王 磊
(九江萍鋼鋼鐵有限責(zé)任公司煉鐵廠,江西 九江 332000)
今年3 月份以來(lái),3 號(hào)1 780 m3高爐爐缸側(cè)壁環(huán)炭8.7 m 段局部測(cè)溫點(diǎn)溫度逐漸升高至466 ℃,并呈繼續(xù)上漲趨勢(shì),如圖1 所示。為此,采取了適當(dāng)控制冶煉強(qiáng)度、加鈦礦護(hù)爐以及休風(fēng)堵風(fēng)口等措施,環(huán)炭高溫點(diǎn)溫度才回落至安全范圍內(nèi)。
圖1 九鋼3 號(hào)高爐3 月21—23 日爐缸8 700 mm 段炭磚溫度
進(jìn)入6 月份,爐缸側(cè)壁環(huán)炭7.8~9.6 m 段局部測(cè)溫點(diǎn)溫度呈現(xiàn)整體上升趨勢(shì),最高達(dá)到550 ℃,并且與之對(duì)應(yīng)的爐缸第2 段冷卻壁水溫差以及爐殼外部溫度均出現(xiàn)逐漸升高趨勢(shì)(如圖2、圖3 和圖4 所示),開(kāi)始威脅到高爐正常冶煉生產(chǎn)[1-2]。分別采取了控冶強(qiáng)、加鈦礦護(hù)爐以及休風(fēng)涼爐堵風(fēng)口等多項(xiàng)措施,但復(fù)風(fēng)后環(huán)炭高溫點(diǎn)溫度下降緩慢,甚至偶爾還會(huì)出現(xiàn)反彈,只能降低冶煉強(qiáng)度。受當(dāng)前鋼材市場(chǎng)利潤(rùn)持續(xù)下降影響,3 號(hào)高爐于2022 年7 月26 日5:36停爐,進(jìn)行大修。期間,對(duì)爐缸側(cè)壁碳磚整體更換,爐缸整體支模澆筑,爐身、爐腰和爐腹等部位進(jìn)行噴涂造襯,于2022 年8 月20 日19:18 順利出鐵。開(kāi)爐后恢復(fù)順利,快速達(dá)產(chǎn),各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)提高較快,開(kāi)爐第三天即達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。
圖2 九鋼3 號(hào)高爐6 月26—27 日爐缸8 700 mm 段炭磚溫度
圖3 九鋼3 號(hào)高爐6 月26—28 日爐殼人工測(cè)量溫度
圖4 九鋼3 號(hào)高爐6 月26—27 日人工測(cè)量水溫差溫度
高爐于7 月29 日00:00 開(kāi)始進(jìn)行扒爐作業(yè),由于時(shí)間緊、任務(wù)重、工期短,本次扒爐采取“破壞式”拆卸,8 月1 日21:00 爐缸側(cè)壁炭磚全部清理完畢。通過(guò)詳細(xì)檢查與反復(fù)確認(rèn)后,認(rèn)為爐底的4 層滿鋪炭磚完好無(wú)損。8 月6 日19:35 開(kāi)始砌爐缸第5 層環(huán)形炭磚,至8 月10 日09:30,第16 層炭磚砌完,共砌12層側(cè)壁環(huán)形炭磚。砌筑期間,嚴(yán)格施工要求和工藝標(biāo)準(zhǔn),安排專(zhuān)人輪流監(jiān)工,對(duì)不合格或不達(dá)標(biāo)之處要求及時(shí)整改或返工處理,嚴(yán)把施工質(zhì)量關(guān)。
