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        煉鋼全流程硫含量的控制與優(yōu)化

        2024-01-07 13:45:02楊趙軍胡顯堂謝翠紅石樹東楊榮光
        山西冶金 2023年11期
        關(guān)鍵詞:鋼種脫硫劑鋼液

        楊趙軍,胡顯堂,謝翠紅,石樹東,楊榮光

        (首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司,河北 唐山 063200)

        0 引言

        硫元素作為煉鋼過(guò)程常規(guī)控制元素,對(duì)絕大部分鋼種是非常有害的。它降低鋼的延展性及韌性,損害鋼的抗蝕性,對(duì)焊接也有不利影響。硫含量是鋼水潔凈度的重要指標(biāo)之一,針對(duì)硫含量要求不同的品種,現(xiàn)代鋼鐵企業(yè)煉鋼過(guò)程如何選擇高效、經(jīng)濟(jì)的脫硫工藝技術(shù)來(lái)控制鋼中硫含量來(lái)滿足品種質(zhì)量和市場(chǎng)需要,是煉鋼企業(yè)面臨的重要問(wèn)題之一。

        某公司煉鋼廠設(shè)計(jì)鋼產(chǎn)量為464 萬(wàn)t,配置有3座200 t 轉(zhuǎn) 爐、3 套200 tLF 爐、2 套 雙 工 位200 tVD爐、2 臺(tái)單流中厚板坯連鑄機(jī),1 臺(tái)單流多模式全連續(xù)鑄軋薄板生產(chǎn)線。KR、BOF、LF 和VD 都具備脫硫功能,采用“KR—BOF—LF—VD—CC”工藝路線生產(chǎn)時(shí),脫硫任務(wù)主要以KR 和LF 爐為主,VD 爐具備良好的脫硫功能但未充分發(fā)揮其應(yīng)用價(jià)值。本文依據(jù)產(chǎn)品對(duì)硫含量要求的不同,對(duì)整個(gè)生產(chǎn)流程的脫硫操作進(jìn)行最優(yōu)化控制,以使脫硫成本降到最低。

        1 脫硫理論分析

        1.1 KR 脫硫

        KR 脫硫法為機(jī)械攪拌脫硫,其工作原理:在鐵水中加入脫硫劑,利用動(dòng)力學(xué)條件,通過(guò)機(jī)械攪拌將脫硫劑與鐵水在攪拌過(guò)程中充分結(jié)合反應(yīng),實(shí)現(xiàn)脫硫,將脫硫產(chǎn)物扒除,得到含硫量較低的鐵水。目前KR脫硫工藝基本以石灰作為脫硫劑,再配入少許螢石、鋁渣作為助熔劑。鐵水中的碳和硅能大大提高硫在鐵水中的活度系數(shù),且能提供良好的脫硫條件。

        當(dāng)鐵水中的w(Si)在0.05%以上時(shí),脫硫過(guò)程主要反應(yīng)為:

        當(dāng)鐵水中的硅含量很低時(shí),脫硫反應(yīng)為:

        脫硫處理前需將高爐渣扒除,以提高脫硫效率;扒除脫硫后渣是穩(wěn)定脫硫效果、防止返硫的關(guān)鍵。KR脫硫工藝采用“前扒渣—攪拌脫硫—后扒渣”的操作流程,具有較好的脫硫動(dòng)力條件,脫硫后鐵水w(S)可以降至0.005%以下,甚至0.001%以下,脫硫率高(90%以上)[1-7]、重現(xiàn)性、穩(wěn)定性好,但也存在鐵水的溫降較大、鐵損較大、脫硫劑利用率偏低、處理周期較長(zhǎng)等工藝弱點(diǎn)。

        1.2 轉(zhuǎn)爐脫硫

        轉(zhuǎn)爐煉鋼過(guò)程脫硫以爐渣脫硫?yàn)橹?,屬于?渣界面反應(yīng)。根據(jù)離子理論,渣-鋼脫硫反應(yīng)[8]可表示為:

        作為堿性轉(zhuǎn)爐,影響鋼-渣間脫硫反應(yīng)的因素主要有熔池溫度、爐渣成分和鋼液成分。

        金屬液中的Si、C 等元素能提高硫在鐵水中的活度系數(shù),降低氧活度,有利于脫硫,使[S]易向渣-金屬液面轉(zhuǎn)移。復(fù)吹轉(zhuǎn)爐脫硫主要在冶煉中后期,一般情況下轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程脫硫率最高達(dá)40%[9-11]。但是在鐵水原始硫含量很低的情況下,由于入爐的石灰、廢鋼等爐料帶入較高含量的硫,往往會(huì)在轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程出現(xiàn)回硫現(xiàn)象。

        轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程“渣洗”脫硫是比較有效的簡(jiǎn)易脫硫技術(shù)。利用轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程高溫鋼水強(qiáng)大的攪拌動(dòng)能,把脫硫劑與鋼水快速混勻互溶,形成高堿度、低熔點(diǎn)脫硫渣,促進(jìn)渣鋼反應(yīng),從而獲得良好的脫硫效果。根據(jù)鋼種不同,轉(zhuǎn)爐出鋼渣洗平均脫硫率一般能控制在30%~50%的范圍[12-15]。

        采用鋁脫氧的脫硫反應(yīng)為:

        從熱力學(xué)角度分析,鋼水脫硫效果與鋼水中氧含量及渣堿度有關(guān)。鋼水氧含量越低,爐渣堿度越高,鋼水脫硫越容易實(shí)現(xiàn)。要想獲得良好“渣洗”效果,選擇硫容量較大的脫硫劑,減少下渣量,強(qiáng)化鋼水與脫硫劑的混勻攪拌,加入脫氧劑降低渣中氧化性。

        1.3 LF 鋼包爐脫硫

        目前各種含鋁鋼爐外精煉深度脫硫工藝方法,均首先要對(duì)鋼液進(jìn)行鋁脫氧,w[A1]大多在0.02%~0.06%范圍,另外對(duì)爐渣進(jìn)行強(qiáng)擴(kuò)散脫氧以降低爐渣的氧勢(shì),將爐渣中w(FeO+MnO)降低至1.0%以下,甚至更低。LF 爐具有良好的脫硫熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)條件[16-18]。

        從熱力學(xué)角度分析,鋼液脫硫的原理為:

        式中:T 為鋼液溫度;aCaS為渣中CaS 的活度;aAl2O3為渣中Al2O3的活度;aCaO 為渣中CaO 的活度;aAl為鋼中Al 的活度;aS為鋼中S 的活度;渣中CaS 和鋼中S 的活度分別用活度系數(shù)和濃度來(lái)表示:

        將(8)式代入(7)式,整理后可得渣鋼間硫的分配比:

        從動(dòng)力學(xué)角度分析,LF 爐加強(qiáng)氬氣攪拌可以增加硫向鋼-渣反應(yīng)界面?zhèn)髻|(zhì)的速度,有利于提高脫硫反應(yīng)速率。LF 爐深脫硫時(shí),鋼水比攪拌功率計(jì)算公式如下:

        經(jīng)分析可得,LF 爐脫硫的最佳熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)條件為:提高鋼液溫度;提高爐渣堿度,降低爐渣氧化性;降低鋼水氧化性,提高鋼中硫的活度系數(shù);提高熔池的攪拌強(qiáng)度。從工業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐情況來(lái)看,LF 爐脫硫率達(dá)到50%~70%及以上,雖然LF 爐可精煉0.002%以下極低硫鋼[19-20],但存在著精煉周期長(zhǎng)、渣量大、成本高等問(wèn)題。

        1.4 VD 真空精煉爐脫硫

        在VD 真空精煉中吹入鋼液內(nèi)部的Ar 流在對(duì)鋼液進(jìn)行強(qiáng)烈攪拌的同時(shí),鋼液上面的爐渣也經(jīng)受強(qiáng)烈攪拌,加速了渣-鋼界面反應(yīng)和硫在鋼、渣中的傳質(zhì)速度,大大加快了脫硫反應(yīng),使其更易達(dá)到平衡。以生產(chǎn)厚板為主的鋼廠,卻更宜采用能夠更高效率脫硫并可以同時(shí)進(jìn)行脫氧的方式。

        根據(jù)文獻(xiàn)11 提出的鋼液吹氬攪拌功率的計(jì)算公式:

        式中:M 為鋼液質(zhì)量;Tst為鋼液溫度;TAr為氬氣溫度;pb、pt分別為鋼包底部、頂部壓強(qiáng)。

        在相同氬氣流量條件下,67 Pa 下的單位攪拌功率約為101.325 kPa 下的5 倍。由此可見(jiàn),真空條件下可大幅度提高鋼渣的攪拌效果,縮短混勻時(shí)間;真空下良好的脫氧,為脫硫創(chuàng)造了良好條件。采用LF 爐-VD 爐工藝,可將鋼中w(S)控制到0.001 0%以下,VD 爐脫硫率大于30%[21-23]。

