸承滾動體表明光潔度良好,SKF 6038 軸承滾動體表面粗糙度高、有輕微剝落,滾動體磨損變形,軸承內(nèi)圈有明顯偏磨痕跡(圖3)。電機軸向振動出現(xiàn)非周期性波動的原因,是負荷側軸承滾動體光潔度損壞,輕微的剝落、不均勻的磨損所致。同時也驗證了負荷側軸承滾動體故障、軸承異常磨損的診斷結論,避免了設備故障。
圖3 主電機負荷側SKF 6038 軸承拆檢情況
在電機中,軸承雖然只是支撐轉子的一個部件,但是電機多種故障是以軸承振動大、發(fā)熱等形式反映出來的[4]。
受長期載荷變化的影響,滾動軸承的滾動體和內(nèi)外滾道產(chǎn)生的疲勞裂紋,首先出現(xiàn)在接觸面下最大交變剪應力區(qū)域,隨后會逐漸延伸到接觸表面,在接觸表面會產(chǎn)生斑點狀的剝落,隨著運行時間的增加斑點狀剝落會慢慢發(fā)展為更大的疲勞剝落。疲勞剝落是滾動軸承失效的最主要原因,因此軸承的使用時間取決于其疲勞壽命。
磨損的主要原因是,滾珠與滾道之間的相對運動以及有異物進入滾道而引起的表面磨損。另外,潤滑狀態(tài)不良也會加劇軸承磨損進度,當軸承游隙超過最大允許游隙時,致使其表面粗糙度增加從而降低了軸承的工作精度,最終導致軸承無法正常工作而發(fā)生故障。
結合監(jiān)測及軸承拆檢情況進一步分析,振動特性反映出負荷側軸承軸向振動大且存在非周期性波動。拆檢發(fā)現(xiàn),負荷側軸承內(nèi)圈有偏磨的痕跡,說明軸承承受了較大的軸向機械力。負荷側軸承只是該電機的定位軸承,軸向承載能力較差。進一步檢查發(fā)現(xiàn),聯(lián)軸器彈性柱銷磨損,使得軸向力的緩沖能力降低,最終導致負荷側定位軸承滾動體磨損、內(nèi)圈偏磨。電機負荷側的聲音異常,是由于軸承上疲勞斑點增大共振時發(fā)出的叫聲。
2022 年1 月14 日,電機軸承更換后再次進行振動監(jiān)測,負荷側軸承振動烈度最大0.6 mm/s,風扇側軸承振動烈度最大為0.5 mm/s,電機兩側軸承振動正常,軸承的聲音、溫度均正常。
(1)利用軸承狀態(tài)監(jiān)測技術可以了解軸承的運行狀況,并對可能發(fā)生的故障進行早期檢測,指導設備預知性維護檢修。
(2)通過振動特性監(jiān)測結合譜圖分析,可以快速、準確、高效地判斷出故障原因及類型。
(3)基于振動特性的故障診斷,進一步提高了設備的管理水平和維修效率,經(jīng)濟效益明顯。