爐缸整體澆注是一項(xiàng)重造陶瓷杯的新技術(shù),近年來(lái),頻繁在各大鋼企新建或新修的高爐中使用,其特點(diǎn)在于緊貼炭磚直接進(jìn)行支模澆注,澆注后“陶瓷杯”與炭磚形成整體結(jié)合,結(jié)構(gòu)更加緊密,而爐缸整體傳熱效率得以有效保證和提高,從而達(dá)到傳熱平衡,保護(hù)爐襯安全,延長(zhǎng)爐缸壽命。高爐于8 月10 日17:00開(kāi)始進(jìn)行爐底澆注,共澆注2 次,高度均為400 mm,爐缸側(cè)壁共進(jìn)行3 次澆注,高度分別為1 446 mm、1 554 mm 和1 800 mm,此段是整個(gè)澆注的重點(diǎn)區(qū)域,涉及象腳侵蝕區(qū)和鐵口工作區(qū)。風(fēng)口段共澆注2 次,每次澆注完后確保一定的養(yǎng)護(hù)期。
3 號(hào)高爐為薄壁爐襯結(jié)構(gòu),爐身上部為鑲磚鑄鐵冷卻壁,爐腹、爐腰和爐身中下部為銅冷卻壁結(jié)構(gòu),其表面設(shè)計(jì)均為一層噴涂料,本次噴涂采用的是華西耐材第七代整體人工濕法噴注造襯技術(shù),爐腹、爐腰和爐身下部高溫區(qū)采用剛玉碳化硅噴注料,爐身中上部采用剛玉莫來(lái)石噴注料。8 月14 日上午10:30,開(kāi)始對(duì)爐內(nèi)內(nèi)襯進(jìn)行噴涂施工作業(yè),為了確保噴涂料覆蓋整個(gè)冷卻壁,形成最好的操作爐型,并考慮與風(fēng)口區(qū)澆注料的平滑過(guò)渡和與爐喉鋼磚的平滑過(guò)渡,決定爐腹、爐腰和爐身下部噴涂150 mm,爐身中上部的噴涂厚度為200 mm。
高爐大修期間,3 座卡魯金頂燃式熱風(fēng)爐按照“保證內(nèi)部蓄熱充足,拱頂溫度不低于800 ℃,硅磚界面溫度不低于650 ℃,煙道溫度不超過(guò)380 ℃”的原則進(jìn)行保溫,采取“燒爐—燜爐—返送—燜爐”基本操作方式,維持熱風(fēng)爐合適的拱頂溫度,確保開(kāi)爐后熱風(fēng)爐能正常運(yùn)行。
高爐烘爐的重點(diǎn)是爐底和爐缸,烘爐的目的是使高爐耐火材料砌體內(nèi)水分緩慢蒸發(fā),提高砌體整體強(qiáng)度。同時(shí),使整個(gè)爐體設(shè)備逐漸加熱至生產(chǎn)狀態(tài),避免生產(chǎn)后因劇烈膨脹而損壞設(shè)備[1]。
根據(jù)1 780 m3高爐使用耐材的理化性質(zhì)和結(jié)構(gòu)特點(diǎn),制訂了詳細(xì)的烘爐方案。本次烘爐時(shí)間計(jì)劃為100 h,初始風(fēng)量為1 100 m3/min,后逐漸加到3 000 m3/min,烘爐溫度控制以爐底熱電偶溫度為準(zhǔn),以風(fēng)量為調(diào)劑手段,以爐頂溫度相制約,嚴(yán)格按照烘爐曲線進(jìn)行烘爐。于8 月15 日19:08 開(kāi)始烘爐,其中:150 ℃、350 ℃各保溫10 h,600 ℃保溫32 h。8 月19 日10:00,烘爐結(jié)束,然后,開(kāi)始降溫涼爐。烘爐計(jì)劃曲線和升溫速度見(jiàn)圖5 和表1。
表1 九鋼1 780 m3 高爐烘爐升溫速度
圖5 1 780 m3 高爐計(jì)劃烘爐曲線
通過(guò)打壓查出漏點(diǎn),然后進(jìn)行補(bǔ)漏,檢查高爐和煤氣系統(tǒng)工況,并對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行強(qiáng)度試驗(yàn)。涼爐后,通知風(fēng)機(jī)房減風(fēng)壓至零,按試壓要求關(guān)爐頂及重力除塵器放散閥、冷風(fēng)放風(fēng)閥,關(guān)嚴(yán)上密封閥。同時(shí),打開(kāi)下密封閥、料流閥和一次均壓閥,熱風(fēng)爐各閥處于休風(fēng)狀態(tài)。