        2 原工藝流程存在問(wèn)題

        2.1 過(guò)度脫硫問(wèn)題

        在原工藝條件下,所有鐵水均進(jìn)KR 爐進(jìn)行深脫硫,將KR 出站w(S)降至0.002%以下。高爐鐵水w(S)平均為0.067%,KR 脫硫后鐵水w(S)為0.001%。脫硫鐵水入轉(zhuǎn)爐,由于轉(zhuǎn)爐煉鋼使用的部分輔料含有硫元素,鋼水增w(S)達(dá)到0.011%,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)w(S)為0.012%。LF 爐進(jìn)站w(S)為0.008%,轉(zhuǎn)爐渣洗效率為33.3%。LF 爐出站時(shí)鋼液中的w(S)僅為0.003%,經(jīng)過(guò)VD 爐的充分?jǐn)嚢韬箐撍衱(S)降至0.0012%左右,LF 爐脫硫率為62.5%,VD 爐脫硫率為60%。

        目前,LF-VD 爐工藝路線中大多數(shù)鋼種w(S)上限>0.005%,原工藝各工序存在嚴(yán)重脫硫過(guò)剩。原工藝條件下各工序硫含量控制情況如圖1 所示。

        圖1 原工藝條件下各工序硫含量控制情況

        2.2 KR 溫度損失大,消耗成本高

        在原工藝條件下,KR 攪拌時(shí)間和鐵水溫降成正比,每爐次KR 平均攪拌時(shí)間為9 min 左右,KR 工序溫降大約為32 ℃,脫硫劑加入量為1.4 t/爐。同時(shí),KR 攪拌前后硅元素?zé)龘p可達(dá)到0.03%。這些因素都會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐補(bǔ)熱劑的成本升高。

        3 工藝改進(jìn)措施

        3.1 KR 爐-轉(zhuǎn)爐工序

        為減少KR 的脫硫壓力和鐵水溫降,節(jié)省KR 周期和渣料。準(zhǔn)確控制KR 出站硫含量。綜合分析攪拌時(shí)間、脫硫劑加入量和KR 進(jìn)站硫?qū)R 出站硫的影響,摸索出KR 出站硫的擬合函數(shù)為:KR 出站w(S)=0.034 4+0.374×KR 進(jìn)站w(S)-0.000 024×脫硫劑w(S)-0.0022×攪拌時(shí)間。

        通過(guò)閱覽相關(guān)文獻(xiàn)和實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù),入爐鐵水w(S)達(dá)到0.040%以上時(shí),轉(zhuǎn)爐將發(fā)揮脫硫能力。因此綜合考慮鋼種硫含量要求和轉(zhuǎn)爐脫硫能力,對(duì)鐵水脫硫目標(biāo)分3 類進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于w(S)上限為50×10-6~100×10-6的鋼種,KR 出站w(S)目標(biāo)為0.030%~0.040%。對(duì)于w(S)上限>100×10-6的鋼種,KR 出站w(S)目標(biāo)為0.060%~0.070%。

        通過(guò)實(shí)踐,KR 出站w(S)能達(dá)到設(shè)定目標(biāo)范圍80%以上,提高了精準(zhǔn)控制KR 脫硫能力,為發(fā)揮轉(zhuǎn)爐脫硫奠定基礎(chǔ)。具體的KR 分級(jí)脫硫數(shù)據(jù)如表1 所示。

        表1 KR 分級(jí)脫硫

        3.2 LF 爐-VD 爐工序

        LF 爐維持現(xiàn)有小粒白灰加入量不變。LF 爐不進(jìn)行鋼包底吹強(qiáng)攪脫硫,減少LF 爐處理過(guò)程中的溫降。降低LF 爐脫硫要求:LF 爐硫含量滿足“LF 爐w(S)≤1.5×判定w(S)上限”冶煉條件后即結(jié)束冶煉,吊往VD 爐。

        充分發(fā)揮VD 爐的脫硫能力,利用VD 爐高堿度、強(qiáng)度攪拌、低氧化性等特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)脫硫。深真空時(shí)間采用“12+4 模式”,即深真空前12 min 采用氬氣流量為150~200 L/min 進(jìn)行脫硫脫氣強(qiáng)攪拌,后4 min 采用氬氣流量為30~50 L/min,以促進(jìn)夾雜物上浮。

        4 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果

        4.1 硫含量?jī)?yōu)化

        實(shí)施硫負(fù)荷工藝以后,各工序硫含量如圖2 所示。KR 工序出站w(S)明顯提高。KR 工序脫硫前鐵水w(S)為0.061%,KR 脫硫后鐵水w(S)為0.045%,大多數(shù)鋼種為脫硫輕處理模式。鋼水轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)w(S)為0.041%左右,轉(zhuǎn)爐實(shí)現(xiàn)爐內(nèi)脫w(S)在0.004%以上。LF 爐進(jìn)站w(S)為0.025%,渣洗脫硫率達(dá)到39.66%。

