周根榮,林 素,韓 健
(乳源東陽光優(yōu)艾希杰精箔有限公司,廣東韶關(guān) 512721)
鋁箔冷軋機主要用于軋制鋁箔類產(chǎn)品,是生產(chǎn)線上不可或缺的一部分。鋁箔軋機機械傳動的核心部件就是減速箱,減速箱一旦出現(xiàn)故障將造成長時間故障停機和重大以上故障的發(fā)生,停產(chǎn)或減產(chǎn)的直接經(jīng)濟(jì)損失不可估量,維修成本也大幅增加。對以往減速箱故障停機原因進(jìn)行分析,均體現(xiàn)在軸承和齒輪故障方面,所以安裝在線振動分析系統(tǒng)是監(jiān)測減速箱穩(wěn)定運行的前提工作。
以1550 高速鋁箔冷軋機主傳動減速箱為例,2021 年7 月安裝國內(nèi)某知名品牌的振動監(jiān)測系統(tǒng),并于同月投入使用(圖1)。該減速箱額定轉(zhuǎn)速405 /900 r/min 高低速二級變速平行軸減速箱,一級減(增)數(shù)級傳動比2.676 (慢擋)/1.193 (快擋),二級分齒級傳動比1。1#軸為電機輸入軸,2#軸為下工作輥輸出軸,3#軸為上工作輥輸出軸,1#、2#、3#軸承兩端共6 套軸承承載負(fù)荷,軸承型號均為240 kbe3601 +L/240 *360 *170 (NSK)。軸承座部位共安裝4 個維克松786 A-4 K 型號測點,設(shè)定采集器采集一組頻率為2 h一次,每一組采集一段時域波形進(jìn)行分析。
圖1 冷軋機減速機
2021 年12 月,1550 高速鋁箔冷軋機工段負(fù)責(zé)人反饋高速軋制生產(chǎn)條件下主傳動減速箱振動噪聲大,減速箱蓋安裝面?zhèn)€別螺絲松動和齒輪油滲漏情況,機械工程師針對以上問題進(jìn)行了分析。
減速機齒輪箱測點加速度總值整體稍高,3#軸輸出端尤為明顯,加速度高點可達(dá)60 m/s2左右(圖2)。
圖2 3#軸高頻加速度趨勢(0.1~20000 Hz)
齒輪箱各測點加速度時域波形可見沖擊調(diào)制特征,3#軸輸出端測點尤為明顯,且沖擊具有領(lǐng)先性,沖擊幅值可達(dá)319 左右,顯著高于其他測點(圖3)。研判沖擊特征始發(fā)于減速機3#軸輸出端,且在齒輪箱各測點存在傳遞。
圖3 2#、3#軸輸入4A128K 加速度波形采樣值的多時域多頻譜圖(0.1~20000 Hz)
比對1#、2#軸及3#軸測點加速度同時刻頻譜波形,可見3#軸輸出端2000 Hz 低頻段內(nèi)除高速級嚙合頻率能量與1#、2#軸相似外,2000 Hz 頻段內(nèi)存在規(guī)律性譜線特征,且8000~20000 Hz 高頻段范圍底部噪聲能量較高(圖4)。
圖4 2#、3#軸輸入4A128K 加速度波形采樣值的多頻譜波形(0.1~20000 Hz)
查看低速擋位下3#軸位置加速度頻譜可見2 種規(guī)律性譜線成分,3#軸軸承內(nèi)圈特征頻率及諧波成分并帶有轉(zhuǎn)頻邊帶,同步軸嚙合頻率470.947 Hz 帶有少量同步軸轉(zhuǎn)頻邊帶。其中,傳動比2.676(慢擋),高速軸轉(zhuǎn)頻13.867 Hz、2/3 軸轉(zhuǎn)頻5.176 Hz,63.721 Hz 為三軸軸承內(nèi)圈缺陷特征頻率,470.947 Hz 為同步軸嚙合頻率(圖5)。
圖5 3#軸輸出6H1024K 加速度波形采樣值(0.1~20000 Hz)
通過對二級嚙合所在低頻段范圍500 Hz 中心頻率附近進(jìn)行包絡(luò)解調(diào)可見同步軸轉(zhuǎn)頻(5.176 Hz)及諧波成分,同步軸齒面早期磨損(圖6)。
圖6 3#軸輸出6H1024K 加速度的包絡(luò)解調(diào)圖(20000 Hz)
通過對5000 Hz 以上高頻段噪聲能量帶包絡(luò)解調(diào),可見軸承內(nèi)圈特征頻率(68.701 Hz)及諧波成分,且?guī)в腥S轉(zhuǎn)頻(5.176 Hz)邊帶特征,指向3#軸軸承內(nèi)圈損傷,因所在頻段較高、且主要以高頻噪聲帶結(jié)構(gòu)為主,研判與軸承潤滑不良引起內(nèi)圈磨損相關(guān)(圖7)。
圖7 3#軸輸出6H1024K 加速度(20000 Hz)的包絡(luò)解調(diào)圖
通過多種工具進(jìn)行診斷分析,判定為3#軸軸承潤滑不良導(dǎo)致內(nèi)圈滾道磨損。根據(jù)集中齒輪油潤滑方式,供油較難出現(xiàn)潤滑不良特征,結(jié)合設(shè)備結(jié)構(gòu)推斷可能為定位套走位或跑圈等原因?qū)е掠涂子土繙p少產(chǎn)生的繼發(fā)性損傷。隨后要求專業(yè)點檢工程師每天現(xiàn)場進(jìn)行點檢,每天查看在線振動分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)信號,跟蹤信號特征,對比沖擊幅值,適時安排計劃停機檢修時間。
(1)2023 年1 月,檢修期間對該裝置進(jìn)行開蓋檢查,經(jīng)檢查確認(rèn),為減速機3#軸輸出端定位套走位,油孔偏斜,導(dǎo)致3#軸承軸承潤滑不良,內(nèi)圈滾道點蝕磨損(圖8)。隨后進(jìn)行維護(hù),更換了軸承和恢復(fù)定位。
圖8 減速機3 軸輸出端軸承并及時調(diào)整。
(2)通過加速度總值趨勢觀察,機組維護(hù)后,3#軸輸出端高頻加速度總值大幅下降,下降至前期1/3。選取機組維護(hù)前后3#軸輸出端6H 測點高頻加速度多趨勢、多頻譜圖比對發(fā)現(xiàn),維護(hù)后加速度時域波形沖擊特征消失,基帶能量大幅下降,頻譜中高頻段底部噪聲能量消失(圖9)。
圖9 3#軸輸出6H128K 加速度多趨勢圖(0.1~2000 Hz)
通過對鋁箔冷軋機減速機在線診斷工作的開展,在以下3 個方面獲得成效:
(1)能快速判定檢修前后狀態(tài)、能準(zhǔn)確預(yù)判劣化程度和準(zhǔn)確定位劣化部位,合理安排好停機檢修調(diào)整。已診斷出潤滑孔不通暢或錯位、軸承定位套磨損、齒面點蝕、軸承劃痕等多項案例,因降低維修成本和減少停機時間直接或間接為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益100 多萬元。
(2)通過輔助分析,了解不同工藝產(chǎn)品對其沖擊的影響程度
(3)為企業(yè)培養(yǎng)了診斷分析工程技術(shù)人才。