打開(kāi)混風(fēng)大閘與調(diào)節(jié)閥,通知風(fēng)機(jī)房送風(fēng),先將爐頂壓力加到50 kPa,穩(wěn)定10 min 后將爐頂壓力加到100 kPa,確認(rèn)無(wú)大漏點(diǎn)后繼續(xù)升壓,此后每次壓力提高小于25 kPa,分4 次加到規(guī)定的200 kPa,并且每步穩(wěn)定5 min,再逐步提高壓力,提至200 kPa 后持續(xù)時(shí)間不小于1 h。查漏方法主要是涂肥皂水,發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)并及時(shí)做好標(biāo)記。查漏完畢,放風(fēng)至零,并對(duì)漏點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)焊處理。
此次開(kāi)爐采用枕木填充爐缸,送風(fēng)后枕木能迅速燃燒,有利于爐料松動(dòng)下降、為爐缸提供充沛熱量、鐵口容易打開(kāi)、改善下部透氣性,有利于開(kāi)爐后的煤氣安全。枕木填充方法:從爐底至風(fēng)口中心線以下600 mm 按“井”字法填充,中心部位填成1.5 m 高的堆尖形狀,風(fēng)口及附近區(qū)域用斜立枕木保護(hù)。上、下層枕木采用密排,中間層采用疏排方式進(jìn)行裝填。8 月20日10:30 開(kāi)始裝枕木,13:00 裝完,共裝枕木510 根。
開(kāi)爐料由燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、塊礦、錳礦、石灰石、白云石和焦炭組成,為確保開(kāi)爐順利,調(diào)用全廠最好的原燃料供高爐使用,及時(shí)安排進(jìn)料并達(dá)到規(guī)定的倉(cāng)位。高爐開(kāi)爐原燃料的部分理化指標(biāo)見(jiàn)表2、表3。
表2 九鋼3 號(hào)高爐開(kāi)爐爐料主要成分
表3 九鋼3 號(hào)高爐焦炭(一級(jí)焦)質(zhì)量
風(fēng)口布局及進(jìn)風(fēng)率是高爐開(kāi)爐的重要參數(shù)。為確保開(kāi)爐后爐況順行并實(shí)現(xiàn)快速達(dá)產(chǎn),本次開(kāi)爐仍采用傳統(tǒng)的堵風(fēng)口方式送風(fēng)。高爐共26 個(gè)風(fēng)口,長(zhǎng)度為550 mm,直徑為115 mm,全風(fēng)口面積為0.270 1 m2,堵8 個(gè)風(fēng)口,分別為1、3、11、13、15、17、23 和25 號(hào)風(fēng)口,送風(fēng)面積為0.187 m2,所有風(fēng)口均采用斜5°安裝。
高爐開(kāi)爐的配料計(jì)算、裝料方式與爐料分布是整個(gè)開(kāi)爐過(guò)程的核心,是順利開(kāi)爐快速達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)的關(guān)鍵,本次開(kāi)爐總焦比為2.85,正常料焦比為0.8,礦批18 t,焦批8.877 t(干熄焦,水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.5%),料線為1.5 m,開(kāi)爐原料由燒結(jié)礦65%+球團(tuán)礦33%+2%錳礦+熔劑組成(各百分?jǐn)?shù)分別為各礦石的質(zhì)量占比),總壓縮率為15%。
8 月20 日13:28 開(kāi)始向爐內(nèi)裝料,爐腹以下裝凈焦,爐腹和爐腰下部裝空焦(凈焦+白云石),爐腰上部和爐身中下部裝空焦和正常料,兩者按規(guī)定的組合裝入爐內(nèi),如表4 所示,16:00,裝料完成。
表4 九鋼3 號(hào)高爐開(kāi)爐裝料表
