周金虎,段林利,陳建平,張志聰,張智應(yīng)
(山西中陽鋼鐵有限公司,山西 中陽 033400)
山西中陽鋼鐵有限公司(全文簡稱“中鋼”)1 780 m3高爐屬于中鋼迄今為止最大的高爐,由于技術(shù)人員缺少大高爐相關(guān)操作的操作技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn),在2014 年鋼鐵行業(yè)異常低迷時(shí)大部分高爐又進(jìn)行了限產(chǎn),且由于高爐煉鐵工藝的特殊性,每座高爐的操作制度不能照搬照抄,致使1 780 m3高爐自2013 年9 月開爐后遲遲沒有達(dá)產(chǎn),至2016 年利用系數(shù)一直偏低。2016 年隨著鋼鐵市場好轉(zhuǎn),在2017—2020 年產(chǎn)量有所升高,利用系數(shù)上升了一個(gè)臺(tái)階,但是因氣流穩(wěn)定性差導(dǎo)致經(jīng)常出現(xiàn)出格鐵、爐溫大幅波動(dòng),壓差在130~140 kPa,一旦升高至145 kPa 將會(huì)頻繁出現(xiàn)懸料現(xiàn)象,致使工長在日常操作控制中難度加大。2021 年開始嘗試多項(xiàng)舉措,使得2022 年高爐的氣流穩(wěn)定性增強(qiáng),產(chǎn)量穩(wěn)定在4 300 t/d 以上,短期(1 個(gè)月)產(chǎn)量曾達(dá)到4 500 t/d[1]。
中鋼1 780 m3高爐近年來的主要指標(biāo)如表1 所示。1 780 m3高爐逐年平均日產(chǎn)、逐年焦比、逐年燃料比情況分別如圖1、圖2 所示。
圖1 1 780 m3 高爐逐年平均日產(chǎn)
圖2 1 780 m3 高爐逐年焦比
圖3 1 780 m3 高爐逐年燃料比
表1 近年來1 780 m3 高爐主要生產(chǎn)指標(biāo)
1)煤氣流不穩(wěn),時(shí)有煤氣利用率驟降、整體偏低,頂溫升高、銅冷卻壁水溫差趨勢上下波動(dòng)明顯,呈過山車式,風(fēng)口有脫落現(xiàn)象。從爐頂熱成像上看,中心、邊緣兩大氣流相比于同行偏大,尤其是中心紅圈較大。
2)壓量關(guān)系時(shí)有偏緊,經(jīng)常呈鋸齒狀,經(jīng)過多次實(shí)際運(yùn)行壓差不得超過145 kPa,超過后大概率會(huì)發(fā)生懸料事件,風(fēng)溫通常保持在1 160~1 180 ℃。
3)爐缸活躍度有限,表現(xiàn)在爐芯溫度經(jīng)常呈下降趨勢,當(dāng)爐外出鐵時(shí)間偏短、修補(bǔ)大壕等渣鐵排放不凈時(shí),爐內(nèi)易出現(xiàn)壓量關(guān)系偏緊,待出鐵后關(guān)系自動(dòng)緩解。
4)爐溫波動(dòng)比較大,經(jīng)常出現(xiàn)低硅鐵,提爐溫后又出高硅鐵,料速不均,偶有小塌料現(xiàn)象。
5)爐況穩(wěn)定性差,操作難度大,一段時(shí)間累積后會(huì)出現(xiàn)爐況小失常,在進(jìn)行退守后又能相對穩(wěn)定一段時(shí)間,造成整體消耗指標(biāo)高、整體產(chǎn)量偏低。
6)春檢、冬檢送風(fēng)后爐況恢復(fù)不理想,爐況有波動(dòng)現(xiàn)象。
1)焦炭具有硫含量高、反應(yīng)性低、反應(yīng)后強(qiáng)度高、M10偏高的特點(diǎn),風(fēng)口前焦炭仍呈現(xiàn)一定的粒度,說明焦炭燃燒慢,影響冶煉進(jìn)程。硫含量高則需要適當(dāng)高的堿度進(jìn)行脫硫,以此保證鐵水硫含量達(dá)標(biāo),但高堿度易造成爐墻結(jié)厚、排堿率低。2022 年高爐所用焦炭質(zhì)量指標(biāo)如表2 所示。
