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        某核電廠冷凝水輸送泵膜片聯(lián)軸器螺栓斷裂分析

        2024-01-08 08:34:54劉計(jì)斌劉海常董志國(guó)
        設(shè)備管理與維修 2023年23期
        關(guān)鍵詞:分析

        劉計(jì)斌,劉海常,董志國(guó),苗 龍

        (遼寧紅沿河核電有限公司,遼寧大連 116001)

        0 引言

        某核電廠冷凝水輸送泵(SVA 泵)為臥式單級(jí)離心泵,泵的額定流量為25 m3/h,額定揚(yáng)程為45 m。電機(jī)額定電壓為380 V,功率為11 kW,電機(jī)轉(zhuǎn)速為1472 r/min,接線方式為Y形,額定扭矩71.4 N·m,啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩倍數(shù)為2.05~2.45 倍,最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù)為2.3 倍。聯(lián)軸器選用的是雙膜片聯(lián)軸器,公稱扭矩為140 N·m,峰值扭矩為400 N·m,沖擊扭矩為700 N·m。聯(lián)軸器共8 顆螺栓,箱的體積有限性,冷凝水輸送泵可能會(huì)頻繁的啟停來(lái)進(jìn)行輸水。泵的出口閥門一直處于常開(kāi)狀態(tài),泵每次啟動(dòng)均為開(kāi)閥啟動(dòng)。

        查詢文獻(xiàn),已有的聯(lián)軸器螺栓斷裂分析有:邵萬(wàn)珍等分析一L 型冷卻塔風(fēng)機(jī)機(jī)組的疊層膜片聯(lián)軸器螺栓斷裂的原因?yàn)?,螺栓根部的退刀槽加工質(zhì)量差、材料內(nèi)部有夾雜物等冶金缺陷、聯(lián)軸器安裝有問(wèn)題和機(jī)組中其他部件的損壞[1];崔正強(qiáng)等分析循環(huán)水泵聯(lián)軸器螺栓斷裂的原因?yàn)椋菟ㄎ催M(jìn)行調(diào)質(zhì)處理,螺栓根部沒(méi)有過(guò)渡圓弧和螺栓頭部形狀不規(guī)則產(chǎn)生應(yīng)力集中,泵軸的周期性振動(dòng)導(dǎo)致疲勞斷裂[2];黃志峰等分析某蓄能電站技術(shù)供水泵聯(lián)軸器螺栓斷裂原因?yàn)?,?duì)中不良、使螺栓產(chǎn)生周期性的應(yīng)力而產(chǎn)生疲勞斷裂,此外泵組底座安裝時(shí)未按要求進(jìn)行二次澆注、聯(lián)軸器螺栓的退刀槽加工粗糙,加速了螺栓的斷裂[3];王東軍等分析某柴油機(jī)疊片聯(lián)軸器螺栓斷裂原因,認(rèn)為螺栓預(yù)緊力不足導(dǎo)致其受到異常應(yīng)力是疲勞斷裂的主要原因,螺栓硬度高且根部圓角較小等對(duì)疲勞裂紋的萌生有促進(jìn)作用[4]。

        1 故障描述

        2020 年6 月25 日,運(yùn)行人員現(xiàn)場(chǎng)巡視發(fā)現(xiàn)一冷凝水輸送泵旁有一個(gè)斷裂的螺栓頭,經(jīng)觀察為泵聯(lián)軸器的一顆螺栓斷裂、另有一顆已松動(dòng),另外兩顆緊固正常。馬上對(duì)泵組進(jìn)行切換,讓故障泵保持停運(yùn)狀態(tài)?,F(xiàn)場(chǎng)已多次出現(xiàn)該型泵的膜片聯(lián)軸器螺栓從根部斷裂的情況,更換新的螺栓備件還是會(huì)出現(xiàn)根部斷裂現(xiàn)象(圖1)。通過(guò)多次更換和使用前對(duì)聯(lián)軸器螺栓進(jìn)行檢查,排除了聯(lián)軸器螺栓的質(zhì)量問(wèn)題。

        圖1 斷裂螺栓

        2 原因分析

        (1)在聯(lián)軸器螺栓斷裂后,為排查故障原因?qū)Ρ媒M的對(duì)中情況進(jìn)行復(fù)查:聯(lián)軸器對(duì)輪間距140.10 mm,滿足(140 ±0.4)mm 標(biāo)準(zhǔn);平行度偏差最大為0.015 mm,同軸度偏差最大為0.045 mm,對(duì)中數(shù)據(jù)均在合格范圍內(nèi)(要求為不大于0.05 mm),未發(fā)現(xiàn)異常。在其他該型泵組聯(lián)軸器螺栓斷裂時(shí)也存在類似情況,泵組對(duì)中數(shù)據(jù)均無(wú)異常。同時(shí)在再鑒定過(guò)程中,泵組振動(dòng)數(shù)據(jù)也均正常,距離報(bào)警值有很大裕度。由于該泵啟動(dòng)的不確定性,在巡檢過(guò)程中很少遇到該泵運(yùn)行,但在運(yùn)行時(shí)得振動(dòng)測(cè)量數(shù)據(jù)中未發(fā)現(xiàn)異常,因此可以排除泵組對(duì)中的因素。