本次開(kāi)爐采取在裝料時(shí)向爐內(nèi)送入冷風(fēng),可以疏松料柱,帶走裝入爐內(nèi)原燃料的水分,改善料柱透氣性,有利于開(kāi)爐時(shí)爐況順行[2]。8 月20 日中班16:57開(kāi)始送熱風(fēng),冷風(fēng)壓力為65 kPa,熱風(fēng)壓力為50 kPa,冷風(fēng)流量為730 m3/min,風(fēng)溫為280 ℃。19:18,點(diǎn)火成功,點(diǎn)火風(fēng)量為800~900 m3/min,熱風(fēng)壓力為85 kPa,風(fēng)溫為450 ℃。19:35,送風(fēng)風(fēng)口全部明亮,開(kāi)始逐步加風(fēng)。20:00,風(fēng)量已加至2 400 m3/min,熱風(fēng)壓力為150 kPa,風(fēng)溫為800 ℃。隨著風(fēng)量的增加,料尺開(kāi)始出現(xiàn)走動(dòng),因爐頂溫度持續(xù)在40~50 ℃水平,未繼續(xù)加風(fēng)操作。隨著冶煉進(jìn)程的進(jìn)行,爐頂溫度逐漸升高,23:00,已上升至90 ℃左右水平,經(jīng)3 次煤氣成分檢測(cè)和3 次煤氣燃爆試驗(yàn)確認(rèn)合格后,高爐于23:23 成功引氣。
晚班21 日00:00,熱風(fēng)壓力為253 kPa,冷風(fēng)流量為2 835 m3/min,頂溫為150 ℃,風(fēng)溫為835 ℃,壓量關(guān)系開(kāi)始逐漸走緊,為確保順行,采取撤風(fēng)溫、減風(fēng)控制。01:00,熱風(fēng)壓力為221 kPa,冷風(fēng)流量為2 350 m3/min,此后,壓量關(guān)系越走越緊,熱壓出現(xiàn)爬坡后減風(fēng)控制。01:35,出現(xiàn)局部管道氣流,隨后出現(xiàn)崩料,崩料后熱壓越走越高,甚至超過(guò)了風(fēng)量曲線。02:28,采取放風(fēng)坐料,開(kāi)始逐步加風(fēng),風(fēng)壓加至200 kPa 后,壓量關(guān)系再次走緊,采取大幅撤風(fēng)溫過(guò)渡。03:00,熱風(fēng)壓力為228 kPa,冷風(fēng)流量為1 860 m3/min,風(fēng)壓越走越高,透氣性指數(shù)下降后,導(dǎo)致懸料。03:35,再次放風(fēng)坐料,隨后逐步加風(fēng),壓量關(guān)系越走越平穩(wěn)、順暢,未再出現(xiàn)波動(dòng)。根據(jù)爐況走勢(shì)逐步加風(fēng)、上負(fù)荷、擴(kuò)礦批。
為了快速加熱爐缸鐵口區(qū)熱量,提升爐缸整體熱量水平,減少鐵口噴吹時(shí)間,此次開(kāi)爐仍采用從兩邊鐵口插入氧槍的方法,以加快爐缸涼渣鐵的熔化和排出,縮短開(kāi)爐冶煉進(jìn)程。送風(fēng)前2 h,在兩鐵口預(yù)埋上氧槍?zhuān)⑼▔嚎s空氣和氧氣對(duì)鐵口進(jìn)行預(yù)熱。
8 月21 日07:26,發(fā)現(xiàn)西邊鐵口氧槍自動(dòng)燒出后上炮堵口。09:58,開(kāi)西邊鐵口出第一次鐵,出鐵順利,因爐溫偏高,壟溝有輕微粘溝現(xiàn)象,鐵水物理熱充足,鐵量約30 t。第二次鐵渣鐵分離較好,爐渣開(kāi)始沖水渣。21 日07:00 開(kāi)始逐步捅風(fēng)口,22:00 開(kāi)始噴煤,隨后開(kāi)始富氧,隨著冶煉強(qiáng)度的提升,當(dāng)日風(fēng)量已逐步加至3 800 m3/min,礦批擴(kuò)至37 t,焦炭負(fù)荷上至3.55 t/t。8 月22 日03:50,捅開(kāi)最后一個(gè)風(fēng)口,實(shí)現(xiàn)全開(kāi)風(fēng)口作業(yè)。至此,本次高爐大修開(kāi)爐基本恢復(fù)正常水平,3 號(hào)高爐主要操作參數(shù)及達(dá)產(chǎn)進(jìn)度情況如表5、表6 所示。