        圖2 實(shí)施硫負(fù)荷分配工藝各工序硫含量變化

        在LF 爐渣量加入量不變的前提下,LF 爐進(jìn)站w(S)為0.025 1%,LF 爐出站w(S)為0.007 6%,經(jīng)過(guò)VD爐的充分?jǐn)嚢杳摿蚝?,VD 出站w(S)降至0.001 4%左右,遠(yuǎn)低于成品硫含量要求。數(shù)據(jù)證明,實(shí)施硫負(fù)荷工藝后,LF 爐和VD 爐工序脫硫量明顯提高。

        4.2 脫硫效率提升

        圖3 為改善前后各工序的脫硫率情況。在KR 工序,改善前KR 脫硫率為98.50%,改善后KR 爐脫硫率為26.22%,KR 脫硫任務(wù)降低明顯;在轉(zhuǎn)爐工序,改善前轉(zhuǎn)爐因加入各種輔料造成鋼水增硫。改善后轉(zhuǎn)爐吹煉前鐵水w(S)較高,達(dá)到0.045%,輔料增w(S)0.011%左右,經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)爐渣洗后w(S)降至0.025%,在轉(zhuǎn)爐工序的脫硫率達(dá)到68.90%;LF 爐工序,改善前LF 爐脫硫率為60.97%,改善后脫硫率上升至69.73%。在VD 爐工序,改善前VD 脫硫率為63.3%,改善后脫硫率為80.26%。VD 爐脫硫效率大幅提升。

        圖3 各工序脫硫率變化

        經(jīng)過(guò)工藝改進(jìn),實(shí)現(xiàn)降低KR 脫硫任務(wù),發(fā)揮了轉(zhuǎn)爐、LF 爐和VD 爐的脫硫能力。

        4.3 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)改善

        圖4 為改善前后KR 工序的指標(biāo)情況。KR 每爐處理周期縮短9 min,部分爐次僅需在KR 爐扒渣無(wú)需脫硫。

        圖4 新工藝對(duì)KR 爐經(jīng)濟(jì)指標(biāo)影響

        脫硫劑的消耗量降低784 kg/ 爐,脫硫劑價(jià)格為663 元/t,則節(jié)省519 元/ 爐;KR 工序減少溫降12 ℃,按1 t 焦炭升溫20 ℃計(jì)算,節(jié)省轉(zhuǎn)爐升溫焦炭量為600 kg/爐,升溫焦炭?jī)r(jià)格為2 000 元/t,則節(jié)省1 200 元/爐;KR 工序因減少攪拌時(shí)間降低鐵水硅燒損0.012%,鐵水量按190 t/ 包計(jì)算,折合成節(jié)省轉(zhuǎn)爐升溫硅鐵為38 kg/爐,升溫硅鐵6 800 元/t,則節(jié)省258 元/爐。共計(jì)每爐鋼水節(jié)省成本1 977 元/爐。通過(guò)降低溫降、減少轉(zhuǎn)爐升溫焦炭,保守估計(jì)每年可減少煉鋼廠二氧化碳排放量達(dá)到4 萬(wàn)t。

        5 結(jié)論

        1)將硫負(fù)荷工藝前后中厚板鑄機(jī)雙聯(lián)鋼種成本進(jìn)行對(duì)比,實(shí)施硫負(fù)荷試驗(yàn)爐次每爐鋼降本1 977 元,按每爐鋼水210 t 計(jì)算,折合噸鋼降本9.41 元,降本1 800 萬(wàn)元/a。每年減少CO2排放量4 萬(wàn)t。

        2)實(shí)施硫負(fù)荷工藝后,KR 工序脫硫前鐵水w(S)為0.061%,KR 脫硫后鐵水w(S)為0.045%。轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)w(S)為0.041%左右,LF 爐進(jìn)站w(S)為0.025%,KR爐脫硫率下降至26.22%,轉(zhuǎn)爐工序的脫硫率上升至68.90%

        3)實(shí)施硫負(fù)荷工藝后,精煉工序鋼水硫含量和脫硫效率明顯提高。LF 爐進(jìn)w(S)為0.025%,LF 爐出站w(S)為0.0076%,經(jīng)過(guò)VD 爐的充分?jǐn)嚢杳摿蚝?,VD 出站w(S)降至0.001 4%左右。LF 爐脫硫率達(dá)到65.30%,VD 爐脫硫率達(dá)到79.71%。LF 爐脫硫率上升至69.73%,VD 爐脫硫率上升至80.26%。

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