表2 1 780 m3 高爐所用焦炭質(zhì)量指標(biāo)
2)球團(tuán)采取豎爐焙燒工藝,成品球團(tuán)粒度不均、粒度在10~16 mm 占比偏低、外觀顏色深淺不一,說明球團(tuán)質(zhì)量不均、易造成粒度偏析,在進(jìn)入高爐爐喉處很有可能發(fā)生低溫還原膨脹。
3)1 780 m3高爐布置有22 個(gè)風(fēng)口,相對于同級(jí)別高爐風(fēng)口數(shù)量偏少,選擇適宜的面積、鼓風(fēng)動(dòng)能,對穩(wěn)定初始?xì)饬?、吹透、活躍爐缸起著關(guān)鍵作用。
4)爐內(nèi)壓量關(guān)系緊張、呈鋸齒狀,爐頂熱成像表現(xiàn)中心、邊緣兩道氣流旺盛,結(jié)合裝料制度及開爐雷達(dá)測料面數(shù)據(jù),判斷為中心死料堆肥大、最大角度距離爐墻300 mm、布料角度偏小,造成邊緣不穩(wěn)。
5)爐況每隔一段時(shí)間就呈下行趨勢,且為穩(wěn)定性下降,判斷高爐上下匹配不好、爐料累積后會(huì)有失常現(xiàn)象,其次可能是堿、鋅金屬富集,造成原料異常粉化、影響氣流分布,爐況失常后破壞了有害元素的富集。
在爐況觀察和認(rèn)識(shí)上,時(shí)而認(rèn)為是邊緣氣流旺盛,時(shí)而又是中心氣流過盛,爐況認(rèn)識(shí)不夠全面,往往被表面現(xiàn)象所迷惑,導(dǎo)致把脈不精準(zhǔn)、操作調(diào)劑處于被動(dòng)應(yīng)對。同時(shí),在外圍條件發(fā)生變化時(shí),操作人員不能積極應(yīng)對,往往有僥幸心理作祟,致使調(diào)劑滯后,導(dǎo)致出現(xiàn)爐況波動(dòng)大。2022 年3 月,在認(rèn)識(shí)到中心氣流的穩(wěn)定兼顧邊緣的重要性,采取相關(guān)手段才使?fàn)t況走向順行。
2022 年上半年,盡管爐況運(yùn)行穩(wěn)定,但不宜強(qiáng)化,特別是在5 月份檢修之前,高爐長期陷于邊緣氣流和中心氣流亂竄的死胡同。通過對標(biāo)和實(shí)踐,發(fā)現(xiàn)1 780 m3高爐存在先天設(shè)計(jì)缺陷,同級(jí)別高爐風(fēng)口數(shù)目基本在24~26 個(gè),中陽高爐風(fēng)口數(shù)目僅有22 個(gè)。增大風(fēng)口面積,風(fēng)口弧長間距就變小,高爐圓周進(jìn)風(fēng)相對均勻,可改善煤氣流、溫度的分布,減少風(fēng)口之間“死料區(qū)”,使得爐缸燃燒均勻,活躍爐缸,利于爐況順行,有節(jié)焦增產(chǎn)的作用,更利于節(jié)能減排。對此,在2022 年5 月18 日高爐檢修時(shí),對風(fēng)口面積進(jìn)行了調(diào)整,增加2 個(gè)Φ125 mm 風(fēng)口,調(diào)整后共有10 個(gè)Φ125 mm 的風(fēng)口,進(jìn)風(fēng)面積由0.256 4 m2調(diào)整為0.258 3 m2,從而達(dá)到減少風(fēng)口死料區(qū)的目的。調(diào)整后風(fēng)量由3 060 m3/min 提高到3 140 m3/min。
1 780 m3高爐在調(diào)整風(fēng)口后,氣流波動(dòng)仍然較大,仍沒有徹底解決兩股氣流亂竄的問題。分析原因是焦礦平臺(tái)窄,導(dǎo)致兩股氣流過分發(fā)展,抑制任何一股都會(huì)造成管道堵塞。對此,于2022 年6 月18 日對裝料制度做了優(yōu)化,將礦焦分別各插一檔,即角差由6.5°增加到7.5°,兩股氣流得到有效抑制;與此同時(shí),焦炭環(huán)數(shù)由之前的“23324”調(diào)整為“222223”,使得焦窗更為平坦,中心焦比例變少,更有利于煤氣流的合理分配。