表5 九鋼3 號(hào)高爐主要操作參數(shù)及達(dá)產(chǎn)進(jìn)度情況
表6 九鋼3 號(hào)高爐主要操作參數(shù)及達(dá)產(chǎn)進(jìn)度
1)快速加熱爐缸對(duì)順利開(kāi)爐至關(guān)重要。當(dāng)爐缸熱量不充分時(shí),低溫渣鐵流入爐缸后會(huì)引起爐缸凍結(jié)。采用枕木填充爐缸,可以迅速著火燃燒,爐缸升溫快、熱效率高。本次開(kāi)爐全爐焦比為2.85,較高的全爐焦比為快速加熱爐缸提供了熱量保證。
2)提高料柱透氣性有利于料尺盡早活動(dòng),也利于快速增加風(fēng)量,縮短冶煉進(jìn)程。為此,本次開(kāi)爐料使用的焦炭選擇粒度大小合適的一級(jí)干熄焦,燒結(jié)礦按粒度大小粒級(jí)比例進(jìn)行分級(jí)入爐。另外,裝料期間進(jìn)行冷風(fēng)吹料對(duì)改善料柱透氣性也有好處。
3)適時(shí)引氣。引氣是高爐開(kāi)爐的一個(gè)非常重要環(huán)節(jié)。3 號(hào)高爐采用的是全干法布袋除塵工藝,由于采用枕木填充爐缸和快速增加風(fēng)量,確保了較高的爐頂溫度,也為干法布袋除塵投入使用創(chuàng)造了有利條件。
4)出好第一次渣鐵。開(kāi)爐后的第一次鐵順利與否,是開(kāi)爐的重點(diǎn)工作之一,關(guān)乎著開(kāi)爐的成敗。為此,采取在東西兩鐵口煤氣導(dǎo)出管中埋設(shè)氧槍?zhuān)惋L(fēng)后通過(guò)氧槍供氧在爐內(nèi)鐵口區(qū)前端形成高溫回旋區(qū),促使?fàn)t缸鐵口附近區(qū)域焦炭快速燃燒,提供大量熱量促使渣鐵快速熔化,為上部熔融滴落物提供下降空間,并改善渣鐵流動(dòng)性,從而為第一次出鐵渣、鐵排放順暢奠定了基礎(chǔ)。
5)快速降硅。快速降硅是實(shí)現(xiàn)高爐快速達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)的一項(xiàng)重要措施,關(guān)鍵是在降硅的同時(shí)既要確保渣鐵充沛的熱量,又要使其具有良好的流動(dòng)性,核心就是把握好降焦比的節(jié)奏。此次開(kāi)爐負(fù)荷料焦比為0.8,135 批料后,礦批逐步加至32 t,焦比逐步降至0.480。21 日,首次鐵水中w(Si)為3.56%,鐵水物理熱為1 510 ℃,堿度為1.05,鐵量為120 t 左右。14 h 后,鐵水中w(Si)降至1.86%,渣鐵熱量充沛、流動(dòng)性良好,基本達(dá)到了開(kāi)爐要求。
與以往幾次開(kāi)爐相比,九鋼3 號(hào)高爐此次開(kāi)爐在天氣熱、任務(wù)重、工期緊以及交叉作業(yè)多的不利局面下,通過(guò)合理組織安排、科學(xué)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、密切跟蹤進(jìn)度,取得了開(kāi)爐的巨大成功,實(shí)現(xiàn)了停爐前的預(yù)期設(shè)想,做到了安全、順利開(kāi)爐,實(shí)現(xiàn)了快速達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。