袁功宙
(江蘇省溧陽中等專業(yè)學(xué)校,江蘇常州 213300)
原螺紋加工工裝每套只能限制規(guī)定的尺寸,針對不同規(guī)格的螺紋必需分別制作不同工裝,生產(chǎn)加工的成本較高。針對上述問題,江蘇省溧陽中等專業(yè)學(xué)校機電實訓(xùn)基地受企業(yè)委托為小螺距螺紋加工生產(chǎn)線設(shè)計制作了10 套組合工裝。
組合工裝自2022 年9 月投入生產(chǎn),得到工人師傅的一致好評。新型工裝大大降低了工人的勞動強度,并解決了批量加工螺紋有效長度不達標的難題。本次工裝升級改造使螺紋加工生產(chǎn)線的產(chǎn)能大幅提升,為企業(yè)創(chuàng)造更高經(jīng)濟效益,達到了工裝的設(shè)計目的。
(1)使螺紋長度尺寸得到保證。螺紋加工到規(guī)定尺寸后,裝置能實現(xiàn)自動返回,不需要工人時刻緊盯工件的加工狀態(tài),手動控制機器啟停。
(2)降低工人勞動強度,提高生產(chǎn)效率。工人由操縱機器變?yōu)榭刂瓢粹o,工人不需要長時間彎腰操作,大部分時間只需坐著觀察機器的工作狀態(tài)。
(3)降低工裝制作成本。不同規(guī)格螺紋的套絲、攻絲工裝可以共用一個中間滑套和錐柄,不再需要多種規(guī)格螺紋的套絲、攻絲組合工裝。以套絲為例,使用原套絲工具加工M8~M22 的7 種規(guī)格螺紋,需分別制作5 套套絲工裝。新的螺紋工裝共用一個中間滑套連接體和錐柄,只需更換套絲工裝上不同規(guī)格的板牙,節(jié)省了工裝制作成本和更換工裝耗費的時間,大幅提高了加工效率。
改造前的螺紋加工工裝(套絲、攻絲)如圖1 所示,本文設(shè)計的數(shù)顯定尺寸螺紋加工工裝如圖2 所示。
圖1 改造前的螺紋加工工裝
圖2 數(shù)顯定尺寸螺紋加工工裝
(1)錐柄設(shè)計如圖3 所示。錐柄是螺紋工裝的基礎(chǔ)件之一,用于安裝定尺寸自動返回螺紋工裝各個零部件的重要部件。錐柄前端的Φ20 mm 光軸用來安裝中間滑套與莫氏5#錐柄光軸,采用孔與軸配合連接(間隙配合)。
圖3 錐柄設(shè)計
(2)中間滑套設(shè)計如圖4 所示。中間滑套加工成長方體,在上面加工寬度為20 mm,長度為105 mm 的導(dǎo)向槽,用來安裝接近開關(guān)滑動支架。在中間滑套右側(cè)面用M5 螺釘連接、固定接近開關(guān)底座,并保證底座與中間滑套內(nèi)矩形槽一定間隙。
圖4 中間滑套設(shè)計
(3)接近開關(guān)滑動支架設(shè)計如圖5 所示。接近開關(guān)滑動支架上端的Φ12×12.7 mm 圓柱孔用來安裝接近開關(guān)。此滑動支架上端的圓柱孔與接近開關(guān)是間隙配合,用2 個六邊形螺母將接近開關(guān)固定在滑動支架上。支架與接近開關(guān)組裝成一體,配合接近開關(guān)感應(yīng)塊,用來設(shè)定零件加工長度尺寸。當螺紋工裝在加工過程中達到設(shè)定尺寸后,接近開關(guān)發(fā)出電信號到控制箱,電機開始反轉(zhuǎn),螺紋工裝自動返回。
圖5 支架設(shè)計
(4)外螺紋套絲工裝組合體工裝設(shè)計如圖6 所示。套絲工裝組合體根據(jù)所加工螺紋零件的不同規(guī)格,可以搭配多種規(guī)格的板牙套,主要用于安裝不同規(guī)格的套絲工具。本文設(shè)計了用于加工M8~M22 7 種規(guī)格螺紋的5 套套絲工裝組合體,它們共用1 個中間滑套,加工不同規(guī)格的螺紋時只需更換套絲工裝合體。套絲工裝組合體與中間滑套左端連接方式是M30×1.5 mm 內(nèi)、外螺紋連接。
圖6 套絲工裝