隨著礦批風(fēng)量的不斷增加,布料矩陣在此基礎(chǔ)上逐步優(yōu)化,一直到當(dāng)前的9°角差。隨著上下部的合理優(yōu)化,高爐氣流更趨于穩(wěn)定,也為加風(fēng)創(chuàng)造了條件,調(diào)整后風(fēng)量由3 070 m3/min 增加到3 170 m3/min,礦批由46 t 逐步擴(kuò)大到50 t,日產(chǎn)量由4 350 t 提高到4 500 t 以上。
高爐繼續(xù)實(shí)行大礦批、大角差的裝料模式,逐步外移中心焦,2022 年7 月份,逐步加寬礦角,中心焦角度逐步外推,即15°→17°→19°→17°,并減少布料環(huán)數(shù),變化情況為5→3→4→2→3,從而降低中心焦比例,穩(wěn)定氣流,兼顧水溫差和煤氣利用率在合理的區(qū)間內(nèi)。
1 780 m3高爐使用卡盧金式熱風(fēng)爐,允許最高風(fēng)溫為1 250 ℃,在使用上通常不大于1 180 ℃,風(fēng)溫未得到充分利用。2022 年高爐壓差有所下降,開始盡可能使用高的風(fēng)溫至1 225 ℃左右,增加了熱量的帶入,減少了不易燃燒的焦炭帶入量,間接加快了冶煉進(jìn)程。
2021 年7 月中鋼新建200 萬t 鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯球團(tuán)生產(chǎn)線投產(chǎn),抗壓強(qiáng)度保證在2 500 N/個(gè),從外觀上來看粒度均勻性增加、超級(jí)別粒度比例降低、每個(gè)球團(tuán)的顏色基本一致,發(fā)紅現(xiàn)象減少。理論計(jì)算表明,原料粒度的增大,通過料層的煤氣阻力減小,在適宜的粒度范圍內(nèi)保證粒度均勻,有利于提高爐料空隙度,對于一種粒度均勻的散料來說,無論粒度大小,孔隙度均在0.5 左右。但隨著大小粒度以不同比例混合后,其孔隙度大幅度變化。因此,應(yīng)盡量保證粒度均勻,將有利于提高塊狀帶透氣性。故結(jié)合入爐原料中硅含量的變化,球團(tuán)的配比從原來的24%增加到了30%。由于球團(tuán)相比于燒結(jié)礦整體粒級(jí)較為穩(wěn)定,粒度比較均勻,使得高爐塊狀帶的透氣性得到了很大的改善。
高爐工序不僅與入爐料質(zhì)量緊密關(guān)聯(lián),而且爐內(nèi)、爐外的緊密配合也十分重要,連貫性十分強(qiáng)。高爐穩(wěn)順既離不開內(nèi)部操作制度,也受制于外圍配合。為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)警意識(shí),提高過程管控,結(jié)合本廠實(shí)際情況、歷史數(shù)據(jù),制定了《入爐料、高爐運(yùn)行參數(shù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,將礦粉、熔劑、燒結(jié)、球團(tuán)、高爐操作、爐前出鐵等參數(shù)分成三級(jí):一級(jí)是穩(wěn)定運(yùn)行,二級(jí)是參數(shù)有所波動(dòng)需要引起注意,三級(jí)是參數(shù)波動(dòng)比較大需要引起警惕、進(jìn)行微調(diào)。超出三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)必須采取措施、進(jìn)行控制。該標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)后相關(guān)崗位、工序?qū)に噮?shù)更加明確,整體認(rèn)識(shí)性有所提高,實(shí)現(xiàn)了早動(dòng)、少動(dòng)、主動(dòng),間接促進(jìn)了外圍條件的穩(wěn)定性。
