關(guān)進良,姜 濤,趙洪杰,張 澤,黃 成
(首都航天機械有限公司,北京 100076)
制造業(yè)正處于由“大”變“強”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型階段,這對制造業(yè)的母機數(shù)控機床提出了更高的要求,如:制造精度高、加工范圍廣、工作效率高。大型數(shù)控鏜銑床基本符合以上要求,已廣泛應用于航空航天、車輛船舶、電力和冶金等領(lǐng)域。在大量實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,總結(jié)出解決典型疑難故障的有效方案,基本達到了降低設(shè)備停機時間,提高故障診斷效率的目的。
大型數(shù)控鏜銑床有著較強的“加工柔性”,兼具“鏜”和“銑”的功能,尤其是在安裝上直角銑頭后,大大拓展了設(shè)備使用功能,能夠?qū)Υ笾行蜌ざ晤?、艙體類等多種類型的產(chǎn)品進行鏜孔、鉆孔、攻螺紋、銑外型、銑內(nèi)型(包括異形曲面)等工序的加工,是企業(yè)制造工藝中的關(guān)鍵重大設(shè)備。
大型數(shù)控鏜銑床有X、Y、Z、W、B、C(或A)共6 個伺服軸,加工殼段類產(chǎn)品時,可將C 軸豎直放置裝夾于B 軸水平回轉(zhuǎn)工作臺上,再配合中心架和工裝的方式進行操作。依據(jù)機床聯(lián)動軸數(shù),分為6 軸4 聯(lián)動和6 軸5 聯(lián)動,或依據(jù)機床結(jié)構(gòu)形式,分為臥式(如刨臺式臥式鏜銑床)(圖1)和立式(如數(shù)控龍門鏜銑床)兩種。
圖1 數(shù)控刨臺式臥式鏜銑床結(jié)構(gòu)
故障現(xiàn)象:該設(shè)備采用FANUC Series 18i-MB 數(shù)控系統(tǒng),待機時出現(xiàn)報警5136:FSSB:NUMBER OF AMPS IS SMALL和750:SPINDLE SERIAL LINK ERROR。同時機床液壓使能丟失,打開電氣柜發(fā)現(xiàn)標號空開CP1 跳閘,當重新開啟使能時,空開CP1 再次跳閘。
故障診斷分析及解決方案:該故障如果直接從報警內(nèi)容入手,故障原因涉及面較廣(包括伺服模塊、主軸模塊、電源模塊以及相關(guān)電纜連接均有故障可能)。可從“空開CP1 跳閘”尋找突破口,該空開下端接有AC 200 V 的兩根電纜(線號分別為R200 與T200),從機床電氣原理(圖2)可知,T200 接入電源模塊POWER SUPPLY MODULE(PSM)的CX3 接口,再從該接口出來后接入主接觸器MCC 線圈的一端,線圈的另一端接的是R200,因此CP1 跳閘原因可能是空開下端存在短路等異常情況。根據(jù)以上的分析,使用多用表檢測出MCC 線圈的電阻接近0 Ω,其他方面未發(fā)現(xiàn)異常,更換該接觸器后故障排除,機床恢復正常運行。
圖2 機床電氣原理
當機床上電后,電源模塊自檢通過后,CX3 內(nèi)部繼電器的“常開觸點”閉合,主接觸器MCC 線圈得電,因其短路致使CP1 跳閘,同時主軸模塊和各伺服模塊無法正常上電啟動,引起了5136#和750#兩個報警。可見,理解數(shù)控系統(tǒng)上電時序(圖3)對解決該故障有很大的幫助,即:當控制電源單相200 V 接入,急停信號釋放時,如果沒有MCC 斷開信號MCOFF,主接觸器MCC 吸合,三相200 V 動力電源接入,電源模塊就緒信號*CRDY 發(fā)出(* 表示低電平有效),如果伺服放大器已準備好,發(fā)出*DRDY 信號,伺服就緒SA 信號發(fā)出,完成一個完整的上電周期。
圖3 上電時序
故障現(xiàn)象:某大型數(shù)控鏜銑床采用華中數(shù)控HNC-848i 系統(tǒng),在執(zhí)行加工程序過程中出現(xiàn)報警:主軸伺服電機電流超過驅(qū)動設(shè)置的最大值。關(guān)機重啟后報警消失,試運行一段時間后,報警復現(xiàn),同時觀察到主軸空載時的負載不穩(wěn)定,有突變現(xiàn)象,且主軸電機有異響。