(5)螺紋工裝電源控制箱電路接線如圖7 所示。螺紋加工設(shè)備是由接近報廢的C6136、CA6140 型車床改造而來的,控制箱電路采用的是電機正、反轉(zhuǎn)電路。原始工裝的正、反轉(zhuǎn)控制需要人工操作來完成,生產(chǎn)效率低、工人勞動強度大、螺紋長度誤差較大、產(chǎn)品報廢率較高,導(dǎo)致產(chǎn)品經(jīng)濟效益不高。改進后的螺紋工裝可以通過設(shè)定加工長度,在螺紋加工到達設(shè)定尺寸后,由接近開關(guān)發(fā)出信號給控制電路,實現(xiàn)電機自動反轉(zhuǎn),螺紋工裝自動返回。不再需要工人時刻緊盯螺紋工裝是否到劃線位置,手動控制車床電機反轉(zhuǎn)來完成螺紋加工,大大降低了工人勞動強度。
圖7 控制箱電路圖
通過位移傳感器與顯示屏設(shè)定、控制加工長度尺寸(設(shè)定精度可達0.01 mm),通過微調(diào)接近開關(guān)與固定感應(yīng)塊之間的距離控制電機反轉(zhuǎn)動作信號。啟動車床,主軸正轉(zhuǎn),當螺紋刀具接觸工件時,帶動中間滑套向前移動。當螺紋長度到達設(shè)定長度時,接近開關(guān)發(fā)出信號到控制箱,電機反轉(zhuǎn),螺紋工裝自動退出,完成螺紋加工。如此,螺紋的加工長度得到了保證,通過抽檢,長度誤差控制在±0.5 mm 之內(nèi),完全滿足質(zhì)量要求。
(1)移動中間滑套,使位移傳感器與感應(yīng)塊位移量小于1 mm,然后在顯示屏上清零。
(2)繼續(xù)移動中間滑套,觀察顯示屏上讀數(shù),當讀數(shù)與圖紙規(guī)定的長度一致或在長度公差允許范圍內(nèi)時,鎖緊中間滑套右側(cè)的螺桿來固定中間滑套與錐柄上的滑動軸。
(3)調(diào)整接近開關(guān)支架與感應(yīng)塊之間的位置,當聽到控制電機反轉(zhuǎn)接觸器動作的聲音或看到控制箱上的反轉(zhuǎn)指示燈亮起時,說明長度位置已調(diào)整好。
(4)松開中間滑套右側(cè)面上的鎖緊螺桿。
(5)啟動控制箱上的啟動按鈕,工人手搖尾座手輪,讓螺紋加工刀具與工件接觸。到達設(shè)定的尺寸后,接近開關(guān)動作,主軸反轉(zhuǎn),螺紋刀具退出,工人按下停止按鈕,主軸停止,螺紋工件加工完成。螺紋加工中的工件裝夾全部由氣夾頭裝置來完成。
(1)采用KTR 位移傳感器設(shè)定、控制加工長度,控制精度為0.01 mm,精度較高。原螺紋工裝長度靠劃線痕控制,精度極低。
(2)原螺紋工裝長度控制需要人眼觀察,到達長度尺寸后,人工操作車床主軸反轉(zhuǎn),使螺紋工裝退出。工人需要時刻集中精神,很容易疲勞,且產(chǎn)品報廢率高。使用本文設(shè)計的數(shù)顯定尺寸螺紋加工工裝,加工長度到達預(yù)設(shè)尺寸后,接近開關(guān)發(fā)出指令到控制箱,控制車床主軸反轉(zhuǎn),螺紋工裝自動退出,不需要人工干預(yù)操作車床,大大降低工人的勞動強度同時極大地提高了加工精度。
(3)通過電源控制箱上的數(shù)顯裝置配合位移傳感器,可以實時監(jiān)控螺紋加工的實際長度,如果出現(xiàn)超差等異常情況,可以第一時間調(diào)整、重新設(shè)定尺寸,將質(zhì)量隱患消除在萌芽狀態(tài)。
數(shù)顯定尺寸螺紋加工工裝能夠使螺紋加工長度得到精準控制,大大降低工人勞動強度,提高加工產(chǎn)能。運用位移傳感器、接近開關(guān)與感應(yīng)塊間的配合設(shè)定參數(shù),精準控制螺紋加工長度,能將誤差控制在±0.5 mm 之內(nèi),使加工質(zhì)量得到保證。通過控制箱與傳感器配合控制工裝進退,解決了工人長時間彎著腰操作的工作的難題,降低工人的勞動強度,使產(chǎn)能提高20%以上。升級后的螺紋工裝,將螺紋長度超差造成的報廢率控制在3%以內(nèi)。