實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量與質(zhì)量的同步提高。2022 年與2021年相比,1 780 m3高爐平均焦比降低了14 kg/t,其中2022 年6 月利用五環(huán)礦、大角度、寬平臺(tái)布料,中心焦逐步由4 圈→3 圈,風(fēng)量由3 150 m3/min 提高至3 200 m3/min。礦批最高達(dá)50 t,高爐鐵水日產(chǎn)量明顯提高。從2022 年7 月開始,高爐產(chǎn)量逐步穩(wěn)定提升,達(dá)到日產(chǎn)4 400 t 的目標(biāo),焦炭供應(yīng)實(shí)現(xiàn)了基本平衡。
這種情況直至2022 年12 月,白云石原料質(zhì)量突變,有害元素含量增多,導(dǎo)致2022 年12 月—2023年1 月份高爐產(chǎn)量較低,影響了全年指標(biāo)的完成。1 780 m3高爐2022 年1 月—2023 年4 月逐月產(chǎn)量情況如圖4 所示。
圖4 1 780 m3 高爐2022 年1 月—2023 年4 月逐月產(chǎn)量
2022 年7—11 月,1 780 m3高爐焦比由360 kg/t 逐步下降到350 kg/t;2023 年3—4 月,1 780 m3高爐指標(biāo)又逐步下降到356 kg/t。1 780 m3高爐2022 年1 月—2023 年4 月逐月焦比情況如圖5 所示。
圖5 1 780 m3 高爐2022 年1 月—2023 年4 月逐月焦比
1 780 m3高爐于2013 年9 月開爐,目前即將到達(dá)10 年?duì)t齡。冷卻壁陸續(xù)出現(xiàn)冷卻水管燒損,爐皮發(fā)紅情況,嚴(yán)重阻礙了高爐強(qiáng)化冶煉。通過布料優(yōu)化,適時(shí)控制邊緣和中心的氣流強(qiáng)度,提高了氣流及渣皮的穩(wěn)定性。
1)風(fēng)口個(gè)數(shù)偏少,可以適當(dāng)增大風(fēng)口面積,有利于風(fēng)口弧長間距變小,高爐圓周進(jìn)風(fēng)相對均勻,可改善煤氣流、溫度的分布,減少風(fēng)口之間“死料區(qū)”,爐缸燃燒均勻,可活躍爐缸。
2)氣流穩(wěn)定裝料制度起著關(guān)鍵作用,要適當(dāng)加大布料角度,減小料面到爐墻的距離,穩(wěn)定邊緣氣流。適當(dāng)減少中心焦,避免了中心焦肥大,中心過大,中心氣流不穩(wěn)。焦炭環(huán)數(shù)由5 環(huán)變?yōu)? 環(huán),使得焦窗更為平坦,中心焦比例變少,更有利于煤氣流的合理分配。
3)焦炭具有熱量、骨架的作用,在高爐冶煉過程中結(jié)合焦炭特性反應(yīng)性偏低、強(qiáng)度偏高、高爐風(fēng)口前焦炭形貌,總結(jié)出本廠焦炭燃燒較慢、骨架較好,可以適當(dāng)降低焦窗厚度,提高風(fēng)溫、煤量,置換出一部分焦炭,使得下部騰出更大空間,有利于加快冶煉進(jìn)程,提高冶煉強(qiáng)度。
4)球團(tuán)品位、粒度、均勻性都優(yōu)于燒結(jié)礦,在球團(tuán)硅含量相對較低、高爐爐渣堿度適宜時(shí),可以適當(dāng)將球團(tuán)礦比例提高5%。