故障診斷分析及解決方案:根據(jù)故障現(xiàn)象,首先檢查主軸電機、編碼器以及相關(guān)電纜,經(jīng)檢查、測量后電機及電纜未發(fā)現(xiàn)異常,拆下編碼器發(fā)現(xiàn)內(nèi)部進油污染。更換新的編碼器后,機床試運行約2 h,故障復現(xiàn),再次檢查編碼器,沒有被油污染,可見還存在其他故障點。
通過華中數(shù)控的專業(yè)軟件對主軸負載、主軸速度等重要指標進行監(jiān)控(圖4a)),發(fā)現(xiàn)主軸旋轉(zhuǎn)時空載電流值波動較大,正常時應在縱坐標軸0 附近,且機床出現(xiàn)報警的同時,發(fā)現(xiàn)主軸負載電流出現(xiàn)非常大的波動(圖4b)),導致報警停機。為進一步確定故障點,使用“機電分離法”,即把主軸電機和機械部分脫開,軟件監(jiān)控情況與“機電分離”之前一致,基本排除了機械傳動部分的故障。故障點很可能在伺服驅(qū)動模塊上,更換該模塊后故障徹底排除,機床恢復正常運行。
圖4 主軸運行狀態(tài)監(jiān)控
主軸伺服的報警原因比較復雜,可通過專業(yè)軟件檢測法、機床在線診斷法以及機電分離法等手段,對涉及的故障點逐個排除,并盡可能降低返修率。
故障現(xiàn)象:某6 軸4 聯(lián)動數(shù)控鏜銑床采用FANUC 數(shù)控系統(tǒng),B 軸(機床工作臺)在0°~360°旋轉(zhuǎn)時位置精度合格,但超過這個范圍運行時,位置精度超過允差值,不能正常使用,沒有任何報警提示。
故障分析及解決方案:此類故障沒有報警提示,首先檢查機械方面,校準B 軸機械零點和檢查反向間隙(在半閉環(huán)狀態(tài)下),以及液壓、潤滑等方面均正常。在電氣方面,可能與硬件、機床參數(shù)等有關(guān),使用專業(yè)儀器檢測B 軸編碼器和回零開關(guān)及其相關(guān)電纜,無異常。
利用激光干涉儀檢測位置精度,設(shè)置每30°讀取一次數(shù)據(jù)(30°一打,一圈12 個點),由圖5a)可看出,在B 軸旋轉(zhuǎn)0°~1800°之間,0°~360°和360°~1800°定位精度誤差的規(guī)律差異較大。為便于對比觀察,在清空螺距補償數(shù)據(jù)后,再次檢測位置精度(圖5b)),發(fā)現(xiàn)其規(guī)律基本一致。經(jīng)過對比發(fā)現(xiàn),B 軸螺距補償數(shù)據(jù)只是在0°~360°之間生效,其他范圍內(nèi)無效(誤差過大),由此聯(lián)想到檢查參數(shù)1006,該參數(shù)主要作用是設(shè)定伺服軸類別(直線軸或旋轉(zhuǎn)軸)以及各類坐標值的舍入方式,發(fā)現(xiàn)1006#0(ROTx)和1006#1(ROSx)均為0,查閱參數(shù)說明書可知,該參數(shù)設(shè)定B 軸“存儲型螺距誤差補償為直線軸類型”,于是將1006#0 由0 改為1,即設(shè)定B 軸“存儲型螺距誤差補償為旋轉(zhuǎn)軸類型”,再次使用激光干涉儀在0°~1800°之間檢測位置精度,誤差均在正常范圍內(nèi),故障徹底排除。
圖5 B 軸激光檢測
故障原因是參數(shù)設(shè)置錯誤,需要多次使用激光干涉儀檢測和數(shù)據(jù)分析,并要求對機床參數(shù)的功能及其設(shè)定方法有一定的了解,這也是排除此故障的關(guān)鍵所在。
大型數(shù)控鏜銑床因機械結(jié)構(gòu)和電氣控制系統(tǒng)都比較復雜,技術(shù)人員需要對機床比較熟悉,并在日常工作中及時做好故障記錄和總結(jié),排除故障一般步驟是:①結(jié)合故障現(xiàn)象或報警內(nèi)容,認真詢問機床操作人員故障出現(xiàn)時的設(shè)備狀態(tài),充分了解故障發(fā)生過程中的關(guān)鍵細節(jié),為后續(xù)解決故障提供思路;②根據(jù)具體故障現(xiàn)象,在理解報警原理的前提下,靈活運用故障診斷方法,并充分利用機床資料進行研究分析,把故障原因逐步縮小,直至具體故障點;③根據(jù)故障點及時排除故障,可設(shè)計并實施故障預防措施,避免類似故障再次發(fā)生,發(fā)揮出數(shù)控鏜銑床的最大價值。