        (2)對(duì)聯(lián)軸器進(jìn)行校核,電機(jī)最大扭矩約為164.2 N·m,大于聯(lián)軸器公稱扭矩(140 N·m),但遠(yuǎn)小于峰值扭矩(400 N·m)。因此聯(lián)軸器的扭矩是滿足使用要求的。

        (3)檢查螺栓根部加工有退刀槽,并且退刀槽加工整齊,能很好地避免螺栓根部出現(xiàn)應(yīng)力集中的現(xiàn)象。觀察聯(lián)軸器襯套表面有輕微咬痕,在安裝盤與襯套咬合后,會(huì)對(duì)螺栓產(chǎn)生額外的軸向力,在聯(lián)軸器工作狀態(tài)下會(huì)增大螺栓根部所受的彎曲力,疊加退刀槽使螺栓根部截面積減小,加劇螺栓的疲勞斷裂。

        (4)檢查螺栓的斷口,宏觀觀察斷口較為平齊,未見(jiàn)明顯的塑性變形及腐蝕痕跡(圖2)。

        圖2 斷口宏觀形貌

        (5)在螺栓直桿部分取樣對(duì)縱截面和橫截面做金相檢驗(yàn),螺柱金相組織為保留馬氏體位向的回火索氏體,硬度滿足設(shè)計(jì)要求(圖3)。

        圖3 失效螺栓金相組織

        (6)將斷口置于掃描電鏡下觀察,斷口較為平坦,啟裂位置位于兩側(cè)1、2 區(qū)邊緣,可見(jiàn)明顯疲勞勾線,高倍下觀察,1 區(qū)、2 區(qū)均可見(jiàn)疲勞輝紋,3 區(qū)呈韌窩+解理特征,為斷裂終端區(qū)(圖4)。

        圖4 斷口微觀形貌

        從掃描電鏡觀察的結(jié)果可以得出,螺栓斷面存在疲勞現(xiàn)象。綜合分析后認(rèn)為,由于受往到復(fù)彎曲力,螺栓從根部?jī)蓚?cè)開(kāi)始產(chǎn)生疲勞裂紋,隨著泵頻繁啟停裂紋向中心區(qū)域擴(kuò)展,在受力面積不足后出現(xiàn)脆性斷裂。

        3 結(jié)論

        從以上分析可以得出螺栓斷裂的原因,可以排除聯(lián)軸器對(duì)中不合格,聯(lián)軸器選型不正確、螺栓根部存在應(yīng)力集中和螺栓材料不滿足要求,分析斷裂原因?yàn)槠跀嗔?。該泵受機(jī)組狀態(tài)和系統(tǒng)凝結(jié)水量影響,若凝結(jié)水量較大則凝結(jié)水貯存箱很快會(huì)從低液位上升至高液位,冷凝水輸送泵會(huì)頻繁啟停進(jìn)行輸水。在啟動(dòng)過(guò)程中實(shí)際力矩會(huì)超過(guò)聯(lián)軸器公稱力矩,疊加安裝盤與襯套咬合,對(duì)螺栓產(chǎn)生額外的軸向力,增加了螺栓根部所受的彎曲力,在停泵過(guò)程中螺栓另一側(cè)根部受力。在泵的頻繁啟停過(guò)程中,會(huì)加劇螺栓的疲勞斷裂。

        將該問(wèn)題反饋給泵生產(chǎn)廠家,廠家分析后認(rèn)為現(xiàn)場(chǎng)泵為開(kāi)閥啟泵,瞬時(shí)力矩較大,聯(lián)軸器的抗沖擊裕度不足。在頻繁啟停時(shí)容易出現(xiàn)聯(lián)軸器螺栓斷裂情況,對(duì)聯(lián)軸器進(jìn)行換型,將聯(lián)軸器公稱扭矩增大至400 N·m。由于增大了聯(lián)軸器的安全裕度,保證聯(lián)軸器螺栓能夠正常工作,不會(huì)再出現(xiàn)疲勞斷裂的情況。該方法解決了聯(lián)軸器螺栓頻繁斷裂問(wèn)題,但未能消除聯(lián)軸器螺栓根部所受的彎曲力。

        針對(duì)螺栓由于受拉導(dǎo)致螺栓頭與安裝盤擠壓的問(wèn)題,只有減小螺栓所受的拉力才能從根本上消除疲勞斷裂現(xiàn)象。建議在螺栓根部位置處增加1 個(gè)柔性材料墊片,在螺栓受拉時(shí)通過(guò)墊片變形減少螺栓頭所受的軸向力和彎曲力,減緩此處的疲勞作用,使用螺栓的抗剪切力來(lái)傳遞動(dòng)力和扭矩。聯(lián)軸器螺栓使用的是自鎖螺母,可以避免增加柔性材料墊片導(dǎo)致的螺母松動(dòng)。在停泵后通過(guò)柔性材料的彈性將螺栓恢復(fù)至初始的安裝位置,為下一次的啟泵做好準(zhǔn)備。通過(guò)改變受力方式,可以增加通過(guò)螺栓抗剪切力所傳遞的動(dòng)力,避免聯(lián)軸器性能的浪費(fèi)。

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